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      低溫甲醇洗半貧液系統(tǒng)改進(jìn)及運行總結(jié)

      2021-09-03 06:42:58余汪炎
      氮肥與合成氣 2021年9期
      關(guān)鍵詞:貧液投用閃蒸

      余汪炎

      (新能鳳凰(滕州)能源有限公司,山東滕州 277500)

      新能鳳凰(滕州)能源有限公司(簡稱新能鳳凰)是一家以煤為原料,采用多噴嘴對置式水煤漿加壓氣化技術(shù)制取合成甲醇的化工企業(yè),生產(chǎn)能力達(dá)72萬t/a。2015年開始,新能鳳凰與上海國際化建工程咨詢公司(簡稱化建)達(dá)成合作意向,對裝置能力進(jìn)行標(biāo)定并改造,通過填平補齊實現(xiàn)裝置年產(chǎn)90萬t甲醇產(chǎn)能的目標(biāo)。

      1 項目背景

      2017年,新能鳳凰依據(jù)化建出具的甲醇擴能工藝包,對大連理工低溫甲醇洗裝置進(jìn)行改造。裝置正常運行后,隨著系統(tǒng)負(fù)荷不斷提升,原全貧液系統(tǒng)已無法滿足生產(chǎn)需求。2017年9月20—29日,針對半貧液系統(tǒng)進(jìn)行投用測試,運行中發(fā)現(xiàn):半貧甲醇投用量達(dá)到95 m3/h時(設(shè)計值為240 m3/h),低溫甲醇洗出現(xiàn)凈化氣硫超標(biāo)現(xiàn)象,裝置被迫停運。為保證半貧液系統(tǒng)正常投用,新能鳳凰先后與化建、大連理工大學(xué)溝通,就原系統(tǒng)進(jìn)行分析和診斷。2018年7月,鳳凰公司對半貧液系統(tǒng)進(jìn)行改造。

      2 改造方案

      2.1 原方案問題

      低溫甲醇洗系統(tǒng)由2套洗滌系統(tǒng)、1套再生系統(tǒng)組成。2臺洗滌塔均為上部脫碳、下部脫硫工藝,并利用液位差實現(xiàn)甲醇下移。2015年通過對甲醇塔負(fù)荷標(biāo)定,原脫硫段能力可以滿足擴能后需求,將脫碳段原浮閥改造為蘇爾壽MVG固閥,以增大處理能力。半貧系統(tǒng)富碳甲醇引出后,經(jīng)過新加的甲醇換熱器以及2臺氨冷器后進(jìn)入CO2再吸收塔閃蒸,再進(jìn)入低壓閃蒸罐繼續(xù)閃蒸后,經(jīng)半貧甲醇泵打入洗滌塔,形成小循環(huán),進(jìn)而減少貧甲醇量,避免再生系統(tǒng)改造。

      經(jīng)投用后發(fā)現(xiàn),負(fù)荷提升導(dǎo)致下部脫硫段處理能力不足,脫硫段上升氣中硫化氫質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到0.5×10-6~1×10-6,進(jìn)而對上部脫碳段甲醇造成污染,并形成累積。富碳甲醇隨半貧甲醇泵送至洗滌塔上部,導(dǎo)致凈化氣超標(biāo)。

      另外,原硫化氫濃縮塔尾氣與方案中低壓閃蒸罐上部合并送至后續(xù)工段,導(dǎo)致含醇尾氣經(jīng)絲網(wǎng)除沫器后,液滴下落造成半貧甲醇污染,進(jìn)一步導(dǎo)致凈化氣超標(biāo)。

      2.2 改造方案

      經(jīng)探討后,對原半貧液流程進(jìn)行優(yōu)化。

      (1) 原富碳甲醇引出經(jīng)過換熱器和氨冷器后不再進(jìn)入CO2再吸收塔,而是進(jìn)入原閃蒸罐,這樣即使不再投用半貧液系統(tǒng),2臺氨冷器也能夠利用。半貧液由原裝置二級閃蒸罐引出后,進(jìn)入低壓閃蒸罐閃蒸,由泵打入洗滌塔,流程短且投用迅速。同時,將半貧液甲醇入塔位置下移至一次冷卻管線回塔處,減少了上部甲醇液量和帶液現(xiàn)象。

      (2) 通過技術(shù)創(chuàng)新和改造,將溫度為-60 ℃的半貧甲醇與溫度為-17 ℃的富碳甲醇回流匯合,降溫直接送入甲醇洗滌塔脫硫段,提高脫硫段洗滌效果,確保脫硫段上升氣硫含量滿足指標(biāo)要求。

