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      某船用中壓空壓機(jī)積碳、滑油乳化原因分析與改進(jìn)措施

      2021-08-21 07:44:08鑫,張
      機(jī)電設(shè)備 2021年4期
      關(guān)鍵詞:油霧積碳氣閥

      唐 鑫,張 燚

      (1. 海軍裝備部駐蕪湖地區(qū)軍事代表室,安徽蕪湖 241000;2. 海軍裝備部駐杭州地區(qū)軍事代表室,杭州 310000)

      0 引言

      壓縮機(jī)[1]各段輸入氣體經(jīng)壓縮、升溫、排放后再通過凈化設(shè)備,同時(shí)也將少量的氧化鐵、油霧、潤(rùn)滑油因高溫裂解析出的炭和金屬細(xì)小顆粒等夾帶到氣體中,與氣體中原來帶入的灰塵混合形成壓縮機(jī)系統(tǒng)分散度很高的導(dǎo)電性粉塵,粘附在壓縮機(jī)各段出入管道、氣閥壁、活塞體工作面,也會(huì)粘附在壓縮機(jī)冷卻器等輔助設(shè)備上,形成壓縮機(jī)系統(tǒng)中的積碳現(xiàn)象。

      積碳對(duì)于壓縮機(jī)來說具有毀滅性的傷害,若積碳[2]進(jìn)入部件十分精密的主機(jī),必然會(huì)對(duì)主機(jī)造成損傷,導(dǎo)致主機(jī)抱死甚至報(bào)廢。當(dāng)壓縮機(jī)在排氣閥及排氣管道處產(chǎn)生較多的積碳時(shí),排氣閥就會(huì)動(dòng)作不靈敏或者關(guān)閉不嚴(yán),造成排出去的氣體倒流氣缸并重復(fù)壓縮(即二次壓縮),使氣體溫度迅速上升,高的氣體溫度又加劇了潤(rùn)滑油的氧化反應(yīng),而反應(yīng)熱又不能及時(shí)排除,使得排氣管道內(nèi)氣體溫度繼續(xù)升溫,當(dāng)溫度達(dá)到潤(rùn)滑油的燃點(diǎn)或閃點(diǎn)時(shí)引發(fā)爆炸。

      1 現(xiàn)象描述

      某型中壓空壓機(jī),為V型、單列、單作用、兩級(jí)壓縮、水冷(冷卻器內(nèi)置于氣缸體內(nèi))空壓機(jī)組,主要用于船舶中壓供氣;三相交流電,功率37 kW,電壓380 V/50 Hz;公稱容積流量為150 m3/h,額定排氣壓力為3 MPa,額定轉(zhuǎn)速為1 480 r/min,冷卻水量設(shè)計(jì)為≥30 L/min,采用100號(hào)壓縮機(jī)油,注油量為11 L, 油耗為≤80 g/h;油壓設(shè)定值為0.1~0.4 MPa,兩級(jí)氣閥均為組合閥,僅2級(jí)設(shè)有油水分離器。

      該型空壓機(jī)樣機(jī)試制時(shí),在完成1 000 h(環(huán)境溫度25 ℃)可靠性試驗(yàn)后,拆檢時(shí)發(fā)現(xiàn)各級(jí)氣閥、氣缸蓋、氣缸側(cè)板等與壓縮高溫氣體接觸的零件都有較為嚴(yán)重的積碳現(xiàn)象,且氣缸內(nèi)水腔表面與冷卻器外表面積泥嚴(yán)重,如圖1~圖3所示。

      圖1 一級(jí)、二級(jí)氣閥

      圖2 氣缸蓋與側(cè)板積碳現(xiàn)象

      圖3 氣缸與冷卻器積碳現(xiàn)象

      2 原因分析

      2.1 壓比過高

      壓縮機(jī)的壓縮比是活塞在下止點(diǎn)時(shí)的體積和活塞在上止點(diǎn)時(shí)的體積比,一般以出口壓力除以進(jìn)氣壓得到。在設(shè)計(jì)階段首先考慮的就是壓力比的分配問題,在出口壓力一定且壓縮級(jí)數(shù)較低的情況下通常采用等壓比分配的原則,其次在變工況的條件下可適當(dāng)對(duì)其進(jìn)行調(diào)整,可將中間級(jí)壓比適當(dāng)進(jìn)行提高避免因末級(jí)壓比過高而導(dǎo)致排氣溫度過高。本機(jī)型為二級(jí)壓縮,采用等壓比分配。

      壓比[3]與溫度的關(guān)系為T2=T1ε(n-1/n),二級(jí)壓比過高會(huì)使得排氣溫度急劇升高,使油霧達(dá)到碳化的條件,粘結(jié)在管道、氣閥壁、活塞體工作面等。從圖1上看出二級(jí)的積碳現(xiàn)象也是比一級(jí)明顯得多。

