聶林濤
(海軍裝備部裝備項(xiàng)目管理中心 北京 100071)
某彈藥廠生產(chǎn)的某型迫擊炮彈發(fā)射裝藥,在交驗(yàn)試驗(yàn)中先后出有9發(fā)藥管留膛。藥管留膛各發(fā)主要彈道數(shù)據(jù),見表1。
表1 藥管留膛各發(fā)主要彈道數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
雖然在切口工序以后要100%檢查彈體藥室內(nèi)表面質(zhì)量,但仍有漏檢而使有環(huán)狀裂紋的產(chǎn)品混入良品之中。
當(dāng)彈丸發(fā)射時(shí),在火藥氣體的作用下,火藥氣體將藥管封口墊沖開時(shí),藥管受軸向反作用力和徑向壓力作用[2]。徑向壓力使基本藥管的紙殼緊貼尾管藥室壁,兩者之間產(chǎn)生摩擦力,當(dāng)摩擦力大于反作用力時(shí),藥管不后退。隨著火藥氣體作用的增大,達(dá)到某一值時(shí),使銅座圓柱部開始嵌入尾管膨脹槽內(nèi),藥管殼隨彈丸飛行到落點(diǎn)。
管殼駐退作用的可靠性與管殼結(jié)構(gòu)、底火燃燒情況、銅座硬度、彈尾膨脹槽構(gòu)造尺寸及火藥燃燒情況等因素有關(guān)。當(dāng)火藥燃燒緩慢,尾管壓力增長較慢,尾管壓力低時(shí),銅座不脹如槽或脹入量很小,則易發(fā)生管殼脫落或紙管被拉斷使銅座脫落[3]。當(dāng)紙管不能脹緊尾管藥室而銅座在較高壓力下不能脹入槽內(nèi)時(shí),管殼一般僅少許后退而不脫落,當(dāng)銅座不脹槽或脹槽輕時(shí),如摩擦力小,則管殼全部脫落,如摩擦力大,則紙管將在管座口部被拉斷,管座本身被脫落。
所謂藥管留膛,一般是指射擊時(shí)基本藥管銅座未能脹入彈尾尾管藥室膨脹槽,射擊后基本藥管管殼留在炮膛,或是紙管與銅座拉脫后銅座留膛[4]。也有因尾管藥室膨脹槽未倒角或倒角不好,射擊后銅座擠入膨脹槽時(shí),從尾管膨脹槽未倒角處切斷,使切斷的銅座部分留膛。
凡造成藥管留膛,都會(huì)使下一發(fā)炮彈裝填后不能射擊而造成“倒炮”,“倒炮”具有一定的危險(xiǎn)性,又會(huì)貽誤戰(zhàn)機(jī)。
還有一種情況,射擊后銅座沒有及時(shí)脹入膨脹槽,待藥管退出尾管藥室一部分才脹入膨脹槽,退出部分的銅座產(chǎn)生炸座,炸座后的銅座底部銅皮呈梅花狀撕開,不對稱的凸出于尾管外緣,增大了空氣阻力,使空氣動(dòng)力嚴(yán)重偏心,從而破壞了彈丸的飛行穩(wěn)定條件而出現(xiàn)近彈[5]。
從試驗(yàn)及分析可以看出,留膛藥管的初速值與該組藥管平均初速相差不大,藥管留膛不是由于黑藥或發(fā)射藥裝配不正確所引起。
從留膛藥管銅座上的輕微痕跡和未斷掉紙管的傳火孔位置,可斷定在發(fā)射前基本藥管裝入尾管室是到位的。另外,若藥管裝入尾管藥室不到位則造成炸座,而留膛藥管不存在這種現(xiàn)象。
對與留膛發(fā)射藥管配合的彈尾管孔直徑、深度,駐退槽寬度、直徑、位置、倒角等尺寸進(jìn)行了檢查[6],均在圖定公差范圍之內(nèi)。個(gè)發(fā)產(chǎn)生留膛藥管的特征都相似,留膛藥管銅座底部鼓起,同試驗(yàn)正常的藥管相比,銅座上對應(yīng)膨脹槽的位置幾乎沒有膨脹變形,有的銅座仍能裝入尾管藥室中[7]。
為了尋找藥管留膛原因,徹底解決藥管留膛問題,進(jìn)行了多次試驗(yàn)。經(jīng)分析認(rèn)為,藥管內(nèi)火藥氣體形成壓力后,因紙管強(qiáng)度低易被拉斷,而銅座硬尚未來得及脹槽,造成了藥管留膛。
1)藥管尾管壓力低是流膛的主要原因。造成尾管壓力低的原因有二,其中一個(gè)是由于藥管的紙管殼水分含量低,見表2。
紙管水分含量低,使紙管變脆強(qiáng)度降低,從表3可以看出紙管水分含量不同,尾管壓力差距明顯[8]。
表3 含有不同水分紙管的尾管壓力試驗(yàn)結(jié)果
關(guān)于紙管脫水曾經(jīng)做過試驗(yàn),即在溫度15℃左右,濕度40%~50%的工房條件下,紙管存放7h,脫水約2.5%,24h后脫水約3.7%,當(dāng)藥管上口涂酪素膠,管身沾漆以后24h檢查,紙管水分基本無變化,就是說若生產(chǎn)工房無空調(diào)設(shè)備,在正常生產(chǎn)條件下,管殼水分一般會(huì)從7%~8%降到4%左右。由于水份減少,管殼變脆,使紙管強(qiáng)度不夠和強(qiáng)度不均勻,是造成尾管壓力低的原因。
2)銅座硬是藥管留膛的另一個(gè)原因。將生產(chǎn)藥管留膛的幾發(fā)銅座,進(jìn)行了顯微硬度分析,其硬度值校正常狀態(tài)下增大了很多[9],見表3~4。
