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      基于PLC控制的FANUC機(jī)器人木架打釘工作站的設(shè)計(jì)

      2021-08-31 03:29:58孝佩軍周錢君
      科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊 2021年22期
      關(guān)鍵詞:木架觸摸屏組態(tài)

      趙 豐,孝佩軍,周錢君,成 軍

      (特雷通家具(嘉興)有限公司,浙江 嘉興 330400)

      為了解決木架打釘生產(chǎn)線自動(dòng)化程度不高、效率低的問題,企業(yè)一直在尋求一款沙發(fā)木架自動(dòng)打釘設(shè)備。之前的衍架打釘設(shè)備在打平面有較好的效果,但在沙發(fā)木架打釘過程中,不僅有平面,還有復(fù)雜多變的曲面,此設(shè)備就不太實(shí)用?;赑LC與工業(yè)機(jī)器人的打釘系統(tǒng),憑借其穩(wěn)定的生產(chǎn)特性以及優(yōu)越的柔性設(shè)計(jì)能很好地克服以上缺點(diǎn)。為此設(shè)計(jì)了一個(gè)以西門子PLC1200為控制器,F(xiàn)ANUC機(jī)器人打釘?shù)墓ぷ髡尽?/p>

      1.機(jī)器人工作站的硬件設(shè)計(jì)

      1.1 機(jī)器人工作站概述

      本工作站主要由FANUC工業(yè)機(jī)器人、西門子PLC1200、MCGS觸摸屏、轉(zhuǎn)臺(tái)、加釘裝置等五大設(shè)備組成。其中,F(xiàn)ANUC工業(yè)機(jī)器人負(fù)責(zé)工作站的木架打釘,其工作指令由PLC1200發(fā)出。西門子PLC1200 作為工作站的中樞,接收與處理觸摸屏、機(jī)器人和工作站傳感器所反饋來的信號(hào),再經(jīng)邏輯處理,輸出控制機(jī)器人和工作站運(yùn)行的控制信號(hào)。MCGS觸摸屏為工作站的人機(jī)交互界面,主要用來選擇工作站的運(yùn)行模式,以及控制轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn),以及監(jiān)控工作站運(yùn)行狀態(tài)。轉(zhuǎn)臺(tái)主要用于木架的上件與下件,將木架從人工上料區(qū)送到機(jī)器人打釘工作區(qū),實(shí)現(xiàn)流水線作業(yè)。加釘裝置為工作站的輔助設(shè)備,協(xié)助機(jī)器人完成自動(dòng)加釘任務(wù)。

      1.2 伺服電機(jī)選型

      旋轉(zhuǎn)臺(tái)為長(zhǎng)方體結(jié)構(gòu),重量M=30 kg,長(zhǎng)L=2 m,高H=0.1 m,寬W=1 m,本次設(shè)計(jì)為6 s旋轉(zhuǎn)90°角,設(shè)計(jì)加速時(shí)間t=2 s,該模式下角加速度α=11.25°/s2.通過該要求配置伺服電機(jī)。

      轉(zhuǎn)動(dòng)慣量:

      負(fù)載轉(zhuǎn)矩:

      連續(xù)性運(yùn)轉(zhuǎn),安全系數(shù)設(shè)定為s=1.3,考慮安全系數(shù)后轉(zhuǎn)矩

      電機(jī)側(cè)角速度:

      電機(jī)側(cè)轉(zhuǎn)速:

      電機(jī)輸出功率:

      本次木架比較輕故不考慮木架慣量,最終選配1KW臺(tái)達(dá)伺服電機(jī)。

      1.3 打釘、裝釘裝置設(shè)計(jì)

      市場(chǎng)上暫無成熟的適配于機(jī)器人的自動(dòng)打釘槍,通過研究、對(duì)比傳統(tǒng)打釘槍結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了一款適用機(jī)器人六軸安裝的打釘槍(如圖1所示),并配套了槍釘補(bǔ)充站(如圖2所示)。通過補(bǔ)充站三個(gè)氣缸的配合,完成拉開槍夾,填充槍釘?shù)囊幌盗袆?dòng)作。實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人長(zhǎng)時(shí)間不間斷打釘工作,提高了工作站的運(yùn)行節(jié)拍。

      圖1 打釘槍

      圖2 槍釘補(bǔ)充站

      2.機(jī)器人工作站的軟件設(shè)計(jì)

      2.1 工作站硬件組態(tài)

