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      鋅精礦流態(tài)化焙燒系統(tǒng)風機穩(wěn)定性提升探究

      2021-09-15 11:23:48張振國彭俊超皮忠斌
      有色冶金設計與研究 2021年4期
      關鍵詞:流態(tài)化鼓風機風機

      張振國,彭俊超,皮忠斌

      (云南馳宏鋅鍺股份有限公司,云南會澤 654200)

      云南馳宏鋅鍺股份有限公司會澤冶煉分公司硫酸廠鋅精礦流態(tài)化焙燒系統(tǒng)投運了1臺爐床面積為109 m2的沸騰爐。該爐為魯奇式沸騰爐,焙燒爐床能率為5.8 t/(m2·d)。近年來,鉛鋅外部市場條件持續(xù)利好,鉛鋅價格持續(xù)走高,生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能隨之加大。為保證濕法原料持續(xù)供給,鋅精礦流態(tài)化焙燒系統(tǒng)產(chǎn)能需不斷提升,現(xiàn)爐床實際能率已經(jīng)達到8.03 t/(m2·d),關鍵設備的穩(wěn)定性受到極大地考驗。該廠鋅精礦流態(tài)化焙燒系統(tǒng)設備具有自動化程度高、整體關聯(lián)性強的生產(chǎn)特點,系統(tǒng)設備能否穩(wěn)定運行直接關系到系統(tǒng)的產(chǎn)能。該廠為提升設備穩(wěn)定性、減少設備非計劃性停機、實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),對流態(tài)化焙燒系統(tǒng)設備進行了優(yōu)化改造。

      1 鋅精礦流態(tài)化焙燒系統(tǒng)

      鋅精礦流態(tài)化焙燒系統(tǒng)設備由備料系統(tǒng)和焙燒系統(tǒng)兩部分組成:1)備料系統(tǒng)包括配料行吊、給料機、1號皮帶輸送機、2號皮帶輸送機、振動篩。2)焙燒系統(tǒng)包括鼓風系統(tǒng)圖、沸騰爐、焙砂輸送系統(tǒng)、余熱鍋爐、收塵系統(tǒng)、引風系統(tǒng)。其設備連接示意如圖1所示。

      圖1 沸騰焙燒主要設備連接示意

      從圖1中可以看出,整個焙燒系統(tǒng)中鼓風機為焙燒爐提供助燃劑并且輸送焙砂的介質(zhì),高溫風機SO2煙氣提供接力動力,將煙氣送至制酸系統(tǒng)。這兩臺設備是焙燒系統(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn)的關鍵裝置,裝置本身的穩(wěn)定性至關重要。因此,下面專門針對高溫風機和鼓風機的穩(wěn)定性提升進行研究。

      2 關鍵設備穩(wěn)定性提升研究

      2.1 高溫風機運行穩(wěn)定性的提升

      2.1.1 高溫風機存在問題

      長期以來,沸騰焙燒引風系統(tǒng)高溫風機故障率居高不下,其主要表現(xiàn)在:風機兩端軸承振動較大,風機變頻器頻率達到42 Hz以上,風機軸承振動急劇上升,無法正常運行。開蓋對軸及軸瓦進行檢查,發(fā)現(xiàn)兩者都有不同程度的損傷。于是,對軸瓦及軸進行了修復或更換,然而軸承振動在1~2個月內(nèi)又會逐步加劇,軸瓦溫度逐步升高,超出設備運行振動標準。開蓋進行檢查,發(fā)現(xiàn)軸瓦及軸再次受損。1年內(nèi),該故障多次反復出現(xiàn),導致焙燒系統(tǒng)非計劃性停機,嚴重影響了焙燒系統(tǒng)的穩(wěn)定運行并增加了大量的檢修費用。高溫風機半年內(nèi)檢修情況見表1。

      表1 高溫風機半年內(nèi)檢修情況

      2.1.2 高溫風機運行異常的原因分析

      通過對風機本體全面系統(tǒng)檢查發(fā)現(xiàn),風機潤滑油油溫、油壓、油量正常,風機安裝及檢修符合規(guī)范。對風機電機進行檢查,電機潤滑及振動正常、溫度正常,但電機運行頻率和電流波動一直較大。在相同工況條件下,將頻率設定為45 Hz時,風機運行電流在23~59 A之間反復無規(guī)則波動,波動幅度可達36 A以上,見圖2。偶爾出現(xiàn)過負荷現(xiàn)象、風機轉(zhuǎn)矩限幅報警。頻率反饋在41~43 Hz之間波動,見圖3。

      圖2 風機正常運行時運行電流曲線

      圖3 風機運行頻率反饋曲線

      針對以上的異常情況及表象,認為可能的異常原因包括:1)電流信號及頻率信號在傳輸過程中存在干擾,導致上述現(xiàn)象發(fā)生。通過現(xiàn)場檢測,發(fā)現(xiàn)信號傳輸正常,排除信號干擾原因。2)變頻器給定信號不穩(wěn)定。當給頻率設定為42 Hz時,輸出頻率卻在41~43.5 Hz之間波動,變頻器控制屏幕上的“轉(zhuǎn)速給定”一直在82%~87%之間波動,電機處于反復地加減速過程,風機轉(zhuǎn)速忽快忽慢,導致風機運行電流和頻率反饋值波動大幅度波動見圖3。另外,由于風機在運行過程中轉(zhuǎn)速不停波動,潤滑油膜難以形成,軸瓦長期潤滑不良導致磨損受傷,振動逐步上升。

