張振全,曹銘成,王順利,徐衛(wèi)杰,刁翠蓮
(魯泰紡織股份有限公司,山東 淄博 255100)
噴氣織機緯紗由主噴嘴牽引進入筘槽,主要依靠輔噴嘴高速氣流穿越梭口,沿幅寬方向一般布置 25~35 個輔噴嘴進行接力噴射氣流引緯。噴氣織機是耗能大戶,壓縮空氣消耗成本占噴氣織機能源消耗成本的65%,對設備改造、參數(shù)優(yōu)化,選用具有良好節(jié)能性能的器材,自然成了降低噴氣織機能耗的關(guān)鍵,亦是節(jié)能效果易顯現(xiàn)之處。
筆者公司JAT710型噴氣織機百米耗氣量為461.42 m3,而JAT810型噴氣織機百米耗氣量為396.01 m3;織機進氣端管網(wǎng)的壓力為0.48 MPa~0.50 MPa;噴氣織機進氣端壓力與織機運轉(zhuǎn)時輔噴嘴氣缸壓力差為0.025 MPa;現(xiàn)有噴氣織機參數(shù)主要依靠日常經(jīng)驗進行調(diào)整,無系統(tǒng)試驗分析支撐。
噴氣織機節(jié)能難點有:JAT810型噴氣織機節(jié)氣設備在JAT710型噴氣織機是否適用;JAT710型噴氣織機內(nèi)部管路壓力損失點定位分析及解決;JAT810型噴氣織機最優(yōu)織造工藝參數(shù)的確定等。
2.1.1 兩種織機對比
經(jīng)測試,JAT710型噴氣織機百米耗氣量為461.42 m3,而JAT810型噴氣織機為396.01 m3,前者百米耗氣量相對后者約降低14.18%。筆者對這兩種機型相關(guān)器材的差異[1]進行對比分析。
JAT810型噴氣織機用輔噴嘴噴孔徑比JAT710型噴氣織機用輔噴嘴噴孔徑小0.1 mm;JAT810型噴氣織機用輔噴底座前端比JAT710型噴氣織機小2 mm,可以使輔噴嘴更加靠近異形筘氣流槽下峰葉;JAT810型噴氣織機用異形筘筘片下峰葉寬比JAT710型噴氣織機異形筘筘片下峰葉寬小1.8 mm。
2.1.2 改造方案
為了更好地試驗國產(chǎn)器材與進口器材的節(jié)氣效果與成本回收差異,筆者對120臺JAT710型噴氣織機在筘、輔噴嘴、輔噴底座進行不同形式的組合試驗。節(jié)氣試驗改造方案及效果見表1。
表1 節(jié)氣試驗改造方案及效果
經(jīng)過36次試驗,確定組合4為最終織造參數(shù),一期改造40臺,織造3個月與前期試驗對比,實際織造效果達到預期試驗效果,具體對比見表2。
表2 節(jié)氣試驗改造效果
從表2可以看出,實際織造效果比試驗效果:平均節(jié)氣比例提高5.52個百分點,成本回收期提前約10個月;回收期后年收益增加17.61萬元,增長率為23%。
2.2.1 改造原理
織機管路改造原理見圖1,改變主進氣閥管徑,實現(xiàn)減小壓差損耗。
圖1 織機管路改造原理
2.2.2 改造措施
共改造JAT710型織機120臺,通過內(nèi)部管路改造,將輔噴嘴調(diào)節(jié)從主分氣缸中分離出來,單獨從主管道引出,管徑由13 mm增加到15.8 mm,改造后經(jīng)測量壓差由0.025 MPa 降至0.005 MPa,壓差降低0.02 MPa,達到預期改造效果。
2.2.3 效益測算
耗氣量按照臺數(shù)占比進行折算,節(jié)能比例按照壓縮空氣壓力每下降0.10 MPa,能耗下降3.5%計算,節(jié)氣試驗改造效益測算見表3。
表3 節(jié)氣試驗改造效益測算
為更好地了解JAT810型噴氣織機各引緯工藝參數(shù)與異形筘氣流槽內(nèi)緯紗牽引力的關(guān)系[2],獲得各引緯工藝參數(shù)的最優(yōu)組合,通過正交試驗與單因素試驗對主噴嘴氣壓、輔噴嘴氣壓、輔噴嘴安裝角度[3-4]、輔噴嘴安裝間距等影響織機引緯與氣耗的工藝參數(shù)進行研究,探討了各引緯工藝參數(shù)對氣耗的影響。
