楊 鵬,高 俊
(湖北三寧化工股份有限公司, 湖北枝江 443200)
湖北三寧化工股份有限公司尿素裝置采用荷蘭斯塔米卡邦CO2汽提法工藝,于2008年11月投產(chǎn),日產(chǎn)1 400 t。2014年6月,改造合成塔并增加了中壓系統(tǒng)后,日產(chǎn)可達(dá)1 710 t。
該尿素裝置中共有調(diào)節(jié)閥80臺(tái),其中原有手動(dòng)調(diào)節(jié)23臺(tái)、自動(dòng)調(diào)節(jié)57臺(tái),自動(dòng)調(diào)節(jié)有效投用率約為93%。仍有較多重要指標(biāo)需要人為干預(yù)調(diào)節(jié),對(duì)操作人員業(yè)務(wù)技能要求較高,且勞動(dòng)強(qiáng)度較大。整個(gè)尿素生產(chǎn)系統(tǒng)工藝復(fù)雜,溫度、液位調(diào)節(jié)點(diǎn)多,且影響工藝穩(wěn)定因素較多。在正常生產(chǎn)時(shí),各班生產(chǎn)狀況相差較大且消耗波動(dòng)大,因此需要優(yōu)化控制系統(tǒng),減少因人為干預(yù)導(dǎo)致的工藝波動(dòng),確保生產(chǎn)穩(wěn)定。
質(zhì)量控制小組分析工藝波動(dòng)原因,對(duì)生產(chǎn)裝置進(jìn)行全流程智能控制改造,增設(shè)先控系統(tǒng)。
改造前,操作人員日常操作如下:
(1) 中甲冷液位槽差壓液位(LI5103A)與1#、4#、5#甲銨泵變頻組成回路。
(2) 合成塔液位(LR2201)與合成塔進(jìn)中壓分解塔閥(HIC5101)組成回路。
(3) 汽提塔液位(LI24080806)與汽提塔進(jìn)中壓分解塔閥(HIC5102)組成回路。
(4) 液氨泵出口總管壓力(PI2123)自調(diào)。
針對(duì)日常操作中的各關(guān)聯(lián)點(diǎn)實(shí)施智能建模,設(shè)計(jì)出智能控制器參數(shù)[1-2],實(shí)現(xiàn)回路自調(diào)。
高甲冷出液管溫度(TR2216)與液氨泵變頻設(shè)計(jì)為閉環(huán)控制回路,并對(duì)TR2216與液氨泵變頻等參數(shù)實(shí)施智能建模,設(shè)計(jì)出智能控制器參數(shù)。調(diào)試并實(shí)施新增的控制回路,實(shí)現(xiàn)TR2216自動(dòng)調(diào)節(jié)。液氨泵一共有4臺(tái),將3#液氨泵變頻(BPC244105)或4#液氨泵變頻(BPC244106)與溫度進(jìn)行關(guān)聯(lián),1#、2#液氨泵變頻固定。
另外,生產(chǎn)工況為提降CO2負(fù)荷時(shí),為實(shí)現(xiàn)氨碳比自動(dòng)調(diào)節(jié),設(shè)計(jì)了提降負(fù)荷與正常負(fù)荷的切換控制方案。同時(shí),設(shè)計(jì)了CO2負(fù)荷與液氨流量的比值控制方案,液氨流量利用3#、4#液氨泵變頻,可按預(yù)先設(shè)定的氨碳比,通過開關(guān)切換實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。當(dāng)生產(chǎn)工況為CO2負(fù)荷時(shí),開關(guān)切換到TR2216控制,溫度控制器直接控制3#、4#液氨泵變頻。
循環(huán)液位槽差壓液位(LI2302A)與中壓甲銨泵出口流量(LIC5301)串級(jí)控制,實(shí)現(xiàn)LI2302A自動(dòng)調(diào)節(jié)。閃蒸尿液槽液位(LI2302)與進(jìn)一段蒸發(fā)器尿液流量(FPIC2401)串級(jí)控制,實(shí)現(xiàn)LI2302自動(dòng)調(diào)節(jié)。
在系統(tǒng)操作中增加了串級(jí)投切按鈕,操作人員可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行切換。選擇“液位”時(shí),即可投用液位流量串級(jí)控制;選擇“流量”時(shí),即可切換到流量單回路控制,串級(jí)回路切除。
