孫云龍,徐 亮
(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江鶴崗 154100)
中海石油華鶴煤化有限公司主要裝置包括煤氣化、合成氨、大顆粒尿素生產(chǎn)以及公用工程等。其中尿素裝置采用荷蘭Stamicarbon公司的CO2汽提法,利用池式反應(yīng)器的新工藝,日產(chǎn)尿素1 860 t。2015年5月9日投產(chǎn),產(chǎn)品投放市場(chǎng)后反應(yīng)良好。
自投產(chǎn)以來(lái),因氣化爐燒嘴壓差波動(dòng)導(dǎo)致的停爐、氣化正常倒?fàn)t檢修、煤質(zhì)等系統(tǒng)問(wèn)題,尿素裝置多次降負(fù)荷至55%~60%操作。尤其是2018年4月至今,尿素合成低負(fù)荷下,尿素成品中縮二脲(Bi)超標(biāo),影響產(chǎn)品優(yōu)等品率,公司收益受損。針對(duì)低負(fù)荷運(yùn)行,筆者總結(jié)操作要點(diǎn),降負(fù)荷后4 h左右調(diào)出優(yōu)等品[1]。
非優(yōu)等品尿素產(chǎn)生的主要原因包括:Bi含量超標(biāo)、水含量超標(biāo)、甲醛含量超標(biāo)、產(chǎn)品粒度不合格。筆者分析的是低負(fù)荷(55%)下產(chǎn)出非優(yōu)等品原因,所以不涉及到水含量超標(biāo)、甲醛含量超標(biāo)、產(chǎn)品粒度不合格因素。
通過(guò)分析Bi含量超標(biāo)的原因并采取相應(yīng)的措施,最終達(dá)到低負(fù)荷下產(chǎn)出優(yōu)等品的目的[2]。
Bi是生產(chǎn)尿素過(guò)程中不可避免的副產(chǎn)物。由于各工段的工藝、參數(shù)各不相同,產(chǎn)生Bi的比重也不同[3],本套裝置的物料平衡表數(shù)據(jù)(見表1)顯示,Bi在各工段產(chǎn)生的比例。
表1 物料平衡表數(shù)據(jù) %
尿素裝置中Bi的生成因素包括低的游離氨環(huán)境、高溫、停留時(shí)間。通過(guò)表1可以得出:本裝置的Bi主要產(chǎn)生于汽提塔、一段蒸發(fā)和二段蒸發(fā)環(huán)節(jié)。
汽提塔出液溫度為172 ℃左右,由于在50%左右負(fù)荷下汽提塔負(fù)荷較低,降低殼側(cè)蒸汽壓力減少熱量,可減少Bi生成。同時(shí),高壓圈保持高氨碳比操作,可抑制Bi的生成。汽提塔液位盡量低控操作,在減少部分停留時(shí)間的同時(shí)保持足夠的冷凝空間,防止熱量通過(guò)氣相傳遞至液相,造成汽提塔底部加劇生成Bi。但液位也不宜太低,防止局部串氣引起低壓回收系統(tǒng)波動(dòng)。
對(duì)于蒸發(fā)系統(tǒng),由于96%質(zhì)量分?jǐn)?shù)的尿液已經(jīng)足以用于造粒,所以一段蒸發(fā)的溫度可以適當(dāng)降低,同時(shí)通過(guò)二段蒸發(fā)的控制以達(dá)到濃度要求。要達(dá)到濃度要求,二段蒸發(fā)的帶水分析質(zhì)量分?jǐn)?shù)必須達(dá)到3.5%左右,同時(shí)必須要保持負(fù)壓在-80 kPa(表壓),二段蒸發(fā)溫度要高于結(jié)晶溫度127.5 ℃,以避免尿液進(jìn)入結(jié)晶區(qū),同時(shí)還能降低Bi的生成[4]。蒸發(fā)的過(guò)程是瞬間的,而為了進(jìn)一步降低Bi的生成,可適當(dāng)減少一段蒸發(fā)的負(fù)壓(注意氣相水含量分析),進(jìn)而增加一段、二段蒸發(fā)之間的壓差,減少停留時(shí)間。
需特別注意的是,蒸發(fā)系統(tǒng)的溫度波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致Bi的大量生成,所以在低負(fù)荷運(yùn)行期間,需要盡量減小蒸發(fā)系統(tǒng)溫度波動(dòng)。由于蒸發(fā)系統(tǒng)負(fù)荷的減少,不可避免地引起產(chǎn)品水含量的增加,所以要在造粒過(guò)程中減少成品顆粒中的水含量。
