喻迪垚
(中國(guó)石油遼陽石化分公司機(jī)動(dòng)設(shè)備處,遼寧遼陽 111003)
滾動(dòng)軸承是機(jī)泵主要基礎(chǔ)零部件,也是日常生產(chǎn)運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象。軸承故障會(huì)導(dǎo)致設(shè)備劇烈振動(dòng)和噪聲,甚至引起密封泄漏、設(shè)備損壞和起火等重大事故。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),機(jī)泵故障約有30%以上是滾動(dòng)軸承引起。
滾動(dòng)軸承在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中可能由于各種原因引起損壞,例如,裝配不當(dāng)、潤(rùn)滑不良(水分和異物侵入、腐蝕)、振動(dòng)大,以及過載。即使安裝、潤(rùn)滑和使用維護(hù)都正常,經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),軸承也會(huì)出現(xiàn)疲勞剝落和磨損,無法正常工作。因此,有效判斷滾動(dòng)軸承故障是保證機(jī)泵長(zhǎng)、穩(wěn)、優(yōu)運(yùn)行的重要課題。
最初是利用聽針診斷軸承故障,這種方法沿用至今。訓(xùn)練有素的人員憑經(jīng)驗(yàn)?zāi)茉\斷出剛剛發(fā)生的疲勞剝落,但影響因素較多、可靠性較差。隨著狀態(tài)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域快速發(fā)展,滾動(dòng)軸承的運(yùn)動(dòng)學(xué)、動(dòng)力學(xué)模型逐漸完善,設(shè)備管理人員對(duì)軸承的幾何尺寸、振動(dòng)信號(hào)的頻率成分與軸承缺陷類型三者之間關(guān)系有了比較清楚的了解。對(duì)機(jī)泵運(yùn)行狀態(tài)和工況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、故障預(yù)警和診斷預(yù)測(cè),逐步改進(jìn)維修方式,從事后維修和定時(shí)維修過渡到狀態(tài)維修和預(yù)知維修,是流程工業(yè)杜絕事故、減少故障、降低生產(chǎn)成本的重要途徑。目前,國(guó)內(nèi)外涌現(xiàn)出多種軸承診斷的方法,基于加速度、噪聲等不同方式對(duì)軸承隱患進(jìn)行分析,有效保障了設(shè)備運(yùn)行的本質(zhì)安全。
目前,滾動(dòng)軸承故障診斷方法大體分為峰值檢測(cè)法、崤度檢測(cè)法、頻譜分析法、沖擊脈沖法、包絡(luò)解調(diào)分析法、振動(dòng)尖峰能量分析法、PeakVue 峰值分析法、軸承故障因子分析法(DEF)和振動(dòng)高頻濾波檢測(cè)法(LQ)等方法。企業(yè)采取的診斷方式依據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)不盡相同。目前,遼陽石化公司采用峰值檢測(cè)法、PeakVue 峰值分析法和振動(dòng)高頻濾波檢測(cè)法(LQ)等3 種診斷法結(jié)合的模式,綜合判斷軸承故障。下面以具體案例進(jìn)行說明。
某裝置預(yù)處理工段關(guān)鍵設(shè)備預(yù)加氫進(jìn)料泵,用于反應(yīng)物料的輸送,介質(zhì)為直餾石腦油,2018年7 月隨裝置投產(chǎn)。該泵由大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司制造,形式為BB5 多級(jí)離心泵,電機(jī)轉(zhuǎn)速2980 r/min,非驅(qū)動(dòng)端軸承采用1 對(duì)角接觸球軸承,背靠背安裝。該泵設(shè)狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),采用壓電傳感器測(cè)量軸承箱振動(dòng),設(shè)備概貌如圖1 所示。
圖1 機(jī)泵概貌
通過監(jiān)測(cè)系統(tǒng)查得,該設(shè)備自投產(chǎn)起運(yùn)行較為穩(wěn)定,其振動(dòng)烈度一直維持在2.4 mm/s 以內(nèi)。2019年3 月5 日開始,泵非驅(qū)動(dòng)端水平測(cè)點(diǎn)加速度值小幅上漲,3 月9 日,達(dá)到30 m/s2后急速上漲,11 日,達(dá)到155 m/s2。期間機(jī)泵速度值由2.4 mm/s 上漲并維持在3.2 mm/s,此后無上漲趨勢(shì)。3h 測(cè)點(diǎn)加速度趨勢(shì)如圖2 所示。
圖2 3h 測(cè)點(diǎn)加速度趨勢(shì)
從波形頻譜圖(圖3)看,各測(cè)點(diǎn)頻率成分以高頻為主(1200 Hz、3800~6000 Hz),低頻帶能量不明顯。高頻帶頻率為典型的軸承故障頻率,特征頻率附近衍生出諧波,表明發(fā)生了一定程度的沖擊。
圖3 3h 測(cè)點(diǎn)加速度頻譜
采用艾默生CSI2140 頻譜分析儀測(cè)量PeakVue 峰值進(jìn)行核對(duì),該點(diǎn)PV 值為12.008 g(圖4),換算加速度為117 m/s2。測(cè)試結(jié)果與峰值檢測(cè)法數(shù)據(jù)接近。綜合分析,該設(shè)備存在軸承故障,應(yīng)立即停機(jī)檢修。
圖4 CSI2140 測(cè)試圖
機(jī)泵停機(jī)檢修,軸承拆解后發(fā)現(xiàn)滾動(dòng)體、軸承內(nèi)外滾道有明顯剝落現(xiàn)象。兩軸承內(nèi)圈受推面剝落尤其嚴(yán)重,軸承內(nèi)圈與軸配合面存在燒結(jié)(圖5)。
圖5 軸承拆解
該軸承品牌為SKF,技術(shù)協(xié)議壽命24 000 h,該型號(hào)軸承用于其他同類型機(jī)組,未出現(xiàn)短期損壞現(xiàn)象,可排除軸承質(zhì)量問題。機(jī)泵運(yùn)行期間設(shè)備潤(rùn)滑良好,油質(zhì)合格。機(jī)泵高振動(dòng)前一段時(shí)期內(nèi)工藝參數(shù)未做調(diào)整,排除油品質(zhì)量及工藝操作波動(dòng)影響。值得關(guān)注的是,該泵非驅(qū)動(dòng)端軸承箱自投運(yùn)以來溫度始終偏高,約為68 ℃。分析引起軸承損壞的主要原因如下。
(1)安裝問題造成的對(duì)中不良,軸承座定位有偏差,兩軸承座中心不在一條線上。
(2)原始制造問題,平衡鼓盤尺寸核算偏差,機(jī)泵軸向力無法良好平衡,非驅(qū)動(dòng)端軸承始終承受較大的軸向力。
機(jī)泵返制造廠檢修,重新核算軸向力,調(diào)整平衡鼓盤間隙。更換新軸承后,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),經(jīng)近2年校核運(yùn)行,機(jī)泵振動(dòng)烈度1.8 mm/s,軸承加速度10~20 m/s2,非驅(qū)動(dòng)端軸承箱溫度穩(wěn)定在50 ℃左右。
軸承優(yōu)劣是制約機(jī)泵設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素。采用合適的監(jiān)測(cè)診斷方式可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障,對(duì)設(shè)備安全運(yùn)行和維護(hù)起著至關(guān)重要的作用。同時(shí),對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行定性分析,全面、系統(tǒng)、及時(shí)準(zhǔn)確地識(shí)別設(shè)備的真實(shí)運(yùn)行狀態(tài),定性甄別故障類型,可以直達(dá)病灶,明確檢修目標(biāo),從根本上保證設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行。