張 濤
(大唐淮北發(fā)電廠,安徽 淮北 235000)
隨著干灰系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間增加,系統(tǒng)及閥門故障數(shù)量逐年遞增,部分消缺反復(fù)出現(xiàn),增大了運(yùn)維人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,增加了維護(hù)成本。除塵器本體阻力逐漸增大使引風(fēng)機(jī)電流增大,而且壓縮空氣耗氣量逐漸上升,使系統(tǒng)處于不經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)。為保證干灰系統(tǒng)的可靠運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)性,必須對干灰輸送系統(tǒng)閥門、倉泵出料總成、輸灰管道和電袋除塵器噴吹活塞閥進(jìn)行整體換型及系統(tǒng)技術(shù)改造。
大唐淮北發(fā)電廠虎山項(xiàng)目裝設(shè)2臺(tái)660 MW超臨界參數(shù)燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐為超臨界參數(shù)變壓直流爐,一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)鍋爐。
輸灰系統(tǒng)采用雙套管技術(shù),由大唐集團(tuán)科技工程有限公司配套提供,電袋除塵器噴吹系統(tǒng)由浙江菲達(dá)配套提供。每臺(tái)機(jī)組除塵器由2個(gè)電場、3個(gè)袋區(qū)構(gòu)成,省煤器輸灰系統(tǒng)單獨(dú)配置1根輸灰管路。輸灰系統(tǒng)下進(jìn)料閥均采用硬密封擺動(dòng)閥。布袋噴吹采用活塞式脈沖噴吹閥。
在MCR(最大連續(xù)出力)最差煤質(zhì)時(shí)2臺(tái)爐的飛灰量為300 t/h(實(shí)際摻燒煤泥約240 t/h),最大用氣量約為157.2 Nm3/min。2臺(tái)爐氣力輸送系統(tǒng)共用一套氣源系統(tǒng),氣源設(shè)計(jì)容量為4臺(tái)60 Nm3/min螺桿空壓機(jī),三運(yùn)一備,配套4臺(tái)70 Nm3/min組合式干燥機(jī)。
大唐淮北發(fā)電廠虎山項(xiàng)目氣力輸送系統(tǒng)采用濃相正壓輸送原理,每臺(tái)爐設(shè)計(jì)配置46臺(tái)套輸送泵,其中每臺(tái)倉泵配2臺(tái)DN200氣動(dòng)進(jìn)料閥(上進(jìn)料為氣動(dòng)蝶閥、下進(jìn)料為旋轉(zhuǎn)閥),一二電場每臺(tái)倉泵配1臺(tái)DN80氣動(dòng)排氣閥,一二三袋區(qū)及省煤器輸灰系統(tǒng)每2臺(tái)倉泵配1臺(tái)DN80氣動(dòng)排氣閥。系統(tǒng)共分為8個(gè)輸送單元,4根輸灰管道。輸灰系統(tǒng)將飛灰輸送至3座混凝土灰?guī)?,單臺(tái)爐設(shè)計(jì)輸送能力150 t/h。
大唐淮北發(fā)電廠虎山1、2號(hào)爐電袋復(fù)合除塵器,設(shè)計(jì)為“2電場+3袋區(qū)”,其中袋區(qū)劃分為4個(gè)并列布置的過濾單元A1、A2、B1、B2,每單元設(shè)計(jì)為3階梯型布置,濾袋規(guī)格為φ138 mm×8300 mm 。單臺(tái)爐設(shè)計(jì)安裝的濾袋總數(shù)為14 296條,配套536只噴吹閥,48組氣包,其中40組氣包配套11只噴吹閥、8組氣包配套12只噴吹閥,每只噴吹閥噴吹27條布袋約98 m2。
下進(jìn)料閥及排氣閥閥體材質(zhì)為鑄鐵,密封環(huán)及閥板材質(zhì)為硬質(zhì)材質(zhì)和陶瓷,閥門啟閉全行程時(shí)間約10 s~13 s,閥位信號(hào)裝置為無接觸磁感應(yīng)接近開關(guān)。噴吹閥的活塞為鑄鐵材質(zhì),閥體為鋁合金壓膜鑄造,實(shí)際噴吹面積約60m2~70m2。
