*王文波
(萬華化學(xué)(福建)有限公司 福建 350311)
生產(chǎn)濃硝酸有直接法,間接法和超共沸酸精餾法三種。
直接法即由氨直接合成濃硝酸。
間接法是先生產(chǎn)稀硝酸再設(shè)法將稀硝酸中水分脫除,將濃度提高至共沸酸濃度以上,最后經(jīng)蒸餾得到98%成品硝酸。
超共沸酸精餾法是使氧化氣中水分脫除較多,使NOx直接生成超共沸酸,再經(jīng)蒸餾制得濃硝酸的方法,被認(rèn)為是制造濃硝酸的一種好方法。
本文闡述硝酸濃縮工藝采用硫酸法(89%)提濃技術(shù),雖然工藝設(shè)計(jì)上給出了硝酸濃縮塔塔頂填料操作參考溫度105℃,但沒有明確范圍,當(dāng)生產(chǎn)波動(dòng)、負(fù)荷調(diào)整或濃縮塔塔頂部填料溫度偏離時(shí),發(fā)煙硝酸濃度偏低,出現(xiàn)發(fā)煙硝酸產(chǎn)品濃度不合格(取樣小于97%濃度),根據(jù)硝酸濃縮塔塔頂產(chǎn)品質(zhì)量多次不合格的問題,通過Aspen模擬,以及和不同工況下的實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,找出了影響發(fā)煙硝酸濃度的關(guān)聯(lián)參數(shù)——濃縮塔塔頂填料層溫度,并提出優(yōu)化參數(shù),有效提高了產(chǎn)品濃度的合格率。
發(fā)煙硝酸濃度對使用發(fā)煙硝酸生產(chǎn)產(chǎn)品的硝化反應(yīng)等不良影響很大,如發(fā)煙硝酸濃度異常偏低,硝化反應(yīng)伴隨的氧化反應(yīng)會(huì)隨著硝酸濃度的減小而增大,如發(fā)煙硝酸濃度異常偏高,硝化反應(yīng)伴隨的過硝化反應(yīng)會(huì)隨著硝酸濃度的增大而減小,進(jìn)而影響相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和收率。當(dāng)生產(chǎn)波動(dòng)或塔頂部填料溫度偏離時(shí),發(fā)現(xiàn)發(fā)煙硝酸產(chǎn)品濃度會(huì)出現(xiàn)不合格情況,常規(guī)操作是增大回流,來確保產(chǎn)品濃度97%以上,雖然增大回流量確保了產(chǎn)品濃度合格,但沒有明確回流量最小值,很大程度上造成了能量的浪費(fèi);當(dāng)裝置發(fā)生波動(dòng)時(shí)(如負(fù)荷增大),仍有產(chǎn)品濃度不合格的風(fēng)險(xiǎn)。理論上存在某個(gè)操作參數(shù)來作為產(chǎn)品濃度是否合格的依據(jù)或者關(guān)聯(lián)參數(shù),以此來調(diào)整產(chǎn)品濃度合格的情況下,盡可能實(shí)現(xiàn)最佳的操作指標(biāo)來降低能耗,如何找到這個(gè)最佳參數(shù)是本文研究的方向。
圖1 工藝流程圖
64%稀硝酸進(jìn)料分成兩股,一股經(jīng)預(yù)熱器預(yù)熱到116℃后進(jìn)入硝酸濃縮塔下部(第二段和第三段填料之間);另一股和89%硫酸共同進(jìn)入閃蒸罐,閃蒸后的氣相、液相進(jìn)入硝酸濃縮塔上部(第一段填料和第二段填料之間)。經(jīng)濃縮后,塔頂產(chǎn)出98.5%濃硝酸,塔釜產(chǎn)出72%稀硫酸。
硝酸濃縮塔塔頂回流采取“固定回流量控制”;塔釜再沸采取“再沸器出口溫度串級(jí)蒸汽流量控制”。
①理論分析
塔的控制和物料性質(zhì)相關(guān)。硝酸濃縮塔塔頂設(shè)計(jì)為濃度97%以上濃硝酸(其他組分為少量水),一定壓力下,不同產(chǎn)品濃度對應(yīng)的飽和溫度不同,如果97%濃度附近飽和溫度變化明顯,則該溫度可作為控制產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵溫度。
為此,通過對硝酸濃縮塔進(jìn)行Aspen模擬,分析了不同硝酸濃度下,塔頂部填料溫度的變化;并通過改變其他影響因素如萃取劑硫酸濃度等,對硝酸產(chǎn)品濃度和塔頂填料溫度的一致性進(jìn)行了驗(yàn)證。
②塔頂填料層溫度分析
下圖是硝酸濃縮塔頂部填料溫度-塔頂產(chǎn)品硝酸濃度曲線關(guān)系。