      2.1.1 PLC1200與FANUC機(jī)器人硬件組態(tài)

      本工作站軟件編程系統(tǒng)主要通過TIA Portal V15.1建立(以下簡(jiǎn)稱V15.1)。將隨機(jī)文件自帶的機(jī)器人驅(qū)動(dòng)GSD文件導(dǎo)入V15.1編程軟件中,打開V15.1,依次打開項(xiàng)目視圖→選項(xiàng)→管理通用站描述文件(GSD)→機(jī)器人GSD存儲(chǔ)路徑,然后新建一個(gè)項(xiàng)目,開始組態(tài)硬件設(shè)備,選擇硬件目錄下→ 其他現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 → PROFINET IO→I/O→FANUC→M20iD/25:A05B-2600-R834:FANUC Robot Controller(1.0)’’,新 建 一 條PROFINET子網(wǎng),將PLC與FANUC機(jī)器人通過PROFINET子網(wǎng)連接起來。

      2.1.2 MCGS觸摸屏硬件組態(tài)

      MSGS觸摸屏?xí)簺]有支持西門子編程軟件的驅(qū)動(dòng)GSD文件,因此不在此處組態(tài)。通過McgsPro組態(tài)軟件(以下簡(jiǎn)稱軟件)里進(jìn)行設(shè)置,打開軟件,新建工程,選擇觸摸屏型號(hào),在彈出的窗口中雙擊設(shè)備窗口,然后單擊工具欄上的工具箱,添加通用TCP/IP父設(shè)備,雙擊設(shè)備工具箱頁面里的設(shè)備管理器,在PLC類里增加siemens_1200,然后添加到父設(shè)備下面,接著添加PLC I/O通道,編輯變量表,組態(tài)完畢,開始設(shè)計(jì)觸摸屏畫面。

      2.1.3 設(shè)備IP設(shè)為同一網(wǎng)段

      本次機(jī)器人IP地址設(shè)為192.168.1.3,可以在V15.1硬件組態(tài)里面或機(jī)器人示教器里設(shè)置。MCGS觸摸屏IP設(shè)置為192.168.1.2,在McgsPro組態(tài)軟件里設(shè)置,PLC1200 IP地址設(shè)置為192.168.1.4,在V15.1設(shè)置,然后將其網(wǎng)線分別插入4口的以太網(wǎng)交換機(jī)。

      2.1.4 網(wǎng)絡(luò)物理鏈路測(cè)試與下載

      電腦網(wǎng)卡IP設(shè)置為192.168.1.5,分別與MCGS觸摸屏、PLC1200、機(jī)器人進(jìn)行“ping”物理鏈路測(cè)試,打開電腦,按快捷鍵“windows+R”,在彈出的窗口里輸入“cmd”回車,接著輸入要測(cè)試的設(shè)備IP地址,測(cè)試成功后, 打開V15.1軟件進(jìn)行硬件通訊測(cè)試,測(cè)試正常后下載硬件組態(tài)與PLC程序到PLC1200中。

      2.2 PLC1200 編程

      采用模塊化編程思想,通過OB1組織塊調(diào)用FB、FC各功能子塊,利用V15.1軟件封裝好的軸控制功能塊,提高編程的高效性。

      2.2.1 轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)控制

      在V15.1編程軟件自動(dòng)打釘項(xiàng)目下,選擇工藝對(duì)象-新增對(duì)象,在基本參數(shù)中,常規(guī)里選擇驅(qū)動(dòng)器控制方式為“PTO”,測(cè)量單位為“°”,在驅(qū)動(dòng)器窗口里設(shè)置參數(shù),如圖3所示:

      圖3 參數(shù)配置

      在擴(kuò)展屬性里設(shè)置電機(jī)每轉(zhuǎn)的脈沖數(shù),本次采用了臺(tái)達(dá)的伺服電機(jī),編碼器分辨率為2000 P/R,填入2000,根據(jù)渦輪蝸桿機(jī)械設(shè)計(jì)尺寸計(jì)算,電機(jī)每轉(zhuǎn)負(fù)載位移為0.5803°,本次只有兩個(gè)位置原點(diǎn)位(0°)與90°位置,設(shè)置兩個(gè)硬限位開關(guān),在PLC的輸入點(diǎn)為%I0.4,%I0.5,一個(gè)感應(yīng)開關(guān)(原點(diǎn)位),輸入點(diǎn)為%I1.0。本次選擇主動(dòng)回原點(diǎn),轉(zhuǎn)臺(tái)按反方向逼近感應(yīng)開關(guān),然后減速停止,在以設(shè)定的速度正方向接近感應(yīng)開關(guān),停止后再次減速,反方向接近感應(yīng)開關(guān),然后正方向低速回到原點(diǎn)位。

