李 剛,謝青松,何 飛,王懷江,冷龍洋,彭高紅,秦勝?gòu)V,王富強(qiáng)
(1.遵義鋁業(yè)股份有限公司,貴州 遵義 563100;2.沈陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110001)
電解槽傳統(tǒng)煙道往往存在集氣均勻性較差、積灰不易清理的缺陷,導(dǎo)致電解槽密閉效率偏低,易出現(xiàn)出鋁端冒煙的現(xiàn)象[1-2],且覆蓋料上部散熱不均勻,進(jìn)而影響電解槽熱平衡分布的均勻性,導(dǎo)致諸如煙道端槽溫偏低、沉淀多、爐幫厚、伸腿長(zhǎng)等問(wèn)題,甚至影響煙道端換角極。解決的辦法在于借助數(shù)值模擬技術(shù)改造煙道,提高槽膛內(nèi)的集氣均勻性和熱平衡分布均勻性,實(shí)現(xiàn)煙道積灰自動(dòng)清理,改善出鋁端與煙道端槽溫、沉淀、爐幫內(nèi)形差異大的問(wèn)題[3]。
遵義鋁業(yè)從2020年9月起開(kāi)始集中力量改造350kA系列二車間的電解槽煙道,經(jīng)過(guò)半年的努力,取得了良好效果。
煙道改造前,二車間內(nèi)環(huán)境質(zhì)量較差,目測(cè)槽上部冒煙情況嚴(yán)重,顯見(jiàn)電解槽密閉效率偏低。選取二車間四工區(qū)的2419#、2420#、2425#共3臺(tái)槽,在槽罩板上居中開(kāi)洞(共6點(diǎn),與立柱母線位置對(duì)應(yīng)),用風(fēng)速儀測(cè)量進(jìn)風(fēng)速度變化,以此評(píng)估槽膛內(nèi)集氣的均勻性,詳見(jiàn)圖1。由圖1可知,三臺(tái)測(cè)試槽的槽膛內(nèi)集氣均勻性偏差較大(-52%~30%),尤其在第5根立柱位置,槽膛內(nèi)的負(fù)壓最小,極易出現(xiàn)集氣不力而產(chǎn)生冒煙現(xiàn)象。若要提升電解槽密閉效率,就必須對(duì)原設(shè)計(jì)煙道進(jìn)行改造。
圖1 煙道改造前的槽膛內(nèi)集氣分布均勻性實(shí)測(cè)值
經(jīng)過(guò)沈陽(yáng)院專家現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,在充分掌握現(xiàn)場(chǎng)情況和查閱原設(shè)計(jì)圖紙的基礎(chǔ)上,建立了350 kA電解槽上部熱平衡模型,模擬槽上部溫度場(chǎng)及流場(chǎng)的變化規(guī)律,以此制定煙道優(yōu)化方案。槽上部熱平衡的物理模型如圖2所示,槽膛內(nèi)的煙氣流場(chǎng)如圖3所示,溫度場(chǎng)分布如圖4所示。
圖2 電解槽上部熱平衡半槽物理模型
圖3 槽膛內(nèi)的煙氣流速分布圖
圖4 槽上部溫度分布圖
槽周的冷空氣主要通過(guò)導(dǎo)桿密封和槽罩板間縫(包括出鋁端、煙道端和大面24個(gè))處進(jìn)入槽膛,因此,導(dǎo)桿密封和槽罩板間縫均設(shè)為interior邊界。陽(yáng)極覆蓋料表面根據(jù)測(cè)試值設(shè)定熱流密度邊界,火眼溫度為電解溫度940℃,煙管的排煙流量與測(cè)試值5 600 Nm3/h保持一致。
有研究表明,槽罩板間縫處的進(jìn)風(fēng)量約占電解槽總排煙量的90%,導(dǎo)桿密封處進(jìn)風(fēng)量?jī)H占9%[4]。因此,提升電解槽密閉效率的關(guān)鍵在于調(diào)控槽罩板間縫處的集氣量均勻性。煙道優(yōu)化前后大面槽罩板間縫處的進(jìn)風(fēng)量(空氣質(zhì)量流量)分布偏差對(duì)比如圖5所示。
圖5 優(yōu)化前后的電解槽集氣量均勻性對(duì)比
由上圖可知,當(dāng)排煙量為5 600 Nm3/h時(shí),原設(shè)計(jì)電解槽的排煙溫度為149℃,煙道的集氣偏差介于±11%之間,呈現(xiàn)出煙道端進(jìn)風(fēng)少而出鋁端進(jìn)風(fēng)多的整體趨勢(shì),且煙道阻力略偏大(模擬值190 Pa)。其主要原因在于,原設(shè)計(jì)中的煙道兩端集氣孔直徑相差較大,單靠煙道端的小直徑(Ф35 mm)集氣孔來(lái)調(diào)整槽膛內(nèi)的風(fēng)壓平衡比較困難。而且在實(shí)際生產(chǎn)中,煙道積灰嚴(yán)重堵塞煙氣流通,尤其在出鋁端至第4個(gè)下料點(diǎn)之間最為嚴(yán)重,導(dǎo)致集氣分布狀況發(fā)生逆轉(zhuǎn),出鋁端進(jìn)風(fēng)量大幅降低,同等集氣量下煙道阻力必然大幅升高。