綜合分析試驗結(jié)果,選擇適當?shù)膮?shù)以便提高織機引緯質(zhì)量,指導實際生產(chǎn),并節(jié)約能耗,提升效率,降低生產(chǎn)成本。
根據(jù)生產(chǎn)情況確定試驗條件,車間主要采用14.58 tex和11.66 tex緯紗,為保證試驗對生產(chǎn)的指導作用,分別選取14.58 tex和11.66 tex緯紗;織機車速分別為750 r/min,800 r/min,850 r/min,900 r/min,950 r/min五種,選取工藝參數(shù)及水平,采用正交表L16(44)設計試驗。調(diào)試織機,記錄織機引緯氣耗,共調(diào)試試驗160次。
3.2.1 正交試驗一
緯紗號數(shù)為14.58 tex,車速為750 r/min,各因素及其水平值見表4。
表4 試驗一各因素及其水平值
表5為正交試驗一直觀分析表,第1列為試驗序號,試驗共有16組。因素A,B,C,D分別安排在第2,3,4,5列中,試驗前檢查正交表中各因素及水平的位置,確定每次試驗的條件,避免錯誤。
表5 正交試驗一直觀分析
由表5結(jié)果分析,緯紗號數(shù)為14.58 tex,車速為750 r/min,各因素對試驗結(jié)果的影響程度由大到小依次為D>C>B>A,D為主要因素影響最大,C因素次之,其他因素影響較小。根據(jù)正交試驗一結(jié)果得到因素A,B,C,D對織機瞬時氣耗的影響曲線分別見圖2~圖5。
圖2 輔噴嘴間距對瞬時氣耗的影響
圖3 輔噴嘴安裝角度對瞬時氣耗的影響
圖4 主噴嘴氣壓對瞬時氣耗的影響
圖5 輔噴嘴氣壓對瞬時氣耗的影響
3.2.2 正交試驗二
緯紗號數(shù)為11.66 tex,車速為800 r/min,各因素及其水平值見表6。
表6 試驗二各因素及其水平值
表7為正交試驗二直觀分析表,第1列為試驗序號,試驗共有16組。因素A,B,C,D分別安排在第2,3,4,5列中,試驗前檢查正交表中各因素及水平的位置,確定每次試驗的條件,避免錯誤。
表7 正交試驗二直觀分析
由表7正交試驗二結(jié)果分析,緯紗號數(shù)為11.66 tex,車速為800 r/min,各因素對試驗結(jié)果的影響程度由大到小依次為C>D>B>A,C為主要因素影響最大,D因素次之,其他因素影響較小。根據(jù)正交試驗二結(jié)果得到因素A,B,C,D對織機瞬時氣耗的影響曲線分別見圖6~圖9。
圖6 輔噴嘴間距對瞬時氣耗的影響
圖7 輔噴嘴安裝角度對瞬時氣耗的影響
圖8 主噴嘴氣壓對瞬時氣耗的影響
圖9 輔噴嘴氣壓對瞬時氣耗的影響
3.3.1不同車速、不同因素對緯紗14.58 tex瞬時氣耗的影響試驗結(jié)果見表8。
表8 緯紗14.58 tex瞬時氣耗的影響試驗結(jié)果
3.3.2不同車速、不同因素對緯紗11.66 tex瞬時氣耗的影響試驗結(jié)果見表9。
表9 緯紗11.66 tex瞬時氣耗的影響試驗結(jié)果
我們根據(jù)14.58 tex,11.66 tex品種的試驗結(jié)果,對車間80臺JAT810型噴氣織機的輔噴嘴間距、輔噴嘴角度、主噴嘴氣壓、輔噴嘴氣壓進行調(diào)整,調(diào)整后80臺織機的平均百米耗氣量從364.77 m3降低至349.93 m3,降幅為4.07%。
4.1通過對JAT710型噴氣織機異形筘改造,使織機百米氣耗降低24.81%。
4.2通過對JAT710型噴氣織機內(nèi)部供氣管路進行改造,實現(xiàn)噴氣織機進氣端與出氣端壓力差減小0.02 MPa。
4.3通過在JAT810型噴氣織機進行參數(shù)優(yōu)化試驗,找到了緯紗為14.58 tex,11.66 tex在不同車速的最優(yōu)參數(shù),并對織機調(diào)整做出了直觀指導,有效節(jié)省了調(diào)整時間及能源成本。