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      焦化廢氣治理中全負(fù)壓技術(shù)的應(yīng)用

      2021-09-10 09:11:21門海泉
      關(guān)鍵詞:零排放

      門海泉

      摘要:全負(fù)壓廢氣回收控制系統(tǒng)的研發(fā),主要是為了有效的解決焦化廢氣排放,對環(huán)境發(fā)展造成的影響,本文主要介紹全負(fù)壓技術(shù)的工藝使用流程與相關(guān)的反應(yīng)機理,基于系統(tǒng)運行安全的基礎(chǔ)之上,對廢氣回收技術(shù)的相關(guān)設(shè)計操作方法加以闡述。使用密密閉常壓容器帽罩式安全液封裝置可以將儲槽內(nèi)的一些超標(biāo)廢氣實際壓力值降低到安全范圍中,以此有效的解決廢氣回收系統(tǒng)將空氣吸入導(dǎo)致出現(xiàn)的安全隱患,進而高效的實現(xiàn)了廢氣的遠(yuǎn)程收集與回收控制工作,對于我國的環(huán)境保護發(fā)展起到了積極的促進作用。

      關(guān)鍵詞:全負(fù)壓技術(shù);焦化廢氣處理;零排放

      前言:

      現(xiàn)今我國對環(huán)境保護的要求不斷提升,作為煉化企業(yè)要注重自己的社會責(zé)任履行,實現(xiàn)長遠(yuǎn)化的發(fā)展,焦化裝置是大氣污染治理過程中,存在難度較大的一種化工裝置,大氣污染中還有許多氨氮化合物都是有害的化學(xué)物質(zhì),如果大氣排放指標(biāo)不能達到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),就會對焦化裝置周邊的空氣造成嚴(yán)重的污染。所以就出現(xiàn)了全負(fù)壓焦化工業(yè)污染廢氣治理新技術(shù),可以有效的解決焦化裝置廢氣污染處理中存在的難題,實現(xiàn)對廢氣的無害化排放。

      一、廢氣回收治理的安全性分析

      為了促進國家環(huán)保工作的開展,將廢氣污染物集中的回收起來,對廢氣回收系統(tǒng)的運行情況展開了安全性分析,同時采用了一些無廢氣污染治理技術(shù)。

      (1)在廢氣回收系統(tǒng)實際運行的過程中,當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或者是廢氣回收總管內(nèi)的冷凝滯留的含萘結(jié)晶堵塞了管道,就會導(dǎo)致密封儲槽內(nèi)的廢氣壓力不斷的升高,導(dǎo)致容器出現(xiàn)損壞,進而產(chǎn)生事故[1]。

      (2)使用廢氣回收系統(tǒng),可以保障廢棄污染物得到有效的治理,就需要使用到全負(fù)壓煤氣凈化工藝,以及其自身所具有的負(fù)壓吸力作用,將儲槽內(nèi)產(chǎn)生的一些廢氣全部回收到煤氣洗滌系統(tǒng)中去。為了保證在廢氣連續(xù)回收過程中儲槽內(nèi)的壓力能夠處在微正壓的一種安全工作狀態(tài)中,傳統(tǒng)的廢氣回收系統(tǒng),對于廢氣的輸送管道安裝采取的是單個調(diào)節(jié)法的方式對實現(xiàn)場內(nèi)壓力調(diào)節(jié),一旦在工作開展中,槽內(nèi)壓液位出現(xiàn)下降,那么場內(nèi)的壓力就會低于外界的氣壓。此時,即便關(guān)閉調(diào)節(jié)閥,也不能將槽內(nèi)產(chǎn)生的揮發(fā)性氣體維持在需要的微正壓氣量范圍內(nèi),所以很容易導(dǎo)致槽體自身出現(xiàn)損壞,不利于整個化工生產(chǎn)的安全開展。在使用傳統(tǒng)廢氣回收系統(tǒng)以及調(diào)控方法時,已經(jīng)無法滿足現(xiàn)今的生產(chǎn)需求,所以需要開發(fā)更多的新工藝,實現(xiàn)對廢氣回收裝置的微正壓狀態(tài)穩(wěn)定發(fā)展,進而保障裝置的廢氣回收系統(tǒng),實現(xiàn)安全穩(wěn)定的工作,將所有的廢氣消化吸收。

      二、廢氣回收治理技術(shù)

      (一)密閉儲槽的帽罩式安全液封裝置的研發(fā)

      為了避免廢氣回收系統(tǒng)運行過程中因為故障全部停止運行,導(dǎo)致儲槽內(nèi)因為廢氣壓力的增加造成破壞出現(xiàn)安全事故,就需要在設(shè)計的過程中,在儲槽的頂部增加一個適用于密閉常壓容器的帽罩式安全液封裝置,當(dāng)該系統(tǒng)出現(xiàn)故障時可以兼顧其放散管的作用,保護槽內(nèi)能夠處于安全的運行狀態(tài),同時根據(jù)流體力學(xué)的基本方程確定出液封實際使用的高度[2]。

      (二)廢氣回收控制系統(tǒng)的研發(fā)

