陳方斌,郭子晗
(中國水利水電第七工程局有限公司,成都,610213)
大型混凝土生產(chǎn)系統(tǒng),砂石骨料用量大,骨料級配品種多,骨料補倉是實現(xiàn)系統(tǒng)大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn)的關鍵環(huán)節(jié),一般采用帶式輸送機運輸骨料,以實現(xiàn)砂石骨料生產(chǎn)到混凝土產(chǎn)品全機械化自動控制。
通常,混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)骨料儲料倉離砂石系統(tǒng)較遠,砂石骨料從砂石系統(tǒng)料場地壟到混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)料倉需經(jīng)過多臺帶式輸送機長距離輸送。傳統(tǒng)的骨料補倉系統(tǒng)存在自動化程度不高,混凝土系統(tǒng)骨料倉料位、補倉量控制由人工完成,運行人員要巡回監(jiān)視各骨料倉中的料位情況,再根據(jù)倉位情況進行骨料補倉。為避免混倉,一種骨料補倉完成后才能進行下一種骨料運輸,不能實現(xiàn)骨料連續(xù)輸送,不同級配骨料在補倉時存在大量的等待時間,骨料運輸能力和料倉容量得不到充分利用,甚至會因操作失誤而造成砂石料混料、骨料倉倉滿溢料等惡性事件。再者進料層運行環(huán)境較惡劣,粉塵大、噪聲大,生產(chǎn)時操作頻繁,勞動強度很大,易出現(xiàn)機械傷害事故。因此,砂石骨料上料系統(tǒng)的自動化是混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)全自動化生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),在實踐中也是一個急需解決的難題。
楊房溝水電站位于四川省涼山彝族自治州木里縣境內(nèi),該工程地形條件復雜,開采石料場與砂石加工系統(tǒng)距離較遠,高低線混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)所需的骨料均采用帶式輸送機從砂石系統(tǒng)運輸。根據(jù)楊房溝工程骨料運輸系統(tǒng)在設計、運行中遇到的問題和解決方案,本文對智能尋倉補料系統(tǒng)的設計與應用進行介紹。
楊房溝高線混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)設計生產(chǎn)強度為14萬m3/月,低線混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)設計生產(chǎn)強度為5.5萬m3/月?;炷辽a(chǎn)系統(tǒng)均設置6個骨料罐,用來存儲特大石、大石、中石、小石、米石、砂等六種不同級配的骨料,砂石骨料生產(chǎn)系統(tǒng)距離高線、低線混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)約1.8km,砂石加工系統(tǒng)成品骨料場有6個料倉與之對應,料倉底部設骨料地壟和放料倉門,運輸骨料時打開地壟放料倉門,通過成品骨料輸送線運輸骨料至混凝土系統(tǒng)骨料罐。成品料膠帶機輸送線為混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)砂石骨料運輸?shù)奈ㄒ煌ǖ?,運輸骨料品種多,運輸量大,為提高系統(tǒng)運行的生產(chǎn)效率,提高可靠性、安全性和穩(wěn)定性,降低運行成本,需研發(fā)骨料上料線自動尋倉補料系統(tǒng)。在骨料輸送線首端設置電子動態(tài)稱量系統(tǒng),速度監(jiān)測傳感裝置、終端骨料倉設料位檢測反饋儀和卸料小車位置感應裝置,通過控制系統(tǒng)運算和邏輯控制從而實現(xiàn)根據(jù)拌和系統(tǒng)骨料罐料位及骨料需要量進行自動補料功能,實現(xiàn)過程控制全自動化。楊房溝成品骨料輸送線工藝流程如圖1所示。
圖1 楊房溝成品骨料輸送線工藝流程
混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)拌和樓自動上料控制系統(tǒng)的特點是:工作環(huán)境惡劣,對可靠性、安全性要求較高,以邏輯控制為主,有一定模擬量處理要求,適合用PLC作為控制器來完成控制任務。因此,控制方案是:由速度、運量、料位傳感器進行數(shù)據(jù)檢測,PLC完成數(shù)據(jù)運輸和生產(chǎn)控制,上位機進行監(jiān)控及綜合管理。
