谷川(中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江 寧波 315812)
連續(xù)重整裝置反應(yīng)溫降減少的原因研究以及辦法總結(jié),是化工行業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容。作為化工企業(yè)的關(guān)鍵工藝操作流程,催化重整需要有充足的條件,轉(zhuǎn)化分烷烴為芳烴,從而得到重整生成油,當(dāng)然也會產(chǎn)生大量氫氣。根據(jù)不同的催化劑再生處理的差別,將處理工藝劃分為三種,其一為半再生重整;其二為循環(huán)再生重整;其三為連續(xù)重整。從液體收率方面來講,連續(xù)重整更具優(yōu)勢,尤其是連續(xù)重整裝置的創(chuàng)新升級,為連續(xù)重整提供了有利條件在,因此是當(dāng)前應(yīng)用最普遍的工藝類型。我國在連續(xù)重整工藝上的研究,近些年取得很多顯著突破,當(dāng)然在實踐中也會出現(xiàn)一些異常情況,對此加大研究力度,有效改善實踐應(yīng)用中的異常。
某化工企業(yè)著手研究芳烴項目,處理工藝選擇連續(xù)重整,所應(yīng)用的裝置以及催化劑再生專利技術(shù)均屬于UOP公司,項目設(shè)計期間,具體的設(shè)計規(guī)模以及催化劑再生規(guī)模分別為3 200 kt/a、3 175 kg/h。項目原料以精制石腦油為主。連續(xù)重整裝置中設(shè)置反應(yīng)器4個,并且是串聯(lián)模式,以重疊布置的方式運行,同時反應(yīng)苛刻度根據(jù)連續(xù)重整工藝要求為RONC105。
連續(xù)重整裝置投入應(yīng)用,首次投料為2 020.9.19,但是在運行中,連續(xù)重整裝置逐漸出現(xiàn)反溫降異?,F(xiàn)象,持續(xù)到2 020.9.24,一反開始反溫降,這種狀態(tài)持續(xù)12 h,再次檢測發(fā)現(xiàn)反溫降與第一次相比減少16 ℃,隨后二反應(yīng)器也出現(xiàn)異常,并且比一反更嚴(yán)重。緊接著三反、四反都出現(xiàn)這種情況,溫度由16 ℃持續(xù)變?yōu)?6 ℃、45 ℃、30 ℃。為改善這一情況,及時對進料含量進行調(diào)整,將水含量降低,硫化物與氯化物重新調(diào)整,隨后反應(yīng)降溫減少的情況得到緩解。
通過對連續(xù)重整裝置反應(yīng)溫降減少的影響因素研究發(fā)現(xiàn),金屬毒物中毒、硫中毒等都會產(chǎn)生一些影響。基于此,從連續(xù)重整工藝處理角度出發(fā),及時對原因加以研究。
技術(shù)檢測人員及時對連續(xù)重整裝置的異?,F(xiàn)象加以檢測,但是在排查過程中,發(fā)現(xiàn)進料中并不包含金屬毒物,因此不會對催化劑的作用造成影響,所以排除這一原因[1]。
硫中毒方面的影響,主要體現(xiàn)在硫元素,其能夠與還原氫形成硫化氫,進料過程中,含硫化合物中的硫元素都會發(fā)生反應(yīng),硫化氫一旦在金屬表面附著,必然會對反應(yīng)催化劑造成影響,導(dǎo)致其活性越來越低[2]。連續(xù)重整裝置反應(yīng)若出現(xiàn)硫中毒情況,短時間內(nèi)及時將催化劑中的硫元素分離,隨后逐漸將催化劑活性恢復(fù),繼而催化劑可以重新使用[3]。
根據(jù)對進料的成分檢查,將其中的循環(huán)氫H2S、硫含量等加以明確(如表1所示)。結(jié)合表1中的數(shù)據(jù)情況,發(fā)現(xiàn)硫含量相對來講偏高,不能確定是不是造成反應(yīng)溫降減少這種現(xiàn)象的直接原因,但是也是重要原因之一。
表1 連續(xù)重整進料硫含量、H2S含量檢測
