廖柏忠,覃中燕,李文華,黃韻,盧家雄
摘 要:本文以實(shí)際產(chǎn)品為例,詳細(xì)分析了尾門框膠條設(shè)計結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀,說明了為解決行李箱漏水問題所作結(jié)構(gòu)和設(shè)計上的改進(jìn),并闡述了改進(jìn)方案的可實(shí)施性及效果。
關(guān)鍵詞:尾門框膠條;尾門鈑金夾層;技術(shù)改進(jìn)
1 汽車行李箱漏水問題介紹現(xiàn)狀
本文主要通過分析膠條結(jié)構(gòu)、膠條性能、膠條與裝配鈑金配合等因素,找出影響膠條淋雨密封的潛在原因點(diǎn),并通過對車身鈑金搭接的控制、工藝的優(yōu)化及膠條結(jié)構(gòu)的改善等措施的改善實(shí)施,增強(qiáng)行李箱密封膠條淋雨密封性[1]。
2 汽車行李箱漏水問題原因分析
某汽車車型在批量生產(chǎn)以來,檢測線持續(xù)反饋淋雨試驗(yàn)中行李艙有漏水現(xiàn)象。經(jīng)過跟蹤統(tǒng)計,2019年3月至5月,漏水故障PPH高達(dá)1.91,故障原因涉及鈑金、涂膠、裝配、零件等多個方面,通過分層法歸納問題點(diǎn)如下表所示。
通過深入生產(chǎn)線調(diào)查,根據(jù)下線故障車缺陷表現(xiàn)模式進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)行李箱漏水點(diǎn)主要集中在尾門框膠條及尾門框鈑金夾層[2]。
經(jīng)調(diào)查分析,得出汽車行李箱漏水問題主要癥結(jié)為:尾門框膠條密封性差及尾門框鈑金狀態(tài)不合格。
經(jīng)過對現(xiàn)場故障討論分析,通過作出樹狀圖,找到了7個末端因素:
2.1 尾門框膠條變異調(diào)查
尾門密封膠條內(nèi)部灌膠量偏少,密封膠與門框鈑金口搭接量稀少;線旁抽檢3件膠條,其中1件灌膠高度處于1.8 mm~2.0 mm之間(現(xiàn)場使用直尺測量),灌膠高度標(biāo)準(zhǔn):3±1 mm;其余部分膠條灌膠高度處于2 mm位置,小于之前要求2.5 mm下限的控制標(biāo)準(zhǔn),是問題的主要原因。尾門框下端水平段鈑金上無密封灌膠,膠條密封失效出現(xiàn)漏水,是問題的主要原因[3]。
2.2 尾門框上拐角鈑金區(qū)域變異調(diào)查
尾門框上拐角出現(xiàn)漏水情況,每個班次約存在4~5臺左右,實(shí)車分析左右尾門框上拐角附近膠條普遍存在-Z向匹配錯位情況。
側(cè)圍/頂蓋翻邊、尾門膠條匹配面和膠條的設(shè)計關(guān)系的滿足密封要求——頂蓋密封面與尾門間隙12 mm,膠條壓縮量8 mm,設(shè)計OK。
白車身—從最近10臺車故障附近密封面的BIW測點(diǎn)結(jié)果看,右側(cè)全部向-Z方向偏離,最大偏離1.8 mm;左側(cè)只有2臺向下偏離,最大偏離0.26 mm,最近漏水故障右側(cè)偏多,測點(diǎn)23處的尺寸偏差方向?qū)收蠁栴}有貢獻(xiàn)。
2.3 尾門框下拐角鈑金區(qū)域變異
尾門框鈑金搭接分析:尾門框D柱鈑金(后保支架旁)與左側(cè)鈑金搭接錯邊2.0 mm,間隙1.5 mm。尾門框左下轉(zhuǎn)角鈑金搭接錯邊4.0 mm,標(biāo)準(zhǔn)1±1 mm。
3 汽車行李箱漏水問題解決措施