生產(chǎn)運行中,料位檢測儀實時采集混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)骨料罐的料位,檢測值送入PLC模擬量模塊,由PLC進行模擬量處理及邏輯運算,并在上位機實時顯示骨料罐料位情況。當某種物料料位下降到設定的低限時,由PLC發(fā)出要料信號提示需進行骨料補料,在自動尋倉補料操作界面,上位機根據(jù)骨料罐料位情況分析計算出每個骨料罐庫存量、需補料量和預估補倉時間,并根據(jù)補料量的大小確定補料順序(操作員可對補料量和順序進行人工干預),操作人員確認后,系統(tǒng)按確定的順序和給定值自動進行尋倉補料。
自動尋倉補料控制系統(tǒng)結構如圖2所示。
圖2 自動尋倉補料控制系統(tǒng)結構
3.1.1 邏輯控制
骨料罐倉頂設卸料膠帶機由帶行走裝置的卸料車向每種骨料罐供料,卸料膠帶機設倉位感應裝置,按骨料補倉順序精確控制卸料車在每種骨料倉的卸料位置,骨料輸送過程由PLC系統(tǒng)進行邏輯控制。開始自動補料運行指令后,卸料小車按確定補倉順序移動小車至相應的骨料倉位,檢測補倉卸料位置和地壟放料倉門信號一一對應,滿足條件后,啟動帶式輸送開始進行補料,確保骨料輸送品種準確對應,避免混倉。
3.1.2 補倉量控制
成品骨料輸送線始端設電子動態(tài)稱量裝置,帶式輸送機設速度監(jiān)測傳感裝置,終端骨料倉設料位檢測反饋儀,每種骨料運輸量由PLC根據(jù)地壟放料倉門信號讀取稱量裝置數(shù)據(jù)并計算每種骨料補料累加值,并根據(jù)料位信號實時更新需補倉量。當各骨料累計值達到設定值和高位值后,關閉該骨料地壟倉門并按補倉順序延時切換到下一骨料倉進行補料。
3.1.3 補倉時間控制
骨料補倉時間由PLC根據(jù)運行數(shù)據(jù)進行計算分析,每種骨料補倉時間主要由補倉量、帶速、運輸量、安全間隔時間組成。即:
(1)
式中:t——補倉時間,s;
Qa——補倉量,t;
Qm——物料流量,t/h;
L1、L2、L3、L4、L5——帶式輸送機的長度,m;
V1、V2、V3、V4、V5——帶速,m/s;
△t——安全間隔時間,根據(jù)現(xiàn)場經(jīng)驗確定,保證骨料不混倉,一般取5s。
3.2.1 料位檢測儀
料位檢測的精度和可靠性是實現(xiàn)自動尋倉補料的關鍵,因此料位檢測儀選用德國西門子進口產(chǎn)品。骨料罐料位檢測選用雷達波料位檢測儀,采用回波處理和數(shù)據(jù)處理技術,可進行非接觸測量,無機械動作部件,料位檢測儀發(fā)出的電磁波可穿過蒸汽、粉塵等干擾源,不受光線、濕度、粘度影響,在惡劣的環(huán)境下可連續(xù)準確地檢測。料位檢測儀測量的電壓信號經(jīng)中控系統(tǒng)模擬量模塊實時讀取,經(jīng)中央處理單元計算分析后,轉換為料倉的容積和重量??紤]到砂石料粒徑較大,上料時的機械沖擊大,料位檢測儀的探頭安裝在骨料倉的頂部,并與骨料罐垂線成一夾角(目的是在不同骨料堆積傾角下都能得到足夠的反射)。料位檢測儀的輸出轉換成4mA~20mA的模擬量信號經(jīng)過信號放大器運算后送給PLC控制系統(tǒng)。
3.2.2 膠帶機運輸量動態(tài)檢測儀
帶式輸送機運輸量的檢測在自動尋倉補料中發(fā)揮重要的作用,它的準確性和可靠性關系到系統(tǒng)的安全運行。膠帶機運輸量動態(tài)檢測選用懸浮式電子皮帶秤,安裝位置距膠帶機物料送入口約20m。皮帶秤由承重裝置、稱重傳感器、速度傳感器和稱重顯示器組成。稱重時,稱重裝置將皮帶上物料的重力傳遞到稱重傳感器上,稱重傳感器即輸出正比于物料重力的電壓(mV)信號,經(jīng)放大器放大后送到模/數(shù)轉換器變成數(shù)字量A,送到運算器;物料速度輸入速度傳感器后,速度傳感器即輸出脈沖數(shù)B,送到運算器;運算器對A、B進行運算后,即得到這一測量周期的物料量。通過運算程序對每一測量周期進行累計,即可得到皮帶上連續(xù)通過的物料總量。控制系統(tǒng)通過光纖通信讀取皮帶秤數(shù)據(jù),實現(xiàn)在中控系統(tǒng)、物料輸送端、卸料終端實時動態(tài)顯示監(jiān)測膠帶機實時運輸量和累計運算量。
