李佳峻,任國慶,李鳳德,王朝陽
(中國石油吉林石化公司 煉油廠,吉林 吉林132001)
某煉油廠50萬t/a聯(lián)合芳烴裝置重整單元為芳烴型重整。為將各種芳烴分離成符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品,在重整裝置流程后部設(shè)有重整液分離塔[1]。重整液分離塔原料主要來自脫戊烷塔底的重整生成油。塔頂采出輕重整油作為抽提裝置進(jìn)料,塔底采出重重整油作為二甲苯裝置進(jìn)料。由于目的產(chǎn)品不同,各重整裝置精餾塔的構(gòu)成方式不同[2]。中國對重整液分離塔的研究較少[3-5],作者利用Aspen Plus流程模擬軟件V9版本,對該塔建模方法進(jìn)行探索,并進(jìn)行模擬優(yōu)化。依據(jù)模擬結(jié)果調(diào)整實(shí)際生產(chǎn)的操作參數(shù),以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目的。
聯(lián)合芳烴裝置重整液分離塔為浮閥塔,共60塊塔板,進(jìn)料板為第17塊塔板。該塔為常壓塔,進(jìn)料為重整脫戊烷塔底的重整生成油。塔頂組分經(jīng)空冷器冷卻后,進(jìn)入塔頂受槽。塔頂受槽氣相可通過調(diào)節(jié)閥排出以調(diào)節(jié)塔壓力,正常生產(chǎn)時(shí)無流量。塔頂受槽液相一部分作為回流,另一部分經(jīng)過水冷器冷卻后,作為富含C6、C7芳烴的輕重整油產(chǎn)品采出。塔底分離出富含C8、C9芳烴的重重整油產(chǎn)品,去二甲苯塔。該塔塔底再沸器采用2.0 MPa蒸汽作為熱源。流程簡圖見圖1。
圖1 重整液分離塔流程簡圖
利用優(yōu)化前連續(xù)運(yùn)行7 d生產(chǎn)數(shù)據(jù)的平均值作為生產(chǎn)運(yùn)行的實(shí)際值對該塔進(jìn)行建模。由于進(jìn)料、塔頂采出、塔底采出的具體組分未知,僅已知油品的碳原子數(shù)量及每個(gè)碳原子數(shù)量下的族組成,無法明確到每一個(gè)同分異構(gòu)體的含量,故采用同分異構(gòu)體中的典型物質(zhì)作為代表物質(zhì)進(jìn)行模擬計(jì)算。由于模型中組分屬于非極性或極性較弱的混合物體系,是比較理想的物系,物性方法一般選擇Peng-Rob或SRK。Peng-Rob在預(yù)測液相體積方面較SRK方程更有優(yōu)勢[6]。由于裝置DCS中與該塔相關(guān)的流量采用體積流量,模擬計(jì)算時(shí)也均采用體積流量,故選擇Peng-Rob[7]。
模型建立后,主要操作條件模擬值與實(shí)際值見表1,塔頂采出組成模擬值與實(shí)際值見表2,塔底采出組成模擬值與實(shí)際值見表3。
表1 主要操作條件模擬值與實(shí)際值對比 t/℃
表2 塔頂采出組成模擬值與實(shí)際值對比 w/%
表3 塔底采出組成模擬值與實(shí)際值對比 w/%
由表1~表3可知,該模型主要參數(shù)與實(shí)際工況吻合較好,塔頂塔底采出組成,尤其是關(guān)鍵組分w(C7芳烴)和w(C8芳烴)與實(shí)際工況吻合較好,模擬結(jié)果可以用于指導(dǎo)實(shí)際生產(chǎn)的優(yōu)化和改造[8]。
降低精餾塔操作能耗的主要方法包括降低回流比、降低塔頂壓力、改變進(jìn)料位置或更換高效塔盤等方式[9-12]。由于該重整液分離塔為常壓塔,故降低塔壓力的方式較難實(shí)現(xiàn)。改變進(jìn)料位置和更換高效塔盤均需要對塔進(jìn)行改造,而此次優(yōu)化擬在不改變現(xiàn)有裝置的前提下,通過調(diào)整工藝參數(shù)進(jìn)行,主要考慮通過降低回流比的方式降低能耗。
精餾塔操作的主要能耗為塔底加熱能耗。利用所建立的重整液分離塔模型,以重整液分離塔塔底熱負(fù)荷為優(yōu)化目標(biāo),限定約束條件,從優(yōu)化回流比方面進(jìn)行模擬計(jì)算。優(yōu)化過程中,將回流比和塔頂采出量2個(gè)操作條件作為變量。降低回流比將造成分離精度的下降,重整液分離塔塔頂w(C8芳烴)和塔底w(C7芳烴)是體現(xiàn)精餾塔分離精度的關(guān)鍵組分,正常生產(chǎn)時(shí)指標(biāo)要求塔頂w(C8芳烴)≤5%,塔底w(C7芳烴)≤3%。將重整液分離塔塔頂w(C8芳烴)和塔底w(C7芳烴)作為約束條件,為避免優(yōu)化后卡底線操作,計(jì)算時(shí)設(shè)置約束條件為塔頂w(C8芳烴)≤4%,塔底w(C7芳烴)≤2%,利用優(yōu)化器搜索符合約束條件的塔底熱負(fù)荷最低的操作條件。根據(jù)模擬計(jì)算,優(yōu)化前、后的主要操作條件和塔底熱負(fù)荷見表4。
表4 優(yōu)化前、后對比
由表4可知,優(yōu)化后塔底熱負(fù)荷將下降7.3%。
根據(jù)模擬計(jì)算結(jié)果,逐步調(diào)整塔頂采出量、塔頂回流量及塔底加熱蒸汽量,調(diào)整至塔頂采出量、塔頂回流量與模擬優(yōu)化結(jié)果相同為止。采集優(yōu)化后7 d的生產(chǎn)數(shù)據(jù),塔頂塔底產(chǎn)品均合格,塔底2.0 MPa加熱蒸汽量由10.69 t/h降至9.93 t/h,節(jié)約蒸汽0.76 t/h,降幅為7.1%。該結(jié)果與表4模擬計(jì)算結(jié)果相吻合。2.0 MPa蒸汽無成本價(jià),以1.0 MPa蒸汽147元/t、開工8 400 h/a計(jì)算,節(jié)約93.84萬元/a。
利用Aspen Plus流程模擬軟件對重整液分離塔進(jìn)行建模,合理選擇物性方法和組分輸入方法,可以得出與實(shí)際生產(chǎn)吻合較好的模型。在該模型基礎(chǔ)上,根據(jù)生產(chǎn)要求合理設(shè)置約束條件,利用優(yōu)化器功能對塔底熱負(fù)荷進(jìn)行優(yōu)化,得出優(yōu)化后的操作條件。根據(jù)軟件計(jì)算結(jié)果調(diào)整實(shí)際生產(chǎn)操作,降低了塔底加熱蒸汽量,節(jié)約了操作費(fèi)用。