      2.2 油壓過高(注油量)

      本型空壓機(jī)采用內(nèi)置齒輪油泵將壓縮機(jī)油從曲軸箱直接經(jīng)過油過濾器吸入,輸給曲軸軸承、連桿大頭等潤(rùn)滑部位。油壓過低會(huì)導(dǎo)致潤(rùn)滑不足使各運(yùn)動(dòng)件摩擦磨損嚴(yán)重。因此設(shè)計(jì)時(shí)一般采取一定的低壓保護(hù)裝置,但是很少有高壓保護(hù)裝置,本機(jī)型沒有超壓保護(hù)。

      油壓過高直接導(dǎo)致油注入量過多,如果這些油不能及時(shí)地流走,滯留在各潤(rùn)滑部位,失去了帶走摩擦熱的功能,就會(huì)使得這些部位冷卻效果下降,溫度上升,導(dǎo)致高溫油霧集結(jié)。加上油霧的大量存在,使得形成積碳的概率增高。

      2.3 潤(rùn)滑油質(zhì)量不好

      壓縮機(jī)各摩擦表面處除采用自潤(rùn)滑材料外還需進(jìn)行外在潤(rùn)滑,液體潤(rùn)滑不僅能潤(rùn)滑摩擦副表面,減少摩擦和磨損,而且還能對(duì)摩擦表面進(jìn)行清洗和冷卻。一個(gè)適合的壓縮機(jī)油不僅要有足夠的黏度,同時(shí)還要考慮到其具有油性、閃點(diǎn)燃點(diǎn)和氧化性等性質(zhì),本機(jī)采用100號(hào)壓縮機(jī)油。

      潤(rùn)滑油如果質(zhì)量不好,不僅不能起到清洗和冷卻的作用,而且還有可能增大磨損。潤(rùn)滑油中若是含有大量雜質(zhì),雜質(zhì)在高溫高壓的條件下相互融合形成分散度很高的導(dǎo)電性粉塵,粘性很大不易流走,會(huì)粘附在管道、氣閥、活塞壁等地,不僅失去了潤(rùn)滑效果,而且還會(huì)加劇摩擦磨損導(dǎo)致溫度升高,隨著不斷積累形成積碳。

      2.4 冷卻不足

      此款壓縮機(jī)冷卻器部件與氣缸體部件為組合一體式,整個(gè)部件內(nèi)部結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜。氣缸體內(nèi)部設(shè)有多層缸壁,配置壓縮空氣通道和冷卻水通道。冷卻器上的U形冷卻管脹接在冷卻器板上,整個(gè)管組浸沒在氣缸體冷卻水腔。冷卻器進(jìn)、出氣口在氣缸同一側(cè),要求冷卻器板具有足夠的強(qiáng)度和良好的脹接工藝性。氣缸部件結(jié)構(gòu),如圖6所示。

      圖6 氣缸的設(shè)計(jì)圖與實(shí)物圖

      此機(jī)型冷卻水既可以是海水也可以是淡水。

      冷卻水量直接影響冷卻效果,如果排量不足,那么將會(huì)導(dǎo)致二級(jí)進(jìn)氣溫度過高,根據(jù)T2=T1ε(n-1/n),得出二級(jí)排氣溫度和氣缸壁溫度急劇上升,達(dá)到油霧積碳的溫度,從圖中我們也可以看出二級(jí)閥片和閥蓋都有嚴(yán)重的積碳現(xiàn)象。

      2.5 氣體含油量過高

      壓縮機(jī)油從曲軸箱中通過飛濺潤(rùn)滑進(jìn)入到活塞外壁,少量油再以油霧或者油分子的形式進(jìn)入到壓縮腔與空氣混合,一起壓縮、排放,然后進(jìn)入氣閥、空氣管道等部位。

      經(jīng)過壓縮后的氣體溫度很高,與霧狀或者分子狀壓縮機(jī)油混合,相互接觸面很大,加大了傳熱面積,大量的熱量直接傳遞給了霧狀油和分子油,加快了油霧碳化,使之附注在活塞頂部、氣閥和空氣管道內(nèi)壁等部位上,大大加劇了積碳的形成。

