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      數(shù)控機(jī)床伺服刀塔的維修研究

      2021-11-02 11:15:08
      設(shè)備管理與維修 2021年17期
      關(guān)鍵詞:刀塔伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器

      盧 森

      (中國(guó)航發(fā)貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)力有限公司,貴州貴陽(yáng) 550016)

      0 引言

      機(jī)床制造的迅速發(fā)展,伺服刀塔越來越多地應(yīng)用到一些中高檔的數(shù)控機(jī)床上。面對(duì)公司數(shù)控伺服刀塔在中高端機(jī)床的應(yīng)用越來越多且故障頻發(fā)的情況,研究并弄清數(shù)控伺服刀塔的工作原理,是分析并解決伺服刀塔故障的重要基礎(chǔ)和保障。論述基于伺服刀塔的基本控制原理,解決生產(chǎn)活動(dòng)中的實(shí)際刀塔故障。

      1 伺服刀塔一般原理

      伺服刀塔由于生產(chǎn)廠家不同,結(jié)構(gòu)和工作模式不完全相同,但工作原理大致相仿。

      1.1 伺服刀塔一般工作原理

      論述主要基于一般工作原理,來解析數(shù)控刀塔的工作流程。數(shù)控伺服刀塔,一般由伺服電機(jī)、機(jī)械傳動(dòng)部件、液壓夾緊/松開裝置三大部分組成。一般伺服刀塔組成如圖1 所示。

      圖1 一般伺服刀塔組成

      1.2 換刀流程

      正常情況下,伺服刀塔的換刀動(dòng)作、換刀流程如圖2 所示。

      圖2 換刀流程

      1.3 重要組件

      伺服刀塔通常采用帶編碼器的伺服電機(jī)作為轉(zhuǎn)動(dòng)動(dòng)力。

      伺服電機(jī)后置編碼器,采集電機(jī)位置信息,反饋給伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,進(jìn)行位置控制。

      2 伺服刀塔典型故障

      2.1 典型故障1

      某部件事業(yè)部QP640-L 鉆銑中心(上海偉楊,三菱M70 系統(tǒng))換刀故障。

      故障現(xiàn)象:MDI/自動(dòng)方式下,執(zhí)行換刀指令后,Z 軸移動(dòng)到指定換刀點(diǎn),主軸定位,之后機(jī)床便一直處于等待狀態(tài),Z 軸燈閃爍,機(jī)床沒有進(jìn)一步的動(dòng)作,也沒有提示或報(bào)警。

      原因分析:換刀過程中出現(xiàn)非正常停止,換刀動(dòng)作并未完成,又沒有報(bào)警產(chǎn)生。從梯形圖中可看到,Z 軸移動(dòng)到位,主軸定位信號(hào)也已完成,PLC 已將刀盤轉(zhuǎn)動(dòng)的啟動(dòng)信號(hào)發(fā)至刀塔伺服驅(qū)動(dòng)器。查看機(jī)床電器柜內(nèi)刀盤轉(zhuǎn)動(dòng)裝置,臺(tái)達(dá)ASDA-A2 伺服驅(qū)動(dòng),面板顯示AL060。查閱臺(tái)達(dá)驅(qū)動(dòng)手冊(cè)部分,臺(tái)達(dá)ASDA 驅(qū)動(dòng)相關(guān)異警見表1,表1 中AL060 描述,初步診斷為驅(qū)動(dòng)器零點(diǎn)信號(hào)缺失,造成驅(qū)動(dòng)器尋找目標(biāo)刀號(hào)失敗,使換刀流程在這一步處于等待狀態(tài)。機(jī)床廠家并未將驅(qū)動(dòng)報(bào)警狀態(tài)反饋回機(jī)床PLC,讓機(jī)床并不知道驅(qū)動(dòng)器的異常狀態(tài),沒有產(chǎn)生報(bào)警并一直處于等待狀態(tài)。

