張曉偉
我公司5 000t/d水泥熟料生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)配置LBTF5500型第三代篦冷機,篦冷機篦床面積133.6m2,裝機風(fēng)量666 197m3/h。自2020年投產(chǎn)以來,篦冷機在運行過程中存在冷卻效果差、熱回收效率低等問題。
為提高篦冷機熱回收效率,降低篦冷機熟料溫度,我公司技術(shù)人員對篦冷機存在的問題進行了分析,提出了改造措施,并于2020年年底淡季檢修期間實施了改造。
(1)熟料煅燒過程中,回轉(zhuǎn)窯頻繁掉窯皮,大塊物料較多,熟料得不到充分冷卻,破碎后檢查有很多紅料,且溫度較高。
(2)篦冷機“紅河”現(xiàn)象嚴重,由于粉狀物料流動速度快,熱交換時間短,不能及時得到冷卻和換熱,不僅導(dǎo)致出篦冷機熟料溫度高,而且造成了熱量損失。
(3)出篦冷機熟料溫度達到150~180℃,給后續(xù)的生產(chǎn)工序帶來了不利影響。
(1)原有篦冷機一段篦床為“Z”形布置,一、二室與三室之間存在約1.2m高的“翻滾臺階”,其作用是提高熟料的急冷效果,但從實際使用來看,臺階處存在物料堆積現(xiàn)象,未達到預(yù)想的效果。為此,我們一方面優(yōu)化配料方案,改善熟料的結(jié)粒,另一方面在一段臺階處,借鑒窯尾護鐵冷卻風(fēng)機的原理,增加了兩臺高壓離心風(fēng)機將物料吹散,達到充分“翻滾”熟料料幕的效果。兩臺離心風(fēng)機分別位于篦冷機兩側(cè),向上引出主管道(DN100),主管道插入篦冷機篦下室內(nèi)部,從主管道分出三路支管道(DN60),至一段階梯擋墻處。
新增兩臺離心風(fēng)機的布置情況見圖1、圖2,兩臺離心風(fēng)機參數(shù)見表1。
圖1 新增離心風(fēng)機位置及管道布置主視圖
表1 新增離心風(fēng)機參數(shù)
圖2 新增離心風(fēng)機位置及管道布置俯視圖
(2)對于“紅河”問題的處理,一方面通過優(yōu)化配料,改善結(jié)粒來緩解,另一方面在篦冷機高溫?zé)崃炕厥諈^(qū),新增一臺強吹風(fēng)機,將高壓強風(fēng)噴嘴布置于盲板上部澆注料內(nèi),使風(fēng)機風(fēng)向與“紅河”流向相反,用風(fēng)反作用于料流,起到吹散揚起物料效果的同時,減緩物料的流動速度,充分冷卻熟料,回收的熱量用于余熱發(fā)電和煤磨烘干。新增強吹風(fēng)機參數(shù)見表2,新增強吹風(fēng)機工藝布置圖見圖3。
表2 新增強吹風(fēng)機參數(shù)
在2608風(fēng)機與2609風(fēng)機之間新增強吹風(fēng)機,如圖4所示,風(fēng)機主管道至篦冷機南側(cè)殼體,分成兩路至篦冷機兩側(cè)高溫段與中溫段之間位置,如圖3所示。在篦冷機高溫段與中溫段之間的兩側(cè)殼體上(位置在盲板上部)均勻開5個孔,將噴嘴管道引入篦冷機內(nèi)部,布置于澆注料中,如圖4所示。
圖3 新增強吹風(fēng)機及管道布置主視圖
圖4 新增強吹風(fēng)機及管道布置俯視圖
改造后,冷卻機運行穩(wěn)定,各項參數(shù)明顯改善。改造前后的生產(chǎn)工藝參數(shù)對比見表3。
表3 改造前后的工藝參數(shù)對比
篦冷機改造后,熟料產(chǎn)量提高了220t/d,熟料強度提升了0.8MPa,二次風(fēng)溫、入磨溫度及出篦冷機熟料溫度均有所改善,噸熟料發(fā)電量較改造前提升明顯。以余熱發(fā)電為例,發(fā)電量較改造前提升了2.2kW·h/t.cl,用電價格按0.52元/kW·h計,月度熟料產(chǎn)量按照17萬噸計算,則每月產(chǎn)生的經(jīng)濟效益為19.4萬元,經(jīng)濟效益顯著。
出篦冷機熟料溫度大幅降低,為后續(xù)工序創(chuàng)造了良好的條件;改善了地坑的作業(yè)環(huán)境,增加了熟料輸送皮帶的使用壽命,提高了輥壓機和水泥滑履磨的運行效率,改造效果顯著。■