表4 銅座硬度試驗(yàn)
挑出內(nèi)外銅座硬的8發(fā),裝配成藥管,在平射試驗(yàn)中,有3發(fā)留膛。
銅座硬是由于退火工序人員不固定,不能正確執(zhí)行退火規(guī)范,每爐退火零件數(shù)量有時(shí)裝的很多,儀表也沒按規(guī)定定期校對。造成銅座退火溫度低和退火時(shí)間短[10],或是沒有退火的零件混入。銅座因硬度增大不能膨脹或膨脹量很小。銅座退火試驗(yàn)情況見表5。
表5 銅座退火試驗(yàn)結(jié)果
外銅座未退火的藥管產(chǎn)生1發(fā)留膛,銅座變形形狀與產(chǎn)品交驗(yàn)試驗(yàn)中留膛藥管銅座完全相同。
銅座硬的另一個(gè)原因是由于進(jìn)廠銅皮化學(xué)成分不一致,加工出的銅座有紅與青兩種顏色,紅色銅座軟,青色銅座硬。
1)在管殼方面:
(1)管殼在成品裝配前,控制水份不低于6%。方法是嚴(yán)格控制裝配工房的溫濕度,管殼出車間前進(jìn)行水份分析,不合格者進(jìn)行二次定型。
(2)管殼盒裝后沾漆前,控制其水份不低于6%,并嚴(yán)格控制存放管殼庫房的條件,使管殼在存放過程中不降低水份。
2)在銅座方面嚴(yán)格執(zhí)行工藝和分批管理。固定退火工序人員,固定每爐裝量,儀表定期校對,退火溫度和時(shí)間嚴(yán)格按工藝規(guī)定執(zhí)行,檢驗(yàn)人員跟班檢驗(yàn),同時(shí)對進(jìn)廠銅帶進(jìn)行挑選,選用合格料[11]。
3)改進(jìn)管殼結(jié)構(gòu),將內(nèi)銅座減短。
(1)改短內(nèi)銅座的藥管,使其在尾管壓力較低(約560kg∕cm2)的情況下,銅座也能產(chǎn)生膨脹變形,而使藥管不留膛(見表6),這是因?yàn)楦亩虄?nèi)銅座的藥管對著彈尾脹槽處約1∕2是單層銅座,所以容易膨脹變形。而產(chǎn)品圖為藥管對著彈尾脹槽處是雙層銅座,不易膨脹變形,因此易產(chǎn)生留膛。
表6 改短內(nèi)銅座與現(xiàn)生產(chǎn)藥管留膛問題對比試驗(yàn)
(2)藥管在發(fā)射后銅座產(chǎn)生了膨脹變形,改短銅座的藥管此時(shí)承受拉力部位,仍然是兩層銅皮,因此不減弱藥管銅座的抗拉及剪切強(qiáng)度,仍然能夠滿足銅座的強(qiáng)度要求(見表7)。
表7 改短內(nèi)銅座與現(xiàn)生產(chǎn)藥管的強(qiáng)度對比試驗(yàn)
(3)內(nèi)銅座改短的藥管在加強(qiáng)裝藥試驗(yàn)中,外筒座有局部裂口產(chǎn)生,但對藥管戰(zhàn)術(shù)性能并無影響,同時(shí)此疵病是產(chǎn)生在加強(qiáng)裝藥(藥量為3.6g以上)試驗(yàn)中,而藥管正常裝藥一般為3.0g~3.1g,所以不會(huì)產(chǎn)生這種疵病。
(4)改短內(nèi)銅座解決了藥管留膛問題。試生產(chǎn)過程中為進(jìn)一步考驗(yàn)改短內(nèi)銅座對解決藥管留膛的作用,管殼生產(chǎn)使用了強(qiáng)度較低的紙管紙,裝藥裝配使用了燃燒幾率大的底火,管殼水份也放寬要求[12]。按這樣的要求進(jìn)行生產(chǎn)并抽取雙倍數(shù)量進(jìn)行靶場交驗(yàn)均無留膛。同時(shí)進(jìn)行了390發(fā)外彈道試驗(yàn)也無留膛。
本文通過試驗(yàn)研究了某型迫擊炮炮彈在交驗(yàn)過程中產(chǎn)生藥管留膛的原因及相關(guān)因素對藥管留膛的影響,提出了改進(jìn)措施及以下注意事項(xiàng)避免此種炮彈在交驗(yàn)過程中產(chǎn)生藥管留膛的現(xiàn)象。
1)銅座退火溫度和時(shí)間應(yīng)嚴(yán)格按照工藝規(guī)定執(zhí)行,退火爐用儀表應(yīng)按規(guī)定定期校對,每爐退火數(shù)量應(yīng)根據(jù)退火爐做合理規(guī)定,銅座退火過程中不得開啟爐門。
2)銅座成品檢驗(yàn)工序,應(yīng)嚴(yán)格剔除硬銅座。銅座下料沖壓工序發(fā)現(xiàn)硬銅帶應(yīng)剔除,銅座口部發(fā)現(xiàn)有毛刺應(yīng)剔除。
3)銅座應(yīng)分批管理,不得混批,應(yīng)按規(guī)定填寫材料批號(hào)、退火日期、爐號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)等信息。
4)管殼應(yīng)裝在干燥潔凈的密封專用鐵皮桶內(nèi)。