水氯平衡方面的原因分析,需要對進料中的水含量詳細掌握,同時還要對鋁含量進行測定,具體檢測數(shù)據(jù)如表2、表3所示。根據(jù)表2與表3所提供的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)進料加入連續(xù)重整裝置后,進料溫度已經(jīng)超出規(guī)定設(shè)計溫度,并且溫度不斷出現(xiàn)波動。因為分餾塔在處理物料脫水期間,效果有限,所以連續(xù)重整裝置運行中,進料含水量高出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。受到含水量的影響,工藝處理期間氯含量也出現(xiàn)波動,呈下降趨勢。
表2 連續(xù)重整裝置進料含水量、循環(huán)氫含水量
表3 進料中催化劑氯含量
氯元素遇到水必然會發(fā)生反應(yīng),隨后造成進料中的氫元素含量增加,繼而溶液開始呈現(xiàn)酸性反應(yīng)。氯元素在反應(yīng)過程中逐漸消耗,這時候水含量、氯元素兩者出現(xiàn)不平衡現(xiàn)象,氯元素?fù)]發(fā)速度加快,直接影響到催化劑活性,繼而引發(fā)連續(xù)重整裝置反應(yīng)溫降減少。
根據(jù)上述的研究以及數(shù)據(jù)統(tǒng)計等,為了有效解決其中的問題,一定要制定針對性的處理辦法,恢復(fù)連續(xù)重整裝置運行狀態(tài),保證連續(xù)重整工藝順利完成。
注硫量的調(diào)整,是改善連續(xù)重整裝置反應(yīng)溫降減少的重要手段。雖然此次連續(xù)重整裝置反應(yīng)溫降減少的主要原因并非硫中毒,但是在進料檢查中發(fā)現(xiàn),硫含量相對來講比較高,需重新對硫含量進行調(diào)整[4]。暫時不需要對一反入口做出任何調(diào)整,根據(jù)重整進料要求,將注硫量降至0.9 mg/kg,系統(tǒng)運行期間還要對硫化氫加以調(diào)整,以注硫量為參考,調(diào)整到1~2 mg/kg。觀察連續(xù)重整裝置運行情況,待趨于平穩(wěn)后,對硫含量重整,上升到1.0 mg/kg,滿足連續(xù)重整裝置反應(yīng)需求[5]。
根據(jù)對連續(xù)重整裝置反應(yīng)溫降減少現(xiàn)象的分析,需對預(yù)加氫汽提塔重新調(diào)整操作,首先是對溫度的調(diào)整,進料環(huán)節(jié)溫度的設(shè)定應(yīng)該以145 ℃為主,當(dāng)然還要對塔底的溫度進行調(diào)整與控制,進料處理中,要求塔底溫度需保持在215 ℃,并要維持穩(wěn)定性[6]。觀察連續(xù)重整裝置反應(yīng)情況,及時調(diào)整進料水含量,結(jié)合當(dāng)前的情況,將其調(diào)整為≤5 mg/kg,發(fā)現(xiàn)連續(xù)重整裝置反應(yīng)溫降減少現(xiàn)象明顯緩解。水含量調(diào)整的同時氯含量也需要調(diào)整。按照水氯平衡狀態(tài)要求,重整進料中,循環(huán)氫水含量若≥30 mg/L,那么催化劑原來設(shè)定的氯含量無法滿足平衡要求,就需要對注氯量充分調(diào)整,標(biāo)準(zhǔn)為3~5 mg/kg。隨后對水含量以及氯含量變化進行觀察,水含量逐漸降低,當(dāng)水含量<30 mg/L,觀察這個過程中氯含量的情況,為了真正做到水氯平衡,氯含量根據(jù)水含量的變化,逐漸向上調(diào)整,由此來解決連續(xù)重整裝置反應(yīng)溫降減少的問題[7]。
綜上所述,對于化工企業(yè)來講,連續(xù)重整裝置反應(yīng)溫降減少,不僅會影響到連續(xù)重整工藝效率,同時也會產(chǎn)生一系列不良反應(yīng)。通過對連續(xù)重整裝置反應(yīng)溫降減少研究發(fā)現(xiàn),其影響因素主要包括金屬中毒、硫中毒、水氯平衡等方面。根據(jù)實際案例分析與數(shù)據(jù)檢測,及時確定出現(xiàn)這種現(xiàn)象的主要原因,隨后制定完善的解決方案,有效改善這一異?,F(xiàn)象,提高連續(xù)重整工藝應(yīng)用的穩(wěn)定性。