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      燃煤機(jī)組煙氣余熱及水協(xié)同回收系統(tǒng)結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化研究

      2021-11-22 06:32:08張鈞泰張國(guó)柱楊凱旋
      節(jié)能技術(shù) 2021年5期
      關(guān)鍵詞:熱器省煤器凝結(jié)水

      張鈞泰,張國(guó)柱,楊凱旋,劉 明

      (1.大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司,北京 100097;2.西安交通大學(xué)動(dòng)力工程多相流國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西安 陜西 710049)

      燃煤發(fā)電仍是我國(guó)電力生產(chǎn)的主要形式,提高燃煤電站效率及運(yùn)行靈活性,減少污染物排放以及資源消耗是燃煤電站長(zhǎng)期關(guān)注的問(wèn)題,對(duì)燃煤電站煙氣進(jìn)行余熱及水回收具有重要意義[1]。煙氣余熱及水回收是通過(guò)冷卻鍋爐排煙回收煙氣中的余熱和水分的技術(shù),是提高燃煤發(fā)電運(yùn)行效率、降低燃煤電站水耗的有效手段。

      電站鍋爐在空預(yù)器之后增加煙氣換熱器是回收低溫?zé)煔庥酂岬钠毡榇胧?,包括低溫省煤器[2-9]、水媒式煙氣加熱器系統(tǒng)(MGGH系統(tǒng))[10-13]等。低溫省煤器技術(shù)是由西安交通大學(xué)20世紀(jì)80年代林萬(wàn)超教授提出低溫省煤器技術(shù),并利用等效熱降理論對(duì)低溫省煤器系統(tǒng)的熱經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了深入的分析計(jì)算[14-15]。后續(xù)有許多學(xué)者針對(duì)低溫省煤器開(kāi)展研究,包括設(shè)備的設(shè)計(jì)參數(shù)優(yōu)化[16]、鰭片尺寸優(yōu)化[17]、變工況運(yùn)行[18]等,在我國(guó)火電廠已有大量運(yùn)用,除此之外,也有學(xué)者對(duì)新的煙氣余熱回收形式開(kāi)展研究[19];MGGH技術(shù)由日本興起,在我國(guó)許多電站也有應(yīng)用[20-21],目前煙氣余熱利用形成相對(duì)完整的理論體系,對(duì)降低機(jī)組煤耗具有很大的價(jià)值。

      燃煤電站的煙氣水回收多開(kāi)展脫硫系統(tǒng)運(yùn)行的改進(jìn)[22]或者采用煙氣換熱器冷凝、吸收[23-25],不僅可以回收煙氣中水分,也可以減少電站的“白煙”現(xiàn)象[26]。降低煙氣溫度可以有效進(jìn)行煙氣水回收,當(dāng)脫硫塔出口煙氣溫度降低5 ℃時(shí),回收水81.4 t/h,可節(jié)約脫硫塔用水量44.8%[27]。也有學(xué)者對(duì)煙氣冷凝器的換熱性能及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析[22,24],Wang等[28]對(duì)一種旋轉(zhuǎn)式蓄熱煙氣冷凝器進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)該種換熱器結(jié)構(gòu)相比于需要冷卻塔的氟塑料換熱器經(jīng)濟(jì)性更好,同時(shí)分析了多種材質(zhì)的換熱器,發(fā)現(xiàn)碳化硅陶瓷材質(zhì)的換熱效率較高。

      目前,燃煤電站煙氣余熱與水回收多為獨(dú)立的研究,缺少對(duì)燃煤機(jī)組煙氣余熱與水回收的統(tǒng)籌考慮,同時(shí),由于環(huán)境溫度的變化及機(jī)組負(fù)荷變化,進(jìn)入電除塵器的煙氣溫度可能會(huì)過(guò)低,換熱器及電除塵器可能發(fā)生低溫腐蝕,影響系統(tǒng)的安全運(yùn)行。本文基于某330 MW燃煤電站提出一種煙氣余熱及水回收系統(tǒng),并對(duì)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行分析,分析換熱器面積及冷凝水質(zhì)量流量對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的影響,為系統(tǒng)的變工況運(yùn)行調(diào)控提供指導(dǎo)。

