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      降低異丙胺單耗的有效措施

      2021-08-23 11:49:36
      化工設(shè)計(jì)通訊 2021年8期
      關(guān)鍵詞:丙胺熱媒單耗

      張 宏

      (安徽昊源化工集團(tuán)有限公司,安徽阜陽 236000)

      1 現(xiàn)場調(diào)查

      從化工車間2018年生產(chǎn)運(yùn)行分析報(bào)表中可以看出,異丙胺耗丙酮平均為1.032t/t,耗氫氣400kg/t,耗液氨322kg/t,耗蒸汽3.51t/t。在生產(chǎn)過程中還存在一些不當(dāng)操作,操作不精心、處理問題不及時(shí)不徹底、判斷失誤等行為,導(dǎo)致異丙胺、氫、氨跑損嚴(yán)重等現(xiàn)象。單耗偏高如表1所示。

      表1 2018年異丙胺單耗

      2 異丙胺單耗偏高的原因分析

      筆者結(jié)合自身工作經(jīng)驗(yàn),從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五個(gè)方面對生產(chǎn)中的不精細(xì)的癥結(jié)展開分析并進(jìn)行匯總,最終確定了以下6項(xiàng)影響異丙胺單耗偏高的因素:

      1)頻繁開停車造成物料損失大。

      2018年各種原因?qū)е峦\?次,異丙胺損失2.5t。

      2)氫、氨與丙酮的摩爾比失調(diào),副反應(yīng)增加,導(dǎo)致二異丙胺,異丙醇和水含量增加。

      這樣不僅增加了回收和環(huán)保負(fù)荷,還損失了原料、能源。

      3)觸媒使用周期長影響轉(zhuǎn)化率。

      本套3萬t/a異丙胺生產(chǎn)裝置采用鎳基催化劑。自2015年10月建成投產(chǎn)以來一直處于運(yùn)行狀態(tài),使用后期選擇性逐漸下降。

      4)原料質(zhì)量影響。

      5)設(shè)備存在缺陷。

      6)沖裝過程中造成成品損失。

      3 降低異丙胺單耗的有效措施

      3.1 頻繁開停車造成物料損失大

      從2019年1月開始,加強(qiáng)了與相關(guān)部門密切聯(lián)系,特別是原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售部門。做到信息共享,提前做好庫存平衡,防止因庫缺、庫滿大幅度增減生產(chǎn)負(fù)荷,甚至發(fā)生頻繁停車現(xiàn)象,從而保證了穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。

      3.2 氫、氨與丙酮摩爾比失調(diào)副產(chǎn)品物產(chǎn)量增加

      根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況和觸媒使用階段,及時(shí)調(diào)節(jié)物料配比量和分析系統(tǒng)氣體含量。使丙酮∶氨∶氫氣=1∶(2~3.5)∶(2.3~4),惰性氣體含量控制在0.5%以下,盡可能減少其分壓。通過細(xì)致的控制能有效地減少副產(chǎn)物的生成,大幅降低了能耗。自2019年3月至今沒有增加環(huán)保負(fù)荷。

      3.3 催化劑使用周期長影響轉(zhuǎn)化率

      異丙胺催化劑的主要化學(xué)成分為:以鎳作主活性組分,以其他組分為分散和改性組分,使用特制氧化鋁為 載體。

      能耐受300℃以下短時(shí)間超溫,不允許長時(shí)間高溫。

      反應(yīng)溫度:130~150℃,丙酮?dú)浒坊Чc反應(yīng)溫度密切相關(guān),為了降低操作成本和維護(hù)催化劑的性能,在丙酮轉(zhuǎn)化率滿足的情況下,盡可能使用較低的反應(yīng)溫度,防止催化劑衰老。

      反應(yīng)溫度的高低是靠熱媒的溫度來控制的,所以一定控制好熱媒的壓力和溫度,熱媒溫度一定要與床層溫度相差5℃以內(nèi),否則會(huì)引起催化劑床層溫度聚變,損壞催化劑強(qiáng)度。所以一定防止空罐和超壓。當(dāng)熱媒泵突然停時(shí),一定先關(guān)閉泵出口閥,防止熱水倒流反應(yīng)器殼程無水,反應(yīng)熱無法帶走,造成床層“飛溫”加速催化劑衰老。

      開車投料時(shí),先投氫、氨,創(chuàng)造良好的反應(yīng)條件,后投丙酮確保反應(yīng)完全,避免丙酮在床層入口集中反應(yīng),造成熱量積聚無法排放,加速催化劑熱老化。

      3.4 原料質(zhì)量影響

      在使用過程中,丙酮、氫氣、氨和循環(huán)物料(二異丙胺、異丙醇)的質(zhì)量都是影響催化劑使用壽命的主要因素,特別是Cl-、S2-、苯和醇含量都會(huì)使催化劑中毒。所以,在使用過程中,設(shè)立專人監(jiān)控丙酮卸車、取樣、分析全過程。

      改用高純氫代替甲烷含量高的低純氫,同時(shí)在工藝上嚴(yán)格控制脫水塔溫度及塔頂壓力,避免物料打循環(huán),并嚴(yán)格控制塔頂水含量。

      3.5 設(shè)備存在缺陷

      2018年7月,因異丙胺成品塔入料口處壁薄導(dǎo)致停車熱洗、更換塔體,造成物料損失,能耗增加,經(jīng)濟(jì)效益下降,為杜絕類似事故發(fā)生制定措施如下:

      (1)按時(shí)按質(zhì)對靜止設(shè)備、管線全面檢測,關(guān)鍵裝置頻繁檢測,防止因裝置泄漏急停車,減少物料跑損。

      (2)在循環(huán)氣進(jìn)口緩沖罐前加一個(gè)深冷水冷卻器降低氣體溫度,并技術(shù)改造排液管線,防止循環(huán)機(jī)帶液。

      3.6 充裝過程中產(chǎn)品損失

      為防止充裝時(shí)造成異丙胺損失,在充裝泵出口管道上加設(shè)一個(gè)深冷水冷卻器,降低了異丙胺成品溫度,避免了每裝一車異丙胺(約29.3t)損失0.2t的現(xiàn)象,經(jīng)濟(jì)效益客觀。

      技改充裝回收液去70%配料釜,既大量回收了涼軟水,又降低了原來去裝置系統(tǒng)的能耗。

      4 結(jié)束語

      1)通過對以上6項(xiàng)措施的實(shí)施,異丙胺單耗得到了明顯降低,從表2可以看出,經(jīng)過6個(gè)月的多項(xiàng)措施的控制,異丙胺耗丙酮為1.025t/t,耗氫氣320kg/t,耗液氨314kg/t,耗蒸汽3.44t/t,達(dá)到預(yù)期效果見表2。

      表2 措施后異丙胺數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

      2)直接經(jīng)濟(jì)效益。每噸異丙胺產(chǎn)品節(jié)約丙酮0.007t/t,氫氣80m3/t,蒸汽0.007t/t,液氮0.008t/t,按3萬t/a,六個(gè)月異丙胺產(chǎn)量共節(jié)約資金77.69萬元。為公司轉(zhuǎn)型升級、快速建成資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè),做出了重大貢獻(xiàn)。

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