張 武
(國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)煤制油分公司,寧夏銀川 750411)
國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)400×104t/a 煤炭間接液化示范項(xiàng)目,是全球單套規(guī)模最大的煤制油液化項(xiàng)目[1],項(xiàng)目設(shè)計(jì)年煤轉(zhuǎn)化20.36×104t,年產(chǎn)油品406.05×104t。費(fèi)托合成單元是煤炭間接液化項(xiàng)目的核心裝置,采用中科合成油中溫漿態(tài)床F-T 合成技術(shù)[2]。費(fèi)托合成反應(yīng)是以合成氣(H2+CO)為原料在鐵基催化劑的作用下,在一定溫度、壓力條件下反應(yīng)生成不同碳鏈烴類、含氧有機(jī)物和水,同時(shí)伴有水煤氣變換等副反應(yīng)生成,費(fèi)托合成反應(yīng)簡(jiǎn)式為:
費(fèi)托合成反應(yīng)是強(qiáng)放熱反應(yīng)[3],在反應(yīng)過程中產(chǎn)生的熱量如何回收是本單元的主要任務(wù),而循環(huán)換熱分離器起到回收熱量的作用。循環(huán)換熱分離器是費(fèi)托合成裝置的關(guān)鍵設(shè)備,此設(shè)備首次應(yīng)用于大型煤炭液化項(xiàng)目費(fèi)托合成工況,通過反應(yīng)器頂部出來(lái)的高溫油氣和低溫循環(huán)氣之間換熱,提高凈化氣入塔的溫度,回收高溫油氣的熱量,降低裝置能耗的作用。隨著費(fèi)托合成裝置負(fù)荷的提高及運(yùn)行周期增長(zhǎng),由于費(fèi)托反應(yīng)器頂部旋風(fēng)分離器分離效果差,導(dǎo)致循環(huán)換熱分離器內(nèi)件堵塞、包邊損壞、板式換熱器泄漏、重質(zhì)油分離效果差、重質(zhì)油帶水、換熱效率低等問題[4-6]。本文主要研究了制約費(fèi)托合成裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的瓶頸,并采取了相應(yīng)的處理措施,為大型煤制油費(fèi)托合成單元“長(zhǎng)、安、穩(wěn)、滿、優(yōu)”提供保障,實(shí)現(xiàn)了在百萬(wàn)噸煤制油項(xiàng)目費(fèi)托合成單元應(yīng)用成功。
寧夏煤業(yè)煤炭間接液化示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)8 臺(tái)循環(huán)換熱分離器,其中6 臺(tái)進(jìn)口循環(huán)換熱分離器采用ZIEPACK(阿法拉伐)制造換熱內(nèi)件,殼體由大連金重制造(見圖1),2 臺(tái)國(guó)產(chǎn)循環(huán)換熱分離器采用甘肅藍(lán)科石化高新裝備股份有限公司制造。
圖1 ZIEPACK 循環(huán)換熱分離器結(jié)構(gòu)示意圖
循環(huán)換熱分離器是費(fèi)托合成裝置的核心設(shè)備之一,采用換熱和分離為一體的設(shè)備,設(shè)備采用立式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、占地面積小等特點(diǎn)。設(shè)備上部為板式換熱器,下部為波紋板分離器,波紋板為Munters單囊波紋板(DH5000 型),分離元件由絲網(wǎng)+波紋板+均氣板構(gòu)成,其設(shè)計(jì)參數(shù)(見表1)。
表1 進(jìn)口循環(huán)換熱器的設(shè)計(jì)參數(shù)
循環(huán)換熱分離器是高溫油氣從頂部進(jìn)入循環(huán)換熱分離器換熱板束,與低溫循環(huán)氣換熱后進(jìn)入對(duì)稱的4組分離內(nèi)件進(jìn)行氣液分離,分離后的高溫油氣經(jīng)殼體內(nèi)壁收集后氣出口送往高溫油氣空冷器,冷卻的重質(zhì)油經(jīng)過分離內(nèi)件底部積液槽和降液管自罐底部出口管線送至汽提塔??梢?,循環(huán)換熱分離器的主要作用是將高溫油氣先進(jìn)行換熱降溫并回收高溫油氣的熱量,再進(jìn)行氣液徹底分離的過程。
費(fèi)托合成裝置自從2016 年12 月28 日試車以來(lái),由于費(fèi)托反應(yīng)器頂部旋風(fēng)分離器分離效果差,高溫油氣中攜帶催化劑顆粒進(jìn)入后系統(tǒng),導(dǎo)致循環(huán)換熱分離器內(nèi)件堵塞、換熱內(nèi)件破裂、熱側(cè)壓差高、系統(tǒng)阻力降高、反應(yīng)器壓力高、重質(zhì)油分離效果差、壓縮機(jī)入口濾網(wǎng)堵塞變形等問題,嚴(yán)重制約著費(fèi)托合成裝置滿負(fù)荷長(zhǎng)周期運(yùn)行,其運(yùn)行數(shù)據(jù)(見表2)。
