摘要:杜239塊為1990年正式投入開發(fā),后由于繼續(xù)吞吐的潛力已極為有限,1996年5月進入蒸汽驅(qū)二次開發(fā)。該文通過對以往蒸汽驅(qū)效果評價,結(jié)合油藏目前存在問題,在綜合分析區(qū)塊開發(fā)潛力基礎(chǔ)上提出二次蒸汽驅(qū),為同類油藏開發(fā)方式轉(zhuǎn)換提供下步建議。
關(guān)鍵詞:蒸汽驅(qū)、二次轉(zhuǎn)驅(qū)、方式轉(zhuǎn)換
一、地質(zhì)概況
杜239斷塊構(gòu)造位于遼河斷陷西斜坡歡曙上臺階中段,開發(fā)目的層為下第三系沙河街組大凌河油層,油層埋深-950m~-1200m,1993年上報含油面積1.2平方公里,平均單井油層厚度42.6m,構(gòu)造形態(tài)呈北西向南東傾沒的單斜構(gòu)造。地質(zhì)儲量623×104t。斷塊屬于中~厚層稠油油藏。
大凌河油層為近源濁積砂體,物源來自北部,平面上砂體變化較大,由北向南變薄,杜239塊地面原油密度0.9663g/cm3,粘度(50℃)3000~20000mPa.s,凝固點17℃,含蠟5.86%~6.7%,瀝青+膠質(zhì)38.66%~47.61%。原油拐點溫度50℃~60℃,原油性質(zhì)按中國稠油分類標準為普通稠油~特稠油。地層水為NaHCO3型,總礦化度2800mg/L。原始平均地層壓力為10.30MPa,壓力系數(shù)為1.004,地層溫度42℃,溫度梯度3.0℃/100m。
二、開發(fā)現(xiàn)狀
截止2020年底,杜239全塊總井?dāng)?shù)59口。可采儲量采出程度99.2%。累計產(chǎn)油325.7×104t,累產(chǎn)水348.0×104t,累積汽驅(qū)注汽36.2×104t,累積吞吐注汽292.5×104t,累油汽比1.11,累注采比0.49累積地下虧空344.9×104m3。
三、前期開發(fā)效果評價
3.1? 蒸汽驅(qū)實施情況
區(qū)塊1996年5月首先在下層系的曙1-21-0363井組開展了注蒸汽段塞驅(qū)實驗,97.1月又將下層系的曙1-20-0363井組轉(zhuǎn)為蒸汽段塞驅(qū),98-99年相繼將曙1-20-0367、曙1-20-新-0365、曙1-021-365三個,2004年曙1-20-63下層系井組轉(zhuǎn)為間歇蒸汽驅(qū),均取得了較好的開發(fā)效果。
3.2 段塞蒸汽驅(qū)
3.2.1蒸汽段塞驅(qū)試驗
1996年5月31日,曙1-21-0363井組首先投入蒸汽段塞驅(qū)試驗,1997年1月1日,曙1-20-0363第二井組投入試驗。
3.2.2蒸汽段塞驅(qū)生產(chǎn)特點
① 驅(qū)替過程中:產(chǎn)液量大幅度上升,從102↑174.7t/d,初期含水大幅上升,產(chǎn)油量從90t/d上升到100t/d并保持相對平穩(wěn)。? 壓力從驅(qū)前的1.9MPa逐漸上升到驅(qū)后的2.9MPa。
② 汽驅(qū)井停驅(qū)后:由于驅(qū)替過程中,有效地補充了地層能量,液量穩(wěn)定,含水下降,日產(chǎn)油上升,一直保持在100t/d以上,最高達140t/d,后期隨著地層壓力下降,產(chǎn)油量下降,開始大面積蒸汽吞吐。
③溫度:驅(qū)時井口溫度平均最高上升7℃;溫度觀察井從驅(qū)前的43 ℃上升到98年52 ℃ ,99年54 ℃ 。
3.2.3蒸汽段塞驅(qū)效果評價
① 階段油汽比:96.5月轉(zhuǎn)驅(qū)-99.2月大面積蒸汽吞吐結(jié)束,階段產(chǎn)油 10.5萬噸,階段油汽比 0.24。
② 階段增油量:純增油3.11萬噸。
綜上所述,曙1-21-0363、曙1-20-63井組在段塞驅(qū)試驗中取得了良好的開發(fā)效果。
3.3間歇蒸汽驅(qū)
3.3.1間歇蒸汽驅(qū)試驗
