徐慶磊
(山東潤銀生物化工股份有限公司, 山東東平 271509)
山東潤銀生物化工股份有限公司(簡稱潤銀公司)擁有3臺2 000 t/d級HT-L粉煤氣化爐,分別于2012年12月、2017年4月開車成功,目前氣化爐運(yùn)行穩(wěn)定,在集團(tuán)公司合成氨原料路線改造中發(fā)揮了重大作用[1],實(shí)現(xiàn)了公司尿素產(chǎn)品的新舊動能轉(zhuǎn)換,節(jié)約了煤炭資源,增強(qiáng)了企業(yè)競爭力。目前,潤銀公司86 000 m3/h法國液化空氣集團(tuán)氮?dú)庋h(huán)空分裝置及日處理煤量3 500 t級超大型HT-L粉煤氣化爐安裝已經(jīng)完成,預(yù)計(jì)2021年6月竣工投產(chǎn),該HT-L粉煤氣化爐采用半廢鍋技術(shù),有效利用了熱量,副產(chǎn)高壓蒸汽。
粉煤氣化裝置正常運(yùn)行期間,從氣化爐激冷室和合成氣洗滌塔底部來的含固質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%的黑水在通過角閥減壓后,再通過角閥后部短節(jié)送入高壓閃蒸罐進(jìn)行閃蒸,脫出高壓黑水中含有的大量的酸性氣體,其中,夾雜著含固量較高的黑水在高壓閃蒸罐底部經(jīng)短暫沉降后流往真空閃蒸罐。由于角閥閃蒸前后壓力差別較大,且黑水中含固量高,閃蒸后黑水流速也高,造成高壓閃蒸罐角閥閥體及閥后短節(jié)沖刷磨損嚴(yán)重[2]。在該粉煤氣化裝置運(yùn)行期間,曾多次因磨損嚴(yán)重出現(xiàn)黑水泄漏現(xiàn)象,如果泄漏點(diǎn)不能及時消除將會造成裝置停車,對裝置長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成嚴(yán)重威脅。
來自氣化爐激冷室和合成氣洗滌塔的黑水經(jīng)減壓角閥減壓后進(jìn)入高壓閃蒸罐閃蒸,在0.55 MPa壓力下進(jìn)行低壓閃蒸,然后再進(jìn)入真空閃蒸罐,在-0.05 MPa下進(jìn)行真空閃蒸,部分可溶性氣體從黑水中解吸出來。黑水經(jīng)過閃蒸濃縮后,進(jìn)入沉降槽沉降分離,底部輸出固體濾餅,上部溢流澄清灰水,灰水再進(jìn)行循環(huán)利用,實(shí)現(xiàn)了熱量回收、節(jié)約用水的目的。
為了降低高壓黑水對閥后管道及高壓閃蒸罐人字板的沖擊,對高壓閃蒸角閥進(jìn)行倒裝,充分利用黑水自身重力。閃蒸后的黑水先沖擊液面,由于先克服自身重力勢能,減緩了閃蒸黑水的運(yùn)行速度,有效降低了磨損動能;黑水角閥往上部分短節(jié)同時也采用了耐磨鑄鐵內(nèi)筒,提高使用壽命;同時,在高壓閃蒸罐入口處設(shè)置耐磨襯板,以減緩高壓黑水對高壓閃蒸罐人字板內(nèi)件的沖刷。
自該粉煤氣化裝置開車以來,通過對相關(guān)管道測厚數(shù)據(jù)的分析并結(jié)合設(shè)備檢修拆檢可以看出:由于激冷室外排黑水及洗滌塔外排水中含有大量固體顆粒,不僅對高壓閃蒸罐角閥彎頭處沖刷磨損嚴(yán)重,而且對高壓閃蒸罐入口人字板磨損較大(見圖1),曾多次出現(xiàn)高壓閃蒸罐角閥處磨損泄漏情況,造成每次系統(tǒng)停車檢修,需要對高壓閃蒸罐角閥處短節(jié)及高壓閃蒸罐人字板進(jìn)行更換加固處理[3]。