      利用V15.1軟件封裝好的運(yùn)動(dòng)控制指令啟用/禁用軸指令MC_POWER,故障復(fù)位指令MC_RESET,回原點(diǎn)指令MC_HOME,軸點(diǎn)動(dòng)指令MC_JOG,軸制動(dòng)指令MC_HALT的外接接口端子編寫程序,實(shí)現(xiàn)對(duì)轉(zhuǎn)臺(tái)的定位控制。

      2.2.2 PLC通訊程序

      PLC1200與FANUC機(jī)器人配置的profinet通訊板卡進(jìn)行信息交互,PLC根據(jù)機(jī)器人側(cè)的配置進(jìn)行組態(tài)IO模塊,機(jī)器人第一個(gè)插槽是輸入模塊,PLC組態(tài)時(shí)第一模塊應(yīng)為輸出模塊,本次選用64個(gè)字節(jié)進(jìn)行信息交互,PLC1200添加64個(gè)輸入、輸出字節(jié)模塊如圖4所示。

      圖4 I/0配置

      FANUC機(jī)器人在配置profinet參數(shù)時(shí),通訊數(shù)據(jù)長(zhǎng)度應(yīng)與PLC1200設(shè)置的一樣。本次啟用PNS作為程序號(hào)的調(diào)用,PLC1200只需發(fā)送三個(gè)指令:程序號(hào)、啟動(dòng)信號(hào)、PNS信號(hào),如機(jī)器人處在空閑狀態(tài)時(shí),且系統(tǒng)沒有故障,即開始執(zhí)行打釘程序。

      2.2.3 機(jī)器人程序設(shè)計(jì)

      (1)機(jī)器人作為 I/O device的配置。本次PLC1200為主站,F(xiàn)ANUC機(jī)器人遠(yuǎn)程I/O device ,配置過程:在示教器上,按下menu→I/O→Type→F1→Profinet,將光標(biāo)移到Channel2,按下“→”,將Channel2展開,在I/O device選擇插槽1為DI 64字節(jié),插槽2為DO 64字節(jié)。

      (2)機(jī)器人配置自動(dòng)加釘I/O。機(jī)器人與自動(dòng)加釘裝置信號(hào)交互通過硬接線完成,機(jī)器人示教器,按下menu→I/O→數(shù)字,按確定后,在里面設(shè)置三個(gè)氣缸輸出信號(hào),DO100,DO101,DO102,兩個(gè)感應(yīng)器輸入信號(hào)DI100, DI101。

      (3)機(jī)器人程序編寫。設(shè)置好程序原點(diǎn),建立打釘槍上的TCP坐標(biāo),本次選用TCP坐標(biāo)利于打釘槍的姿態(tài)調(diào)整,方便FANUC機(jī)器人打釘。編寫機(jī)器人回home位程序PNS0250、換釘程序、木架程序PNS0001/PNS0022、服務(wù)位程序,對(duì)軌跡點(diǎn)示教。

      3.機(jī)器人工作站運(yùn)行

      初次上電,轉(zhuǎn)臺(tái)要進(jìn)行回原點(diǎn)位,在操作臺(tái)上將旋鈕選擇到自動(dòng)位置,在觸摸屏中,操作回原點(diǎn)?;氐皆c(diǎn)后,在上件位上好木架,雙手按壓?jiǎn)?dòng)按鈕,轉(zhuǎn)臺(tái)開始旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)到機(jī)器人工作位置后(90°位置),機(jī)器人執(zhí)行PLC發(fā)來的程序號(hào)對(duì)應(yīng)的程序,開始打釘。打釘結(jié)束后,機(jī)器人檢測(cè)槍里是否有釘子。如檢測(cè)不到釘,機(jī)器人執(zhí)行加釘程序。若檢測(cè)到,機(jī)器人回home,等待下次打釘工作。打釘結(jié)束后,轉(zhuǎn)臺(tái)帶著木架旋轉(zhuǎn)90°,回到轉(zhuǎn)臺(tái)原點(diǎn)位。操作員將打好的木架取下,進(jìn)行檢查,合格后,將木架打包輸送到下一工位。

      4.結(jié)語

      本設(shè)計(jì)以PLC為工作站控制核心,旋轉(zhuǎn)平臺(tái)為工作界面,自動(dòng)加釘裝置與氣動(dòng)打釘槍配合,實(shí)現(xiàn)機(jī)器人工作站的木架打釘任務(wù),不論是打釘效率還是打釘質(zhì)量都較以前手工打釘時(shí)有了很大的提高,而且此制作方案對(duì)于其它家具自動(dòng)化打釘也有著重要的指導(dǎo)意義。

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