根據(jù)操作人員的日常操作形成專家經(jīng)驗(yàn),針對(duì)二段蒸發(fā)器出液管溫度(TIC2402)設(shè)計(jì),新增溫度控制器,與原壓力控制器切換,并由電腦調(diào)節(jié)副線閥的操作[3]。操作人員只需輸入溫度安全限值,當(dāng)溫度低于限值時(shí),副線閥門快速打開,快速提升溫度;當(dāng)溫度高于限值時(shí),副線閥門快速關(guān)閉。另外對(duì)溫度對(duì)象實(shí)施智能建模,設(shè)計(jì)出智能控制器參數(shù),對(duì)新增控制回路進(jìn)行調(diào)試并實(shí)施,在多種工況下實(shí)現(xiàn)TIC2402自動(dòng)調(diào)節(jié)。
根據(jù)操作人員日常操作形成專家經(jīng)驗(yàn),針對(duì)FIC2401變化,設(shè)計(jì)噴頭變頻(AI24020605)的自動(dòng)調(diào)節(jié)控制方案。依據(jù)FIC2401變化對(duì)應(yīng)AI24020605參數(shù)的關(guān)系(見表1),設(shè)計(jì)控制系統(tǒng),可按蒸發(fā)量自動(dòng)調(diào)節(jié)蒸發(fā)噴頭轉(zhuǎn)速。
表1 FIC2401與AI24020605關(guān)系表
根據(jù)操作人員日常操作形成專家經(jīng)驗(yàn)[4],針對(duì)CO2負(fù)荷變化時(shí),設(shè)計(jì)多參數(shù)智能控制系統(tǒng)。CO2負(fù)荷變化對(duì)應(yīng)高壓氣包壓力(PPIC_2904)、低壓蒸汽壓力(PPIC_2902)、合成塔出液閥開度(HPIC_2201)、汽提塔出液閥開度(LPIC_2202)。各參數(shù)的關(guān)系見表2。
表2 CO2負(fù)荷與各參數(shù)的關(guān)系表
在操作系統(tǒng)中增加了投用多區(qū)域折線函數(shù)控制方案的切換按鈕。在彈出操作面板中選擇“線性”,即可投用該參數(shù)對(duì)應(yīng)的多區(qū)域折線函數(shù)控制。對(duì)于PPIC_2904和PPIC_2902操作面板,投用線性后,輸出值為壓力控制器的設(shè)定值;對(duì)于HPIC_2201和LPIC_2202操作面板,輸出值為閥門開度。
對(duì)于PPIC_2904和PPIC_2902操作面板,選擇“壓力”,即可切換到原壓力單回路控制;對(duì)于HPIC_2201和LPIC_2202操作面板,選擇“手動(dòng)”,可切換到原手動(dòng)調(diào)節(jié)狀態(tài)。
點(diǎn)擊操作面板的“線性參數(shù)”,彈出線性參數(shù)設(shè)定表(見圖1),可設(shè)定各參數(shù)對(duì)應(yīng)的區(qū)域折線函數(shù)關(guān)系。該表更改需管理員權(quán)限,一般不用修改。
圖1 線性參數(shù)設(shè)定表
通過投入線性控制,尿素加減負(fù)荷已基本實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作。尿素蒸發(fā)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)無人操作。
優(yōu)化先控系統(tǒng)后,觀察運(yùn)行180 d,重點(diǎn)考核項(xiàng)目見表3。
表3 尿素車間先控量化目標(biāo)情況
由表3可見:先控系統(tǒng)達(dá)到了預(yù)期效果,系統(tǒng)波動(dòng)明顯減少,操作頻率下降90%。
經(jīng)改造后,現(xiàn)有尿素裝置共計(jì)80臺(tái)調(diào)節(jié)閥,其中自動(dòng)調(diào)節(jié)閥投用79臺(tái),有效投用率為98.8%,比改造前提升5.8%。尿素先控系統(tǒng)投用近1 a后,減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,系統(tǒng)運(yùn)行也更加穩(wěn)定。