尹佳偉
(中國(guó)石化集團(tuán)金陵石化有限公司,江蘇南京 210000)
中國(guó)石化集團(tuán)金陵石化有限公司(以下簡(jiǎn)稱金陵石化)為減輕污水處理廠的負(fù)荷和滿足新建裝置的污水排放要求,確保環(huán)保裝置有一定的富余處理能力,對(duì)原80 t/h污水汽提裝置進(jìn)行擴(kuò)容改造,新建200 t/h污水汽提及280 t/h氨精制單元,形成目前的200 t/h污水汽提裝置。新裝置于2019年8月1日一次開工成功。
含硫污水是一種含有硫化氫、氨、二氧化碳、水的多組分溶液,在水中銨鹽主要以NH4HS、(NH4)2S、(NH4)2CO3、NH4HCO3等組分存在。這些銨鹽組分在水中主要處于化學(xué)、電離、相平衡之中,通過加熱促進(jìn)水解反應(yīng),加熱蒸發(fā)的水蒸氣又能降低氣相中硫化氫、氨組分的分壓,促進(jìn)它們從液相向氣相轉(zhuǎn)移[1]。
200 t/h污水汽提裝置采用單塔加壓側(cè)線抽出技術(shù),從塔頂采出硫化氫和二氧化碳,塔底生產(chǎn)硫化氫、氨氮組分含量較低的合格凈化水。側(cè)線抽出的粗氣氨經(jīng)過三級(jí)冷凝(即“逐級(jí)降溫降壓,高溫分水,低溫固硫”),接著使用濃氨水來循環(huán)洗滌氣氨中的H2S,使之生成氨硫化物加以去除。同時(shí)利用在一定條件下,氨和硫化氫共存時(shí)以結(jié)晶形式析出,去除殘存的硫化物和有機(jī)物等雜質(zhì),得到高純度氨氣。最后氨氣經(jīng)過物理吸附后,在氨精餾塔內(nèi)經(jīng)過多次傳質(zhì)傳熱后由塔頂采出精制液氨。
含硫污水經(jīng)脫氣罐脫油除氣后進(jìn)入串聯(lián)的2個(gè)污水大罐,沉降后的污水分2路進(jìn)入汽提塔。塔頂采出酸性氣供硫磺回收裝置處理。側(cè)線抽出的粗氨氣經(jīng)三級(jí)冷凝后進(jìn)一步精制,即低溫濃氨水循環(huán)洗滌、結(jié)晶、吸附氨精制,最后經(jīng)氨水精餾制取液氨。氨水可供上游的常減壓裝置使用,液氨作為產(chǎn)品用于脫硫脫硝裝置或外銷。汽提塔塔底的凈化水送至上游的常減壓、加氫類裝置回用,多余凈化水送至污水處理廠處理。
污水汽提裝置于2019年10月22日13∶00至10月25日13∶00進(jìn)行72 h標(biāo)定,標(biāo)定期間按照進(jìn)料量200 t/h(100%設(shè)計(jì)負(fù)荷)操作。此次滿負(fù)荷狀態(tài)下裝置內(nèi)各離心泵、空冷電機(jī)、換熱器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),各操作參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求,同時(shí)裝置在加工量、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗等方面均能夠達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。
72 h標(biāo)定期間裝置物料平衡數(shù)據(jù)見表1,酸性氣密度按1.56 kg/m3計(jì)算。
表1 裝置物料平衡標(biāo)定數(shù)據(jù)
由表1可以看出:在100%負(fù)荷標(biāo)定期間原料與產(chǎn)品物料基本平衡,產(chǎn)品收率為96.96%,其中凈化水收率為95.39%,酸性氣收率為0.95%,液氨收率為0.62%。原料損失率為3.04%,物料損失主要在于生產(chǎn)過程中三分罐V1002/3罐底和氨精制塔T1002塔底含硫氨水排液所致。
72 h標(biāo)定期間裝置主要操作參數(shù)見表2。