從表2 可知,隨著裝置運(yùn)行周期增長(zhǎng),費(fèi)托各系列循環(huán)換熱分離器熱側(cè)壓差不斷增大,熱側(cè)壓差太高會(huì)影響裝置的正常運(yùn)行,反應(yīng)器壓力高達(dá)2.98 MPa 無(wú)法高負(fù)荷運(yùn)行,裝置被迫降負(fù)荷(在80%負(fù)荷)運(yùn)行,反應(yīng)轉(zhuǎn)化率低。費(fèi)托V 和VI 系列熱側(cè)壓差較低195~198 kPa,而I 系列熱側(cè)壓差最高達(dá)332 kPa(設(shè)計(jì)值50 ℃),熱側(cè)流體出口溫度150~175 ℃(設(shè)計(jì)值125 ℃),導(dǎo)致高溫油氣空冷器入口溫度高至170 ℃(設(shè)計(jì)值120 ℃),油氣空冷器無(wú)法滿足生產(chǎn)需求。而冷流體出口溫度較低155~170 ℃(設(shè)計(jì)值219 ℃),費(fèi)托凈化氣入塔溫度低,嚴(yán)重影響費(fèi)托反應(yīng)溫度,同時(shí)反應(yīng)副產(chǎn)蒸汽量大幅度減少,裝置能耗增加。
表2 循環(huán)換熱分離器的運(yùn)行參數(shù)
由于費(fèi)托反應(yīng)器頂部旋風(fēng)分離器分離效果差,導(dǎo)致反應(yīng)器內(nèi)重質(zhì)蠟液滴和催化劑小顆粒分離不徹底,高溫油氣攜帶催化劑顆粒和重質(zhì)蠟液滴(重質(zhì)油中鐵含量>160 μg/kg),造成循環(huán)換熱分離器內(nèi)件堵塞及損壞。重質(zhì)油和輕質(zhì)油分離不徹底,甚至不分離,導(dǎo)致大量重質(zhì)油被帶入輕質(zhì)油分離系統(tǒng)(輕質(zhì)油終餾點(diǎn)溫度>400 ℃餾程),因輕質(zhì)油量大,造成輕質(zhì)油泵超負(fù)荷運(yùn)行。
由于高溫油氣帶重質(zhì)油嚴(yán)重,造成高溫油氣空冷管束和入塔在線分析儀堵塞,油氣空冷器不能滿足生產(chǎn)需求,合成尾氣帶液量大易造成壓縮機(jī)入口過濾器損壞變形。循環(huán)氣帶重組分進(jìn)入壓縮機(jī)入口分液罐,易堵塞分離內(nèi)件,對(duì)壓縮機(jī)運(yùn)行帶來(lái)安全隱患,同時(shí)使壓縮機(jī)透平超負(fù)荷運(yùn)行。
隨著裝置運(yùn)行周期增長(zhǎng),循環(huán)換熱分離器存在內(nèi)件堵塞及損壞,造成循環(huán)換熱分離器換熱性能差。由于換熱內(nèi)件堵塞,循環(huán)換熱分離器冷側(cè)出口溫度155~170 ℃(設(shè)計(jì)值219 ℃),凈化氣進(jìn)入塔溫度低嚴(yán)重影響費(fèi)托反應(yīng)溫度,導(dǎo)致反應(yīng)器副產(chǎn)2.8 MPa 蒸汽量大幅度減少。循環(huán)換熱分離器熱側(cè)出口溫度150~175 ℃(設(shè)計(jì)值125 ℃),高溫油氣空冷器入口溫度高,油氣空冷后溫度>50 ℃(設(shè)計(jì)值40 ℃)無(wú)法滿足生產(chǎn)需求,造成油氣空冷器、輕質(zhì)油泵、輕質(zhì)油加熱器、壓縮透平等超負(fù)荷運(yùn)行,每年裝置能耗和副產(chǎn)蒸汽減少的經(jīng)濟(jì)損失近億元,裝置能耗增加。
循環(huán)換熱分離器熱側(cè)壓差隨裝置運(yùn)行周期增長(zhǎng)或負(fù)荷提高,熱側(cè)壓差不斷升高,壓差上漲至一定值時(shí),將會(huì)嚴(yán)重影響裝置滿負(fù)荷運(yùn)行周期和設(shè)備存在安全隱患。上游凈化合成氣壓力上漲,脫碳系統(tǒng)壓力上漲,導(dǎo)致外送低溫油洗氣量增大。費(fèi)托各系列熱側(cè)壓差不斷上漲,而循環(huán)換熱分離器開工2 個(gè)月后熱側(cè)壓差>200 kPa。隨著裝置運(yùn)行周期增長(zhǎng)及負(fù)荷不斷提高,循環(huán)換熱分離器熱側(cè)壓差不斷升高,費(fèi)托I(330 kPa)高達(dá)設(shè)計(jì)值6.6 倍,持續(xù)上漲導(dǎo)致?lián)Q熱內(nèi)件泄漏,造成凈化氣走短路,嚴(yán)重影響費(fèi)托反應(yīng)深度和轉(zhuǎn)化率。
