劉 鵬,邢 菲,孫曉松,閻 磊,宋 健
(中國石油渤海石油裝備制造有限公司鉆井裝備公司工業(yè)泵制造廠,天津 300280)
注水是油田開發(fā)中普遍采用的保持地層壓力的重要措施,油田注水系統(tǒng)耗電量巨大,國內(nèi)各大油田注水系統(tǒng)普遍存在高能耗問題。我國油田注水系統(tǒng)注水泵運行效率平均為72.1%,國內(nèi)注水單耗平均為6.94 kW·h/m3,國外為5.6~6.0 kW·h/m3。與國外注水系統(tǒng)效率相比,我國注水系統(tǒng)效率有很大差距。在油田開采作業(yè)中,注水耗電約占油田總用電量的33%~56%,因此,提高油田生產(chǎn)效益的重要舉措,是提高注水泵運行效率。我國油田注水系統(tǒng)注水泵普遍存在老舊型號占比大、泵特性改變、自動化程度低的問題。且油田注水系統(tǒng)注水泵大部分為離心泵,高效區(qū)范圍狹窄,泵組運行效率普遍低于70%。為降低油田注水系統(tǒng)能耗,需找出能耗高的關(guān)鍵原因并進行改造,如針對系統(tǒng)注水波動大、系統(tǒng)監(jiān)控效率低的問題,可建立自動化監(jiān)控系統(tǒng)。在節(jié)能降耗技術(shù)中,大功率變頻技術(shù)門檻較高,隨著科技水平的提高,國產(chǎn)大功率高壓變頻技術(shù)取得了實質(zhì)性進展。在生產(chǎn)實踐中,應(yīng)用高壓變頻技術(shù)需要解決功率器件并聯(lián)、環(huán)境冷卻等技術(shù)問題。
變頻器是目前節(jié)能控制效果最好的電氣設(shè)備。變頻控制技術(shù)調(diào)速性能好,輸出頻率0~400 Hz,水泵風機調(diào)速精度高達0.1%,矢量控制精度達0.01%,動態(tài)響應(yīng)快,正逐步取代直流調(diào)速,串級調(diào)速等調(diào)速方法;變頻控制技術(shù)具有良好的節(jié)能功能,節(jié)電取決于負載類型及節(jié)電方法。油田將注水變頻控制技術(shù)列入最新節(jié)能技術(shù)推廣指導項目,對優(yōu)化油田注水生產(chǎn)工藝,降低油田開發(fā)成本具有重要意義。
在油田生產(chǎn)中,高壓注水系統(tǒng)電機大馬拉小車現(xiàn)象普遍存在,需靠控制泵出口高壓回流閥門開度保證注水管網(wǎng)壓力,由于泵壓較高,對管道使用不利。安裝高壓變頻調(diào)速裝置,可自動調(diào)節(jié)注水量,降低機組損耗。JD-BP37 系列高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)由移相變壓器與功率單元組成,每8 個功率單元串聯(lián)成一相,為基本交—直—交單相逆變電路,功率單元結(jié)構(gòu)原理見圖1,通過對IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,絕緣柵雙極型晶體管)逆邊橋進行正弦PWM(Pulse width modulation,脈沖寬度調(diào)制)控制,如果某單元發(fā)生故障,輸出端自動短路,輸入側(cè)由移相變壓器為單元供電,1/8 相電壓,24 個單元在變壓器上有獨立三相輸入繞組,二次繞組采用延邊三角形接法,分成三相位組,構(gòu)成18 脈沖整流方式。多級移相疊加整流方式可改變網(wǎng)側(cè)電流波形,由于變壓器一次繞組具有獨立性,便于采用現(xiàn)有成熟技術(shù)。
圖1 功率單元結(jié)構(gòu)原理
控制器核心由高速16 位單片機運算實現(xiàn)。工控PC 機提供全中文Windows 監(jiān)控界面,控制器用于柜體內(nèi)開關(guān)信號邏輯處理,與現(xiàn)場操作信號協(xié)調(diào)??刂破鞑捎? 位單片機等大規(guī)模集成電路,CPU 為8 位單片機。功率單元采用多通道光纖通信技術(shù),系統(tǒng)具有很高的安全性,各功率單元控制電源采用獨立高壓系統(tǒng)統(tǒng)一控制器,增強系統(tǒng)可靠性??刂破饔歇毩⒏邏弘娫垂╇婓w系,設(shè)備各點波形與加高壓情況相似,為調(diào)試帶來方便。
