陳生利,劉立廣
(廣東韶鋼煉鐵廠,廣東 韶關(guān) 512123)
韶鋼8號(hào)高爐,有效容積3200 m3,2009年投產(chǎn),配置4座頂燃式熱風(fēng)爐,熱風(fēng)溫度達(dá)1180 ℃以上。2020年以來,受熱風(fēng)爐內(nèi)部耐材老化、長期溫度應(yīng)力大及熱風(fēng)爐內(nèi)部耐火磚質(zhì)量的影響,熱風(fēng)爐內(nèi)部隔墻、火井墻、拱頂?shù)葏^(qū)域出現(xiàn)不同程度的掉磚現(xiàn)象。部分掉磚被高壓熱風(fēng)吹送至熱風(fēng)閥區(qū)域,掉落在閥槽內(nèi)部,堆積在熱風(fēng)閥閥座上,導(dǎo)致熱風(fēng)閥在送風(fēng)結(jié)束時(shí)無法關(guān)閉。部分碎磚還被高壓熱風(fēng)吹送至高爐風(fēng)口區(qū)域,堵塞至風(fēng)口吹管前段,高爐被迫休風(fēng)清理閥槽卡磚,半年時(shí)間內(nèi),高爐休風(fēng)率高達(dá)2.0%以上,嚴(yán)重制約了高爐生產(chǎn)。
韶鋼8號(hào)高爐四座熱風(fēng)爐,均采用雙預(yù)熱裝置,可以實(shí)現(xiàn)高爐煤氣加焦?fàn)t煤氣混合煤氣燃燒,進(jìn)一步提高風(fēng)溫。熱風(fēng)爐位于高爐0°側(cè),與高爐呈一列式布置,減少了一些附屬設(shè)備,便于熱風(fēng)爐的操作和管理。熱風(fēng)爐燒爐時(shí),將煤氣、空氣引入燃燒時(shí),可以在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)燒爐煤氣與助燃空氣很好的混合,達(dá)到快速燃燒的目的。采用半噴式短焰燃燒,燃燒能力充足,可以更好的滿足高爐使用高風(fēng)溫的要求,最高風(fēng)溫達(dá)到1220 ℃,年度平均風(fēng)溫1180 ℃。
表1 熱風(fēng)閥卡磚統(tǒng)計(jì)表
四座熱風(fēng)爐均引進(jìn)了新型砌筑結(jié)構(gòu),拱頂為偏心圓弧設(shè)計(jì)。熱風(fēng)爐操作系統(tǒng)設(shè)置有燃燒控制、送風(fēng)控制、換爐控制系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)全工藝自動(dòng)控制,也可以根據(jù)生產(chǎn)需要切換成手動(dòng)控制。正常生產(chǎn)情況下,送風(fēng)制度采取兩燒兩送模式,單次送風(fēng)時(shí)間大于60 分鐘。
受熱風(fēng)爐結(jié)構(gòu)的限制,熱風(fēng)爐各閥門、管道安裝位置較高,日常巡檢及維護(hù)勞動(dòng)強(qiáng)度大。受標(biāo)高較高的影響,熱風(fēng)閥冷卻水壓要求高,日常使用高壓泵單獨(dú)供水冷卻。
在熱風(fēng)爐燒爐階段,燃燒產(chǎn)生的高溫氣體直接沖刷爐墻及拱頂耐火磚襯,煤氣中的雜質(zhì)成分與耐火材料發(fā)生化學(xué)反應(yīng),形成低熔點(diǎn)化合物在高溫下熔融,極易導(dǎo)致拱頂耐材脫落,進(jìn)一步加劇內(nèi)部耐材的破損。熱風(fēng)爐整體高度較高,下步格子磚、內(nèi)墻等長期受巨大載荷作用,時(shí)間久了會(huì)出現(xiàn)變形,加劇了熱風(fēng)爐砌體的破損。
熱風(fēng)爐砌體內(nèi)部燃燒產(chǎn)生的溫度高達(dá)1400 ℃,而外部溫度較低,內(nèi)部膨脹大,外部膨脹小,導(dǎo)致爐體內(nèi)部受壓應(yīng)力作用,而外部受拉應(yīng)力作用,致使耐火磚的局部易被壓壞破損,拱頂耐材下沉。特別是自動(dòng)控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障,加上燒爐煤氣壓力波動(dòng),人工手動(dòng)操作燒爐時(shí),會(huì)出現(xiàn)燒爐溫度時(shí)高時(shí)低的現(xiàn)象,進(jìn)一步加劇了熱應(yīng)力對(duì)耐材的破壞作用。
2020年1月,熱風(fēng)閥出現(xiàn)第一次關(guān)不到位現(xiàn)象,起初判斷有多種可能,包括熱風(fēng)閥卡磚、熱風(fēng)閥變形、閥槽區(qū)域有異物等。發(fā)現(xiàn)熱風(fēng)閥關(guān)不到位后,處理了約30分鐘依然無效,經(jīng)過技術(shù)人員討論決定休風(fēng)處理。發(fā)現(xiàn)熱風(fēng)閥槽區(qū)域堆積滿了碎磚塊,隨后組織使用壓縮空氣及水冷卻熱風(fēng)短管,打開熱風(fēng)閥地板排污閥門,漏出碎耐火材料約16 kg,同時(shí),熱風(fēng)圍管區(qū)域堆積了大量碎磚。如圖1所示。
