胡慶權(quán),張華聰,高立發(fā)
(重慶合川發(fā)電有限公司,重慶 401536)
某公司2×660 MW機組鍋爐送風(fēng)機由上海鼓風(fēng)機廠有限公司制造,為動葉可調(diào)軸流風(fēng)機。動葉可調(diào)軸流風(fēng)機主要由吸入煙風(fēng)道(進氣箱)、擴壓筒、葉輪、主軸承箱、剛撓性膜片聯(lián)軸器和操作機構(gòu)等部件組成,輔助設(shè)備包括液壓潤滑站、罩殼和消聲器等。鍋爐風(fēng)機型號為FAF21.1-10-1,風(fēng)機為單級共14片葉片。風(fēng)機效率84.47%,軸功率1 493 kW,轉(zhuǎn)速1 490 r/min,全壓5 424 Pa,流量237 m3/s。
2020年1月9日08:00,4#機組負荷400 MW,A送風(fēng)機動葉開度39%左右,電流58 A左右;B送風(fēng)機動葉開度35%左右,電流53 A左右。監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)B送風(fēng)機前軸承振動由1.3 mm/s升至4.3 mm/s,后軸承振動由1.6 mm/s升至5.6 mm/s。值長立即通知相關(guān)人員就地檢查,運行人員檢查發(fā)現(xiàn)B送風(fēng)機內(nèi)部有異音,就地實測最大振幅為41 μm,而外部委托單位檢查后回復(fù),B送風(fēng)機運行正常。運行車間要求加強對B送風(fēng)機的監(jiān)視和檢查。
1月10日07:56,發(fā)現(xiàn)4#爐B送風(fēng)機振動呈增大趨勢,異音也較之前有所增加;23:20 4#爐B送風(fēng)機停運轉(zhuǎn)檢修,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有4片動葉損壞。
1月11日10:50,動葉更換完畢后,B送風(fēng)機并入系統(tǒng)運行,與葉片斷裂前相比發(fā)現(xiàn),在動葉開度相同的情況下,B送風(fēng)機電流高10 A左右,振動也有所增大,在3.5 mm/s左右。
1月13日00:50,監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)4#爐B送風(fēng)機有“后軸瓦振動大”報警信號發(fā)出,DCS顯示振動6.5 mm/s(圖1為B送風(fēng)機故障時參數(shù))。就地檢查發(fā)現(xiàn)B送風(fēng)機內(nèi)部有明顯異音,就地振動大,監(jiān)盤人員懷疑葉片再次斷裂,立即停運B送風(fēng)機。03:00 4#爐B送風(fēng)機停運后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)多塊葉片損壞。
圖1 B送風(fēng)機故障時參數(shù)
1月14日,B送風(fēng)機經(jīng)吊蓋檢查發(fā)現(xiàn),14塊葉片均不同程度受損。全部葉片更換完畢并將B送風(fēng)機并入系統(tǒng)后,其運行正常。
2020年4月25日18:45,4#爐B送風(fēng)機突然振動大跳閘(圖2所示為B送風(fēng)機故障時參數(shù)),鍋爐RB動作,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)機1塊葉片葉柄軸斷裂被甩出,2塊葉片根部螺栓斷裂甩出, 其余葉片、風(fēng)機導(dǎo)葉及均流板均不同程度受損。
圖2 B送風(fēng)機故障時參數(shù)
2020年1月10日23:20,4#爐B送風(fēng)機停運后檢查發(fā)現(xiàn),有4片動葉(送風(fēng)機共14片動葉)損壞,如圖3所示。
圖3 送風(fēng)機4片損壞動葉
2020年1月14日,B送風(fēng)機經(jīng)吊蓋檢查后發(fā)現(xiàn),14塊葉片均不同程度受損,如圖4所示。
圖4 送風(fēng)機14片損壞動葉
2020年4月25日23:20,4#爐B送風(fēng)機停運后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有14片動葉損壞,風(fēng)機1塊葉片、葉柄斷裂,風(fēng)機導(dǎo)葉及均流板均不同程度受損(圖5)。4#爐B送風(fēng)機轉(zhuǎn)子返廠修后回裝,試轉(zhuǎn)正常。
圖5 風(fēng)機導(dǎo)葉及均流板不同程度受損
1月9日08:00,B送風(fēng)機振動突增后,此時葉片疑似有斷裂,而現(xiàn)場人員沒有引起足夠的重視,沒有及時停運檢查,B送風(fēng)機“帶病”運行38 h,加劇了B送風(fēng)機葉片損傷。
