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      基于模糊PID的變頻技術(shù)在電鍍電源改造中的應(yīng)用

      2021-11-17 07:55:00李建榮包亞萍
      電鍍與精飾 2021年11期
      關(guān)鍵詞:設(shè)定值鍍層電鍍

      李建榮,周 杰,陳 琳,包亞萍

      (1.揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息工程學(xué)院,江蘇揚(yáng)州225127;2.南京工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,江蘇南京211816)

      電鍍工藝中,在溶液pH值、金屬離子濃度、溶液溫度等條件滿足要求后,影響鍍層質(zhì)量的因素主要取決于電鍍電流,電流的波動(dòng)或震蕩影響著金屬離子附著于工件表面的速度[1]。對(duì)于精密工件的電鍍,金屬鍍層的均勻性直接決定了產(chǎn)品的品質(zhì)。目前我國(guó)電鍍行業(yè)多數(shù)企業(yè)仍在使用落后技術(shù)和設(shè)備,自動(dòng)化程度低,能耗高[2-3]。先進(jìn)的電鍍?cè)O(shè)備價(jià)格昂貴,用較低的成本對(duì)原系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造是經(jīng)濟(jì)可行的方案[4]。在此背景下,我們研究并設(shè)計(jì)了一種基于模糊PID算法的電鍍電源變頻控制系統(tǒng),通過(guò)對(duì)已有電鍍電源升級(jí)改造,實(shí)現(xiàn)電流平穩(wěn)精確的自動(dòng)調(diào)節(jié),為提高鍍層及產(chǎn)品質(zhì)量提供技術(shù)支持。

      1 原電鍍電源系統(tǒng)

      以某集團(tuán)深孔鍍鉻生產(chǎn)線電源為研究對(duì)象,該生產(chǎn)線有三臺(tái)從瑞士引進(jìn)的IDS Z1-0115000/12型大型硅整流電源,輸出電壓2~12 V,單向最大輸出電流15000 A。其中一臺(tái)電源完成工件電解去油和電拋光等預(yù)處理工序,另外兩臺(tái)為電鍍電源。三臺(tái)電源均通過(guò)三相交流異步電機(jī)拖動(dòng)的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)電流調(diào)節(jié),電源電機(jī)輸入電壓交流380 V,頻率50 Hz,額定功率0.75 kW,最大轉(zhuǎn)速1430 r/min。

      原電源系統(tǒng)通過(guò)操作“開(kāi)/關(guān)”、“正/反”、“升/降”旋鈕實(shí)現(xiàn)電流的調(diào)節(jié)。由于電機(jī)始終工作在50 Hz頻率下,電機(jī)轉(zhuǎn)速快,超調(diào)量大,需反復(fù)調(diào)節(jié)多次才能保證控制精度。此外,輸出電流經(jīng)常受擾動(dòng)影響而偏離工藝要求的精度范圍,如不及時(shí)調(diào)整將直接影響鍍層質(zhì)量。原生產(chǎn)線對(duì)于深孔等精密工件電鍍合格率約67%,亟需對(duì)電源控制系統(tǒng)改造,提高合格率,減少返工帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。

      2 電源控制系統(tǒng)改造設(shè)計(jì)

      2.1 系統(tǒng)整體方案

      為了使電流的調(diào)節(jié)過(guò)程快速平穩(wěn)且具有較強(qiáng)的抗干擾能力,采用變頻控制技術(shù)。變頻器接收PLC輸出信號(hào)實(shí)現(xiàn)頻率自動(dòng)調(diào)整從而改變電源電機(jī)的轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)電流的精準(zhǔn)輸出。電流期望值在上位機(jī)人機(jī)界面中設(shè)定,且通過(guò)以太網(wǎng)可以實(shí)現(xiàn)電源運(yùn)行狀態(tài)的遠(yuǎn)程監(jiān)控,如圖1所示。

