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      粉煤灰替代煤矸石生產(chǎn)熟料的應(yīng)用實踐

      2021-10-27 08:41:18孫靜敏
      水泥技術(shù) 2021年5期
      關(guān)鍵詞:生料回轉(zhuǎn)窯煤矸石

      孫靜敏

      我公司5 000t/d水泥熟料生產(chǎn)線于2012年8月建成投產(chǎn),主要原材料為石灰石、煤矸石、砂巖、鋼渣,技術(shù)改造后產(chǎn)量有所提高。為節(jié)能降耗,節(jié)約成本,根據(jù)粉煤灰的物理和化學(xué)性質(zhì),我們嘗試用粉煤灰替代煤矸石來生產(chǎn)熟料。

      1 采用粉煤灰替代煤矸石前的生產(chǎn)情況

      1.1 生料磨運行情況

      回轉(zhuǎn)窯料耗按1.61計算,每日所需生料量為10 143t,將入窯生料量設(shè)定在420~430t/h。生料粉磨系統(tǒng)的設(shè)計生產(chǎn)能力為420t/h,實際生產(chǎn)能力與設(shè)計生產(chǎn)能力持平,低于入窯所需生料量。

      更換了新型微動翻板閥的回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng),提高了C1出口收塵效率,目前收塵效率≥93%,回轉(zhuǎn)窯回灰量下降,生料磨系統(tǒng)滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)1d,庫位增長量約400t。另外,我公司每周對原料輥磨系統(tǒng)進(jìn)行兩次例行檢查維修,每次約4h。因此,原料磨生產(chǎn)能力有所不足。生料磨的主要設(shè)備見表1。

      表1 生料磨的主要設(shè)備

      1.2 SO2排放情況

      我公司生產(chǎn)初期,SO2排放濃度一直比較高,窯磨同步運轉(zhuǎn)時,SO2排放濃度約80mg/Nm3,原料磨停機(jī)時,SO2排放濃度達(dá)到350mg/Nm3左右,我公司主要使用濃度5%的氨水脫硫,氨水使用量為600~1 500L/h。為了控制硫的排放量,我們對石灰石這一主要硫化物來源進(jìn)行了控制,盡量不采購或少采購高硫石灰石,并對進(jìn)廠石灰石成分進(jìn)行分析,搭配使用。采取措施后,SO2排放初始濃度較停磨時下降約80mg/Nm3,但SO2排放濃度依舊相對較高。

      1.3 粉煤灰與煤矸石的成本比較

      粉煤灰為我公司附近某電廠工業(yè)廢棄物,長期大量露天堆放,不僅占用土地資源而且污染環(huán)境。經(jīng)協(xié)商,我公司以每噸3元左右的運輸成本直接購入,而煤矸石的進(jìn)廠成本每噸約14元。

      2 試生產(chǎn)情況分析

      2.1 粉煤灰與煤矸石的性質(zhì)比較

      粉煤灰是從電廠煤燃燒后的煙氣中收集下來的細(xì)灰,粉煤灰中含有的硫基本上都是以硫酸鹽形式存在;而煤矸石是采煤和洗煤過程中排放的一種比煤堅硬的黑灰色巖石,其本身含有的硫大部分都是以硫化物的形式存在。粉煤灰與煤矸石的化學(xué)成分分析見表2。

      (1)由表2可知,粉煤灰與煤矸石的化學(xué)成分較為接近,因此配料方案變化不大。

      表2 粉煤灰與煤矸石的化學(xué)成分分析,%

      (2)在物理性能方面,粉煤灰顆粒細(xì)小,與生料細(xì)度非常接近,利于提高磨機(jī)產(chǎn)量。

      2.2 試生產(chǎn)情況

      (1)為適應(yīng)生產(chǎn)操作,逐步增加粉煤灰代替煤矸石的比例。第一步的粉煤灰代替量為20%,第二步為60%,第三步為100%,每一步的工藝流程不變。經(jīng)過兩個月的試生產(chǎn),至2021年2月,粉煤灰100%代替了煤矸石生產(chǎn)熟料。出窯熟料的物理性能見表3。

      由表3可見,調(diào)整配料方案后,增加粉煤灰替代量對出窯熟料的各項品質(zhì)指標(biāo)影響不大,甚至沒有影響。由此判斷,使用粉煤灰替代煤矸石生產(chǎn)熟料是切實可行的。

      表3 出窯熟料的物理性能

      (2)在粉煤灰逐步代替煤矸石的過程中,SO2排放濃度也在逐漸降低,最終排放濃度較停磨時下降150~200mg/Nm3。這主要是因為粉煤灰中硫酸鹽在預(yù)熱器C2和C3位置不會揮發(fā)SO2,而煤矸石中的硫化物在預(yù)熱器低溫部位會揮發(fā)大量SO2,造成SO2排放超標(biāo)。通過進(jìn)一步調(diào)整配料及參數(shù),最終達(dá)到SO2≤30mg/Nm3的超低排放標(biāo)準(zhǔn)。

      (3)粉煤灰顆粒非常細(xì),摻加粉煤灰后,原材料的易磨性提高。原料輥磨產(chǎn)量由摻加前的420t/h增加至425t/h,滿足了回轉(zhuǎn)窯煅燒生產(chǎn)所需,降低了生產(chǎn)成本。

      3 經(jīng)濟(jì)效益分析

      (1)摻加粉煤灰配料后,每噸生料綜合電耗降低約0.5kW·h,按年產(chǎn)熟料190萬噸計,年產(chǎn)生料約285萬噸,每年可節(jié)約成本:2 850 000×0.5×0.48(電費單價)=684 000元。

      (2)摻加粉煤灰配料后,SO2排放濃度降低,氨水使用量大幅度下降,在合理控制好石灰石搭配情況下,基本停用了氨水脫硫。使用煤矸石時氨水用量按平均約0.7t/h計算,年可節(jié)約脫硫用氨水成本:0.7×24×300(按年運轉(zhuǎn)300d計算)×940(氨水單價)=4 737 600元。

      (3)粉煤灰價格低,進(jìn)價3元/t,原煤矸石進(jìn)價14元/t,按生料產(chǎn)量285萬噸,鋁制校正原料配比3%計算,進(jìn)廠采購成本降低:2 850 000×0.03×(14-3)=940 500元。

      綜上所述,我公司煤矸石替換成粉煤灰,年可節(jié)約成本約636萬元,經(jīng)濟(jì)效益明顯。我公司選用的煤矸石基本無發(fā)熱量,本文對煤矸石發(fā)熱量節(jié)約的燃煤費用忽略不計。

      4 結(jié)語

      利用粉煤灰替代煤矸石生產(chǎn)硅酸鹽水泥熟料,在保證熟料強(qiáng)度的同時,提高了生料磨產(chǎn)量,降低了SO2排放濃度和脫硫氨水使用量,降低了生產(chǎn)成本,達(dá)到了高產(chǎn)、低耗、環(huán)保的目的。

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