石瑩麗,張智應(yīng),李海燕,武士通
(山西中陽鋼鐵有限公司技術(shù)中心,山西 呂梁 033400)
洗煤廠中精煤水力旋流器組的底流和溢流分別為粗煤泥分選系統(tǒng)和浮選系統(tǒng)入料,其分級效果對于精煤產(chǎn)率有很大影響。為了研究精煤水力旋流器分級處理能力,為洗煤工藝設(shè)備的改進提供理論數(shù)據(jù),利用實驗手段對洗煤廠一工段的精煤水力旋流器組的入料和產(chǎn)物(底流和溢流)物料粒度特性進行了實驗研究。
原煤破碎到-50 mm后經(jīng)三產(chǎn)品重介旋流器分選,一段溢流部分經(jīng)精煤脫介篩處理,脫介篩一段和二段篩下物分別經(jīng)磁選機、離心機處理,尾礦和離心液進入精煤磁尾桶,再由精煤磁尾泵打入精煤水力旋流器組進行處理。精煤水力旋流器組的溢流去浮選,底流經(jīng)精煤高頻篩加水處理,篩上物成為精煤產(chǎn)品。水力旋流器分級處理能力對精煤的產(chǎn)率有較大的影響。若水力旋流器的分級處理能力較差,大部分高灰細泥物料會進入底流,造成底流灰分偏高,這部分高灰細泥物料在后續(xù)的精煤高頻篩上無法得到分選,就會導(dǎo)致精煤高頻篩上最終產(chǎn)品灰分偏高,降低了精煤產(chǎn)率。
水力旋流器的工作原理是不同粒級的顆粒受離心沉降的作用,大顆粒較重,被拋向器壁并旋轉(zhuǎn)向下,從旋流器底部排除,而小顆粒較輕,旋轉(zhuǎn)到一定程度后隨二次上旋渦流,從旋流器的溢流管排出,這樣就實現(xiàn)了混合液的分級。我廠洗煤使用NTX×350×8精煤水力旋流器組,入料粒度為0~3 mm,分級粒度要求為0.25 mm,即-0.25 mm的物料溢流去浮選,+0.25 mm的物料底流進入高頻篩。為了研究洗煤廠水力旋流器組的分級處理能力,利用振篩機和標準篩進行旋流器組入料、底流、溢流的粒度分布測定,利用TGA701熱重分析儀進行旋流器組入料、底流、物料的各粒級灰分測定。
2月12日洗煤一工段混洗沈家峁煤與暖泉煤(1∶1)。同一時間段,從精煤水力旋流器組的入料、底流、溢流處分別取煤試樣,充分烘干備用。
根據(jù)《MT 58—1993煤粉篩分試驗方法》,入料、底流、溢流的篩分實驗采用干法篩分,扣除+3 mm的物料,篩分物料取200 g,篩分粒級包括0.500 mm、0.250 mm、0.125 mm、0.075 mm以及0.045 mm,記錄篩分后各粒級質(zhì)量。
經(jīng)研磨制成分析試樣,利用TGA701熱重分析儀進行煤試樣灰分的測定。每種分析試樣平行測定3次,取平均值。
根據(jù)《MT/T 738—1997選煤廠水力分級設(shè)備工藝效果評定方法》計算底流、溢流產(chǎn)率以及底流各粒級分配率。
1)利用TGA701熱重分析儀測定入料、底流、溢流的灰分數(shù)據(jù),結(jié)果見下頁表1。
表1 入料、底流、溢流的灰分數(shù)據(jù)%
2)入料、底流、溢流篩分實驗結(jié)果分別見下頁表2、表3、表4。
表2 入料篩分實驗結(jié)果
表3 底流篩分實驗結(jié)果
表4 溢流篩分實驗結(jié)果
3)根據(jù)入料、底流、溢流各粒級產(chǎn)率,按格氏公式法計算,得到入料一定量的情況下,底流產(chǎn)率和溢流產(chǎn)率數(shù)據(jù),見表5。底流產(chǎn)率計算如下:
表5 產(chǎn)率計算表
溢流產(chǎn)率計算如下:
4)根據(jù)底流、溢流各粒級產(chǎn)率和底流、溢流產(chǎn)率,得到計算入料產(chǎn)率,進而得出底流各粒級分配率,見表6。
表6 計算入料粒度組成和分配率計算
1)由表1可知,精煤水力旋流器組的入料灰分為12.53%,經(jīng)水力旋流器組處理后,底流灰分偏高(高達19.50%),進而造成精煤高頻篩上產(chǎn)品灰分偏高;溢流灰分(13.60%)比入料略高。
2)由表2、表3、表4可知,精煤水力旋流器組的入料、底流、溢流粒度組成基本一致,其中主導(dǎo)粒度級為+0.250 mm,含量(質(zhì)量分數(shù))分別為67.47%、73.40%、74.12%,灰分分別為7.41%、8.31%、7.64%,粗粒級含量大且灰分較小。入料、底流、溢流中-0.250 mm粒度級灰分分別為29.88%、44.58%、33.80%,可見底流中-0.025 mm粒度級的灰分較高,這就是造成底流灰分偏高的主要原因。這部分物料經(jīng)后續(xù)的精煤高頻篩處理只能降低2%~3%的灰分,仍然無法達到精煤灰分的合格值(9.3%~10.3%)。由《MT/T 738—1997選煤廠水力分級設(shè)備工藝效果評定方法》可知,通過粒度S95(以溢流物中95%的量通過標準篩孔的大?。﹣肀硎?,精煤水力旋流器組的規(guī)定通過粒度為0.250 mm,即溢流產(chǎn)物中-0.250 mm的產(chǎn)率應(yīng)≥95%,而實驗所得水力旋流器溢流產(chǎn)物中-0.250 mm的產(chǎn)率僅為25.88%,與理論相差較大,可見水力旋流器的分級效果較差。
3)由表5、表6可知,在入料量一定的情況下,水力旋流器組底流和溢流的產(chǎn)率分別為61.30%、38.70%,且底流各粒級的分配率都達60%以上,其中-0.250 mm的各粒級分配率更高(高達63%),說明入料中63%的細粒級物料進入底流,造成底流物料灰分較高。
1)通過對精煤水力旋流器組入料、底流、溢流物料粒度特性研究,得出入料、底流、溢流粒度組成基本一致,主導(dǎo)粒度都為+0.250 mm,含量(質(zhì)量分數(shù))分別為67.47%、73.40%、74.12%,灰分分別為7.41%、8.31%、7.64%,粗粒級含量大且灰分較小。底流中-0.025 mm粒度級的灰分較高(高達44.58%),這是造成底流灰分較高(高達19.50%)的主要原因。
2)入料一定量的情況下,底流和溢流的產(chǎn)率分別為61.30%、38.70%,底流中-0.250 mm的各粒級分配率都高達63%以上,說明入料中63%以上的細粒級物料進入底流,造成底流物料灰分較高。實驗數(shù)據(jù)充分說明,此旋流器的分級效果較差。