      圖1 電源控制系原理圖Fig.1 Schematic diagram of power control system

      圖1中變頻器選用西門子MM440;PLC為三菱FX系列,F(xiàn)X2N-48MR是基礎(chǔ)模塊,包含開(kāi)關(guān)量輸入輸出各24點(diǎn),F(xiàn)X2N-4AD是4路模擬量輸入擴(kuò)展模塊,F(xiàn)X2N-4DA是4路模擬量輸出擴(kuò)展模塊;人機(jī)界面選用西門子WinCC7.1.2開(kāi)發(fā),工控機(jī)為研華IPC-610P4-30HC。

      2.2 變頻器參數(shù)設(shè)置

      變頻器數(shù)字量輸入端接收PLC數(shù)字量輸出信號(hào),實(shí)現(xiàn)電源電機(jī)換向控制;模擬量輸入端接收PLC輸出的4~20 mA調(diào)節(jié)信號(hào),實(shí)現(xiàn)電源電機(jī)0~50 Hz頻率調(diào)節(jié)。主要參數(shù)設(shè)置如下:

      (1)電源電機(jī)參數(shù)設(shè)置:P0304=380(額定電壓),P0305=2(額定電流),P0370=0.75(額定功率),P0310=50(頻率),P0311=1430(最大轉(zhuǎn)速)。

      (2)控制參數(shù)設(shè)置:P0700=2(命令信號(hào)來(lái)自端子),P0701=1(數(shù)字輸入端1的功能為正轉(zhuǎn)),P0702=2(數(shù)字輸入端2的功能為反轉(zhuǎn)),P0756=2(單極性電流輸入),P0757=4(ADC的x1值為4 mA),P0758=0(ADC的y1值為0%,對(duì)應(yīng)0 Hz),P0759=20(ADC的x2值為20 mA),P0760=100(ADC的y2值為100%,對(duì)應(yīng)50 Hz),P0761=4(ADC死區(qū)的寬度為4 mA)。

      2.3 控制器改造設(shè)計(jì)

      電鍍過(guò)程中,系統(tǒng)不可避免的受到干擾,干擾使系統(tǒng)失衡,嚴(yán)重時(shí)會(huì)引起電流震蕩,最終導(dǎo)致鍍層不均勻。由于干擾的隨機(jī)性及非線性,難以用數(shù)學(xué)模型描述,使用PID調(diào)節(jié)器不依賴對(duì)象的模型,且可以迅速、準(zhǔn)確的消除系統(tǒng)出現(xiàn)的偏差[5]。由于電鍍產(chǎn)品的不同,導(dǎo)致系統(tǒng)負(fù)載的變化較大,要獲得滿意的效果就要使PID參數(shù)自動(dòng)調(diào)整以適應(yīng)不同的負(fù)載。模糊算法能利用工人的實(shí)踐操作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行實(shí)時(shí)非線性調(diào)節(jié),充分發(fā)揮PID的控制效果[6],如圖2所示。

      圖2 電源控制系統(tǒng)框圖Fig.2 Power control system block diagram

      圖2中,模糊PID控制算法在WinCC中用C腳本實(shí)現(xiàn)。PLC依據(jù)模糊PID控制器的輸出結(jié)果實(shí)現(xiàn)變頻器輸出頻率調(diào)整[7],原手動(dòng)控制系統(tǒng)保留不變,兩套系統(tǒng)互鎖運(yùn)行,互不影響。

      3 人機(jī)界面控制算法設(shè)計(jì)

      3.1 PID控制器設(shè)計(jì)

      (1)PID在人機(jī)界面中的實(shí)現(xiàn)

      PID控制器將系統(tǒng)偏差按照比例KP、積分KI、微分KD進(jìn)行線性組合[8],它們的關(guān)系是:

      式中:u(t)為人機(jī)界面?zhèn)魉椭罰LC的頻率調(diào)節(jié)值,e(t)為電流偏差。為了方便編程,以WinCC中以最小固定值周期T=250 ms將式(1)離散化,取某一時(shí)刻t=k T時(shí),有以下近似運(yùn)算:

