吳軍,,邵光明,薛志村
(1.中國石化北海煉化有限責(zé)任公司,廣西北海 536016; 2.中國船舶重工集團公司第七一一研究所,上海 201108)
氮氧化物(NOx)被視為一種高度危害環(huán)境和人類健康的排放物,為了滿足日趨嚴(yán)格的污染物排放指標(biāo)[1-2],對工業(yè)鍋爐實施低氮技術(shù)改造是一種切實有效的途徑[3-4]。
在國際上燃?xì)忮仩t氮氧化物控制方法主要分兩 類[5],一是指通過技術(shù)手段控制氮氧化物的生成反應(yīng),該類技術(shù)存在難題需要進行研發(fā)攻克;二是指將已經(jīng)產(chǎn)生的氮氧化物通過化學(xué)手段進行凈化處理,該類技術(shù)成本投入高,設(shè)備昂貴。目前,業(yè)界致力于多種低氮燃燒技術(shù)的開發(fā)研究以及工業(yè)應(yīng)用,主要技術(shù)[6]包括低過量空氣燃燒、分級燃燒、煙氣循環(huán)技術(shù)、分級供氧和高溫空氣燃燒等。國內(nèi)大量鍋爐在國家政策的驅(qū)動和鼓勵下大力推進鍋爐低氮改造工程。
基于某煉廠60 t/h燃?xì)鈩恿﹀仩t,結(jié)合分級燃燒技術(shù)和煙氣再循環(huán)技術(shù)進行低氮燃燒技術(shù)改造。通過分級燃燒技術(shù)優(yōu)化燃燒狀態(tài),降低火焰峰值溫度,通過煙氣再循環(huán)技術(shù)實現(xiàn)空氣與煙氣預(yù)混降低助燃空氣中氧氣濃度,從而降低NOx生成速率,在不影響動力鍋爐運行狀態(tài)的基礎(chǔ)上降低了煙氣污染物排放量,使煙氣排放滿足環(huán)保排放要求。此外,對該次技術(shù)改進方案和實際運行結(jié)果進行了實驗檢測和存在問題分析,為動力鍋爐低氮改造提供借鑒,有助于環(huán)境保護工程的進一步推進。
某煉廠動力鍋爐為中壓燃油燃?xì)忮仩t,共包含燃燒器4臺,燃燒器呈四角切圓布置,如圖1所示。鍋爐主要燃料為煉廠瓦斯氣,當(dāng)瓦斯氣不足時補充精制柴油。鍋爐產(chǎn)汽能力最高為75 t/h,正常運行負(fù)荷為60 t/h,最低為30 t/h;產(chǎn)生的過熱蒸汽壓力 3.82 MPa,出口溫度450℃;給水溫度104℃;鼓風(fēng)溫度為150℃;排煙溫度≤130℃;鍋爐效率≥92%。
圖1 鍋爐燃燒器布置
該次技術(shù)改造主要將燃料分級燃燒技術(shù)、分級供風(fēng)技術(shù)和煙氣再循環(huán)技術(shù)結(jié)合應(yīng)用到現(xiàn)有的動力鍋爐系統(tǒng)中,實現(xiàn)火焰分割、優(yōu)化火焰溫度場以及降低空氣中氧氣濃度等目的[7]。具體技術(shù)改進內(nèi)容包括燃燒器改造、煙氣再循環(huán)系統(tǒng)改造、閥組改造以及控制系統(tǒng)改造。
燃料分級燃燒技術(shù)[8]以及分級供風(fēng)技術(shù)主要用于實現(xiàn)火焰分割和降低火焰峰值溫度。具體改進方案為采用新型的燃燒器,其頭部結(jié)構(gòu)如圖2所示。改進后的燃燒器具有內(nèi)層燃燒槍和外層燃?xì)鈽?,燃燒器頭部所設(shè)計旋流盤能夠?qū)諝膺M行分割,一部分空氣通過外側(cè)直接與外層燃?xì)饣旌先紵?,一部分空氣?jīng)過旋流盤作用后進一步與初步反應(yīng)后的燃?xì)膺M行混合和燃燒。實現(xiàn)燃燒器的分級燃燒,將火焰均勻分割,形成花瓣形。
圖2 低氮燃燒器頭部結(jié)構(gòu)
煙氣再循環(huán)技術(shù)[9]主要用于將煙氣重新引流至空氣中(一般為燃燒空氣量的10%~15%),實現(xiàn)煙氣與空氣的預(yù)混作用,具體改造方案為增加煙氣再循環(huán)系統(tǒng),改造后動力爐燃燒器的主要工藝流程如圖3所示。