表2 裝置主要操作參數(shù)標(biāo)定數(shù)據(jù)
由表2可以看出:標(biāo)定期間裝置主要操作參數(shù)與設(shè)計(jì)值相當(dāng),符合工藝指標(biāo),無偏差。
72 h標(biāo)定期間裝置能耗數(shù)據(jù)見表3。
表3 裝置能耗標(biāo)定數(shù)據(jù)
標(biāo)定期間污水處理量為200.716 t/h,其中循環(huán)水、除鹽水、中壓蒸汽、低壓蒸汽、凝結(jié)水、新鮮水、電的能源折算系數(shù)分別按0.1,2.3,88,76,-3.65,0.17,0.23計(jì)算。由表3可見:標(biāo)定期間裝置總能耗為17.295 kg EO/t,裝置運(yùn)行能耗主要集中于蒸汽、電耗、循環(huán)水三方面,其中蒸汽能耗占到整個(gè)裝置能耗的90%以上,此次標(biāo)定為裝置以后的節(jié)能工作提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
72 h標(biāo)定期間裝置原料及產(chǎn)品質(zhì)量見表4。
由表4可見:此次標(biāo)定對(duì)200 t/h污水汽提產(chǎn)出的酸性氣進(jìn)行了分析,其中硫化氫體積分?jǐn)?shù)平均為94.5%,二氧化碳體積分?jǐn)?shù)平均為5.23%,烴類體積分?jǐn)?shù)平均為0.23%,滿足下游硫磺回收裝置處理要求。設(shè)計(jì)酸性氣中氨體積分?jǐn)?shù)不高于0.5%,標(biāo)定期間酸性氣中氨含量控制合格。產(chǎn)品凈化水硫化物質(zhì)量濃度平均為5.17 mg/L,低于控制指標(biāo)值20 mg/L;氨氮質(zhì)量濃度平均為25.73 mg/L,低于控制指標(biāo)值50 mg/L,凈化水中硫化物和氨氮含量全部控制合格。設(shè)計(jì)液氨中φ(NH3)≥99.6%,標(biāo)定期間液氨中氨含量控制合格。
表4 原料及產(chǎn)品標(biāo)定數(shù)據(jù)
根據(jù)標(biāo)定數(shù)據(jù)分析,污水汽提裝置能耗主要由蒸汽決定,占總能耗的90%以上。設(shè)計(jì)使用1.0 MPa的低壓蒸汽作為加熱熱源,由于該裝置處于金陵石化低壓蒸汽管網(wǎng)的末端,蒸汽壓力在0.7 MPa、溫度在180 ℃左右,該低壓蒸汽不足以維持汽提塔的底溫,因此實(shí)際生產(chǎn)中使用經(jīng)除鹽水減溫減壓后的中壓蒸汽作為加熱源,中壓蒸汽的能耗較低壓蒸汽高出許多。裝置需要在保證凈化水質(zhì)量的基礎(chǔ)上降低蒸汽用量,同時(shí)提升凈化水回用量,做到節(jié)能降耗。
4.2.1 氨精餾塔T1003進(jìn)料管線漏
裝置自2019年7月底開工進(jìn)料以來,氨水換熱器E1010出口至氨精餾塔T1003入口氨水管線出現(xiàn)5次泄漏現(xiàn)象。管線材質(zhì)為20#碳鋼,管壁設(shè)計(jì)厚度為7 mm,泄漏后進(jìn)行測(cè)厚,管線均勻減薄,最薄點(diǎn)厚度為3.8 mm。按照設(shè)計(jì)要求,吸附罐V-1006/1、2出口介質(zhì)中硫質(zhì)量濃度低于0.5 mg/L,而根據(jù)標(biāo)定數(shù)據(jù),循環(huán)氨水中硫化物質(zhì)量濃度均值在119 mg/L左右,氨水中殘留的硫化物和NH3反應(yīng)生成NH4HS結(jié)晶,結(jié)晶物隨氨水在高速流動(dòng)中不斷沖刷腐蝕管線。
4.2.2 氨精餾塔重沸器E1011管束內(nèi)漏