自2013年投入運(yùn)行,氣源系統(tǒng)由原設(shè)計(jì)的三運(yùn)一備方式變更為4臺(tái)空壓機(jī)全開也無法滿足機(jī)組較高負(fù)荷時(shí)用氣量要求(>550 MW)。為解決壓縮空氣量不足的問題,于2014年10月在原有4臺(tái)60 Nm3/min空壓機(jī)基礎(chǔ)上新增1臺(tái)160 Nm3/min離心空壓機(jī)并進(jìn)行壓縮空氣系統(tǒng)整體優(yōu)化。目前正常情況下2臺(tái)爐氣力輸灰系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)需要開啟1臺(tái)160 Nm3/min離心空壓機(jī)和1臺(tái)60 Nm3/min螺桿空壓機(jī),3臺(tái)60 Nm3/min螺桿空壓機(jī)作為備用機(jī)。
若離心空壓機(jī)保養(yǎng)或檢修,4臺(tái)60 Nm3/min螺桿空壓機(jī)運(yùn)行,仍不能滿足2臺(tái)機(jī)組較高負(fù)荷時(shí)輸灰系統(tǒng)用氣需求。
虎山2臺(tái)660MW機(jī)組每年的輸灰系統(tǒng)及電袋除塵器噴吹系統(tǒng)發(fā)生的各類備品配件費(fèi)用約60萬元,輸灰及噴吹系統(tǒng)缺陷量大,發(fā)生頻繁,同時(shí)造成壓縮空氣的極大浪費(fèi),從而也加劇了閥門管道的磨損,導(dǎo)致輸灰空壓機(jī)系統(tǒng)的效率差。2015年09月—2016年09月干灰整個(gè)系統(tǒng)缺陷發(fā)現(xiàn):料位缺陷37條,儀控專業(yè)閥門故障82條,機(jī)務(wù)專業(yè)缺陷109條,其中雙套管磨損脫落造成輸灰不暢及灰?guī)扉y門卡澀5條,閥門內(nèi)漏磨損69條,閥門關(guān)閉不嚴(yán)造成輸灰管積灰、堵塞及其他機(jī)務(wù)缺陷35條,共計(jì)228條缺陷發(fā)生。
系統(tǒng)更換下進(jìn)料DN200整閥約65次,更換上進(jìn)料DN200整閥約40次,更換DN80整閥約45次,更換噴吹閥約39次。
輸灰雙套管小管脫落,出現(xiàn)堵管、出力下降、磨損加劇的現(xiàn)象。
由于閥門選型問題,上、下進(jìn)料閥、透氣閥和噴吹閥故障率高,檢修人員維護(hù)量大。造成除塵器本體阻力大、引風(fēng)機(jī)電流增大,負(fù)荷在550 MW以上時(shí)甚至造成輸灰困難。輸灰系統(tǒng)日常維護(hù)所消耗材料費(fèi)用和人工費(fèi)用逐年遞增。
隨著系統(tǒng)投入使用時(shí)間增加,壓縮空氣耗氣量逐漸增加,目前干灰系統(tǒng)耗氣量較大,超過設(shè)計(jì)耗氣量。2臺(tái)機(jī)干灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)氣量是157.2 Nm3/min,目前實(shí)際耗氣量大約220 Nm3/min,比設(shè)計(jì)耗氣量多約40%。當(dāng)機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),一、二電場中任意一個(gè)電場因故障退出時(shí),現(xiàn)有一、二、三袋區(qū)輸送出力不足,必須提高袋區(qū)輸送系統(tǒng)的出力來應(yīng)對該工況。
出現(xiàn)以上安全狀況會(huì)影響氣力輸送及系統(tǒng)安全性,閥門內(nèi)漏導(dǎo)致輸灰不暢并加速閥體的磨損、輸送時(shí)除塵器內(nèi)部二次揚(yáng)塵,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)灰斗高料位,陽極振打錘系不能正常投用,甚至?xí)霈F(xiàn)一排4個(gè)倉泵的電場不能正常投用,嚴(yán)重危及灰斗的安全,有坍塌的風(fēng)險(xiǎn),影響電除塵及機(jī)組的安全運(yùn)行[1]。
2016年5月9日,1號(hào)爐因多個(gè)閥門故障集中發(fā)生,導(dǎo)致干灰系統(tǒng)落灰不暢、輸灰困難,電區(qū)和袋區(qū)出現(xiàn)灰斗高料位、電場被迫退出,機(jī)組被迫降負(fù)荷。同時(shí)2號(hào)爐也出現(xiàn)多個(gè)閥門故障(內(nèi)漏、機(jī)械卡咬和閥桿斷裂等),導(dǎo)致干灰系統(tǒng)輸灰困難。