      1 煙氣余熱及水回收系統(tǒng)

      1.1 案例機(jī)組參數(shù)匯總

      案例機(jī)組為某330 MW一次再熱空冷燃煤機(jī)組。新蒸汽溫度、質(zhì)量流量和壓力分別為538 ℃、286.4 kg/s和16.67 MPa。鍋爐配備2臺(tái)雙室4電場(chǎng)電除塵器,采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)。發(fā)電機(jī)效率和機(jī)械效率均為99%。其他參數(shù)見(jiàn)表1。在案例機(jī)組中,電除塵器入口的煙氣溫度為150 ℃。燃煤組分和熱值見(jiàn)表2。

      表1 案例機(jī)組部分參數(shù)

      表2 燃煤組分及熱值

      1.2 系統(tǒng)構(gòu)型

      煙氣水回收與余熱利用系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱:系統(tǒng))在電除塵器和空預(yù)器之間布置低溫省煤器和煙氣冷卻器,在脫硫塔之后布置煙氣冷凝器和煙氣再熱器。煙氣冷卻器熱負(fù)荷與煙氣再熱器構(gòu)成煙氣再熱系統(tǒng),利用煙氣再熱系統(tǒng)低煙氣補(bǔ)熱,滿足電站煙氣排放標(biāo)準(zhǔn),在滿足煙氣冷卻器熱負(fù)荷的同時(shí),低溫省煤器將熱量回收利用至汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng),煙氣通過(guò)煙氣冷凝器降低煙氣溫度進(jìn)而降低水蒸氣含量,然后通過(guò)煙氣加熱器再熱煙氣,達(dá)到排放溫度、減少對(duì)煙囪的腐蝕及濕煙羽的視覺(jué)污染。

      系統(tǒng)圖如圖1所示。以該330 MW機(jī)組的余熱回收系統(tǒng)為研究對(duì)象,依托該機(jī)組的參數(shù)建立相應(yīng)的理論分析模型進(jìn)行系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)參數(shù)分析研究。

      圖1 煙氣余熱及水回收系統(tǒng)

      1.3 系統(tǒng)計(jì)算模型

      對(duì)于低溫省煤器、煙氣冷卻器、煙氣再熱器和暖風(fēng)器,換熱器系統(tǒng)中的工質(zhì)均為煙氣、空氣或水,且工質(zhì)均無(wú)相變,各換熱器熱負(fù)荷Qi為

      Qi=mi·(hi,h-hi,l)

      式中hi,h——第i個(gè)換熱器高溫側(cè)進(jìn)口工質(zhì)比焓/kJ·kg-1;

      hi,l——i個(gè)換熱器高溫側(cè)出口工質(zhì)比焓/kJ·kg-1;

      mi——第i個(gè)換熱器進(jìn)出口質(zhì)量流量/kg·s-1。

      對(duì)于煙氣冷凝器,煙氣進(jìn)行相變換熱,且由于煙氣冷凝出口煙氣質(zhì)量減少,其換熱器熱負(fù)荷Qf為

      Qf=mf,in·hf,in-mf,out·hf,out-mcond·hcond

      式中hf,in——換熱器高溫側(cè)進(jìn)口煙氣比焓/kJ·kg-1;

      hf,out——換熱器高溫側(cè)出口煙氣比焓/kJ·kg-1;

      hcond——回收冷凝水比焓/kJ·kg-1;

      mf,in——換熱器進(jìn)口煙氣質(zhì)量流量/kg·s-1;

      mf,out——換熱器出口煙氣質(zhì)量流量/kg·s-1;

