李 南
(霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司,山西 方山 033100)
霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司方山木瓜煤礦10-201工作面位于二盤區(qū)準備巷道南翼,工作面上部為實體煤巖層,以北緊鄰二盤區(qū)三條準備大巷,以南靠近礦井井田邊界,以西為實體煤,以東緊鄰風氧化帶,靠近礦井井田邊界,工作面開采9#+10#煤層,工作面傾向長度245 m,走向長度1 081 m,9#+10#煤層均厚5.27 m,平均傾角8.5°,煤層頂?shù)装鍘r層特征見表1,10-201 運輸順槽沿煤層底板掘進,掘進斷面為矩形,掘進巷道凈寬為4 400 mm,凈高為3 000 mm,巷道頂板巖層為復合頂板巖層,9#+10#煤層節(jié)理裂隙較為發(fā)育,煤層松軟。為確保10-201 運輸順槽圍巖的穩(wěn)定,需擬定有效的巷道圍巖支護方案。
表1 煤層頂?shù)装鍘r層特征
巷道頂板最易發(fā)生破壞的地方出現(xiàn)在肩角和頂板中間位置處[1-2],巷道頂板最大彎曲正應(yīng)力會隨著幫部極限塑性區(qū)的增大而不斷增大,當巷道幫部極限塑性區(qū)出現(xiàn)變形后,若不及時加強巷道幫部支護,控制住兩幫的變形,將會導致巷道頂板的最大拉應(yīng)力不斷增大,直至達到頂板巖層強度的極限值而發(fā)生頂板拉伸破斷[3-4]。
針對復合頂板特點,確保巷道圍巖穩(wěn)定的關(guān)鍵是控制幫部的變形,通過強化幫部煤體的強度,以加強巷道頂板的穩(wěn)定,進而達到控制巷道圍巖穩(wěn)定的目的,即采取頂幫協(xié)同支護技術(shù)[5-6]。其支護工藝特點如下:巷道開挖后,在巷道復合頂板上打設(shè)錨桿和錨索,實現(xiàn)復合頂板承載強度的強化,確保錨索能夠錨固在穩(wěn)定巖層內(nèi),達到控制各巖層間離層變形的目的;巷道幫部同樣采用錨桿+ 錨索進行聯(lián)合支護,其中幫部錨桿的主要作用為加強幫部煤體錨固體的強度,錨索的主要作用為將幫部塑性區(qū)煤體錨固在深部未發(fā)生破壞的煤體內(nèi),達到控制提高幫部煤體強度、控制幫部塑性區(qū)進一步發(fā)育的目的,有效增強煤體的強度和承載能力。該巷道頂幫協(xié)同支護技術(shù)見圖1。
圖1 頂幫協(xié)同支護技術(shù)
結(jié)合地質(zhì)條件,該巷道支護擬采用頂幫協(xié)同支護技術(shù),其支護方案技術(shù)要求、特點如下:
1)支護方案中采用“三高”錨桿及配件進行支護,錨桿屈服強度應(yīng)大于500 MPa,配套采用錨桿減摩墊圈和大托盤。
2)錨索采用高錨固力恒阻讓壓錨索,錨索長度大于5 000 mm,確保錨索能夠錨固在深度錨點內(nèi),錨索中設(shè)置讓壓裝置,保障錨索在支護時能夠?qū)崿F(xiàn)讓壓與支護協(xié)同作用,確保錨索不會出現(xiàn)拉斷現(xiàn)象。
3)幫部采用錨桿索聯(lián)合支護,錨桿采用高強錨桿配套減摩墊圈和托盤,錨索長度應(yīng)大于4 500 mm,錨桿索配套采用M型鋼帶和M托盤。
4)針對局部松軟區(qū)域,采用超前大范圍長孔注漿加固煤體,在煤幫噴射馬麗散材料薄層,保障錨桿索錨固在煤體內(nèi),隨后進行鉆錨注二次注漿加固。
該巷道設(shè)計支護主要參數(shù)如下:
(1)頂板支護:頂板采用錨網(wǎng)帶支護,錨桿采用高強錨桿,規(guī)格為Φ20 mm×2 400 mm,間排距為800 mm×700 mm,配套采用M型托盤,規(guī)格為150 mm×150 mm×12 mm,錨桿錨固劑為120 kN,預(yù)緊扭矩不小于200 N·m;錨索采用讓壓錨索,規(guī)格為 Φ21.6 mm ×8 000 mm,間排距為1200/1300 mm×700 mm,配套采用鐵托盤,規(guī)格為400 mm×400 mm×20 mm,采用內(nèi)徑為22 mm 的讓壓管,安裝在托盤與錨索間,錨索預(yù)緊力為150 kN,護頂采用金屬網(wǎng),規(guī)格為2 000 mm×900 mm。
(2)幫部支護:同樣采用錨網(wǎng)帶支護,錨桿采用高強錨桿,規(guī)格為Φ20 mm×2 400 mm,間排距為800 mm×700 mm,幫部從距頂板300 mm時打設(shè),底部從距底板400 mm 處打設(shè),錨桿錨固力為100 kN,預(yù)緊扭矩為150 N·m,配套采用M5鋼帶和M托盤,鋼帶展寬為173 mm,厚度為5 mm,M托盤規(guī)格為150 mm×100 mm×12 mm。幫部在鋼帶第二根錨桿處,將錨桿替換為錨索,錨索規(guī)格為Φ18.9 mm×4 800 mm,呈W型布置,錨索預(yù)緊力為100 kN,同樣采用金屬網(wǎng)進行護幫。
該巷道支護設(shè)計見圖2。
圖2 10-201 運輸順槽支護斷面
該巷道采用頂幫協(xié)同支護技術(shù)后,應(yīng)用十字布點法進行巷道表面位移量的持續(xù)觀測分析,根據(jù)觀測結(jié)果得出頂?shù)装寮皟蓭鸵平侩S時間巷道掘出時間的變化曲線見圖3。
圖3 巷道表面位移曲線
從圖3 可知,頂?shù)装寮皟蓭妥冃沃饕霈F(xiàn)在巷道掘出后的0~30 d內(nèi);巷道掘出時間大于30 d后,圍巖變形速率大幅降低;當巷道掘出40 d后,頂?shù)装寮皟蓭妥冃我堰_到穩(wěn)定狀態(tài);最終頂?shù)装寮皟蓭妥畲笞冃瘟糠謩e為72 mm 和119 mm,數(shù)據(jù)表明巷道圍巖整體穩(wěn)定。
根據(jù)10-201工作面的地質(zhì)條
件,結(jié)合其復合頂板特點,回采巷道擬采用協(xié)同支護技術(shù);巷道頂板及幫部均采用錨(索)網(wǎng)支護方案,并選擇合理支護參數(shù);實測該巷道頂?shù)装寮皟蓭妥畲笠平糠謩e只有72 mm 和119 mm,巷道圍巖穩(wěn)定;應(yīng)用表明,實施協(xié)同支護后,該巷道能滿足開采工藝要求。