      將(2)代入(1)可以得到近似后的PID算法:

      式(3)中:uk為當(dāng)前程序掃描周期下輸出的頻率調(diào)節(jié)信號(hào),ek是當(dāng)前電流偏差,ek-1是上一個(gè)掃描周期下的電流偏差。為了簡(jiǎn)化計(jì)算,方便編程,將(3)式作差值運(yùn)算:

      從式(4)可以看出只要記錄ek、ek-1、ek-2以及上一次輸出uk-1即可計(jì)算出當(dāng)前頻率調(diào)節(jié)信號(hào)uk。三次偏差值及uk-1保存在內(nèi)部變量中,當(dāng)前程序輸出的uk以過(guò)程變量的形式傳送至PLC。

      (2)PID參數(shù)設(shè)置

      系統(tǒng)需自動(dòng)調(diào)整KP、KI、KD的值以適應(yīng)不同的電鍍產(chǎn)品,調(diào)整后的PID參數(shù)為KP+ΔKP、KI+ΔKI、KD+ΔKD[9]。PID初始參數(shù)通過(guò)實(shí)驗(yàn)整定,以電鍍過(guò)程中不同的負(fù)載產(chǎn)品為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,以電鍍工藝電流為給定階躍信號(hào),用常規(guī)PID整定方法確定出參數(shù)的范圍。該生產(chǎn)線有三種不同產(chǎn)品,實(shí)驗(yàn)整定的參數(shù)如下:

      負(fù)載一:電鍍工藝電流2500 A,KP=1.5、KI=0.2、KD=3.0。負(fù)載二:電鍍工藝電流5000 A,KP=3.5、KI=0.35、KD=4.2。負(fù)載三:電鍍工藝電流12000 A,KP=5.0、KI=0.5、KD=4.5。由此可以確定PID參數(shù)調(diào)節(jié)范圍,KP[1.5,5.0];KI[0.2,0.5];KD[3.0,4.5]。

      3.2 模糊控制器設(shè)計(jì)

      (1)參數(shù)的模糊分布

      電鍍過(guò)程中,最大電流為±12000 A,當(dāng)電流從零開(kāi)始調(diào)節(jié)時(shí),電流出現(xiàn)的最大偏差為12000 A,偏差e的范圍[-12000,12000]A,|e|的論域范圍為[0,12000]A。實(shí)驗(yàn)測(cè)得電源電機(jī)最大轉(zhuǎn)速下電流變化約200 A/s,WinCC程序刷新最小周期為250 ms,因此每個(gè)刷新周期內(nèi)電流偏差變化率et最大為50 A,電流偏差et的范圍[-50,50]A,|et|的論域范圍為[0,50]A。

      選用7個(gè)模糊子集涵蓋電流偏差e的論域,正大、正中、正小、零、負(fù)小、負(fù)中、負(fù)大。由于PLC根據(jù)電流設(shè)定值以及偏差e的符號(hào)控制了電機(jī)的運(yùn)動(dòng)方向,故模糊子集無(wú)需考慮方向,e的論域可簡(jiǎn)化為大(L),中(M),?。⊿),零(Z O)。隸屬度函數(shù)選用三角函數(shù),表示如下:

      為了方便編程,模糊控制器輸入、輸出參數(shù)均選用個(gè)數(shù)相同的模糊子集,隸屬度函數(shù)在WinCC中以函數(shù)形式封裝,供各參數(shù)調(diào)用。結(jié)合公式(5),各參數(shù)的模糊子集區(qū)間(見(jiàn)表1)。

      表1 模糊子集分布Tab.1 Distribution of fuzzy subsets

      (2)模糊控制規(guī)則

      當(dāng)電流設(shè)定值大于零且e較大時(shí),為了加快電流調(diào)節(jié)速度,取較大的KP;為避免微分在電流開(kāi)始調(diào)節(jié)時(shí)引起的超范圍控制作用,取較小的KD;為避免電流出現(xiàn)較大超調(diào),KI取0。