      表1 臺(tái)達(dá)ASDA 驅(qū)動(dòng)相關(guān)異警

      解決方法:查看這臺(tái)機(jī)床的驅(qū)動(dòng)裝置,并未見到外部電池,本著先讓機(jī)床恢復(fù)加工的思路,先對(duì)驅(qū)動(dòng)作了零點(diǎn)重置。參數(shù)設(shè)置過程如下:P2-08 先設(shè)30,再設(shè)28,斷電上電;P2-69 設(shè)為1;P2-08 設(shè)為271,P2-71 設(shè)為1;P0-49 設(shè)為1;觀察P0-51、P0-52;完成零點(diǎn)重置。設(shè)置完成后,由操作者執(zhí)行換刀指令,換刀正常。如果此時(shí)刀號(hào)不對(duì),將轉(zhuǎn)塔轉(zhuǎn)動(dòng)到正對(duì)的一號(hào)刀位,重新做一遍零點(diǎn)重置即可。

      小結(jié):針對(duì)這臺(tái)機(jī)床的轉(zhuǎn)塔伺服電機(jī),當(dāng)P2-71 設(shè)為1 后,顯示部分變?yōu)锳L061,由表1可知,該編碼器的電池電壓已不足,當(dāng)盡早更換(注:后來發(fā)現(xiàn)電池安裝于CN1 電纜上的盒子里,已換新)。而零點(diǎn)丟失,也是因?yàn)樵摍C(jī)床因故有多天斷電未使用,電池耗盡或低于正常值造成編碼器記憶的零點(diǎn)信號(hào)丟失。機(jī)床伺服驅(qū)動(dòng)的報(bào)警信號(hào)并未做到機(jī)床內(nèi)置PLC 里,即使驅(qū)動(dòng)狀態(tài)異常,系統(tǒng)并不可知。關(guān)于報(bào)警信息的處理,可考慮修改PLC 程序。

      2.2 典型故障2

      某分廠Viva Turn 數(shù)控臥車(沈一機(jī),F(xiàn)ANUC 0i 系統(tǒng))換刀故障。

      故障現(xiàn)象:刀塔轉(zhuǎn)動(dòng)不到位,造成換刀1007(Turret Counter Error)報(bào)警。手動(dòng)狀態(tài)下,能暫時(shí)恢復(fù)刀塔正常轉(zhuǎn)動(dòng),但不久又會(huì)出現(xiàn)同樣的報(bào)警,且故障頻度越來越高,已經(jīng)嚴(yán)重影響加工進(jìn)度。而該故障出現(xiàn),伴隨著刀號(hào)也錯(cuò)亂,極易造成機(jī)床事故和加工廢品。

      原因分析:在排查故障中,經(jīng)過大量的試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),手動(dòng)狀態(tài)下,當(dāng)?shù)端樦粋€(gè)方向轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),刀塔能正常換刀,一旦任由刀塔就近選刀,正反轉(zhuǎn)交替,前述故障就頻繁出現(xiàn)。通過觀察刀塔伺服驅(qū)動(dòng)的數(shù)碼顯示發(fā)現(xiàn),刀塔轉(zhuǎn)動(dòng)不到位時(shí),驅(qū)動(dòng)顯示的位置值處于正常狀態(tài)。那么,問題很可能出在機(jī)械連接上,當(dāng)伺服電機(jī)按伺服驅(qū)動(dòng)要求轉(zhuǎn)動(dòng)到位時(shí),機(jī)械連接部件并未到達(dá)指定目標(biāo),造成鎖緊裝置無法正常工作而報(bào)警。

      月修中應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注回火器濾網(wǎng)的清洗、安裝情況,對(duì)濾網(wǎng)片不好安裝的,要對(duì)底盤進(jìn)行攻絲,以免松脫造成防爆片爆炸;要利用月中更換系統(tǒng)的機(jī)會(huì)清洗回火器,且根據(jù)各燒嘴壓力情況適時(shí)更換干凈的回火器;水冷套管變形較多時(shí),應(yīng)排查、更換回火器;確認(rèn)爐區(qū)各燒嘴處是否有冷銅,若冷銅距燒嘴較近,宜先用大火燒融,確認(rèn)后再停爐吹風(fēng)冷卻;做好漏風(fēng)、漏水等管道密封工作;后期要將各燒嘴冷卻水一律開至最大,更換使用狀況不良的蝶閥和不帶鋼絲的軟管。

      解決方法:將刀塔伺服電機(jī)拆下,打開連接部件。檢查發(fā)現(xiàn),電機(jī)軸與刀塔旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)通過軸套連接,軸的180°方向各裝了一個(gè)平鍵,兩個(gè)平鍵處于極度磨損狀態(tài)。更換平鍵后安裝調(diào)試,刀塔恢復(fù)正常。