變頻器損耗由電力半導體器件通態(tài)開關(guān)損耗組成,器件一定的條件下,負載電流對損耗起到?jīng)Q定作用。風機泵類負載轉(zhuǎn)矩隨轉(zhuǎn)速平方關(guān)系變化,變頻器損耗與輸出頻率相關(guān),難以從理論上得到二者精確的關(guān)系式,通過數(shù)據(jù)擬合可建立損耗與頻率的關(guān)系:△Pv=Pvin-Pvout=Pvout(1-ηv/ηv),ηv=Pvout/Pvin。其中,效率ηv,輸出有功功率Pvout,輸入功率Pvin,變頻器損耗△Pv。Pvout為變頻電機輸入功率,Pvout減去損耗為水泵軸功率。
變頻器效率與頻率關(guān)系復(fù)雜。注水泵組電機為大型異步電動機,變頻調(diào)速是水泵轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)的主要實現(xiàn)方式,電機進行交頻運行,效率特性與電源頻率的關(guān)系式為:n=n1(1-s)=60f1/pn(1-s),其中s 是電機轉(zhuǎn)差率;n1為同步轉(zhuǎn)速;pn 是電機極對數(shù);f1是定子電源頻率。油田注水泵站在一定條件下按投資運行費用最省原則優(yōu)化設(shè)計,按照某工藝條件優(yōu)化設(shè)計的系統(tǒng)經(jīng)歷一段時期后工藝條件發(fā)生變化,如何保持對泵站節(jié)能優(yōu)化控制是值得研究的問題。已建泵站注水系統(tǒng)能耗占油田能耗重要比例,有效降低其能耗是生產(chǎn)中節(jié)能降耗的關(guān)鍵。
根據(jù)石油天然氣行業(yè)標準油田地面注水系統(tǒng)效率測試方法,泵站注水效率ηs=ηvηeηpηg,其中,ηv為變頻器效率,ηe為管道效率,ηp為水泵效率,ηg為泵出口到匯管段平均效率。泵站現(xiàn)場效率測量頻繁,需簡化取值使其適合現(xiàn)場應(yīng)用,常用計算方法是投入產(chǎn)出法。表征能量的有反映主水管網(wǎng)中介質(zhì)狀態(tài)溫度參數(shù)T,水溫特性可由工程摩阻損失機計算,計算得出溫度對能量影響可忽略。
3 臺4WSH(120-150)/300/YB160kW 型注水泵,電機額定功率160 kW,額定排量58 m3/h,日注水量5430 m3。KD18號注水泵站在黃河口自然保護區(qū),日常輸電成本高,應(yīng)用變頻節(jié)能控制技術(shù)降低采油成本非常必要。原注水泵電機采用自耦降壓啟動器控制,運轉(zhuǎn)穩(wěn)定后注水泵長期24 h 工作,耗費大量電能。對此,實施變頻節(jié)能技術(shù)改造,以達到節(jié)能降耗的目的。
節(jié)能方案:選用富士P11 系列恒壓供水專用變頻器,設(shè)計采用先進功率模塊,輸入電壓范圍允許額定電壓20%波動,降低電壓波動對變頻器控制功能的影響,使注水泵構(gòu)成閉環(huán)系統(tǒng),性能良好,具有較高的產(chǎn)品性價比。泵站共有6 臺注水泵,4#、5#、6#泵功率315 kW,1#、2#、3#泵160 kW,額定電壓380 V,額定頻率50 Hz,其中4 臺工作2 臺備用。采用變頻器調(diào)速進行恒壓供水有兩套方案,采用一控二變頻控制方案為1#、2#、3#泵為一組,一臺變頻器控制兩臺泵;4#、5#、6#泵為一組,一臺變頻器控制兩臺泵。用水量少時變頻器控制1#泵,用水量增加,1#泵工作頻率達50 Hz,電機切換成工頻電源供電;用水量減少,2#泵工作頻率降為下限頻率,關(guān)掉1#泵進行恒壓控制。
該方案的特點是只需功率160 kW 變頻器1 臺,但會出現(xiàn)供水系統(tǒng)切換狀態(tài)。可將供水壓力設(shè)定一定范圍。以160 kW 變頻器為例,160 kW 拖動電機容量為Pmm=160 kW,泵空載損耗PO=0.1×160 kW=16 kW,1#泵全速,平均取用功率160 kW;2#泵轉(zhuǎn)速為40%,平均取用功率80 kW,取用總平均功率為240 kW。
采用一控一變頻控制技術(shù)方案為1#、2#、3#泵為一組,二臺變頻器控制二臺泵,4#、5#、6#泵為一組,備用一臺,控制在用電機,需要60 kW 變頻器2 臺。以160 kW 變頻器為例計算運行節(jié)能效果,每日供水流量為140%額定流量,每臺供水流量為70%額定流量,每臺電機取用電功率為128 kW,采用一控二變頻控制技術(shù)方案節(jié)約電量16 kW,因此采用一控二變頻控制方案。