      2.1.3 處理措施及效果評價

      當信號波動幅度較大時,可考慮增加信號隔離器,完善信號電纜接地[1],并優(yōu)化PLC信號濾波程序,使PLC的頻率給定接收信號及變頻器頻率輸出信號不再波動,輸出頻率波動值在1 Hz以內(nèi),從而消除電機反復加減速現(xiàn)象。處理后頻率反饋曲線和電流反饋曲線分別如圖4、圖5所示。

      圖4 處理后變頻器頻率反饋曲線

      圖5 處理后電機電流反饋曲線

      2017年該廠采取優(yōu)化措施后,高溫風機平穩(wěn)運行至今,未發(fā)生軸瓦及軸損傷故障。高溫風機運行穩(wěn)定后,消除了之前設備故障帶來的隱患,保障了設備的穩(wěn)定運行。

      2.2 鼓風機運行穩(wěn)定性的提升

      2.2.1 鼓風機存在問題

      焙燒系統(tǒng)鼓風機一直存在振動檢測信號突變的現(xiàn)象,導致技術人員無法正確判斷設備的運行狀態(tài),無法投入設備連鎖保護,導致關鍵設備存在運行隱患,多次處理后的效果均不理想。鼓風機高壓端、低壓端振動值、軸位移問題:1)所有振動值頻繁出現(xiàn)超量程波動;2)波動周期沒有規(guī)律。

      2.2.2 原因分析與處置措施

      通過以下幾個方面對鼓風機現(xiàn)象進行檢查分析:1)傳感器安裝校正。在測量軸振動時,最優(yōu)的方式是在每個軸承平面的直徑方向安裝2個互成90°夾角的非接觸電渦流傳感器(圖6),以便能測量到轉(zhuǎn)動軸的動態(tài)軸心軌跡。這些信息不但可以對機器的損壞起到停車保護作用,還可以用來對機器故障進行診斷分析,以便提前對機器進行維護和保養(yǎng),避免可能發(fā)生的經(jīng)濟損失。根據(jù)傳感器的安裝規(guī)范對其進行校正。

      圖6 振動傳感器安裝位置要求

      2)傳感器—延長線—前置放大器的匹配性。針對電渦流振動傳感器的特性,所使用的傳感器與延長線以及前置放大器必須嚴格匹配,通過特定的放大倍系數(shù)配置特定長度的電纜保證測量精度[2]。經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),部分傳感器的延長線不匹配,故進行了延長線的更換。

      3)傳感器—前置器—變送器的接線。電渦流振動傳感器輸出的信號為電壓信號,基準值為10 V,信號容易受到干擾,需保證良好的信號接地,系統(tǒng)接線見圖7。檢查信號線的連接情況,發(fā)現(xiàn)前置器到變送器的屏蔽線接地系統(tǒng)達不到要求。因此,對振動傳奇?zhèn)鬏斝盘柕慕拥剡M行處理,增加了信號隔離裝置,對5個傳感器的信號電磁屏蔽進行了優(yōu)化。

      圖7 系統(tǒng)接線示意

      4)變送器參數(shù)設置。檢查變送器參數(shù)設置,量程等是否合理。處置措施:檢查變送器的所有參數(shù)設置,無誤。

      5)信號處理PLC的接線問題。風機控制系統(tǒng)采用S7300 PLC,接入模擬量信號需要將M端短接,以避免共模干擾。經(jīng)過檢查,發(fā)現(xiàn)從變送器輸出的振動模擬信號接入PLC通道后,部分端子的M端未短接,故將卡件的M端進行重新短接,并對PLC信號增加了濾波程序[2]。

      2.2.3 效果評價

      1)振動曲線結果比對。處理前,鼓風機振動值會在滿量程(0~220μm)之間進行跳變,一天之內(nèi)會出現(xiàn)若干次。處理后,運行曲線平穩(wěn),無跳變現(xiàn)象發(fā)生。

      2)處理后,將振動探頭信號接入美國國家儀器有限公司(National Instruments,簡稱“NI”)分析儀,型號USB4431,并通過Labview軟件編寫程序?qū)︼L機的在線運行狀態(tài)進行監(jiān)測,處理效果可由時域波形圖、頻譜圖、軸心軌跡圖顯示。處理后,時域波形穩(wěn)定,幅值與現(xiàn)場儀表監(jiān)測一致,風機頻譜為50 Hz,與實際一致,軸心軌跡圖穩(wěn)定、無毛刺,處理效果良好。

      3 總結

      鼓風機和高溫風機作為鋅精礦焙燒流態(tài)化系統(tǒng)的關鍵旋轉(zhuǎn)設備,是保證工藝穩(wěn)定運行的核心。任何1臺設備的非計劃性停機都可能導致焙燒爐死爐停產(chǎn)或造成SO2煙氣外溢。只有在關鍵旋轉(zhuǎn)設備運行穩(wěn)定的前提下,才能提高焙燒爐的作業(yè)率,實現(xiàn)焙燒工藝的連續(xù)穩(wěn)定運行。對于關鍵旋轉(zhuǎn)設備要實時關注每一個運行參數(shù),確保設備時刻處于穩(wěn)定運行狀態(tài)。通過對高溫風機和鼓風機優(yōu)化改進,保證關鍵設備穩(wěn)定運行,既提高了產(chǎn)能,又降低了運行成本。

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