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      港電660MW機(jī)組再熱汽溫優(yōu)化策略

      2021-09-10 20:13:58路飛孫忠鋼
      家園·電力與科技 2021年3期
      關(guān)鍵詞:熱汽吹灰熱器

      路飛 孫忠鋼

      一、引言

      1、背景介紹

      港電一期工程裝設(shè)二臺(tái)660MW燃煤發(fā)電機(jī)組,鍋爐為超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐,四角切向燃燒方式、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、半露天布置、爐前低封、全鋼構(gòu)架的∏型直流爐。

      再熱器受熱面分為兩級(jí),即高溫再熱器和低溫再熱器。高溫再熱器順流布置,受熱面特性表現(xiàn)為對(duì)流特性;低溫再熱器逆流布置,受熱面特性為純對(duì)流。再熱器的汽溫調(diào)節(jié)主要靠擋板調(diào)節(jié)、擺動(dòng)燃燒器和改變過(guò)量空氣系數(shù)來(lái)達(dá)到調(diào)溫。

      2、課題簡(jiǎn)介

      超超臨界機(jī)組是世界火力發(fā)電先進(jìn)技術(shù)的代表。超超臨界機(jī)組不但可使機(jī)組獲得較高的燃煤經(jīng)濟(jì)性,而且具有較低的環(huán)保排放優(yōu)勢(shì)。

      提高蒸汽參數(shù),達(dá)到鍋爐蒸汽參數(shù)的設(shè)計(jì)值,可最大限度地提高機(jī)組的效率。

      陳家港電廠2號(hào)機(jī)至投產(chǎn)以來(lái),再熱汽溫日常運(yùn)行中基本維持在590℃以下,且兩側(cè)存在一定的偏差,再熱汽溫低,影響了機(jī)組運(yùn)行的效率,增加發(fā)電煤耗,為提高再熱汽溫,通過(guò)燃燒調(diào)整試驗(yàn)、爐內(nèi)動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)等方式,取得了一定的成效,但再熱汽溫仍達(dá)不到設(shè)計(jì)值。

      二、選擇課題

      按照設(shè)計(jì)要求成電廠2號(hào)機(jī)再熱器出口蒸汽溫度在50%BMCR~BMCR負(fù)荷范圍內(nèi)維持額定值603℃,在低負(fù)荷運(yùn)行下通過(guò)采用煙氣擋板調(diào)溫、擺動(dòng)燃燒器和適當(dāng)增加過(guò)量空氣系數(shù)可保證再熱蒸汽溫度達(dá)到額定值。為提高再熱汽溫減小兩側(cè)偏差,特選定此課題,最大限度地提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。

      三、現(xiàn)狀調(diào)查

      2019年港電2機(jī)組再熱汽溫588℃左右,兩側(cè)偏差15℃左右,遠(yuǎn)未達(dá)到設(shè)計(jì)參數(shù)。

      四、設(shè)定目標(biāo)

      設(shè)定目標(biāo):提高2號(hào)機(jī)組再熱汽溫至591℃

      五、原因分析

      通過(guò)分析總結(jié)出4條末端原因:

      1.爐內(nèi)熱量分配不均 ?燃盡風(fēng)擺角調(diào)整,組織良好的爐內(nèi)動(dòng)力場(chǎng)

      2.受管壁溫度高限制 ?合理的磨煤機(jī)組合運(yùn)行方式,調(diào)整二次風(fēng)配比

      3.自動(dòng)調(diào)整效果不理想 ?調(diào)高自動(dòng)調(diào)整精度,減少減溫器閥門(mén)缺陷

      4.吹灰方式不合理 ? ? ?調(diào)整吹灰方式

      六、對(duì)策實(shí)施

      1.燃盡風(fēng)擺角調(diào)整

      1.1為提高再熱汽溫,首先應(yīng)解決高溫再熱器低溫段個(gè)別管壁超溫現(xiàn)象,對(duì)燃盡風(fēng)水平角度和上下擺角進(jìn)行了反復(fù)調(diào)整,水平角度調(diào)整后如下表所示。燃盡風(fēng)水平角度調(diào)整后,爐膛出口煙溫均勻性有一定改善,煙氣四角切圓偏差降低,燃燒區(qū)域煙氣旋轉(zhuǎn)特性更好。