休風(fēng)期間,打開點(diǎn)火人孔,底部排污孔,同步檢查熱風(fēng)情況,發(fā)現(xiàn)2#熱風(fēng)爐燃燒器上堆積了大量的掉磚;四座熱風(fēng)爐隔墻中、上部均有輕微鼓包現(xiàn)象;爐箅子靠近燃燒室隔墻區(qū)域均有掉落格子磚現(xiàn)象,熱風(fēng)爐蓄熱室也有明顯掉磚堵塞現(xiàn)象。
針對(duì)這一現(xiàn)象,當(dāng)時(shí)組織專業(yè)技術(shù)人員探討,一致認(rèn)為,熱風(fēng)爐內(nèi)部出現(xiàn)不同程度的掉磚問題非常嚴(yán)重,如停爐清理熱風(fēng)爐掉磚,需要長時(shí)間休風(fēng),對(duì)生產(chǎn)影響較大,如不處理,存在下次繼續(xù)卡熱風(fēng)閥的可能。鑒于檢測手段缺失,無法精確觀察熱風(fēng)爐內(nèi)部損壞情況,采購了一臺(tái)高溫窺視設(shè)備,用于探測熱風(fēng)爐內(nèi)部情況。2月7日,又出現(xiàn)了熱風(fēng)閥無法關(guān)閉問題,高爐決定臨時(shí)休風(fēng)處理,同步使用高溫窺視裝置探測,測得現(xiàn)場如下。
圖1 熱風(fēng)閥底部排污閥清理出碎磚實(shí)物圖
圖2 內(nèi)部檢測掉磚圖
為了完成公司年度生產(chǎn)任務(wù),避免高爐停爐處理熱風(fēng)爐掉磚問題帶來的經(jīng)濟(jì)損失,同時(shí)降低卡磚導(dǎo)致的休風(fēng)率,設(shè)計(jì)了一種在線排渣裝置及其使用技術(shù)。在排污閥下方設(shè)置儲(chǔ)存碎渣的箱體,在箱體內(nèi)部焊接錨固件,采用耐火度大于1400 ℃的鐵溝澆注料進(jìn)行整體澆筑,確保有效保護(hù)箱體外殼強(qiáng)度。用高溫耐材散料一次澆筑成型,貼合效果好,不存在縫隙。排渣管道采取在線遠(yuǎn)程打開閥門排渣,碎渣容量大,排渣周期長,操作風(fēng)險(xiǎn)低,維護(hù)簡單,制作成功后可實(shí)現(xiàn)無休風(fēng)在線排渣。排渣裝置結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示。
圖3 排渣裝置結(jié)構(gòu)示意圖
該裝置在2020年4月上線使用,操作人員根據(jù)生產(chǎn)需要,按照計(jì)劃組織打開閥門排渣,大幅度降低了熱風(fēng)閥關(guān)閉時(shí)卡阻的概率,偶爾出現(xiàn)卡阻后,及時(shí)打開排渣閥門,很快熱風(fēng)閥就能關(guān)閉。為了精確掌握熱風(fēng)閥區(qū)域碎磚堆積量,專業(yè)技術(shù)人員還開發(fā)了利用溫度傳感器探測箱體堆積碎渣技術(shù),根據(jù)溫度變化判斷箱體內(nèi)碎磚量,及時(shí)排出碎渣。在箱體內(nèi)壁垂直高度上每隔150 mm安裝溫度傳感器,共裝3個(gè),通過檢測三個(gè)點(diǎn)的溫度變化情況,來確定碎渣容量,設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)圖如圖4所示。
通過對(duì)熱風(fēng)爐掉磚引起的熱風(fēng)閥卡阻問題進(jìn)行深入研究,研發(fā)了一種排渣裝置及其使用技術(shù),該技術(shù)應(yīng)用后,熱風(fēng)閥卡磚引起的高爐休風(fēng)問題得到了有效解決。從2020年7月起,未出現(xiàn)過因熱風(fēng)閥卡阻引起的高爐休風(fēng),休風(fēng)率得到了大幅度降低,高爐各項(xiàng)指標(biāo)完成年度目標(biāo)。
圖4 箱體溫度傳感器結(jié)構(gòu)圖
表2 2020年下半年高爐指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表
(1)針對(duì)頂燃式熱風(fēng)爐掉磚問題,專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)該重點(diǎn)考慮如何提高砌筑技術(shù)水平,同時(shí)耐火磚的質(zhì)量選擇上要進(jìn)一步提升檔次。
(2)高風(fēng)溫是高爐冶煉降本的最佳手段,在努力提升風(fēng)溫的同時(shí),要重點(diǎn)考慮如何縮小燃燒與送風(fēng)后熱風(fēng)爐內(nèi)部的溫度差,從而延長熱風(fēng)爐使用壽命。
(3)在熱風(fēng)爐系統(tǒng)出現(xiàn)問題時(shí),要大膽創(chuàng)新解決方案,不斷優(yōu)化熱風(fēng)爐工藝,從而推動(dòng)煉鐵事業(yè)的進(jìn)步。