圖2 頂部填料溫度-塔頂產(chǎn)品硝酸濃度曲線
由圖可知,塔頂部填料溫度與硝酸濃度成負(fù)相關(guān),且溫度越高,硝酸濃度下降越快。塔頂硝酸濃度在97%左右時(shí),溫度隨濃度的變化率已較明顯,因此塔頂填料溫度可以作為硝酸濃度的判別依據(jù);當(dāng)溫度超過113℃時(shí),硝酸濃度低于97%,已經(jīng)不合格。而且溫度超過113℃時(shí)硝酸濃度急劇降低。因此,為保證硝酸產(chǎn)品濃度,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制硝酸濃縮塔頂部填料溫度低于113℃。此外,也可以直接根據(jù)塔頂填料溫度查出塔頂產(chǎn)品濃度,根據(jù)實(shí)際取樣結(jié)果對比,此曲線參考價(jià)值很高。
但是塔頂溫度也不是可以無限降低,當(dāng)塔頂溫度低于90℃時(shí),液相中的硝酸含量會(huì)增大,進(jìn)而隨硫酸進(jìn)入塔釜,增大了硝酸的損失,減小了硝酸的收率。如表1所示。
表1
和實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn),模擬數(shù)據(jù)可靠,當(dāng)硝酸濃縮塔塔頂溫度控制在95-108℃之間,濃硝酸樣品為98%以上。
③硫酸濃度干擾驗(yàn)證
在強(qiáng)酸環(huán)境下,盡管采用了耐腐蝕性較強(qiáng)的搪玻璃,但仍會(huì)造成一定程度的腐蝕,導(dǎo)致硝硫濃縮鍋爐結(jié)鹽,傳熱效果變差,濃縮出來的萃取劑硫酸在一定程度上達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,此時(shí)必須通過調(diào)整回流量來確保質(zhì)量合格。所以又對不同硫酸濃度下(89%、85%、80%),其他條件不變的情況下,硝酸濃縮塔的溫度分布做了分析,如圖3所示。
圖3 硫酸濃度89%、85%、80%硝酸濃縮塔溫度分布
當(dāng)進(jìn)料硫酸濃度降低時(shí),會(huì)導(dǎo)致塔頂溫度升高、濃硝酸產(chǎn)品濃度下降。對比不同硫酸濃度下塔溫度分布發(fā)現(xiàn):塔頂部填料溫度變化明顯。
調(diào)整塔回流等操作,使不同硫酸濃度下的塔頂濃硝酸濃度合格,對比塔頂部填料溫度發(fā)現(xiàn):塔頂部填料溫度基本固定。
由此判斷,只要硫酸濃度變化不是太大,并且控制好塔頂填料溫度,仍可確保產(chǎn)品濃度合格。
另外,控制產(chǎn)品濃度不能完全依靠回流解決,在短時(shí)間內(nèi)可以起到保證產(chǎn)品濃度合格,長時(shí)間不建議使用此方法,應(yīng)該逐項(xiàng)查找原因并得到解決,塔頂溫度自然就會(huì)正常,產(chǎn)品質(zhì)量也就得到了保證。
頂部填料溫度在一定程度上反映塔頂產(chǎn)品濃度,當(dāng)塔頂填料溫度發(fā)生偏移時(shí)工藝人員應(yīng)當(dāng)立即采取措施,分析發(fā)生偏移的原因,短時(shí)間可以采取加大回流的方法來處理,但長時(shí)間不建議。精餾塔填料裝填效果、各段液體分布狀況、進(jìn)料的溫度濃度、塔的工作壓力、再沸器的溫度等都對塔頂溫度有影響,這些因素都可以使塔頂溫度發(fā)生變化,塔頂溫度是產(chǎn)品濃度的晴雨表,可以反映濃度的變化,在一定的壓力下、溫度高于設(shè)計(jì)值產(chǎn)品濃度肯定不合格,溫度低于設(shè)計(jì)值產(chǎn)品質(zhì)量也不一定就合格,回流量長期過大除影響產(chǎn)量和增加能耗外,對產(chǎn)品質(zhì)量也有影響,亞硝酸含量會(huì)增加。
特定壓力下,硝酸濃縮塔塔頂填料溫度決定產(chǎn)品濃度,并且受干擾性較小,當(dāng)頂部填料溫度突然發(fā)生變化時(shí),塔頂產(chǎn)品濃度變化明顯。塔頂填料溫度可以作為硝酸濃縮塔產(chǎn)品濃度控制的依據(jù)。綜合以上分析,針對硝酸濃縮塔在其他條件不變的情況下,控制塔頂溫度在95-108℃,回流量最低控制,硫酸濃度控制在85%-90%,可以將塔頂產(chǎn)出的濃硝酸濃度穩(wěn)定在98%以上。