      3 處理措施

      因可能產(chǎn)生積碳的因素太多,故采用控制變量法[4]進(jìn)行試驗(yàn)。

      3.1 調(diào)節(jié)壓力比

      根據(jù)上述原因,查資料得出此款機(jī)型的一級(jí)氣缸直徑為195 mm,二級(jí)氣缸的直徑為88 mm,一級(jí)壓比為5,二級(jí)壓比為6?,F(xiàn)根據(jù)已有條件進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),重新進(jìn)行熱動(dòng)力計(jì)算將一級(jí)壓比調(diào)為6,二級(jí)壓比調(diào)為5。一級(jí)氣缸直徑變?yōu)?00 mm,二級(jí)氣缸直徑變?yōu)?0 mm,改換原先電機(jī)達(dá)到設(shè)計(jì)排量,其他設(shè)計(jì)理念不變。進(jìn)行1 000 h耐久性試驗(yàn)觀察各零部件積碳情況[5]。

      3.2 降低油壓和注油量試驗(yàn)

      此款機(jī)型的設(shè)計(jì)油壓額定值為0.1~0.4 MPa,有低壓保護(hù),當(dāng)潤(rùn)滑油壓力≤0.06 MPa時(shí)報(bào)警停機(jī)。在此基礎(chǔ)上,通過調(diào)節(jié)油壓調(diào)節(jié)閥和油壓卸荷閥,適當(dāng)?shù)亟档陀蛪海⒃O(shè)置了高壓保護(hù)裝置,當(dāng)油壓超過0.4 MPa時(shí)報(bào)警,并保證其他設(shè)計(jì)理念不變,進(jìn)行1 000 h耐久性試驗(yàn)觀察各零部件積碳情況。

      3.3 更換潤(rùn)滑油試驗(yàn)

      100號(hào)壓縮機(jī)油是很多通用壓縮機(jī)使用的壓縮機(jī)油,在40 ℃時(shí)其黏度為100 mm2/s,我們已經(jīng)及時(shí)更換新油以避免壓縮機(jī)在受污染后依舊在新使用狀態(tài)下出現(xiàn)上述積碳現(xiàn)象。此外還使用了質(zhì)量較好的DAB150號(hào)油來替代原來的100號(hào)壓縮機(jī)油,對(duì)其他條件不作任何改變,進(jìn)行1 000 h耐久性試驗(yàn)觀察各零部件積碳情況。

      3.4 增強(qiáng)冷卻水量試驗(yàn)

      此款機(jī)型在冷卻水進(jìn)口處設(shè)置了一個(gè)進(jìn)水閥和一個(gè)過濾器,保證了水的質(zhì)量,為了增大冷卻水閥的進(jìn)水壓力和排量,更換了一個(gè)更大功率的供水系統(tǒng)。此外還增大了一些接頭的通徑,以增大流通面積,其次本次試驗(yàn)以淡水為主,另外還將冷卻器管組材料換成了傳熱性能更好的紫銅管,使得冷卻效果更好,進(jìn)行1 000 h耐久性試驗(yàn)觀察各零部件積碳情況。

      3.5 降低氣體含油量試驗(yàn)

      此款機(jī)型僅在二級(jí)設(shè)有油水分離器,一級(jí)通過在排氣口處設(shè)計(jì)一個(gè)凸起的部分實(shí)現(xiàn)油水分離并儲(chǔ)存,通過電磁閥定期排放,油水分離效果不明顯。在原來的基礎(chǔ)上去除了原先的凸起部分,增設(shè)一級(jí)油水分離器,來降低氣體含油量。僅作此優(yōu)化處理,其他設(shè)計(jì)理念不變,進(jìn)行1 000 h耐久性試驗(yàn)觀察各零部件積碳情況。

      4 試驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果

      上述試驗(yàn)除第1個(gè)周期較長(zhǎng),其他4個(gè)試驗(yàn)可同時(shí)進(jìn)行,從后4個(gè)進(jìn)行了1 000 h耐久性試驗(yàn)的效果來看,除了第5個(gè)試驗(yàn)效果突出外,其他3個(gè)試驗(yàn)中積碳現(xiàn)象依然存在。在生產(chǎn)完成后對(duì)第1個(gè)試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證后發(fā)現(xiàn),現(xiàn)象有所改善,但是仍然存在少量積碳。

      5 結(jié)論

      通過上述試驗(yàn)和結(jié)論得出:導(dǎo)致此款機(jī)型產(chǎn)生大量積碳的原因是在1級(jí)排氣管后沒有增設(shè)油水分離器,從而使得氣體含油量過高造成積碳形成率增大。該結(jié)論僅僅適用于此機(jī)型,若其他機(jī)型也出現(xiàn)類似情況,可以在分析、驗(yàn)證后確認(rèn)是否也是由于相同原因從而導(dǎo)致該現(xiàn)象,但具體是何原因仍需要具體對(duì)待?!皩?shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)”,只有強(qiáng)有力的試驗(yàn)結(jié)果才能得出有說服力的結(jié)論,從設(shè)計(jì)方面也得到了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),只有不斷的從問題中進(jìn)行探索和研究,才能更上一層樓。

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