陳義龍,于正云,蘇金玲,鐘貴峰,易永俊
(群達模具(深圳)有限公司,廣東深圳 518116)
在注射模進膠位置分析過程中,可以借助模流分析軟件,對不同膠口位置的填充進行對比和分析,從填充分析結(jié)果確定最佳進膠方案。
如圖1 所示,塑件尺寸約:638.0×531.0×35.0mm,材料為:防火PC,壁厚為3.0mm,塑件為外觀件,顏色為白色,曬細紋,塑件表面要求高。
由圖1 可以看到塑件的長寬尺寸較大,塑件動模的結(jié)構(gòu)相對簡單,出模方向上只有骨位和柱位,沒有斜頂和行位結(jié)構(gòu),因此,在不考慮塑件外觀的情況下,此模具結(jié)構(gòu)簡單,屬于普通的熱流道平板模。
圖1 塑件
通過塑件周圈的孔位可以判斷,塑件在裝配時有螺絲固定,因此此塑件重點關(guān)注塑件外觀,而塑件在Z方向的翹曲變形,可以在裝配時通過螺絲的固定進行補償和修正。
根據(jù)塑件的結(jié)構(gòu)和客戶裝配的要求,在最初的進膠方案設(shè)計上,優(yōu)先考慮簡化模具結(jié)構(gòu),因此首先考慮設(shè)計針閥膠口側(cè)進膠,由于塑件的長寬尺寸較大,考慮防火PC材料的較差流動性,膠口的排布如圖2所示,模具設(shè)計7點針閥。
圖2 進膠口位置排布
圖2a所示7點針閥熱嘴的位置坐標和排列,圖2b所示針閥嘴的開放時間。為了保證填充平衡和表面無熔接線要求,G1、G2 膠口先打開,由于G1、G2 膠口的間距相對較近,這樣有效保證兩膠口的融合溫度差小,塑件熔接線不明顯,且有利于填充平衡,當填充時間到2.8s 時,熔膠剛好通過了G3、G4 膠口,此時G3、G4 膠口打開,此時熔膠主要通過G3、G4 膠口對型腔進行填充,當熔膠填充至4.5s 時,剛好通過G5、G6 膠口,此時G5、G6膠口同時打開,直至填充完成,而此時G7膠口僅做保壓使用,如果G7膠口提前打開,塑件表面會有熔接線,如果取消此膠口,塑件填充末端離膠口較遠,保壓壓力難傳遞到填充末端,導(dǎo)致填充末端縮水風險較大,因此G7 膠口對塑件填充末端的縮水和變形有優(yōu)化作用。
圖3 所示是根據(jù)初步進膠方案進行模流分析結(jié)果,圖片非常清楚的展示了塑件通過針閥時序控制進膠方案的填充狀態(tài),當G1、G2 膠口打開,熔膠開始填充型腔,當熔膠到達中間位置時,填充都是比較平衡的,但是當填充到達末端時,熔膠在末端形成了一個夾角θ,當高分子熔融材料填充時產(chǎn)生的夾角θ<120°時,表面會有融合線風險,當熔膠結(jié)合的夾角θ>120°時,表面基本沒有融合線風險,而圖3d 此夾角θ<120°,因此填充末端存在填充不平衡,導(dǎo)致填充末端產(chǎn)生表面熔接線風險,為了進一步分析填充缺陷,通過以下填充等值線進一步分析。
圖3 顯示塑件不同時刻熔膠的填充狀態(tài)
圖 4 為模流填充等值線分析(L1≈330.0mm,L2≈265mm),通過數(shù)據(jù)分析,當熔膠從G1、G2膠口到達A點,等值線發(fā)生密集,單位時間填充的距離小,填充在A 點產(chǎn)生滯流,此時 G1、G2 膠口到達 A 點的距離L1約為330.0mm,塑件材料為防火PC,材料粘度大,流動性差,填充路勁由原來的橫向填充變?yōu)榭v向填充,因此導(dǎo)致此方案填充滯流和填充不平衡的主要原因是:①塑件尺寸較大,流長較長;②塑件材料的流動性差;因此需要優(yōu)化此進膠方案,使得塑件填充的路徑一致,且不產(chǎn)生滯流,使塑件的成型窗口最大化。
圖4 填充等值線分析
從圖4 分析到從側(cè)面進膠,會導(dǎo)致塑件中間產(chǎn)生較為嚴重的滯流,滯流的產(chǎn)生會導(dǎo)致塑件填充末端熔膠的融合夾角小于120°,填充末端產(chǎn)生較長的熔接線,因此換一種思路考慮塑件的進膠,既然從塑件側(cè)面進膠,會導(dǎo)致滯流,滯流主要原因是塑件的長寬尺寸相對較大,流長長,因此考慮從塑件中間進膠。由于塑件外觀要求較高,因此塑件表面不能設(shè)計熱嘴,只能從塑件的反面找位置設(shè)計膠口。因此,由于進膠位置的改變,不得不更改設(shè)計方案,將模具設(shè)計由原來的正裝針閥熱嘴轉(zhuǎn)冷流道側(cè)進膠改為倒裝針閥熱流道斜頂進膠,如圖5所示。
