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      針對(duì)銅粉問題的數(shù)控車床過濾系統(tǒng)的改造

      2021-08-28 12:28:38朱堅(jiān)王耀彬
      汽車工藝師 2021年8期
      關(guān)鍵詞:刀塔銅粉切削液

      朱堅(jiān),王耀彬

      無錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 江蘇無錫 214028

      在沒安裝過濾系統(tǒng)前,兩臺(tái)數(shù)控車床管路的清潔是2年左右進(jìn)行一次,實(shí)際上隨著該產(chǎn)線產(chǎn)量的提高,1年左右就必須進(jìn)行管路的清洗,每次的清潔時(shí)間約2名機(jī)修工2天左右的時(shí)間,而且由于是對(duì)刀塔拆卸,不可避免地會(huì)影響刀塔的精度,損壞刀塔的密封件,如刀塔內(nèi)部的各種O形圈及水路分配器安裝精度不到位等。

      安裝過濾系統(tǒng)后,該系統(tǒng)有一個(gè)壓力表進(jìn)行監(jiān)控,水壓升到0.6MPa需更換濾袋一次,該濾袋的價(jià)格在35元,更換濾袋的時(shí)間周期在3個(gè)月左右,從更換下來的濾袋效果看,能有效阻止銅粉進(jìn)入機(jī)床的切削液管路,減少或杜絕了機(jī)床管路的清潔問題,避免了拆卸刀塔的過程,保證了切削液的壓力,同時(shí)由于切削液里沒有銅粉,減少了零件壓傷的比例。

      改造前問題分析

      1.存在問題

      機(jī)床加工零件的時(shí)間越長(zhǎng),機(jī)床的水壓會(huì)越低,有時(shí)切削液根本就噴不到所加工的刀具位置,嚴(yán)重影響刀具的壽命。同時(shí)機(jī)床的原有程序中有一道清潔卡爪的程序,利用切削液來清潔夾爪,由于壓力不夠和切削液臟,因此導(dǎo)致該程序無效。切削液清洗問題如圖1所示。

      圖1 切削液清洗問題

      2.原因剖析

      通過對(duì)整個(gè)切削液水路進(jìn)行分解,發(fā)現(xiàn)整個(gè)切削液管路被銅粉構(gòu)成的污垢直接堵塞,而且相對(duì)于機(jī)床核心部件之一的刀塔管路,也被銅粉堵得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。如圖2、圖3所示。

      圖2 刀盤拆卸后的狀況

      圖3 堵塞的分配器

      由于刀塔是機(jī)床的核心部件,該數(shù)控機(jī)床所加工的產(chǎn)品公差要求非常高,圓度0.008mm,內(nèi)孔公差是,經(jīng)常對(duì)刀塔拆卸,不可避免地會(huì)影響刀塔的精度,損壞刀塔中的各種密封原件,如刀塔內(nèi)部的各種O形圈、水路分配器,同時(shí)也會(huì)產(chǎn)生安裝精度不到位等各種因素。

      改造過程

      1.改造過程中設(shè)計(jì)思路

      由于該設(shè)備的切削加工是既有條狀的鐵屑,又有粉末狀的銅屑,原有的排屑器只能把條狀的鐵屑排到鐵屑車?yán)铮勰畹你~屑由于自重及沖刷,會(huì)由排屑器鏈板等各種縫隙直接沉到排屑器底部,同時(shí)隨著水泵的起動(dòng),會(huì)隨水流被水泵直接抽出,從而進(jìn)入切削液管路,原有排屑器根本解決不了銅粉堵塞切削液管路的問題。

      設(shè)計(jì)思路如下:

      1)不破壞機(jī)床原有的的切削液管路,利用機(jī)床原有的切削液管路。

      2)盡量利用原有的排屑器,減少改造費(fèi)用。

      3)改造完成后必須少拆卸或不拆卸刀塔,延長(zhǎng)刀塔的使用壽命。

      4)改造完成后必須滿足加工所需的切削液流量和壓力,來保證加工過程中刀具的冷卻及切削液的清潔。

      5)改造后的過濾系統(tǒng)必須有利于保養(yǎng)。

      2.過濾系統(tǒng)的主要構(gòu)成

      圖4所示為整套的過濾系統(tǒng)構(gòu)成。該過濾系統(tǒng)主要由濾罐、兩根水管和罐內(nèi)的濾袋組成,兩根水管分別連接水泵、機(jī)床原有的切削液管路,通過水泵抽取切削液進(jìn)入過濾罐,通過濾袋的過濾方式把銅粉和切削液進(jìn)行分離,銅粉就留在濾袋中(見圖5),只需定期更換濾袋即可。

      圖4 過濾系統(tǒng)

      圖5 濾袋及截留在濾袋中的銅粉

      在濾袋的選型上,使用了兩種規(guī)格的過濾精度進(jìn)行試驗(yàn),規(guī)格分別為150μm和100μm,經(jīng)過測(cè)試,最終定型為100μm的濾袋,該濾袋的堵塞情況可以通過壓力表進(jìn)行觀察,壓力在5.5MPa時(shí),濾袋必須進(jìn)行更換,更換周期為14天。

      3.改造完成后的效果

      經(jīng)過改造后,切削液管路比較通暢,沒有堵塞現(xiàn)象的產(chǎn)生,切屑液的水壓也達(dá)到了機(jī)床原有設(shè)計(jì)的水壓,能夠充分冷卻到刀具,使刀具達(dá)到規(guī)定的壽命,同時(shí)經(jīng)過過濾后的切削液也沒有銅粉,程序中清潔卡爪的效果也體現(xiàn)了出來,卡爪上不會(huì)有殘留的粉末(見圖6),大大減少了產(chǎn)線的壓傷比例。

      圖6 改造后使用情況

      設(shè)備改造前后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如圖7所示,改造完成后零件的壓傷比例逐步下降,降幅比較大。原來精加工每臺(tái)每次清理需要2人3h,生產(chǎn)小組共有10臺(tái)設(shè)備,每臺(tái)設(shè)備需要10天清理一次,改進(jìn)后,15天清理一次,可以每月節(jié)省清理人員0.3人左右,節(jié)省人力成本。

      圖7 設(shè)備改造前后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

      結(jié)語

      對(duì)小巨人兩臺(tái)數(shù)控車床的過濾系統(tǒng)進(jìn)行了改造,沒更改原有的機(jī)床構(gòu)造,減少了由于冷卻不到位而產(chǎn)生的異常刀片和刀具的破損,減少了由于銅粉而引起的零件壓傷,希望能夠?qū)ζ渌邢嗤蝾愃茊栴}的企業(yè)起到借鑒作用。

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