      自控調(diào)節(jié)系統(tǒng)在使用中有著一定的穩(wěn)定性,并且氮氣有著惰性,所以在使用廢氣吸力調(diào)節(jié)裝置時,可以與氮氣吸力調(diào)節(jié)裝置之間實現(xiàn)串聯(lián),繼而形成一種自控調(diào)節(jié)的方式,促使將儲槽中的揮發(fā)性廢氣實現(xiàn)安全、穩(wěn)定的凈化,同時氮氣能夠及時的補充儲槽中需要的微正壓狀態(tài),繼而保障儲槽在實際運行中的安全性,并且實現(xiàn)對儲槽中廢氣的連續(xù)性回收,有效的實現(xiàn)了對廢氣的回收治理,減少對環(huán)境造成各種污染。

      ①廢氣回收控制系統(tǒng)的設(shè)計

      在設(shè)計廢氣回收控制系統(tǒng)過程中,主要由氮氣管、氮氣管進口、氮氣管出口、廢氣管等裝置所組成,具體組成如下圖所示。氮氣的吸力調(diào)節(jié)裝置與廢氣的吸力調(diào)節(jié)裝置,共同實現(xiàn)對儲槽出口與廢氣吸力調(diào)節(jié)裝置間的廢氣管段間的吸力控制,促使儲槽的頂部始終都是處在微正壓的狀態(tài)下。在使用廢氣回收控制系統(tǒng)中,氮氣壓力調(diào)節(jié)裝置設(shè)置為氣開閥,通過外供的氮氣保障該調(diào)節(jié)裝置始終處在調(diào)控的范圍內(nèi),促使氮氣的壓力經(jīng)過調(diào)節(jié)裝置之后,再次進入到氮氣管道中氮氣的壓力可以穩(wěn)定在0.5MPa,可以在氮氣的吸力調(diào)節(jié)裝置中設(shè)置氣關(guān)閥,有效的實現(xiàn)對系統(tǒng)氮氣量大小的控制;且廢氣吸力調(diào)節(jié)裝置也為氣開閥,有效的控制負(fù)壓煤氣洗滌系統(tǒng)的廢氣量大小[3]。

      ②廢氣回收控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)原理

      在廢氣回收控制系統(tǒng)的使用中,共有兩套調(diào)節(jié)裝置,每一個信號都分別控制著兩個調(diào)節(jié)閥,裝置1氮氣吸力調(diào)節(jié)閥,在0-50%的動作其反作用,實現(xiàn)對廢氣回收系統(tǒng)氮氣量大小的控制,而裝置2廢氣吸力調(diào)節(jié)閥則是在50%-100%之間發(fā)揮正作用,控制廢氣回收系統(tǒng)進入到負(fù)壓煤氣系統(tǒng)中總的廢氣量大小。如果初始信號為50%,裝置1就會關(guān)閉,裝置2也是關(guān)閉,則PID起到正作用。當(dāng)偏差值為正數(shù)時,PID值就會上升,從50%開始遞減調(diào)節(jié)到裝置1不在運動,逐漸開啟裝置2,此時廢氣回收系統(tǒng)中的吸力增加,接近于給定值。

      ③廢氣回收控制系統(tǒng)的操作方法

      將氮氣壓力使用的調(diào)節(jié)裝置、氮氣吸力調(diào)節(jié)裝置等都調(diào)節(jié)到手動的操作模式中;將氮氣的壓力調(diào)節(jié)裝置中的旁通閥門打開,同時將其外接的氮氣閥門打開,在使用氮氣節(jié)流孔板向系統(tǒng)不斷的輸送氮氣,在工作開展中使用手動對氮氣壓力調(diào)節(jié)裝置加以調(diào)節(jié),當(dāng)其穩(wěn)定之后將調(diào)節(jié)方式改變?yōu)樽詣幽J?,保障管道中的氮氣壓力值能夠穩(wěn)定在0.5MPa。

      結(jié)語:

      本文所分析的全負(fù)壓交換工藝是在治療污染氣治理技術(shù)工藝基礎(chǔ)之上進行的創(chuàng)新發(fā)展,本工藝在實際應(yīng)用中有著多項的創(chuàng)新,并且整體操作簡單,運行穩(wěn)定性比較高,采用的技術(shù)具有較比較先進,對于整個焦化行業(yè)的發(fā)展起到了推動的作用。在使用全負(fù)壓焦化工藝污染氣治理技術(shù)的過程中,有效的提升了焦化污染治理技術(shù)的自我管控水平,同時也提升了企業(yè)對于知識產(chǎn)權(quán)能力的掌控,促使企業(yè)整體的發(fā)展,同時也有效的改善了困擾焦化裝置發(fā)展多年的污染問題,對我國的環(huán)境保護工作起到了極大的推動作用。

      參考文獻:

      [1]鐘繼生. 全負(fù)壓技術(shù)在焦化廢氣治理中的應(yīng)用[J]. 河北冶金,2021,(02):69-73.

      [2]聶娟. 焦化廠VOCS廢氣治理[J]. 河南冶金,2020,28(05):16-17+56.

      [3]艾山. 全負(fù)壓煤氣吸氣機技術(shù)改造[J]. 河北冶金,2019,(09):68-71.

      中國石油遼河石化分公司,遼寧省,124010

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