圖3 燃燒器工藝流程
低氮燃燒技術(shù)的主要目標(biāo)在于降低熱力型NOx,其中大部分為NO,通過反應(yīng)速率推導(dǎo)可得NO的生成速率表達式為:
式中:[NO]、[N2]、[O2]分別表示NO、N2和O2的濃度,A為指前因子,b為反應(yīng)活化能,T為開爾文溫度,t表示時間。
分級燃燒使燃燒器反應(yīng)區(qū)溫度場均勻,降低了峰值溫度,煙氣與空氣預(yù)混,使氧氣濃度降低,根據(jù)式(1)可知,反應(yīng)速率隨之降低,從而大幅減少了熱力型NOx的生成速率,實現(xiàn)低氮排放。
以四角切圓式動力鍋爐為實驗主體,采用先進低氮燃燒技術(shù)的燃燒器作為動力鍋爐燃燒設(shè)備進行實驗。燃燒器主要包括點火槍和主燃燒器兩部分,主要管線包括點火燃?xì)夤芫€、主燃?xì)夤芫€、供風(fēng)管線以及煙氣再循環(huán)管線,所有管線均具備四條支路分別供應(yīng)至四臺燃燒器。實驗采用鼓風(fēng)機進行供風(fēng),空氣溫度為150℃,空氣組分約為21% O2和79% N2;采用煉廠瓦斯氣作為燃料氣,燃料氣組分與熱值如表1所示。
表1 燃料氣組分與熱值
在動力鍋爐整體系統(tǒng)排查完畢后,爐膛進行吹掃,燃?xì)夤芫€進行檢漏,檢漏合格后便可點燃點火槍,最后點燃主氣槍。主火焰穩(wěn)定燃燒后,分別調(diào)節(jié)設(shè)備負(fù)荷至50%(30 t/h)、75%(45 t/h)和100%(60 t/h),每次負(fù)荷調(diào)節(jié)完畢后需要調(diào)節(jié)風(fēng)門和煙氣再循環(huán)開度,待煙氣排放數(shù)據(jù)穩(wěn)定后記錄數(shù)據(jù)。整體實驗過程中需保持進風(fēng)量、進風(fēng)溫度、燃?xì)饬?、給水流量和產(chǎn)汽壓力相對穩(wěn)定,且過程中均采用瓦斯氣進行燃燒。
由于受到動力鍋爐相關(guān)聯(lián)系統(tǒng)的制約,無法實現(xiàn)動力爐30%~100%全負(fù)荷調(diào)節(jié)測試,因此選取了50%、75%、100%三個負(fù)荷點進行測試。為了確保測試的有效性,在整個測試過程中對動力鍋爐整體運行情況進行了監(jiān)測,不同負(fù)荷下的主要運行參數(shù)如表2所示。測試結(jié)果顯示,測試過程中,各運行參數(shù)波動均較小,測試結(jié)果具備有效性。
表2 不同負(fù)荷測試期間動力鍋爐主要運行參數(shù)
動力鍋爐低氮燃燒技術(shù)改造前后的運行檢測數(shù)據(jù)見表3。改造前煙氣中NOx含量為260~340 mg/m3, 平均約為300 mg/m3;粉塵含量為13~18 mg/m3,平均15 mg/m3;CO含量小于10 mg/m3。改造后,50%~ 100%負(fù)荷范圍內(nèi),動力鍋爐煙氣中NOx含量均小于70 mg/m3(折算后),CO含量均小于3 mg/m3,遠小于技術(shù)指標(biāo)規(guī)定的50 mg/m3,粉塵含量均小于 10 mg/m3。技術(shù)改造后煙氣中NOx含量降低至改造前的23%,粉塵含量降低至改造前的67%,并且CO排放量未出現(xiàn)顯著惡化的現(xiàn)象。由此可知,該次技術(shù)改造措施顯著降低了動力鍋爐NOx和粉塵排放。實踐證明低氮燃燒技術(shù)以及煙氣再循環(huán)技術(shù)在動力鍋爐低氮改造中具有較高的可行性。
