郭 建
(寧電投西夏熱電有限公司,銀川 750021)
202 0 年7月初以來,西夏熱電有限公司#4機(jī)運(yùn)行工況出現(xiàn)異常,具體表現(xiàn)為引風(fēng)機(jī)電流大幅波動(dòng),爐膛負(fù)壓波動(dòng)增大,空預(yù)器的煙氣側(cè)進(jìn)出口壓差均增大。這些數(shù)據(jù)表明,空預(yù)器出現(xiàn)了堵塞。在這種情況下運(yùn)行時(shí),引風(fēng)機(jī)電耗電量增加,煙氣通流量減少,有可能導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)失速,從而導(dǎo)致負(fù)壓波動(dòng)鍋爐滅火,嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行。
202 0 年5—7月#4爐部分運(yùn)行參數(shù)如表1所示。從表1數(shù)據(jù)可以看出:在相同負(fù)荷下,從6月25日至6月30日,空預(yù)器煙氣側(cè)差壓基本沒有變化;從7月5日至7月9日,空預(yù)器差壓上升幅度較大,說明空預(yù)器開始堵塞。由于空預(yù)器堵塞是一個(gè)逐步的過程,需要分析各種原因。
表1 2020年5—7月#4爐部分運(yùn)行參數(shù)
202 0 年6—7月#4爐煤粉細(xì)度如表2所示,并重點(diǎn)分析了空預(yù)器堵塞的原因。
西夏熱電二期鍋爐設(shè)計(jì)煤種煤粉細(xì)度R90為22%。從表2的數(shù)據(jù)可以看出,近期#4鍋爐入爐煤的煤粉細(xì)度R90普遍在40%左右,嚴(yán)重偏離了設(shè)計(jì)值。煤粉細(xì)度的不合格,不僅會(huì)使煤粉燃燒不完全,也會(huì)導(dǎo)致煙氣中粗灰含量增多。隨著煙氣的流動(dòng),顆粒較大的灰分會(huì)逐漸在尾部煙道聚集,導(dǎo)致空預(yù)器發(fā)生不同程度的阻塞[1]。
表2 2020年6—7月#4爐煤粉細(xì)度表[單位:R90(%)]
從表1可以看出,在低負(fù)荷工況下,SCR入口煙氣溫度偏低,脫硝入口SO2超標(biāo)。從7月5日開始,氨逃逸量嚴(yán)重超標(biāo)。SCR脫銷反應(yīng)區(qū)催化劑合適溫度要求控制在310~430 ℃。當(dāng)溫度過低時(shí),脫銷催化效率必然會(huì)有所下降。為了保證煙氣排放達(dá)到環(huán)保要求,只能加大噴氨流量,導(dǎo)致氨逃逸率增大[2]。
由于脫銷系統(tǒng)采用的是選擇性催化還原系統(tǒng),還原劑會(huì)有選擇地與煙氣中的NOX反應(yīng)生成N2和水。然而,在煙氣脫銷的同時(shí),還原劑也會(huì)與煙氣中的SO2反應(yīng)生成副產(chǎn)物NH4HSO4[3]。生成NH4HSO4的量與煙氣中NH3、SO2的濃度以及煙氣溫度都有關(guān)系。煙氣中NOX和SO2濃度越高,煙氣溫度越低,生成NH4HSO4的量就越多。#4機(jī)長(zhǎng)期在低負(fù)荷段運(yùn)行,SCR入口溫度基本都在300 ℃以下,嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)最低溫度310 ℃。為了保證達(dá)到環(huán)保要求,只能使噴氨量增大。7月5日以后的氨逃逸普遍都在8 mg·Nm-3以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過空預(yù)器氨逃逸的設(shè)計(jì)指標(biāo)3 mg·Nm-3。SCR入口SO2含量普遍在2 000 mg·Nm-3以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)值1 587 mg·Nm-3。在氨逃逸量增大、脫硝入口SO2含量偏高和較低的反應(yīng)溫度下,不可避免地生成更多的NH4HSO4[4]。
NH4HSO4是一種粘度極高的物質(zhì),熔點(diǎn)為147 ℃,沸點(diǎn)為350 ℃。在此溫度區(qū)間內(nèi),NH4HSO4為熔融狀態(tài),而處于液態(tài)的NH4HSO4具有極強(qiáng)的粘性。這種狀態(tài)下的NH4HSO4極易捕捉煙氣中的飛灰,一旦積累在空預(yù)器蓄熱片上,會(huì)進(jìn)一步吸附流通煙氣中的飛灰,最終導(dǎo)致空預(yù)器阻塞[5]。