查閱近期B送風(fēng)機振動、電流及風(fēng)壓曲線,未發(fā)現(xiàn)失速現(xiàn)象。檢修人員就地對B送風(fēng)機動葉進行開關(guān)試驗,各動葉角度基本一致,基本排除葉片斷裂為“失速”造成。
檢修人員對風(fēng)機內(nèi)部進行檢查,未發(fā)現(xiàn)異物,可以排除葉片斷裂是異物撞擊造成。
第一次停運后對所有葉片的緊固螺帽、葉柄支持軸承螺帽進行檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常,據(jù)此判斷不是由葉片與輪殼碰磨造成葉片斷裂。
從葉片斷口位置來看(1塊葉片斷口在1/3位置,另外3塊在葉片頂部),初步判斷原始斷口為1/3位置處葉片,此葉片或存在制造缺陷或疲勞損壞,斷裂的葉片與另外3塊葉片產(chǎn)生碰撞造成損傷。
B送風(fēng)機第二次停運后,現(xiàn)場人員對風(fēng)機主軸承解體進行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,因此可以推斷葉片斷裂不是由葉片與輪殼碰磨造成的。
第一次更換動葉時,現(xiàn)場人員對剩余葉片僅通過肉眼觀察有無損傷,沒有做無損檢測,個別葉片可能存在損傷未被發(fā)現(xiàn)。B送風(fēng)機運行時損傷的葉片斷裂,而斷裂的葉片與其他葉片產(chǎn)生碰撞(風(fēng)機輪殼下部存在明顯碰磨痕跡),造成14片葉片均有不同程度損壞。
風(fēng)機損壞的原因:1塊葉片的葉柄發(fā)生斷裂,斷裂葉片及葉柄甩出,撞擊風(fēng)殼產(chǎn)生的碎片,在風(fēng)機高速旋轉(zhuǎn)運行中,沖撞其余葉片,造成其余葉片損壞。
葉柄發(fā)生斷裂的原因:從葉柄斷面看,葉柄表面存在初始缺陷,在運行中受離心力及風(fēng)機負荷變化的影響,初始缺陷逐漸擴大,當擴大到斷面的80%~90%時,葉片和葉柄發(fā)生突然斷裂并飛出 。由于該葉柄初始缺陷位置在輪轂內(nèi)部且貫穿平衡塊處,所以常規(guī)檢修時風(fēng)機不易發(fā)現(xiàn)該缺陷。
4#爐B側(cè)送風(fēng)機出現(xiàn)葉片斷裂后,對A送風(fēng)機、一次風(fēng)機及引風(fēng)機葉片進行全面著色滲透檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,檢查情況如圖6所示。
圖6 全面著色滲透檢查
3#爐風(fēng)機進行全面著色滲透檢查,發(fā)現(xiàn)3#爐B送風(fēng)機葉片出現(xiàn)異常,檢查情況如圖7所示。在兩塊葉片的1/3位置,可發(fā)現(xiàn)葉片表面裂紋。
圖7 3#爐B送風(fēng)機異常葉片
4#爐B送風(fēng)機葉片的斷口位置和3#爐B送風(fēng)機葉片發(fā)現(xiàn)的缺陷,可證明此類鑄鋁葉片存在制造缺陷,運行中疲勞損壞造成斷裂,斷裂的葉片與其他葉片產(chǎn)生碰撞造成損傷。葉片多次發(fā)生斷裂,對葉柄表面存在的初始缺陷產(chǎn)生影響,使初始缺陷逐漸擴大,當缺陷逐漸擴大到斷面的80%~90%時,葉柄發(fā)生突然斷裂飛出,造成風(fēng)機葉片全部損壞。
通過對風(fēng)機葉片斷裂的原因進行分析,采取以下防范措施。
首先,機組運行期間,加強風(fēng)機參數(shù)監(jiān)視和就地檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時分析處理[1]。
第二,重新選擇送風(fēng)機葉片材料和制造工藝,如采用航空鍛鋁新工藝制造葉片,采用鋼制葉片等。
第三,利用機組檢修機會對葉片監(jiān)督檢測,定期對葉片及葉柄進行探傷檢查,對發(fā)現(xiàn)的缺陷及時修復(fù)或更換葉片。風(fēng)機檢修重點進行以下項目檢查:風(fēng)機葉片積灰清理、完整度檢查;葉片根部與輪轂結(jié)合面雜物清理;葉片開關(guān)傳動檢查;葉片傳動機構(gòu)檢查等[2]。
第四,及時儲備備用葉片,在風(fēng)機葉片發(fā)生異常時能夠及時搶修,避免風(fēng)機長時間單側(cè)運行,從而影響機組負荷和安全運行。
最后,在風(fēng)機轉(zhuǎn)子及葉片損壞嚴重時返廠檢修,更換所有風(fēng)機葉片、葉柄軸 、軸承、螺栓及密封組件,并對風(fēng)機進行動平衡試驗[3]。
風(fēng)機葉片運行工況相對惡劣,運行中有持續(xù)應(yīng)力作用,易發(fā)生疲勞損壞,對磨損嚴重或有缺陷的葉片要及時修理、更換,防微杜漸。本次660 MW機組風(fēng)機葉片斷裂原因分析和發(fā)生風(fēng)機葉片斷裂后采取措施,為加強風(fēng)機葉片修復(fù)質(zhì)量監(jiān)督及每次等級檢修中對葉片的檢查提供了寶貴的經(jīng)驗。