進一步分析表2和表3中不同負(fù)荷條件下的運行數(shù)據(jù)和煙氣分析數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),由于動力鍋爐負(fù)荷提升后需要調(diào)節(jié)配風(fēng)以及增加煙氣再循環(huán)量,以便實現(xiàn)該負(fù)荷下的低NOx排放,所以當(dāng)NOx排放符合技術(shù)指標(biāo)時,負(fù)荷越高需要增加的煙氣再循環(huán)量幅度越大。三種負(fù)荷條件下的煙氣再循環(huán)開度分別是33.6%、53.7%和98.7%。而在此條件下,燃燒狀態(tài)和煙氣排放指標(biāo)均穩(wěn)定后,高負(fù)荷的煙氣排放中氧氣濃度由4.28%降低至2.41%。這一現(xiàn)象是煙氣再循環(huán)技術(shù)應(yīng)用中無法避免的。
表3 不同負(fù)荷條件下煙氣分析數(shù)據(jù)
此外,表2中熱效率計算結(jié)果顯示,煙氣再循環(huán)量的大幅度增加雖然降低了供風(fēng)中氧氣濃度,降低了整體反應(yīng)速度,但由于其優(yōu)化了整體燃燒溫度場,動力鍋爐的整體運行熱效率并未受到顯著影響。改造前熱效率為93.50%,改造后,以50%負(fù)荷運行時,鍋爐熱效率降低0.36%;75%負(fù)荷運行時,鍋爐熱效率降低0.85%;100%負(fù)荷運行時,鍋爐熱效率降低1.35%??梢娫摯渭夹g(shù)改進措施對于動力鍋爐熱效率和運行狀態(tài)影響較小。
該次技術(shù)改進總體表現(xiàn)優(yōu)異,在運用低氮燃燒技術(shù)以及煙氣再循環(huán)技術(shù)的條件下,動力鍋爐的總體運行狀態(tài)未受到顯著影響,并且能夠有效改善煙氣排放指標(biāo)。但也存在著一些問題,需要進一步進行技術(shù)創(chuàng)新。
1)爐膛澆注料將減少爐膛受熱面,導(dǎo)致爐膛溫度升高,提高NOx生成速率,導(dǎo)致NOx排放增大。在滿負(fù)荷60 t/h的情況下,再循環(huán)煙機擋板全開,氧含量控制在2.3%~2.5%,外排NOx才能保持在70 mg/m3以下,若想進一步降低NOx,一方面可繼續(xù)降低爐膛氧含量,但出于鍋爐安全穩(wěn)定運行的需求,煙氣中氧氣含量不能降太低;另外一種實現(xiàn)方式則是將爐膛內(nèi)的澆注料去除。因此,NOx控制在70 mg/m3以下是該次技術(shù)改造的瓶頸所在,需要進行技術(shù)創(chuàng)新以便進一步降低NOx排放。
2)隨著再循環(huán)煙氣量的加大,爐頂火焰攝像頭看不清每支燃燒器火焰燃燒情況,爐膛內(nèi)只看到一片透亮光影,經(jīng)攝像頭維保人員多次調(diào)整,效果仍不明顯。原因或在于煙氣再循環(huán)量大幅度增加后,整體的平均反應(yīng)速率有所降低,影響爐膛內(nèi)的可視度。此外也不排除澆注料的影響。因此,需要改善視頻監(jiān)測方式,以便更好地監(jiān)控爐內(nèi)燃燒 狀態(tài)。
基于某煉廠60 t/h燃?xì)鈩恿﹀仩t,結(jié)合燃料分級燃燒、分級供風(fēng)和煙氣再循環(huán)等技術(shù)對整體設(shè)備進行技術(shù)改造。技術(shù)改造后鍋爐負(fù)荷能夠達到設(shè)計負(fù)荷60 t/h,且燃燒穩(wěn)定,煙氣中NOx含量降低至70 mg/m3以下;粉塵穩(wěn)定在10 mg/m3以下;CO穩(wěn)定在50 mg/m3以下。技術(shù)改造方案能夠顯著改善動力鍋爐煙氣排放指標(biāo)。燃料分級燃燒技術(shù)、分級供風(fēng)技術(shù)以及煙氣再循環(huán)技術(shù)在動力鍋爐工業(yè)應(yīng)用中具備較高的可行性;煙氣再循環(huán)量的大幅度增加對于動力鍋爐熱效率影響不顯著;煙氣再循環(huán)量的增加將顯著降低煙氣中氧氣含量,出于安全運行需求,進一步降低NOx排放無法采用提高煙氣再循環(huán)量實現(xiàn)。