1998年5月到2000年1月,曙1-20-新0365井組、曙1-20-0367井組和曙1-021-365井組相繼投入間歇蒸汽驅(qū)試驗。
3.3.2間歇蒸汽驅(qū)生產(chǎn)特點
以曙1-20-新0365井組為例:
①轉(zhuǎn)驅(qū)后第二個月開始,液量、綜合含水明顯上升,產(chǎn)油量下降;當(dāng)注汽井停注后,第四月、五月液量、綜合含水再次下降,油量上升。
②試驗區(qū)油井壓力上升:由杜212-觀6井壓力曲線可知,該井由轉(zhuǎn)驅(qū)時的1.7Mpa,轉(zhuǎn)驅(qū)后回升到2.58Mpa。
③試驗區(qū)油井溫度提高:杜212-觀5井是曙1-21-0363井組內(nèi)部一口溫度觀察井,轉(zhuǎn)驅(qū)前該井測試地層溫度為43℃。轉(zhuǎn)驅(qū)后到1999年下半年,地層溫度已上升到55℃。
3.3.3井組動態(tài)分析總結(jié)
蒸汽段塞驅(qū)和間歇蒸汽驅(qū)在試驗期間產(chǎn)量變化大致分為以下幾個階段:
第一階段:井組轉(zhuǎn)驅(qū)后,產(chǎn)油量略在上升,含水下降,液量基本平穩(wěn),本階段持續(xù)時間較短,大約為1-2個月時間;
第二階段:轉(zhuǎn)驅(qū)1-2個月后,產(chǎn)油量開始下降,含水上升,在這階段蒸汽段塞驅(qū)和間歇蒸汽驅(qū)略有不同,蒸汽段塞驅(qū)由于是連續(xù)注入,在產(chǎn)量下降3-4個月之后,產(chǎn)油量又開始回升,但含水仍然較高,而間歇蒸汽驅(qū)在每次停注后2-3個月時,產(chǎn)油量回升同時含水隨之下降;
第三階段:這個階段主要是針對蒸汽段塞驅(qū),即轉(zhuǎn)驅(qū)井停注之后,井組產(chǎn)量并不隨之下降,能穩(wěn)產(chǎn)一年左右時間;
四、存在問題
4.1壓力水平低,油汽比低,吞吐效果逐年變差
經(jīng)過多年吞吐開發(fā),區(qū)塊壓力系數(shù)由原始的1.004降為目前的0.1,只有原始的9.97%;產(chǎn)量由高峰期的7.86萬噸下降至2018年的0.74萬噸,只有高峰期產(chǎn)量的9.4%。
4.2井下狀況差,開井率低
目前杜239塊套壞井90口,占總井?dāng)?shù)(97)的93%,其中關(guān)井52口。 區(qū)塊因套壞及低產(chǎn)關(guān)井等原因?qū)е麻_井率逐年下降,至2018年底開井率只有4%。
五、潛力分析
5.1油藏條件適合蒸汽驅(qū)
杜239大凌河儲層為高孔中~高滲儲層,區(qū)塊主要油藏參數(shù)與推薦油藏轉(zhuǎn)蒸汽驅(qū)指標對比,均在推薦范圍內(nèi),適宜開展蒸汽驅(qū)。
5.2井間仍有剩余油
一是區(qū)塊主體部位油井的下層系采用蒸汽驅(qū)方式進行開采,結(jié)束后井組6口生產(chǎn)井 (24口)還有上層系未射開,因此這部分油井均有一定剩余油可挖掘。
二是蒸汽吞吐及蒸汽驅(qū)開采加熱半徑均有限(30-35m),因此區(qū)塊直井井間仍有剩余油可挖潛。
六、結(jié)論
1、通過對區(qū)塊蒸汽驅(qū)前期研究和現(xiàn)場應(yīng)用實踐證明,找到了一條提高高周期吞吐效果行之有效的方法,為區(qū)塊二次轉(zhuǎn)驅(qū)提供了理論依據(jù)。
2、積極探索中厚層稠油油藏二次汽驅(qū)可行性研究,為保持區(qū)塊穩(wěn)產(chǎn)指明方向。
參考文獻
[1] 中油油氣田開發(fā)技術(shù)座談會文集.北京:石油工業(yè)出版社,2001.
[2] 遼河油區(qū)油田開發(fā)實例.北京:石油工業(yè)出版社,1999.
作者簡介:金瑞,女,工程師,2007年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院資源勘查專業(yè),現(xiàn)從事油藏動態(tài)管理工作。
中油遼河油田公司曙光采油廠,遼寧? 盤錦? 124109