控制系統(tǒng)采用西門子PLC進行邏輯編程控制,WINCC進行上位機組態(tài),該自動尋倉補料系統(tǒng)約需要22路開關量輸入、18路開關輸出和7路模擬量輸入,根據(jù)輸入輸出點數(shù)及模擬量處理的要求,選用西門子S1200系列PLC組建控制系統(tǒng)。
輸送線外部開關量接PLC的開關量輸入端,其通/斷狀態(tài)作為PLC邏輯運算條件,稱重傳感儀和料位傳感儀測量數(shù)據(jù)接入PLC模擬量輸入端,PLC控制系統(tǒng)對模擬量信號、開關量信號進行邏輯運算和編程,實現(xiàn)自動順序控制進料輸送機械的起停,自動計算和控制補倉量、自動進行多個骨料罐尋倉補料。
自動尋倉補料系統(tǒng)中,PLC作為下位機主要完成數(shù)據(jù)采集、處理及邏輯控制任務,PLC程序可用梯形圖(LAI)或指令表(STIJ)語言編制,完成現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集、處理、邏輯控制、故障診斷、與上位機通信等功能;上位機的程序可用各種高級語言或組態(tài)軟件編制,完成參數(shù)設置、數(shù)據(jù)通信、生產(chǎn)數(shù)據(jù)儲存及生產(chǎn)過程的模擬顯示等,實現(xiàn)生產(chǎn)管理、人機對話監(jiān)控功能。PLC通過光纖通信系統(tǒng)將采集的數(shù)據(jù)與中控系統(tǒng)通信,中控系統(tǒng)上位機統(tǒng)一進行編程和組態(tài),實現(xiàn)中控系統(tǒng)的集中控制和管理。
在系統(tǒng)實施過程中,在不影響生產(chǎn)的前提下進行各種調(diào)試,保證所需數(shù)據(jù)的采集和安全保護,反復驗證運行效果,結果表明系統(tǒng)運行平穩(wěn),效率提升明顯,能達到預期效果。實現(xiàn)了骨料輸送線根據(jù)拌和系統(tǒng)骨料罐料位,計算分析各級骨料需要量進行自動尋倉補料,提高了骨料輸送線生產(chǎn)效率,減少了運行管理人員數(shù)量,避免了由于人工操作失誤造成的骨料混倉和溢倉等情況,提高了運行的安全性;實現(xiàn)了對骨料罐料位及時補料,保持在高位運行,避免了補倉料位偏低會使骨料產(chǎn)生跌碎和裹粉,產(chǎn)生大量棄料和影響骨料質量,同時提高了混凝生產(chǎn)系統(tǒng)的生產(chǎn)保障。
混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)成品骨料運輸采用自動尋倉補料控制系統(tǒng)后,其成本節(jié)約明顯。
(1)運行人員數(shù)量減少。成品運輸線運行人員主要為中控操作員2人,檢修人員3人,砂石料倉運行人員2人,高低線混凝土系統(tǒng)骨料罐運行調(diào)度人員各1人,管理人員1人。輸送線沿線基本實現(xiàn)了無人值守,運行人員數(shù)量較投標階段和方案實施階段(運行人員20人/班)大大減少。
(2)生產(chǎn)率提高。成品骨料運輸線距離較長,自動尋倉補料控制系統(tǒng)實施前,每種骨料在膠帶機的滯留時間約13min;尋倉過程的卸料小車走位,人員調(diào)度信號和操作延遲損失時間約10min;每種骨料尋倉過程需等待約23min;成品運輸線在投標和方案實施階段均考慮采用雙班(16工作時/天)進行生產(chǎn)。自動尋倉補料控制系統(tǒng)實施后,為保證運行安全,中間設置尋倉間隔時間5min,生產(chǎn)運行采用單班生產(chǎn)(8工作時/天),生產(chǎn)效率提高約30%。
同時,成品骨料輸送線運行時間減少總體降低了電動機、減速機、滾筒、托輥、膠帶等設備的磨損和消耗,延長了設備的使用壽命。
筆者依托楊房溝水電站工程,探討了一種智能尋倉補料系統(tǒng)解決方案和在工程中使用的合理性和適用性。該系統(tǒng)基于傳感技術和PLC的控制技術相結合,采集骨料運輸量、骨料倉料位,自動分析和控制補倉量、補倉時間和補倉順序,給料機自動切換給料品種,布料小車自動進行尋倉補料,實現(xiàn)多種級配骨料從砂石加工系統(tǒng)骨料場到混凝土系統(tǒng)骨料儲料倉連續(xù)輸送,達到優(yōu)化補倉系統(tǒng)控制方式,提高自動化控制水平的目的,解決了骨料補倉系統(tǒng)生產(chǎn)效率低和存在混倉、溢料的問題,可顯著提高生產(chǎn)效率和降低運行成本,為類似工程的應用提供了很好的借鑒和參考。