隨著國家對環(huán)境保護(hù)的要求越來越高,發(fā)電廠對燃燒后的飛灰處理都采用了先進(jìn)的處理措施,在減少工作量和提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)以達(dá)到環(huán)境保護(hù)的要求[2]。1)擬通過對電除塵干輸灰系統(tǒng)硬密封氣動(dòng)閥門進(jìn)行換型以及拆除作用不大的上進(jìn)料蝶閥,將年故障次數(shù)、累計(jì)故障時(shí)間降低到較低的水平,減少維護(hù)工作量,提高經(jīng)濟(jì)性。2)擬通過對活塞式噴吹閥進(jìn)行換型,恢復(fù)電袋復(fù)合除塵器本體總阻力設(shè)計(jì)值(在不受外界因素干擾情況下):≤800Pa(初期)/終期≤1200Pa。3)將省煤器、除塵器倉泵磨損嚴(yán)重的出料總成、進(jìn)氣組件、補(bǔ)氣組件進(jìn)行更換。輸灰管道通過整體優(yōu)化,有效降低后端管道的磨損并提高系統(tǒng)輸送能力。4)當(dāng)任一電場退出后,為了袋區(qū)輸灰能力能滿足機(jī)組負(fù)荷要求,需要提高一、二、三袋區(qū)的輸送能力,增加輸灰系統(tǒng)安全性,每臺(tái)爐袋區(qū)各增加1根輸灰管道,分A、B兩側(cè)設(shè)2根灰管。5)將磨損嚴(yán)重、雙套管小管脫落的廠區(qū)輸灰管進(jìn)行更換,對原系統(tǒng)管徑重新優(yōu)化設(shè)計(jì),使輸送穩(wěn)定,減少現(xiàn)有工況能耗的25%,達(dá)到原設(shè)計(jì)效果。6)輸灰管道上設(shè)置自動(dòng)清堵裝置,一旦發(fā)生堵管,能通過DCS程序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)清堵。7)使用非接觸式的無源核子料位計(jì),采用灰斗低料位聯(lián)鎖運(yùn)行,降低系統(tǒng)耗氣量,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。8)優(yōu)化輸灰系統(tǒng)的運(yùn)行工藝,降低整套系統(tǒng)的巔峰耗氣量。
本次改造拆除上進(jìn)料氣動(dòng)閥,將下進(jìn)料閥及排氣閥換型為軟密封圓頂閥(省煤器倉泵由于灰溫高,該部分倉泵進(jìn)料閥采用優(yōu)質(zhì)高溫耐磨旋轉(zhuǎn)閥),在原控制程序中刪除上進(jìn)料氣動(dòng)閥并增加圓頂閥控制邏輯,將原上進(jìn)料閥控制信號(hào)做為新增灰管清堵氣動(dòng)閥控制信號(hào),下進(jìn)料閥信號(hào)作為圓頂閥控制及報(bào)警信號(hào)。現(xiàn)有省煤器、電區(qū)、袋區(qū)倉泵無須整體更換,對出料總成、進(jìn)氣組件、補(bǔ)氣組件進(jìn)行更換。
電區(qū)輸灰管道數(shù)量不變,袋區(qū)重新設(shè)計(jì)布置輸灰管道數(shù)量,對輸灰管道進(jìn)行整體優(yōu)化,如采用雙管需要重新進(jìn)行管道選型降低輸送氣量;如采用單管須使用管道變徑技術(shù)降低灰氣輸送末端速度,實(shí)現(xiàn)全程低速穩(wěn)定輸送。
采用灰斗低料位聯(lián)鎖運(yùn)行技術(shù),提高輸灰系統(tǒng)運(yùn)行可靠性,降低維護(hù)費(fèi)用,使系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目標(biāo)。當(dāng)灰斗料位計(jì)探測到灰斗低料位后,開啟倉泵系統(tǒng)的平衡閥和進(jìn)料閥對倉泵進(jìn)料,確保倉泵能夠滿泵輸送,避免了氣力輸送系統(tǒng)的“空跑”現(xiàn)象的發(fā)生,降低了氣力輸送系統(tǒng)的磨損及能耗。并對現(xiàn)有配氣進(jìn)行調(diào)整,達(dá)到最佳灰氣比,讓系統(tǒng)處于最經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀態(tài),同時(shí)限時(shí)開啟進(jìn)料閥,防止料位計(jì)故障引起灰斗堵灰。
修改DCS控制邏輯,采用科學(xué)、先進(jìn)的運(yùn)行工藝。根據(jù)灰管的出力、鍋爐負(fù)荷、煤的灰份,對灰管進(jìn)行聯(lián)鎖運(yùn)行。正常運(yùn)行時(shí)在保證除塵器不積灰的情況下,最大限度地避免輸灰管道同時(shí)輸送,從而減少整套系統(tǒng)的巔峰耗氣量,減少空壓機(jī)的運(yùn)行臺(tái)數(shù),降低運(yùn)行維護(hù)成本及能耗。
對倉泵的容量設(shè)計(jì)和輸灰管道優(yōu)化改造后,提高一、二、三袋區(qū)輸灰能力,保證任一電場退出后,袋區(qū)輸灰滿足負(fù)荷要求。