2020年4月10日氨精餾塔底重沸器E1011出現(xiàn)內(nèi)漏現(xiàn)象。對(duì)管束堵漏過程中,拆開換熱器頭蓋后發(fā)現(xiàn)小浮頭螺栓斷裂,4根換熱管束出現(xiàn)泄漏。堵管后換熱器投用28 d后再次出現(xiàn)管束泄漏現(xiàn)象。
E1011管束內(nèi)介質(zhì)為低壓蒸汽,管束材質(zhì)為S30403不銹鋼。經(jīng)過化驗(yàn)分析,氨水中氯離子質(zhì)量濃度在14.81 mg/L,鐵離子質(zhì)量濃度在3.84 mg/L,硫化物質(zhì)量濃度在89 mg/L。304不銹鋼由于鈍化膜的保護(hù)作用,在濕硫化氫環(huán)境下一般不會(huì)出現(xiàn)析氫腐蝕現(xiàn)象,但是304不銹鋼耐點(diǎn)蝕系數(shù)較低,耐氯離子腐蝕能力不強(qiáng),并且隨著溫度的升高,耐腐蝕能力大大削弱[2]。氨精餾塔底溫在140~150 ℃,在高溫下,氨水中的氯離子對(duì)304不銹鋼表面的鈍化膜進(jìn)行破壞,破口處的金屬變?yōu)殛枠O,溶解的鈍化膜變?yōu)殛帢O,導(dǎo)致腐蝕不斷向內(nèi)進(jìn)行,最終形成點(diǎn)蝕。
5.1.1 調(diào)整冷熱進(jìn)料比
裝置汽提塔設(shè)計(jì)冷熱進(jìn)料比為1∶3,熱進(jìn)料溫度約為130 ℃,熱進(jìn)料溫度仍有較大提升空間。在原料污水硫含量與氨氮含量不變的情況下,適當(dāng)提高熱進(jìn)料量,降低冷熱進(jìn)料比,提高汽提塔塔底高溫凈化水的余熱利用率,可降低汽提塔底重沸器的蒸汽耗量[3]。通過生產(chǎn)調(diào)整,將冷熱進(jìn)料比由設(shè)計(jì)的1∶3逐步調(diào)整到1∶4。同時(shí)凈化水氨氮在線分析儀控制量由10 mg/L以下提高為20~30 mg/L。調(diào)整前后汽提塔塔底凈化水質(zhì)量均合格,熱進(jìn)料溫度提高了10 ℃左右,1 t原料污水蒸汽消耗由原來的0.185 t降至0.18 t,減少了蒸汽的消耗,相當(dāng)于降低能耗0.38 kg EO/t。
5.1.2 優(yōu)化進(jìn)料水源
目前通過分儲(chǔ)分煉的方式,將固定銨含量較低的加氫型含硫污水供200 t/h污水汽提裝置處理,降低處理過程中的注堿量甚至不注堿。2019年10月,新增的200 t/h含硫污水脫油脫氣罐V6002投入使用,V6002脫氣除油后的含硫污水再經(jīng)V600/4、V600/3這2個(gè)污水大罐串聯(lián)沉降,含硫污水的沉降時(shí)間在30 h以上。通過以上措施,將進(jìn)裝置的含硫污水中的油質(zhì)量濃度由約200 mg/L降至50 mg/L以下。脫氣除油后的含硫污水經(jīng)泵加壓后送去汽提塔處理,降低裝置整體能耗。
5.1.3 使用Ⅲ催化裝置低壓蒸汽
針對(duì)金陵石化低壓蒸汽富余、中壓蒸汽量不足的現(xiàn)狀,通過新增Ⅲ催化裝置低壓蒸汽至200 t/h污水汽提裝置管線,使用Ⅲ催化裝置0.85 MPa、270 ℃左右的低壓蒸汽作為加熱源,200 t/h污水汽提裝置剩余蒸汽量由中壓蒸汽減溫減壓后提供。通過調(diào)整,降低了裝置25 t/h左右的中壓蒸汽和1 t/h左右的除鹽水消耗量,裝置降低運(yùn)行成本3 007元/h,每年節(jié)約2 526萬元左右。
5.1.4 提高凈化水利用率
2019年裝置的凈化水中氨氮質(zhì)量濃度均值在15 mg/L,硫質(zhì)量濃度均值在4.1 mg/L,凈化水的水質(zhì)較好。裝置外排的凈化水分三路:凈化水Ⅰ線去常減壓裝置回用,凈化水Ⅱ線去加氫裝置回用,凈化水Ⅲ線去污水處理廠。裝置凈化水回用情況見表5。
表5 裝置凈化水回用情況