冷一、二次風(fēng)溫度越低,旋轉(zhuǎn)至煙氣側(cè)的換熱元件溫度越低,進(jìn)入空預(yù)器經(jīng)過換熱后的煙氣溫度對(duì)應(yīng)降低。當(dāng)煙氣溫度降至NH4HSO4熔點(diǎn)以下時(shí),煙氣中的液滴狀NH4HSO4會(huì)在空預(yù)器冷端的傳熱元件上凝固,造成空預(yù)器冷端積鹽與結(jié)垢,進(jìn)而影響空預(yù)器的正常運(yùn)行??疹A(yù)器出口排煙溫度越低,NH4HSO4在空預(yù)器上沉積的區(qū)間越長(zhǎng)。同時(shí),煙氣中存在的SO2會(huì)與氧氣和水發(fā)生反應(yīng)生成硫酸蒸汽,煙氣中的硫酸蒸汽露點(diǎn)一般在120 ℃左右,當(dāng)煙溫降到硫酸蒸汽的露點(diǎn)時(shí),硫酸蒸汽會(huì)在空預(yù)器管壁上凝結(jié)。硫酸蒸汽不僅會(huì)腐蝕管壁,也會(huì)吸附煙氣中的飛灰,從而加劇空預(yù)器積灰。
為了防止空預(yù)器NH4HSO4凝固和發(fā)生低溫腐蝕,空預(yù)器對(duì)排煙溫度有一定的要求??疹A(yù)器的冷端綜合溫度(空預(yù)器出口煙氣溫度與冷端空氣溫度之和)設(shè)計(jì)值為140 ℃。若空預(yù)器冷端綜合溫度高于設(shè)計(jì)值,NH4HSO4也不會(huì)在空預(yù)器冷端大量堆積。從表1的數(shù)據(jù)可以看出,從6月份以來,在175 MW負(fù)荷下,空預(yù)器出口排煙溫度長(zhǎng)期在90 ℃左右,空預(yù)器冷端綜合溫度為130 ℃左右,排煙溫度低于設(shè)計(jì)值。空預(yù)器冷端的NH4HSO4的沉積區(qū)域較大,冷端吹灰器可能無法滿足需求。
自2020年7月初,西夏熱電供煤逐步緊張,銀南煤已無存煤,#4機(jī)原煤倉(cāng)主要使用的是銀北煤。銀北煤存在煤粒較硬難磨制、飛灰含量偏大的問題。由于煤質(zhì)較差,#4機(jī)發(fā)生了多次輸灰困難和電場(chǎng)停運(yùn)等事故。煙氣中飛灰含量突然增大,導(dǎo)致空預(yù)器堵塞程度突然加劇,也是導(dǎo)致空預(yù)器發(fā)生堵塞的原因之一。
針對(duì)煤粉細(xì)度過粗、偏離設(shè)計(jì)值的問題,西夏熱電積極聯(lián)系西安電力調(diào)試所檢查磨煤機(jī)分離器。調(diào)整后,磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度得到了改善。
在環(huán)保條件滿足的情況下,嚴(yán)格控制鍋爐氧量和噴氨量,減少氨逃逸,提高脫硝入口排煙溫度。為了盡可能減少NH4HSO4的生成,要求控制氧量,合理噴氨,維持SCR出口NOX高限運(yùn)行。在低負(fù)荷工況下,通過改變磨組運(yùn)行和二次風(fēng)調(diào)門開度等方式,提高火焰中心溫度,從而提高SCR入口煙氣溫度,保證SCR脫硝反應(yīng)區(qū)催化劑活性。
一般暖風(fēng)器在冬季投入運(yùn)行,夏季退出運(yùn)行。針對(duì)這次事故,在7月15日將暖風(fēng)器投入運(yùn)行。暖風(fēng)器投入運(yùn)行后,進(jìn)口空氣溫度升高,空氣吸熱量減少,排煙溫度也隨之升高,冷端綜合溫度提升到了140 ℃以上,滿足空預(yù)器冷端綜合溫度的設(shè)計(jì)要求。
針對(duì)這次事故,在發(fā)現(xiàn)空預(yù)器有堵塞現(xiàn)象后,西夏熱電積極采購(gòu)原煤,根據(jù)飛灰情況迅速改變銀南、銀北煤配比。經(jīng)過處理,煙氣中飛灰含量過量問題得到了緩解。經(jīng)過上述措施的處理,從表1可以看出,從7月20日開始,空預(yù)器煙氣側(cè)差壓逐步緩慢下降,空預(yù)器堵塞的異常工況得到了改善。
目前,在我國(guó)的火電廠中普遍存在著空預(yù)器堵塞的問題。雖然在設(shè)計(jì)過程中充分考慮了如何預(yù)防空預(yù)器堵塞,但實(shí)際運(yùn)行中依然會(huì)因?yàn)楦鞣N原因?qū)е驴疹A(yù)器發(fā)生積灰堵塞。因此,應(yīng)采取適當(dāng)措施保證堵塞不再惡化,如調(diào)整煤粉細(xì)度、提高排煙溫度、減少氨逃逸以及減少飛灰含量等,并在各種事故中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),不斷完善和改善空預(yù)器工作條件。