      經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn)調(diào)整,燃盡風(fēng)上下擺角調(diào)整到中間位置有利于爐內(nèi)動(dòng)力場(chǎng)均衡,即當(dāng)燃盡風(fēng)上下擺角在水平位置時(shí)爐膛出口煙汽溫度場(chǎng)比較均勻,燃燒區(qū)域煙溫偏差較小,調(diào)整后爐膛左墻、右墻主汽溫溫差降低;高溫再熱器低溫段個(gè)別管壁溫度偏高的現(xiàn)象有了下降趨勢(shì),高溫再熱器出口汽溫的均勻性得到一定改善。

      1.2 2020年2號(hào)爐做了鍋爐燃燒調(diào)整試驗(yàn)。燃燒工況調(diào)整適當(dāng)有利于燃料燃燒完全、爐膛溫度場(chǎng)和熱負(fù)荷分布均勻;對(duì)于大容量高參數(shù)鍋爐,則更是維持爐膛受熱面的正常水動(dòng)力工況,以及安全可靠運(yùn)行所必不可少的。實(shí)驗(yàn)結(jié)果建議關(guān)小SOFAⅣ、SOFAⅤ至20%左右,高負(fù)荷時(shí)開(kāi)大,低負(fù)荷時(shí)按比例關(guān)小。通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行觀察,兩側(cè)再熱汽溫偏差明顯變小,高溫再熱汽低溫段壁溫偏高的現(xiàn)象有了一定降低,再熱汽溫由591.6℃上升至592.4℃,提升較為明顯。

      2.鍋爐吹灰方式優(yōu)化

      根據(jù)機(jī)組負(fù)荷情況及來(lái)煤摻燒情況,為防止再熱器區(qū)域結(jié)焦或積灰,增加再熱器區(qū)域吹灰次數(shù),增加再熱器吸熱量,防止管壁溫度超限,從而提高再熱汽溫。

      此外,為提高再熱汽溫,進(jìn)一步提高爐膛火焰中心,對(duì)爐膛各溫度區(qū)域采取不同的吹灰方式,高溫區(qū)固定吹灰數(shù)量,低溫區(qū)減少吹灰數(shù)量,同時(shí)提高再熱器區(qū)域的吹灰頻次和吹灰數(shù)量,保持再熱器區(qū)域受熱面干凈、清潔,增加再熱器的吸熱,從而提高再熱汽溫。吹灰方式與機(jī)組負(fù)荷與入爐燃料情況進(jìn)行有機(jī)結(jié)合,合理利用摻燒煤種,長(zhǎng)時(shí)間低負(fù)荷注意積灰情況等,通過(guò)不斷的磨損和總結(jié),吹灰方式調(diào)整后為:水冷壁吹1/8、高溫區(qū)吹1/3(單吹)、尾部煙道吹1/10,調(diào)整后較調(diào)整前再熱汽溫波動(dòng)明顯變小。

      3.燃燒器擺角調(diào)整

      改變?nèi)紵魃舷聰[角角度是調(diào)節(jié)再熱汽溫的主要方法。相同負(fù)荷且燃燒同種煤種的情況下,分別進(jìn)行了兩種工況下的燃燒器擺角試驗(yàn)。

      工況1:負(fù)荷550 MW,ABCEF 5套制粉系統(tǒng)運(yùn)行,燃用煤種(神華石圪臺(tái)煤種)低位熱值21.77MJ/kg,燃燒器擺角由50%提高至65%,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間觀察再熱汽由588℃上升至590.7℃,對(duì)于提升再熱汽溫具有一定的作用。

      工況2:負(fù)荷550MW,ABCEF 5套制粉系統(tǒng)運(yùn)行,燃用煤種(神華石圪臺(tái)煤種)低位熱值21.77MJ/kg,燃燒器擺角由50%下擺至40%,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間觀察再熱汽由589℃上升至588.1℃,再熱汽溫略有下降。

