陶濤,王軍龍,胡鵬剛,朱建宏,張大鵬
我公司所在地電廠外排的濕爐渣與我公司生產(chǎn)所用的粘土化學(xué)成分接近,且濕爐渣R2O含量較低,可替代粘土用于水泥生料配料。據(jù)相關(guān)文獻介紹[1],水泥熟料中堿含量上升,其1d、3d抗壓強度隨之上升,而28d抗壓強度則隨之下降,用濕爐渣替代粘土配料,有助于提高熟料28d抗壓強度,同時能夠消化工業(yè)廢棄物,保護環(huán)境。為此,我公司進行了相關(guān)的工業(yè)化試驗和成本核算。
試驗所用石灰石、粘土采自自備礦山,砂巖及銅礦渣為外購,濕爐渣為當?shù)仉姀S外排廢渣,原材料化學(xué)成分見表1。
表1 原材料化學(xué)成分,%
在實施濕爐渣配料工業(yè)化試驗之前,先進行實驗室配料測算。配料測算數(shù)據(jù)見表2。
表2 配料測算表*
從配料測算表可見,濕爐渣摻入量越大,外購材料砂巖、銅礦渣的摻入量也越大,生料成本測算則隨之上升幅度較大。因此,濕爐渣配料工業(yè)化試驗需分階段進行,應(yīng)根據(jù)水泥熟料的強度和生料的成本變化情況,找出濕爐渣摻入量的最佳經(jīng)濟指標。
我公司原采用四組分配料,現(xiàn)增加濕爐渣參與配料,公司無單獨計量系統(tǒng),因此,根據(jù)物料特性將濕爐渣與粘土由鏟車按比例預(yù)拌后入粘土庫。試驗通過在線分析儀進行生料配料控制,只需要設(shè)定生料目標率值、物料配比,即可根據(jù)在線分析儀的檢測結(jié)果進行配料動態(tài)調(diào)整。從2020年6月份開始,我公司在6 500t/d生產(chǎn)線上分三階段進行了工業(yè)化試驗,每階段時間為一個月(A0為5月份),以月盤庫結(jié)果推算物料配比,核算成本。具體試驗方案見表3。
表3 濕爐渣參與配料方案
實驗室配料濕爐渣燒失量偏高,是因有部分未燃盡的碳沉積其中。工業(yè)化試驗時,要求車間工作人員勤檢查窯尾煙室結(jié)皮情況并及時進行清理,要求中控室加強對窯尾煙室和分解爐出口負壓的監(jiān)控;根據(jù)結(jié)皮及負壓情況,及時調(diào)整分解爐出口溫度,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
工業(yè)化試驗過程中,由鏟車班按比例將粘土和濕爐渣轉(zhuǎn)運到上料口邊,然后用鏟車拌勻后入粘土庫,由質(zhì)控處和原料車間加強監(jiān)管,保證配料效果。濕爐渣雖然水分大,但與粘土搭配后,入庫下料順暢,未發(fā)生堵倉堵庫現(xiàn)象。根據(jù)盤庫結(jié)果核算,不同配料方案原材料配比見表4。
根據(jù)表4可知,隨著濕爐渣摻量的上升,生料成本相應(yīng)上升,但比理論測算成本上升幅度小。成本上升的主要原因是,外購濕爐渣30元/噸,而粘土為自有礦山開采,成本每噸僅9.73元。與理論測算成本上升幅度不一樣的原因主要是,隨著原材料品位的變化,實際材料的配比與理論測算值出入很大。
表4 生料實際配比及成本
濕爐渣中R2O含量比粘土低,實際生產(chǎn)運行中,分解爐及窯尾不容易結(jié)皮,窯系統(tǒng)更穩(wěn)定,窯投料量、熟料綜合電耗則無明顯變化。另外,由于濕爐渣中含有部分未燃盡的碳,導(dǎo)致熟料標準煤耗下降,熟料供電量上升。摻入濕爐渣對窯系統(tǒng)的影響見表5。
表5 濕爐渣對窯系統(tǒng)的影響
摻入濕爐渣配料的水泥熟料,堿含量相應(yīng)下降,游離氧化鈣合格率上升,水泥熟料升重、3d抗壓強度無明顯變化,28d抗壓強度大幅上升。摻入濕爐渣對水泥熟料質(zhì)量的影響見表6。
表6 濕爐渣對熟料質(zhì)量的影響
影響水泥、熟料生產(chǎn)綜合成本的因素眾多,本文只核算水泥生產(chǎn)各階段濕爐渣摻量對應(yīng)的生料成本、煤耗、余熱發(fā)電供電量、綜合電耗對熟料成本的影響。具體測算結(jié)果見表7。
表7 水泥生產(chǎn)各階段濕爐渣摻量對熟料成本影響*
水泥成本核算對象選取本公司主要產(chǎn)品P·O42.5水泥,同時根據(jù)盤庫結(jié)果,核算由混合材摻量變化所帶來的成本影響。公司水泥熟料產(chǎn)能大,僅40%左右自用,其余全部外售,熟料按市場銷售價300元/噸、其他材料按財務(wù)核算價格,計算對水泥成本的影響。具體測算結(jié)果見表8。
表8 P·O42.5水泥配比變化及對水泥成本的影響
通過對水泥生產(chǎn)各階段熟料成本、P·O42.5水泥成本核算可知,摻入濕爐渣配料后,A2、A3熟料、水泥成本差異較小,但與A0相比,水泥成本下降幅度較大;此外,考慮到自有礦山粘土的剝離進度,粘土配比不宜過小,最后決定在三條熟料生產(chǎn)線上全部采用A2配料方案。采用A2配料方案后,按年生產(chǎn)熟料450萬噸,每噸熟料成本上升0.4元計算,則全年增加熟料成本180萬元;按年生產(chǎn)P·O42.5水泥200萬噸,每噸水泥成本下降10.5元計算,則全年降低水泥成本2 100萬元;綜合計算,全年可節(jié)約生產(chǎn)成本1 920萬元。同時,熟料28d抗壓強度上升幅度較大,為公司進一步開拓市場、穩(wěn)定市場創(chuàng)造了有利條件。