優(yōu)化后的電解槽煙道阻力模擬值為146 Pa,比原設(shè)計(jì)降低約23%;進(jìn)風(fēng)量偏差為-6%~5%,集氣均勻性較原設(shè)計(jì)有較明顯改善,電解槽密閉效率顯著提高。
根據(jù)槽上部熱平衡模型的計(jì)算結(jié)果制定煙道優(yōu)化方案,在盡量沿用原設(shè)計(jì)煙道結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,調(diào)整了部分集氣孔的直徑,并布置了合理數(shù)量的漏料口。
遵義鋁業(yè)根據(jù)電解槽煙道優(yōu)化方案,制定完整的操作流程,辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn),做好各種預(yù)防措施和保障工作,并嚴(yán)格把控施工質(zhì)量,確定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作。截至2021年1月底,已完成四工區(qū)所有在產(chǎn)槽的煙道改造工作。在產(chǎn)槽煙道的現(xiàn)場(chǎng)施工如圖6所示。
圖6 在產(chǎn)電解槽煙道改造的現(xiàn)場(chǎng)施工圖
煙道改造完成后,在四工區(qū)選取2419#~2427#共9臺(tái)槽進(jìn)行槽膛內(nèi)集氣均勻性現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,以驗(yàn)證煙道改造后的實(shí)際效果。煙道改造后的槽膛內(nèi)集氣分布均勻性測(cè)量結(jié)果如圖7所示,煙道改造對(duì)電解車間環(huán)境狀況的影響如圖8所示。
圖7 煙道改造后的槽膛內(nèi)集氣分布平均偏差實(shí)測(cè)值
圖8 煙道改造對(duì)電解車間環(huán)境狀況的影響
由上圖可知,實(shí)測(cè)2419?!?427#電解槽的槽膛內(nèi)集氣平均偏差介于±10%以內(nèi);其中2419#、2420#和2425#槽的槽膛內(nèi)集氣平均偏差介于-6.9%~5.3%之間,集氣均勻性比煙道優(yōu)化前(-52%~30%)有較明顯改善。經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的觀察,改造后煙道內(nèi)無(wú)明顯積灰,再也不需要頻繁清灰作業(yè),降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約了壓縮空氣用量,減少了氧化鋁飛揚(yáng)損失。
與其他未實(shí)施煙道改造的工區(qū)(同一時(shí)刻)相比,四工區(qū)電解槽上部幾無(wú)冒煙情況,車間內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量狀況明顯占優(yōu),可證明煙道改造后槽膛內(nèi)的風(fēng)壓分布均勻,實(shí)現(xiàn)了電解槽均勻集氣和均勻散熱,煙道可以自動(dòng)清灰,煙道優(yōu)化達(dá)到了既定目標(biāo)。
遵義鋁業(yè)開(kāi)展的350 kA電解槽煙道改造,實(shí)現(xiàn)了煙道內(nèi)無(wú)明顯積灰,基本不用再進(jìn)行每月的煙道清灰工作,減少了壓縮空氣消耗,電解車間環(huán)境質(zhì)量明顯改善。實(shí)測(cè)槽膛內(nèi)的集氣均勻性從-52%~30%優(yōu)化到±10%以內(nèi),顯著提升了電解槽密閉效率,有效保證了電解槽內(nèi)的集氣均勻性和熱平衡分布均勻性,有利于減小電解槽排煙量實(shí)現(xiàn)電解槽保溫,降低凈化系統(tǒng)處理風(fēng)量和電耗,減少電解車間無(wú)組織排放和降低氟化鹽單耗,為電解系列節(jié)能減排提供可靠的技術(shù)保障。