      小結(jié):平鍵的磨損,造成徑向很大的反向間隙。由此也解釋了當(dāng)?shù)端樢粋€(gè)方向轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),尚可工作的情況?;謴?fù)刀號(hào)錯(cuò)位,機(jī)床廠家設(shè)計(jì)了組合件功能,即“調(diào)整方式”下,同時(shí)按住“Reset”鍵、“手動(dòng)”鍵和“復(fù)位”鍵,直到機(jī)床頂部信號(hào)燈變?yōu)榫G色,即可將當(dāng)前加工刀位置為1 號(hào)刀位。

      2.3 典型故障3

      某分廠SL2500 數(shù)控臥車(森精機(jī)三菱MSG-805 系統(tǒng))刀塔故障。

      故障現(xiàn)象:轉(zhuǎn)動(dòng)刀塔,刀塔不動(dòng),之后顯示換刀超時(shí)報(bào)警。

      分析1:由于這臺(tái)機(jī)床是十一長(zhǎng)假后,操作者第一次開機(jī)床。操作中發(fā)現(xiàn),X、Z 軸均正常,但刀塔不動(dòng)。這臺(tái)機(jī)床的伺服刀塔,在之前由于電池掉電的原因,丟失過原點(diǎn),也成功地設(shè)置原點(diǎn)并恢復(fù)正常使用。這次的刀塔不動(dòng),考慮大長(zhǎng)假這個(gè)因素,原點(diǎn)丟失,是最先考慮的可能。三菱805 系統(tǒng)的原點(diǎn)設(shè)置涉及參數(shù)2049(編碼器類型)、6437.1(手動(dòng)刀塔鎖緊松開模式)、D394(手輪觸發(fā)T 模式)。按照原點(diǎn)重新設(shè)置流程做了一遍,卻發(fā)現(xiàn)如下問題:①以前刀塔原點(diǎn)丟失,屏幕會(huì)顯示Z70 絕對(duì)位置丟失,但這一次卻沒有任何提示;②設(shè)置過程中,手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)刀塔時(shí),卻常因?yàn)榈端欧D(zhuǎn)動(dòng)異常而停止。多次設(shè)置后,刀塔轉(zhuǎn)動(dòng)并未能恢復(fù)正常。多次的設(shè)置,有時(shí)刀塔能轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)刀位,其后轉(zhuǎn)動(dòng)便不再受控,有時(shí)亂轉(zhuǎn),有時(shí)不動(dòng)。

      分析2:三菱的數(shù)控系統(tǒng),加上機(jī)床沒有圖紙,使得分析故障原因異常艱難。由于轉(zhuǎn)動(dòng)中有異響,便和機(jī)修一起,對(duì)刀塔進(jìn)行局部分解,仔細(xì)檢查后并未發(fā)現(xiàn)異常,先排除掉機(jī)械方面的因素。通過技術(shù)手段,打開梯形圖,尋找線索,發(fā)現(xiàn)刀塔內(nèi)部鎖緊/松開接近開關(guān)工作正常,由此也搜尋到控制刀塔伺服驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)的輸出信號(hào),轉(zhuǎn)動(dòng)的輸出信號(hào)也正常。檢查刀塔電機(jī)動(dòng)力線、編碼器連線,沒有查出異常。對(duì)比刀塔伺服電機(jī)編碼器和Z 軸伺服電機(jī)編碼器發(fā)現(xiàn),型號(hào)一樣,于是進(jìn)行了置換,置換后,刀塔試運(yùn)行一段時(shí)間后(一度以為已好),再次出現(xiàn)刀塔換刀異常。最后,將重點(diǎn)懷疑對(duì)象伺服驅(qū)動(dòng)器和伺服電機(jī)拆下,一起外委檢查及修理。

      解決方法:排除掉諸多相關(guān)因素,在無法完全確定故障點(diǎn)的情況下,將刀塔伺服驅(qū)動(dòng)及電機(jī)一起送到專業(yè)機(jī)構(gòu)檢查并修理。結(jié)果出來,為刀塔的伺服驅(qū)動(dòng)器部件損壞。將修好的伺服驅(qū)動(dòng)安裝,再用常規(guī)的零點(diǎn)重置流程設(shè)置刀塔原位后,刀塔恢復(fù)正常使用。