由于造粒工況中尿素基本上以固體形式存在,而固相中Bi的生成是微乎其微的,所以可以采取提高造粒機(jī)料位、提高造粒機(jī)床層溫度、加大流化風(fēng)量等操作來(lái)降低水含量,以便達(dá)到成品中Bi的質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.9%的情況下,水分同樣達(dá)到國(guó)標(biāo)優(yōu)等品要求(質(zhì)量分?jǐn)?shù)<0.5%)。
在高壓系統(tǒng)高氨碳比的操作基礎(chǔ)下,根據(jù)負(fù)荷調(diào)整高壓蒸汽飽和器壓力,控制汽提塔出液溫度在指標(biāo)范圍內(nèi),以此減少Bi生成。
在低負(fù)荷下,操作時(shí)改變汽提塔出液溫度,取樣分析Bi質(zhì)量分?jǐn)?shù),得出溫度對(duì)Bi生成的影響,見圖1。
圖1 系統(tǒng)負(fù)荷在55%時(shí),汽提塔溫度對(duì)Bi生成的影響
汽提塔出液中Bi質(zhì)量分?jǐn)?shù)設(shè)計(jì)值是0.22%,在55%負(fù)荷下,汽提塔出液溫度控制在166~167 ℃時(shí)可以保證產(chǎn)品質(zhì)量。當(dāng)溫度超過(guò)168 ℃,Bi的生成會(huì)急劇增加。
在55%負(fù)荷下,調(diào)整蒸發(fā)系統(tǒng)溫度,實(shí)際操作溫度與質(zhì)量分?jǐn)?shù)見圖2。
圖2 系統(tǒng)負(fù)荷在55%時(shí),蒸發(fā)操作溫度與Bi質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化
由圖2可見:當(dāng)Bi質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到穩(wěn)定值(0.89%)時(shí),得到二段蒸發(fā)最佳操作溫度為128 ℃,對(duì)應(yīng)一段蒸發(fā)最佳操作溫度為126 ℃。在一段和二段蒸發(fā)最佳溫度下操作,保證蒸發(fā)的真空在指標(biāo)范圍內(nèi),尿素成品Bi質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本穩(wěn)定在0.82%~0.89%,滿足優(yōu)等品設(shè)計(jì)值質(zhì)量分?jǐn)?shù)<0.9%要求[1]。
根據(jù)Bi生成的因素和各工段Bi生成的比重制定控制措施,對(duì)全系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,具體措施如下:
(1) 根據(jù)汽提塔出液溫度,調(diào)整高壓汽包壓力為1.39 MPa(g)左右、低壓汽包壓力為0.5 MPa以上,保證池式反應(yīng)器溫度為183 ℃以上。
(2) 一段蒸發(fā)壓力控制在-60 kPa(g)、溫度為126 ℃,二段蒸發(fā)壓力為-80 kPa(g)、溫度為128 ℃。
(3) 蒸發(fā)二段液位禁止?jié)M液操作(蒸發(fā)視鏡有大量氣泡)。
(4) 氨碳比控制在3.05以上,避免大幅波動(dòng)。
(5) 汽提塔液位控制在50%,精餾塔液位控制在25%。
(6) 低負(fù)荷時(shí)造粒機(jī)第二室溫度控制在106 ℃,第一室溫度控制在100 ℃。
通過(guò)以上方法,調(diào)整前后數(shù)據(jù)見圖3。數(shù)據(jù)顯示:尿素低負(fù)荷(55%)時(shí),可以調(diào)整出優(yōu)等品。
圖3 系統(tǒng)優(yōu)化后Bi質(zhì)量分?jǐn)?shù)的對(duì)比
通過(guò)上述操作,本裝置在低負(fù)荷時(shí)尿素成品中可控制Bi質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.9%,產(chǎn)品的優(yōu)等品率得到了保證,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,提升了公司的經(jīng)濟(jì)效益。