      當(dāng)電流設(shè)定值大于零當(dāng)e中等大時(shí),為避免電流超調(diào)量過(guò)大,KP的取值小一點(diǎn);為了保證響應(yīng)速度,取較小的KD;此時(shí)可以適當(dāng)增加KI以減小超調(diào)同時(shí)保證較快的響應(yīng)速度。當(dāng)電流設(shè)定值大于零當(dāng)e較小時(shí),系統(tǒng)應(yīng)具有較好的穩(wěn)態(tài)性能,應(yīng)取較大的KP和KI;為避免電流振蕩,KD取值中等。當(dāng)電流設(shè)定值等于零時(shí),取較大的KP,使電流快速降為零。當(dāng)電流設(shè)定值小于零時(shí),控制電源反向,按照前三條規(guī)則進(jìn)行參數(shù)調(diào)整。

      基于上述的規(guī)則,同時(shí)考慮偏差變化率et的影響,PID參數(shù)模糊控制規(guī)則(見(jiàn)表2)。

      表2 PID參數(shù)模糊規(guī)則Tab.2 Fuzzy rules of PID parameters

      (3)模糊推理清晰化

      表2中根據(jù)電流偏差|e|和偏差變化率|et|與KP、KI、KD的模糊關(guān)系,可以排列組合成16條模糊規(guī)則,每一條規(guī)則都給出一個(gè)蘊(yùn)含關(guān)系Ui[10],每個(gè)程序刷新周期內(nèi)采集一次電流值并計(jì)算偏差e和偏差變化率et,清晰化的模糊推理總輸出表示為:UKP/KI/KD=

      4 系統(tǒng)運(yùn)行測(cè)試

      以某一種型號(hào)兩只深孔工件為測(cè)試對(duì)象,分別采用原電源控制系統(tǒng)及改造后的電源控制系統(tǒng)按照分級(jí)沖鍍工藝進(jìn)行內(nèi)膛鍍鉻加工。工藝電流首先反向調(diào)節(jié)至-12000 A后換向?qū)㈦娏鞣謩e調(diào)至1000 A、2000 A、4500 A、7500 A、9500 A、12000 A,保持相同的時(shí)間后降至6000 A進(jìn)行正常電鍍。采用WinCC在線趨勢(shì)控件采集電流,如圖3所示。

      圖3 系統(tǒng)電流曲線Fig.3 Current curve of the original system

      對(duì)比圖3中的電流曲線,電流反向調(diào)節(jié)至-12000 A過(guò)程中,由于設(shè)定值較大,電源電機(jī)都是工作在最大轉(zhuǎn)速下,調(diào)節(jié)過(guò)程無(wú)明顯變化;正向分級(jí)沖鍍過(guò)程是輸出階梯電流,可以明顯的看出改造后系統(tǒng)由于采用變頻技術(shù),當(dāng)電流值接近設(shè)定值時(shí),電機(jī)頻率減小,轉(zhuǎn)速降低,電流幾乎沒(méi)有超調(diào),即每一級(jí)階梯都比較平緩,沒(méi)有陡峭的邊緣;以6000 A進(jìn)行正常鍍的工藝時(shí)間較長(zhǎng),原系統(tǒng)中電流在多個(gè)時(shí)間段出現(xiàn)了鋸齒狀波動(dòng),改造后的系統(tǒng)則較好的抑制了擾動(dòng)。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      為了滿足精密件電鍍過(guò)程中對(duì)電流輸出品質(zhì)的要求,提高鍍層質(zhì)量,本文在充分掌握電鍍生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了電鍍電源變頻控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)已成功應(yīng)用于北方重工集團(tuán),在連續(xù)3個(gè)月的在實(shí)際生產(chǎn)中,產(chǎn)品合格率從60%提高至95%。實(shí)踐證明,采用該方法對(duì)電鍍生產(chǎn)線中電源控制系統(tǒng)升級(jí)改造,可以有效提高精密工件的鍍層質(zhì)量。

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