活塞噴吹閥換型為隔膜脈沖閥,能有效增加單閥單組濾袋噴吹面積,避免濾袋板結(jié)、糊袋,恢復(fù)電袋復(fù)合除塵器本體總阻力設(shè)計(jì)值(在不受外界因素干擾情況下) :≤800 Pa(初期)/終期≤1200 Pa。該廠8號(hào)機(jī)電袋除塵器噴吹系統(tǒng)使用隔膜脈沖閥效果較好。
進(jìn)料閥是氣力輸送系統(tǒng)中最重要的關(guān)鍵部件,圓頂閥特別適用于火電廠的干灰輸送系統(tǒng)。其特點(diǎn)如下。1)無摩擦啟閉,開啟自如,不易卡澀,并且保證密封面在啟閉過程中無摩擦損耗。2) 關(guān)閉后充氣密封,柔性密封圈在高壓作用下,僅貼住圓頂,其接合面呈帶狀,密封性能好。3)曲軸設(shè)計(jì),閥門開啟時(shí)全截面通流,并保護(hù)圓頂密封面。4) 自動(dòng)監(jiān)測密封氣壓并有報(bào)警功能,確保密封良好。
氣動(dòng)軟密封閥的以上特點(diǎn)使它非常適合密封性要求高的氣力輸送系統(tǒng)。當(dāng)閥門密封圈泄漏會(huì)觸發(fā)報(bào)警,輸灰系統(tǒng)會(huì)暫時(shí)停運(yùn)。當(dāng)密封圈泄漏問題處理完畢報(bào)警消失后,輸灰系統(tǒng)才允許繼續(xù)運(yùn)行。氣動(dòng)軟密封閥主要的檢修工作是更換密封圈,更換密封圈的時(shí)間短(約為30 min),2名檢修人員即可完成(更換擺動(dòng)閥需要3~4人)。國內(nèi)投用最早的圓頂閥已經(jīng)使用近20年,目前仍然可以正常使用。
下表對活塞閥和隔膜閥的性能進(jìn)行簡單對比(見表1)。
表1 活塞閥與隔膜閥對比特點(diǎn)表
系統(tǒng)年故障次數(shù)、累計(jì)故障時(shí)間能降低到較低的水平。閥門及料位計(jì)換型后能夠提高灰斗料位的精確度,提高干輸灰運(yùn)行工況的穩(wěn)定性,自動(dòng)投入率增高,減少了稀相輸灰情況的發(fā)生,減少了閥門的動(dòng)作次數(shù),且減少了倉泵閥門和輸灰系統(tǒng)管道的磨損,從而降低了維護(hù)量和維護(hù)費(fèi)用。料位計(jì)故障預(yù)期下降幅度達(dá)到80%以上,閥門故障預(yù)期下降幅度達(dá)到60%以上,節(jié)省輸灰壓縮空氣使用量約25%,有效提高了輸灰系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性;噴吹閥換型后,能有效地增加濾袋噴吹面積,保證有效噴吹次數(shù),避免濾袋板結(jié)、糊袋等情況發(fā)生,恢復(fù)電袋復(fù)合除塵器本體總阻力設(shè)計(jì)值(在不受外界因素干擾情況下):≤800 Pa(初期)/終期≤1 200 Pa。系統(tǒng)改造前后對比情況見表2。
表2 輸灰系統(tǒng)改造前后參數(shù)對比表
通過招標(biāo)確定名優(yōu)產(chǎn)品及施工隊(duì)伍,結(jié)合機(jī)組大、小修停機(jī)概率進(jìn)行舊設(shè)備拆除及新設(shè)備安裝,并實(shí)施技術(shù)改造。
綜上所述,在當(dāng)前國家全面推動(dòng)生產(chǎn)革命背景下,對系統(tǒng)全局的統(tǒng)籌,是660MW發(fā)電機(jī)組干灰系統(tǒng)優(yōu)化改造中所遵循的原則。該公司此次的干灰系統(tǒng)優(yōu)化改造是成功的,解決了在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的一系列問題。不但提高了設(shè)備生產(chǎn)的安全性能,還有效地降低了成本損耗,每年為公司產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。1)一次性投資較大,但后續(xù)維護(hù)減少了工作量,降低了工作強(qiáng)度,既節(jié)約了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,也節(jié)約了人力投入,還可以降低空壓機(jī)能耗,減少廠用電。2)提高系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性、安全性,同時(shí)可以節(jié)約運(yùn)行維護(hù)成本,也有助于提高企業(yè)市場競爭能力。節(jié)能減支是發(fā)電行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。