(1)尾門密封膠條內(nèi)部灌膠量偏少、斷膠改進(jìn)措施:由于注膠設(shè)備壓力缺少加壓后的穩(wěn)壓裝置,氣壓波動導(dǎo)致注膠壓力出現(xiàn)異常,造成產(chǎn)品注膠異常;注膠稱量檢測頻次過低,采用現(xiàn)有10取1稱量方法,未能完全覆蓋缺陷產(chǎn)品;因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)作業(yè)書中沒有要求要對每根膠條注膠后的產(chǎn)品進(jìn)行稱量確認(rèn),只是要求每10根進(jìn)行一次注膠稱量確認(rèn),沒有考慮到偶發(fā)性不良發(fā)生。
(2)對注膠設(shè)備在進(jìn)氣通路前追加一個穩(wěn)壓裝置一套,保證壓力穩(wěn)定。
(3)增加膠量測量稱重系統(tǒng)偏差報警裝置,改善之前10選1稱量方式,變更為每件稱量。
(4)尾門框上拐角鈑金區(qū)域變異的改進(jìn)措施:后側(cè)圍上拐角延伸板因模具原因,尺寸的不穩(wěn)定及偏差引起后側(cè)圍內(nèi)板焊合件存在-Z向的偏差,右側(cè)零件最大存在+1 mm的偏差,D柱上外板焊合件上拐角區(qū)域存在最大+1.5 mm的偏差,與白車身偏差表現(xiàn)一致。
后側(cè)圍內(nèi)板焊合件與檢具偏差:左側(cè)最大偏差-1.2 mm;
右側(cè)-0.5 mm;
D柱上外板焊合件檢具偏差:左側(cè)最大偏差+0.8 mm;右側(cè)+0.7 mm;
尾門上拐角卡膠條面左側(cè)大偏差+0.32,右側(cè)最大偏差
-0.69 mm,滿足廠內(nèi)制造公差要求,膠條與尾門匹配良好,進(jìn)行8分鐘淋雨試驗(yàn)(正常過線80秒),未見漏水情況發(fā)生。
(5)尾門框下拐角鈑金區(qū)域變異的改進(jìn)措施:側(cè)圍鈑金件焊點(diǎn)扭曲,扭曲后膠條邊往車內(nèi)方向變形,導(dǎo)致與側(cè)圍外板離空≧2 mm后就會導(dǎo)致漏水;焊點(diǎn)扭曲主要為員工操作問題及零件圓弧不利操作導(dǎo)致焊點(diǎn)扭曲;側(cè)圍內(nèi)板零件錯邊過大[4]。
在工裝上增加一條8 mm大的圓管彎成零件弧面一致的形狀做焊槍限位,避免焊槍焊得太靠里面導(dǎo)致焊點(diǎn)扭曲及鈑金變形;在工裝底部增加焊點(diǎn)銅塊,避免焊點(diǎn)扭曲;整改沖壓件切邊狀態(tài);增加工裝限位,避免零件錯邊[5]。
通過以上過程控制工藝和設(shè)計結(jié)構(gòu)上的改進(jìn),經(jīng)過驗(yàn)證,有效解決了尾門密封膠條內(nèi)部灌膠量偏少、斷膠及尾門框上、下拐角鈑金區(qū)域變異問題。
4 汽車行李箱漏水問題的總結(jié)與展望
本文主要結(jié)合工作中出現(xiàn)的一些問題作為案例,通過逐一分析得出問題根本原因,以及通過根本原因去制定有效的解決措施,為解決問題提供了思路及經(jīng)驗(yàn)分享。
目前越來越多用戶關(guān)注汽車外觀,這對汽車外觀品質(zhì)與性能要求越來越高,同時提高客戶滿意度避免顧客抱怨,可提高汽車競爭力。影響汽車尾箱漏水因素較多,尾門框膠條與鈑金的配合要求高,同時過程中涉及到的工藝也比較多,使得制造過程中的變差因素復(fù)雜,所以要嚴(yán)格地對與之相關(guān)的所有的質(zhì)量控制特性進(jìn)行控制;車身零件的穩(wěn)定性也有待提高[6]。通過對各個原因逐一分析,提高車身鈑金質(zhì)量以及零件質(zhì)量,同時在設(shè)計上提高零件與鈑金的配合度,從設(shè)計上杜絕問題,因?yàn)樵O(shè)計上定位配合方面考慮不夠充分的話容易造成鈑金接口超差,這需要設(shè)計人員投入更多的精力去提高產(chǎn)品質(zhì)量,從設(shè)計源頭上考慮漏水問題的解決。
參考文獻(xiàn):
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