      工況1試驗(yàn)結(jié)果說(shuō)明當(dāng)燃燒器擺角提高時(shí),再熱汽溫有所提高;工況2進(jìn)行了燃燒器擺角下擺試驗(yàn),再熱汽溫雖變化不明顯,但有下降趨勢(shì)。上述兩組試驗(yàn)證明,燃燒器擺角對(duì)調(diào)整再熱汽溫效果明顯,因此,在高溫再熱器低溫段壁溫允許的范圍內(nèi),提高燃燒器擺角有利于提高再熱汽溫。

      4.燃料量分配調(diào)整

      改變各層燃燒器燃料分配,增加上部燃燒器燃料量,減少下部燃燒器燃料量,進(jìn)行了一組試驗(yàn)。

      負(fù)荷550 MW,BCDEF五套制粉系統(tǒng)運(yùn)行,總?cè)剂狭?10t/h,負(fù)荷及總?cè)剂狭烤S持不變,通過(guò)增加上層F磨的出力觀察再熱汽溫的變化情況,再熱汽溫由試驗(yàn)前588.3℃上升至590℃。

      通過(guò)增加F磨燃料量,再熱汽溫有一定上升,通過(guò)試驗(yàn)證明,增加上部燃料量對(duì)提高再熱汽溫有一定效果。

      5.爐膛出口氧量調(diào)整

      爐膛出口氧量不僅影響爐膛內(nèi)燃料的燃燒情況、燃燒產(chǎn)物的種類(lèi),而且還影響鍋爐效率。改變爐膛出口氧量,進(jìn)行了一組試驗(yàn),觀察再熱汽溫的變化情況。

      負(fù)荷550 MW,ABCDE 5套制粉系統(tǒng)運(yùn)行,爐膛出口氧量3.1%,將爐膛出口氧量增加至3.4%,再熱汽溫由試驗(yàn)前588.3℃上升至試驗(yàn)后590.1℃。

      實(shí)驗(yàn)證明適當(dāng)提高爐膛出口氧量(0.1%~0.3%),能夠增大煙氣量,有利于提高再熱器受熱面的對(duì)流換熱比例,從而提高再熱汽溫;但是過(guò)度提高爐膛出口氧量,不僅會(huì)增加風(fēng)機(jī)出力,而且會(huì)增加鍋爐排煙熱損失;

      七、效果檢查

      通過(guò)設(shè)備調(diào)整及各種調(diào)節(jié)手段綜合運(yùn)用,2號(hào)機(jī)組再熱汽溫達(dá)到592.2℃。

      八、效益分析

      1、經(jīng)濟(jì)效益

      再熱汽溫提升1℃,煤耗降低大約0.09g/kwh,再熱汽溫提升了3℃,一年內(nèi)累計(jì)發(fā)電610000萬(wàn)kwh左右

      6100000000×0.09×3=1647000000g=1647t

      煤價(jià)格:500元/噸左右

      每年可節(jié)約費(fèi)用:1647×500=823500元=82.35萬(wàn)元

      2、安全效益、社會(huì)效益

      通過(guò)本次QC小組活動(dòng),提高了機(jī)組的再熱器溫度,同時(shí)減少了爐內(nèi)的熱偏差,有效的控制的再熱器管壁溫度,組織合理的爐內(nèi)動(dòng)力場(chǎng),減少了爐內(nèi)火焰及煤粉對(duì)受熱面的沖刷,合理的優(yōu)化爐內(nèi)吹灰方式,對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行有很大幫助,也減少了設(shè)備的磨損,提高機(jī)組運(yùn)行壽命,以后會(huì)持續(xù)對(duì)再熱汽溫進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,爭(zhēng)取使再熱汽溫達(dá)到設(shè)計(jì)值,有效提高機(jī)組的運(yùn)行效益。

      國(guó)能陳家港發(fā)電有限公司 ?江蘇省鹽城市

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