圖1 高壓閃蒸罐黑水入口人字型分布板
(1) 來自激冷室和合成氣洗滌塔的高壓黑水經(jīng)過節(jié)流減壓后,黑水流速極速增大,對角閥閥體、后續(xù)管道及高壓閃蒸罐內(nèi)件沖刷磨損嚴(yán)重,極易造成磨損泄漏。
(2) 高壓黑水經(jīng)過角閥減壓閃蒸后,由于緩沖空間極小,動能衰減慢,對角閥、后續(xù)管道及高壓閃蒸罐內(nèi)件直接沖刷且接觸時間長,產(chǎn)生沖刷腐蝕。
(3) 氧煤比控制偏低,造成氣化爐內(nèi)粉煤燃燒不充分;灰水含固量高,造成系統(tǒng)灰水處理負(fù)荷增大。氣化爐爐況的不穩(wěn)定,使黑水管線的磨損沖刷加大。
(4) 渣鎖斗系統(tǒng)故障,集渣時間過長,大顆粒灰渣流入黑水系統(tǒng),造成黑水系統(tǒng)負(fù)荷加大,大顆粒灰渣由于質(zhì)地堅(jiān)硬,對角閥、后續(xù)管道及高壓閃蒸罐內(nèi)件磨損程度加大。
(5) 激冷室內(nèi)部積灰到一定程度時,合成氣上升阻力加大,部分合成氣會隨著黑水從激冷室排水系統(tǒng)流向高壓閃蒸罐。由于黑水中攜帶大量合成氣,流經(jīng)角閥后黑水狀態(tài)為氣液夾帶,更易造成高壓閃蒸罐角閥、后續(xù)管道及高壓閃蒸罐內(nèi)件的沖刷磨損。
經(jīng)過研究論證,并結(jié)合裝置實(shí)際運(yùn)行情況,對角閥裝配進(jìn)行變更升級,將角閥由臥式橫噴安裝改為立式上噴安裝(見圖2),并在與黑水接觸的閥座底部內(nèi)壁加襯Ni-Hard合金。高壓黑水流經(jīng)角閥后,流向發(fā)生變化,先克服自身重力,流速減緩后再進(jìn)入高壓閃蒸罐內(nèi)部進(jìn)行閃蒸處理,既減緩了對角閥的磨損,又降低了對高壓閃蒸罐內(nèi)件的沖刷磨損,極大降低了對設(shè)備內(nèi)件的磨蝕,使設(shè)備管道發(fā)生泄漏的概率大大降低。
圖2 立式上噴安裝方式
在角閥流程及管道設(shè)備改造的基礎(chǔ)上,氣化爐爐況的優(yōu)化高效運(yùn)行也是關(guān)鍵。在控制入爐煤配比的同時,結(jié)合爐溫狀況,維持高氧煤比運(yùn)行,可以降低黑水中的含固量,減輕對設(shè)備和管道的磨損;穩(wěn)定系統(tǒng)加藥量,確保系統(tǒng)灰水置換量及淤漿量的穩(wěn)定送出,降低系統(tǒng)灰水處理負(fù)荷[4]。
確保渣鎖斗系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,保證激冷室內(nèi)灰渣的及時排除,防止灰渣在激冷室底部過多沉積后隨黑水排出系統(tǒng)流向高壓閃蒸罐、真空閃蒸罐等裝置。
對閃蒸罐入口處人字板進(jìn)行加裝耐磨襯板,增強(qiáng)其耐磨強(qiáng)度,延長使用壽命。
合理摻燒氣化爐煤種,確保渣口盤管、激冷環(huán)完好,防止激冷室積灰,避免合成氣竄入黑水排放系統(tǒng),造成氣液夾帶。
綜上所述,通過對高壓閃蒸罐入口角閥的改造及耐磨襯板的使用,有效解決了黑水系統(tǒng)的磨損問題,延長了粉煤氣化裝置的運(yùn)行周期,確保了粉煤氣化裝置的安全環(huán)保運(yùn)行,提高了經(jīng)濟(jì)效益。