根據(jù)費(fèi)托合成裝置存在的問題進(jìn)行分析可知,該循環(huán)換熱分離器首次用于費(fèi)托合成工況,板片間隙小,分離器設(shè)置有絲網(wǎng),在實(shí)際運(yùn)行時(shí)帶有含有大量催化劑小顆粒和重質(zhì)蠟液滴黏結(jié)在分換熱板之間,造成換熱內(nèi)件堵塞和分離效率下降。工業(yè)運(yùn)行結(jié)果表明,此設(shè)備不適合高黏度易結(jié)垢的分離工況。
針對(duì)循環(huán)換熱分離器在生產(chǎn)運(yùn)行中存在的問題,自從2016 年12 月試車以來(lái),圍繞循環(huán)換熱分離器開展了一系列技術(shù)攻關(guān)和改造,主要進(jìn)行了以下幾種改造方案:
(1)循環(huán)換熱分離器下部絲網(wǎng)拆除。
(2)檢修期間對(duì)循環(huán)換熱板束包邊加固焊接。
(3)循環(huán)換熱分離器增加旁邊閥,提高重質(zhì)油溫度。
(4)循環(huán)換熱分離器熱側(cè)高溫油氣出口至油氣空冷器管線上增加積液包。
(5)分離器Munters 單囊波紋板更換為波紋TP板。
(6)增大多孔板間距,降低催化劑及蠟油黏結(jié)堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。
經(jīng)過以上改造,本裝置不能徹底解決分離和換熱等問題。經(jīng)過對(duì)裝置存在的問題與設(shè)計(jì)院溝通后進(jìn)行優(yōu)化改造,同時(shí)對(duì)裝置的主要參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。將循環(huán)換熱分離器進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化,將原循環(huán)換熱分離器改造為循環(huán)換熱器和重質(zhì)油分離器兩個(gè)單獨(dú)的設(shè)備(見圖2)。循環(huán)換熱器采用管徑Φ25 mm 單管程列管式換熱器,立式結(jié)構(gòu),便于清洗、氣體流速大,催化劑在內(nèi)無(wú)法積存;重質(zhì)油分離器采用小型旋風(fēng)分離器,非波紋板,避免催化劑和蠟油堵塞換熱內(nèi)件的風(fēng)險(xiǎn)。
圖2 循環(huán)換熱器和重質(zhì)油分離器流程圖
經(jīng)過對(duì)循環(huán)換熱分離器技術(shù)改造后,在2020 年6月19 日投料運(yùn)行至今,費(fèi)托合成裝置運(yùn)行平穩(wěn),費(fèi)托各系列運(yùn)行數(shù)據(jù)(見表3)。
通過技術(shù)改造,由表3 可知,循環(huán)換熱器冷流體溫差(126~132 ℃)和熱流體溫差(120~128 ℃)都增大,大幅度提高傳熱性能。凈化氣進(jìn)反應(yīng)器溫度提高至194~197 ℃(設(shè)計(jì)值219 ℃),有效提高費(fèi)托反應(yīng)溫度,同時(shí)增加反應(yīng)的放熱量,單臺(tái)反應(yīng)器蒸汽量增加45 t/h。熱側(cè)流體出口溫度130 ℃左右(設(shè)計(jì)值125 ℃),高溫油氣空冷器入口溫度從150 ℃降至130 ℃(設(shè)計(jì)值120 ℃),油氣空冷器負(fù)荷大幅度降低,輕質(zhì)油系統(tǒng)負(fù)荷減小,同時(shí)每年設(shè)備能耗和副產(chǎn)氣量等節(jié)省近億元。與檢修之前相比,重質(zhì)油分離更加徹底,費(fèi)托反應(yīng)氣入塔溫度提高了26~33 ℃,反應(yīng)放熱量大大增加。循環(huán)比由2.0 提高至2.5,總包轉(zhuǎn)化率提高2.5%,CO2選擇性下降2%,噸油凈化氣單耗降低,裝置能耗降低。
表3 改造后循環(huán)換熱分離器的運(yùn)行數(shù)據(jù)
通過對(duì)循環(huán)換熱分離器技術(shù)改造和優(yōu)化,徹底解決了制約本裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行的瓶頸問題,實(shí)現(xiàn)了滿負(fù)荷長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。工業(yè)運(yùn)行結(jié)果表明,所采取改造方案及處理措施合理有效,換熱性能高、分離效果好,為裝置的長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了良好的保障。本次技術(shù)改造在百萬(wàn)噸煤制油液化項(xiàng)目費(fèi)托合成單元得到了成功的應(yīng)用,裝置能耗降低,值得煤制油行業(yè)借鑒和推廣應(yīng)用。