圖5 倒裝針閥熱流道斜頂進膠
圖5 方案,模具設(shè)計更改為倒裝針閥熱流道斜頂進膠方案,由于倒裝熱嘴直接進膠,膠口正對的表面會有縮水印,為了優(yōu)化和避免膠口位置的縮水,因此在膠口位置設(shè)計斜頂,熱嘴沒有直接接觸到塑件,同時膠口長寬尺寸設(shè)計為:25.0×0.8mm,如圖6所示。膠口設(shè)計在斜頂上,這樣就可以有效減小膠口位置處的剪切速率和剪切應(yīng)力,以弱化膠口位置在表面的縮水缺陷。
圖6 澆口尺寸
更改進膠方案后,按照圖5的進膠位置,重新進行模流分析,通過模流分析結(jié)構(gòu)驗證新膠口設(shè)計的可行性。圖7是新方案針閥膠口的打開時間。
圖7 針閥膠口的開放時間
如圖8所示,塑件填充不同階段的填充狀態(tài)可以看出,塑件的填充基本平衡,G1 膠口到G4 膠口的直線距離約為300mm,塑件材料為防火PC,壁厚3.0mm,為避免塑件表面的熔接線,G1 膠口首先打開,然后G2、G3、G4 膠口同時打開,填充過程中表面無明顯的滯流和短射,填充各個位置無明顯的熔接夾角,然后再來分析塑件填充等值線結(jié)果,并與原始方案進行對比。
通過圖4和圖9兩方案的填充等值線分析,圖9的填充等值線明顯比圖4均勻,填充等值線無明顯的密集位置,中間黃色等值線間距相對較小,是因為G3、G4、G5 打開瞬間,型腔的壓力直線降低導(dǎo)致,屬于針閥膠口打開時型腔壓力降產(chǎn)生的正常現(xiàn)象。因此通過圖8 和圖9 的結(jié)果,可以確定此進膠方案優(yōu)化塑件外觀方面是可行的,并由此結(jié)果確定模具的最終設(shè)計方案為倒裝模具。
通過設(shè)計前期膠口位置分析,確定圖5,圖6的膠口位置和膠口形式,采用倒裝針閥熱流道斜頂進膠,模具結(jié)構(gòu)相對原始正裝方案的設(shè)計較復(fù)雜,模具設(shè)計結(jié)構(gòu)如圖10所示。
圖10 模具簡圖
通過模具簡圖可以看出,原本相對簡單的平面塑件類模具,改成倒裝模具后,熱嘴的長度更長了,同時新增加了斜頂結(jié)構(gòu),且塑件的頂出機構(gòu)也由原來的機械頂出改為了油缸頂出。
圖11所示是試模塑件效果圖,塑件表面沒有熔接線,沒有流痕等明顯的表面質(zhì)量缺陷,試模效果達到客戶的塑件表面要求。由此,模流分析在模具設(shè)計前期的膠口位置分析起了非常重要的作用,盡管模具設(shè)計相對復(fù)雜,但是在最終的試模結(jié)果,能達到客戶對塑件的表面要求。
圖11 實際試效果
通過以上大尺寸平面塑件的進膠分析,可以看到模流分析在模具前期進膠方案分析中起著非常重要的作用。原始方案在模流分析結(jié)果里面,明顯看到熔膠在塑件中間點位置的滯流,當熔膠到達中間位置時刻,其余膠口打開時,填充的方向由原來的縱向填充變成了橫向填充,使得填充末端的融合角度小于120°,增加了填充末端熔接線的風險。通過模流分析結(jié)果,找到塑件填充的缺陷,以及產(chǎn)生此缺陷的原因,從而通過分析結(jié)果,修改設(shè)計方案。
新方案膠口設(shè)計為倒裝針閥熱嘴斜頂進膠,通過新方案的模流分析結(jié)果可以看到,填充的流長明顯減短,填充沒有明顯的滯流,盡管新方案增加了模具設(shè)計的難度,同時也增加了模具的制造成本,但是只有前期把握了設(shè)計的正確方案,才能從根本上使塑件滿足客戶的要求,同樣,試模的結(jié)果也達到了客戶預(yù)期比較滿意的效果,因此針對這種大尺寸的平面塑件,在設(shè)計前期的膠口分析和選擇非常重要。