由表5可見:目前3套常減壓裝置的凈化水回用量在150 t/h,節(jié)省了新鮮水用量150 t/h,節(jié)省新鮮水費(fèi)252 萬元/a。同時(shí),凈化水作為電脫鹽注水時(shí),利用原油萃取凈化水中的酚,降低凈化水中的COD,減輕了污水處理廠的處理負(fù)荷[4]。目前3套加氫裝置的凈化水回用量在15 t/h左右,節(jié)省了脫鹽水水用量15 t/h,節(jié)省除鹽水費(fèi)88.2萬元/a。后期加氫裝置的凈化水回用量仍有較大潛力可以挖掘。
同時(shí),金陵石化工區(qū)共有11個(gè)含硫污水大罐,根據(jù)《中石化煉油輕質(zhì)油儲(chǔ)罐安全運(yùn)行指導(dǎo)意見》規(guī)定,每年均有三到四個(gè)污水大罐需要檢修,原來檢修前需要用新鮮水對(duì)大罐進(jìn)行沖洗置換,每個(gè)污水大罐新鮮水耗量在2.5 kt左右。通過增加凈化水至罐區(qū)倒水管線,利用裝置的凈化水作為大罐的沖洗置換水,可降低新鮮水的消耗,每年可節(jié)約費(fèi)用1.5~2.0萬元。
5.2.1 控制氣氨中硫化物含量
嚴(yán)格控制一分罐溫度在120 ℃左右,二分罐溫度在70 ℃左右,三分罐溫度在40 ℃以下,以保證三級(jí)冷凝“高溫分水、低溫固硫”的效果。同時(shí),降低氨精制塔T1002操作溫度,由4 ℃降至0 ℃左右,吸收硫化氫的濃氨水間斷排往污水大罐,同時(shí)補(bǔ)充除鹽水,降低氣氨中的硫化物含量。
5.2.2 氨水的定期外排
氨水中間罐中補(bǔ)充除鹽水,調(diào)整循環(huán)氨水的濃度。根據(jù)上游常減壓裝置的需要,間斷外送氨水。同時(shí),裝置會(huì)定期外排部分氨水返回含硫污水大罐。通過以上手段降低循環(huán)氨水中NH4HS結(jié)晶物和氯離子含量,可減輕沖刷腐蝕和點(diǎn)腐蝕。
5.2.3 材質(zhì)更新
T1003進(jìn)料管線管壁厚度由設(shè)計(jì)的7 mm增加為10 mm。另外,在堵管過程中發(fā)現(xiàn)E1011管束潔凈,沒有出現(xiàn)結(jié)垢堵塞現(xiàn)象。技術(shù)人員初步分析,換熱器管束選用材質(zhì)可能未達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),使用碳鋼材質(zhì)的換熱管可以預(yù)防氯離子腐蝕。2020年7月金陵石化對(duì)E1011管程進(jìn)行整體更換,采用10#碳鋼制作管束。
5.2.4 使用系統(tǒng)低壓蒸汽
裝置于2021年2月開始在E1011管程入口新增系統(tǒng)低壓蒸汽管線,使用壓力0.7 MPa、溫度180 ℃左右的系統(tǒng)低壓蒸汽作為氨精餾塔熱源。管束溫度由原來的250 ℃降低至180 ℃左右,從而進(jìn)一步降低E1011管束腐蝕速率,目前運(yùn)行狀況較好。
5.2.5 建議增加氨水循環(huán)泵的變頻設(shè)施
建議增加氨水循環(huán)泵的變頻設(shè)施,通過變頻調(diào)節(jié)降低循環(huán)泵的轉(zhuǎn)速和出口壓力,從而降低氨水在管線中的流速,降低NH4HS結(jié)晶物對(duì)管線的沖刷腐蝕。同時(shí),轉(zhuǎn)速下降后可以降低泵的運(yùn)行電流,節(jié)約電耗。
金陵石化200 t/h污水汽提裝置投用后已運(yùn)行1年多時(shí)間,裝置自控率達(dá)到100%,72 h標(biāo)定期間裝置各項(xiàng)產(chǎn)品指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)值。下一步將金陵石化進(jìn)一步通過技改技措,做到節(jié)能降耗,實(shí)現(xiàn)裝置的清潔生產(chǎn)及長(zhǎng)周期運(yùn)行。