      (3) 隨著負(fù)荷的提升,因酸性氣中硫化氫濃度問題影響硫回收操作,對新增塔器進(jìn)行改造。將硫化氫濃縮塔底,并將富硫甲醇引至該塔,通入氮氣后實現(xiàn)汽提CO2。改造工藝流程后,有效提高了酸性氣中的硫化氫濃度。

      3 運行總結(jié)

      2018年,系統(tǒng)改造后正常開車。新上的2臺氨冷器以及CO2再吸收塔投用效果良好。2018年10月16日,低溫甲醇洗半貧液系統(tǒng)投用,至12月25日,系統(tǒng)降負(fù)荷,半貧液退出。隨著產(chǎn)能的提升,半貧液逐步加量,低溫甲醇洗工藝未產(chǎn)生瓶頸,半貧液投用效果良好。

      3.1 能耗對比

      總結(jié)和對比全貧液和半貧液系統(tǒng)運行參數(shù)。

      (1) 節(jié)電

      半貧液投用后,貧甲醇循環(huán)量由450 m3/h逐步降至390 m3/h。貧甲醇泵變頻效果由18.62%提升至27.2%,按原耗能電量為1 846.92 kW·h計算,消耗能節(jié)省電量為158 kW·h。

      因為低壓機泵沒有單獨電量表,時間跨度較大,電量統(tǒng)計不明確,所以以電流計算為參考,見表1。

      表1 后臺電流統(tǒng)計表

      各泵節(jié)省電量為21.8 kW·h,按公司內(nèi)部電價為0.49元/kW·h計算,日節(jié)省電費為256.37元。

      (2) 耗汽量

      2018年12月18日,開始投用半貧液系統(tǒng),冰機系統(tǒng)耗汽量統(tǒng)計見表2。

      表2 冰機系統(tǒng)耗汽量統(tǒng)計表

      A.經(jīng)比較,投用半貧液系統(tǒng),因部分甲醇直接閃蒸補充冷量,冰機耗蒸汽量明顯減少,日可節(jié)能2.5 MPa過熱蒸汽40 t。

      B.再生蒸汽及汽提氮:投用半貧液系統(tǒng)以后,低溫甲醇洗各泵因循環(huán)量減少,對于甲醇再生塔來說循環(huán)量下降,但因硫回收對于酸性氣濃度有要求,需要減少汽提氮來降低酸性氣濃度。

      0.3 MPa蒸汽日均增加16 t,氮氣耗量日減少約0.26萬m3(來自日耗統(tǒng)計),見表3。

      表3 甲醇再生塔蒸汽用量及硫化氫濃縮塔氮氣耗量

      (3) 運行效益對比見表4,經(jīng)計算,每日節(jié)省費用為8 354.45元。其中,氮氣費用較低,不予考慮。

      表4 運行效益對比

      3.2 工藝指標(biāo)

      2018年12月8—27日,全貧和半貧系統(tǒng)負(fù)荷接近。投用半貧甲醇前,12月8—17日一期洗滌塔壓差最高達(dá)56.5 kPa,二期洗滌塔壓差最高達(dá)32.2 kPa; 18日以后開始投用半貧液系統(tǒng),一期洗滌塔壓差下降至54~55 kPa,二期洗滌塔壓差下降至29~30 kPa,指標(biāo)有所好轉(zhuǎn)。凈化氣帶醇現(xiàn)象減少,效果十分明顯。

      3.3 運行效果

      從上述情況來看,高負(fù)荷下半貧液系統(tǒng)投用后,優(yōu)勢如下:

      (1) 貧甲醇量下降,變頻節(jié)電明顯,再生系統(tǒng)負(fù)荷減輕,再生效果好。

      (2) 冰機耗蒸汽量減少,節(jié)能效益明顯。

      (3) 甲醇洗滌塔壓差減小,理論上,凈化氣帶甲醇量減少。

      (4) 低壓閃蒸罐處CO2閃蒸,可減少原塔閃蒸量,減少尾氣帶甲醇量。

      (5) 比照大連理工大學(xué)七塔工藝,在再生塔前增加輔塔,進(jìn)行汽提,提高再生效果。

      3.4 經(jīng)濟效益

      經(jīng)計算,投用半貧系統(tǒng)每日產(chǎn)生效益價值為8 354.45元,一年(按330 d計算)可實現(xiàn)效益275.70萬元。

      4 結(jié)語

      總體來說,新能鳳凰本次半貧液系統(tǒng)改造完成預(yù)期目標(biāo),達(dá)到裝置擴產(chǎn)要求的同時具備節(jié)能創(chuàng)效效果。新能鳳凰通過不斷挖潛、創(chuàng)新,并實現(xiàn)新的突破,也可為其他項目提供支持。

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