變頻器品牌選定后設(shè)計電路,用戶要求315 kW 變頻器閉環(huán)控制4#、5#、6#注水泵,用軟啟動控制啟停,可1 d 內(nèi)排除故障,可啟用備用泵,二次控制線路注水泵壓力給定量由1-3K 電位給定,變頻器啟停由FWD,COM 端子組成三線式運轉(zhuǎn)模式,PM接出0~10 V 直流電壓表觀察變頻器輸出頻率,U、V、W 為變頻器輸出,接時注意進出電源不能接反。
根據(jù)變頻器使用說明要求,設(shè)置參數(shù)有電機工作參數(shù)、控制端子控制設(shè)定、禁止變頻器反向運轉(zhuǎn)、模擬電壓給定、比例積分設(shè)定等參數(shù)。設(shè)置完畢后檢查確認無誤,檢查電機接線是否正確。應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)后,4#高壓注水泵電機平均輸出電流頻率為40.4 Hz。1#高壓注水泵單位壓力下,變頻運行電流為95 A,單位壓力電流下降,系統(tǒng)效率提高,泵效下降正常,電機與泵不能在設(shè)計工況下運行,泵效下降,2 臺泵節(jié)電效率達20%。變頻調(diào)速技術(shù)在高壓注水站應(yīng)用效果良好。表1 為KD18 號注水站變頻器應(yīng)用前后對比。
表1 KD18 號注水站變頻器應(yīng)用前后對比
針對現(xiàn)場存在的問題,系統(tǒng)改造需減少排量損失,滿足注水壓力基礎(chǔ)上減少外管壓差。系統(tǒng)優(yōu)化從動能勢能入手,提高系統(tǒng)效率。系統(tǒng)閉環(huán)控制對運行注水泵進行實時數(shù)據(jù)監(jiān)控,采集傳輸注水泵運行參數(shù):電機電流I、注水站出口干壓P干、平均單耗等,將控制參數(shù)參數(shù)與期望值特性曲線進行對比。注水站干壓是系統(tǒng)所需監(jiān)測的主要參數(shù),系統(tǒng)在泵出口管線安裝壓力傳感器,將其差值送往參數(shù)調(diào)節(jié)器進行比例運算。在泵入口管線安裝流量計,PLC 根據(jù)接收PID 整定信號,自動調(diào)整變頻器輸出頻率。
泵的功率變化與轉(zhuǎn)速的三次方正成比,變頻調(diào)速是通過變頻器改變電源頻率控制泵的轉(zhuǎn)速。系統(tǒng)通過高壓變頻裝置改造,泵在高效區(qū)運行下滿足系統(tǒng)注水量,降低系統(tǒng)單耗。系統(tǒng)改造后注水單耗降低0.2~0.4 kW·h/m3,注水量平均為4100 m3/d,每年節(jié)約電費22.4 萬元。每日注水量4100 m3,由于要求注水量波動大,實施高壓變頻改造,根據(jù)站外要求水量調(diào)整站內(nèi)泵運行,使之與要求注水量一致。注水量3600 m3/d,泵能力大于要求水量,要求注5500 m3/d,開2 臺泵多注2220 m3/d 水,根據(jù)站內(nèi)運行情況推算,每天多注水1600 m3,按每度電費0.5 元計,通過高壓變頻調(diào)節(jié)后年電費為85.2 萬元。
2#注水泵電機安裝變頻器后注水單耗下降到5.38 kW·h/m3,節(jié)電率43.88%,考慮注水量各方面要求的影響,節(jié)電率與計算值不同,根據(jù)現(xiàn)場運行情況,節(jié)電效果差異不大。高壓變頻器運行平穩(wěn),簡便實用,改善人員工作環(huán)境,大大降低維修費用,安裝后帶來顯著經(jīng)濟效益。
高壓注水泵應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)取得良好綜合效益,體現(xiàn)在節(jié)電效果顯著、噪聲明顯下降、電氣維修量降低。系統(tǒng)經(jīng)5年運行,變頻器運行穩(wěn)定、節(jié)能效果明顯。注水機組系統(tǒng)效率提高到71.23%,機組系統(tǒng)年均節(jié)電量達21.98 萬kW·h,每年直接節(jié)省電費14.29 萬元。降低高壓注水泵噪聲污染,可減少職業(yè)危害。使用變頻調(diào)速技術(shù)后,減少設(shè)備維修費用。閉環(huán)控制變速調(diào)頻技術(shù)的應(yīng)用,實現(xiàn)了電機軟啟動功能,減少了設(shè)備損耗。