      小結(jié):沒有資料的伺服刀塔,修理難度很大。本次故障,刀塔不轉(zhuǎn),引發(fā)故障的因素可能很多。鎖緊/松開信號(hào)不正常、電機(jī)故障、機(jī)械故障、驅(qū)動(dòng)器故障都會(huì)引發(fā)刀塔不轉(zhuǎn)動(dòng)故障。有資料的情況下,順著換刀流程檢查各級(jí)信號(hào),將是技術(shù)性維修的依據(jù)。這臺(tái)機(jī)床由于特殊原因,只有零星的參考價(jià)值不大的資料。整個(gè)維修過程,查閱大量的參考資料,通過特殊渠道取得一些技術(shù)支持,并將可疑器件送檢才最終完成這次伺服刀塔的修理。

      2.4 典型故障4

      某分廠FBL300 數(shù)控臥車(臺(tái)灣福裕,F(xiàn)ANUC 0i 系統(tǒng))刀塔故障。

      故障現(xiàn)象:機(jī)床正常使用,刀塔轉(zhuǎn)動(dòng)中時(shí)常發(fā)生錯(cuò)位,機(jī)床不報(bào)警,從而造成打刀或零件報(bào)廢。

      原因分析:伺服刀塔靠電池記憶刀塔伺服電機(jī)后置編碼器絕對(duì)值位置,造成刀號(hào)錯(cuò)亂,多是由于下面兩個(gè)方面的原因引起。①伺服驅(qū)動(dòng)電池掉電,致使刀塔位置信號(hào)丟失;②電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)中,電機(jī)軸與刀塔實(shí)際位置發(fā)生傳動(dòng)脫節(jié),而半閉環(huán)的控制模式,使得控制系統(tǒng)并不知道刀塔實(shí)際位置不符,用錯(cuò)誤的刀位繼續(xù)下面的工序,必然造成事故。

      解決方法:這臺(tái)機(jī)床是過渡期的產(chǎn)品,設(shè)計(jì)上有不完善的地方。由于PLC 控制程序里,缺少到位檢測(cè)及伺服驅(qū)動(dòng)報(bào)警反饋環(huán)節(jié),使得信息交換出現(xiàn)偏差。經(jīng)研究決定,通過更改PLC 程序來修補(bǔ)完善。這樣,即便因故換刀不到位,機(jī)床將會(huì)處于報(bào)警停止?fàn)顟B(tài),避免錯(cuò)誤的刀位繼續(xù)加工,造成更大的損失。增設(shè)的PLC 程序如圖3 中方框部分。

      圖3 修改PLC 程序

      小結(jié):修改PLC 程序后的機(jī)床,再未出現(xiàn)換刀不到位就去加工的現(xiàn)象,避免了故障擴(kuò)大化。雖然后期該機(jī)床出現(xiàn)過刀塔故障,但由于保護(hù)程序的作用,機(jī)床會(huì)由于故障處于停止?fàn)顟B(tài),待機(jī)床故障排除后,機(jī)床方可正常運(yùn)行。

      3 伺服刀塔的保養(yǎng)及意見建議

      伺服刀塔的構(gòu)造,決定故障產(chǎn)生的可能因素。從現(xiàn)場(chǎng)維修所處理的故障看,由于電池和液壓造成的故障居多。由此,針對(duì)性提出建議,以預(yù)防性避免故障更多地產(chǎn)生。

      3.1 電池定期更換

      電池給伺服電機(jī)編碼器重要數(shù)據(jù)的保存提供能源,當(dāng)電池電壓低或耗盡后,作為數(shù)控系統(tǒng)有時(shí)不能提供電池電壓低的報(bào)警。這就需要對(duì)所有帶伺服刀塔電池的機(jī)床做好紀(jì)錄并最好定期更換。

      3.2 液壓系統(tǒng)的檢查

      液壓系統(tǒng)異常,比如缺油或壓力不足,對(duì)伺服刀塔的損害很大。夾緊松開電磁閥靠正常的液壓保證。檢查液壓系統(tǒng),關(guān)注油箱液壓油的損耗,可以作為定期檢查的項(xiàng)目。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      伺服刀塔的故障,表現(xiàn)各異。但經(jīng)由工作原理進(jìn)行故障分析,找出故障點(diǎn)是最根本的方法。前述幾例典型故障的排除,多經(jīng)由原理分析得到正解,也積累了大量的維修經(jīng)驗(yàn),為以后維修提供重要的參考。

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