      mcond——回收冷凝水質(zhì)量流量/kg·s-1。

      為提高換熱效果均采用逆流布置,則其對(duì)數(shù)平均傳熱溫差Δti,m為

      上述公式中Δti,in及Δti,out分別為換熱器的進(jìn)、出口處兩股換熱工質(zhì)的溫差。

      凝結(jié)水回收質(zhì)量流量mcond為

      mcond=rH2O,in·mf,in-rH2O,out·mf,out

      式中rH2O,in——煙氣冷凝器入口H2O質(zhì)量分?jǐn)?shù);

      mf,in——煙氣冷凝器入口煙氣質(zhì)量流量/kg·s-1;

      rH2O,out——煙氣冷凝器出口H2O質(zhì)量分?jǐn)?shù);

      mf,out——煙氣冷凝器出口煙氣質(zhì)量流量/kg·s-1。

      換熱器面積為Ai為

      式中Ki——第i級(jí)換熱器換熱系數(shù)/W·m-2·K-1。

      換熱器投資支出主要受換熱面積的影響,換熱面積越大,投資也越大。第i級(jí)換熱器的成本Si為

      Si=ai·Ai

      式中ai——第i級(jí)換熱器單位面積成本/元·m-2。

      循環(huán)水泵耗功N計(jì)算如下

      N=(mf,p·ΔP/ρ)/η

      式中mf,p——循環(huán)水質(zhì)量流量/kg·s-1;

      ΔP——水泵進(jìn)出口循環(huán)水壓力差/Pa;

      ρ——循環(huán)水密度/kg·m-3;

      η——循環(huán)水泵效率/%。

      系統(tǒng)靜態(tài)回收年限SRP計(jì)算如下

      式中 Δb——系統(tǒng)節(jié)煤率/g·(kWh)-1,根據(jù)等效熱降法[15]計(jì)算,其主要跟回收余熱負(fù)荷及品味有關(guān),同時(shí)也放映了系統(tǒng)的性能;

      Fc——標(biāo)煤價(jià)格/元·t-1;

      Ne——機(jī)組輸出功率/MW;

      msave——系統(tǒng)節(jié)水質(zhì)量流量/kg·s-1,與mcond計(jì)算相似;

      Fw——工業(yè)用水價(jià)格/元·kg-1;

      Tu——機(jī)組年運(yùn)行小時(shí)/h·年-1。

      2 系統(tǒng)運(yùn)行特性分析

      進(jìn)入除塵器的煙氣溫度由150 ℃降低至95 ℃,脫硫塔出口煙氣溫度由52.1 ℃降低至48.7 ℃,脫硫塔出口煙氣含水量由13.52%降低至11.43%,當(dāng)脫硫塔之后的煙氣進(jìn)一步被冷卻,煙氣含水量降低至8.5%。低溫省煤器利用17.64 MW熱量至汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng),煙氣冷卻器利用6.96 MW熱量至煙氣再熱器,將煙氣冷凝器之后的煙氣升溫15 ℃,降低對(duì)煙囪的低溫腐蝕。低溫省煤器投資586萬(wàn)元,煙氣冷卻器投資206萬(wàn)元,煙氣冷凝器投資1 766萬(wàn)元,煙氣再熱器投資303萬(wàn)元,循環(huán)水泵投資30萬(wàn)元,其中煙氣冷凝器投資占總投資約60%,系統(tǒng)的性能如表3所示。

      表3 系統(tǒng)性能參數(shù)

      環(huán)境溫度或機(jī)組負(fù)荷降低會(huì)降低系統(tǒng)性能,并降低進(jìn)入電除塵器煙氣排煙溫度,可能會(huì)引起低溫腐蝕,影響系統(tǒng)的安全運(yùn)行。本節(jié)主要分析低溫省煤器、煙氣冷卻器及煙氣再熱器等設(shè)備部分結(jié)構(gòu)參數(shù)及運(yùn)行參數(shù)對(duì)系統(tǒng)的影響。

      2.1 煙氣冷卻器面積的影響

      煙氣冷卻器面積100%為設(shè)計(jì)工況,如圖2所示,隨著煙氣冷卻器面積的減小,進(jìn)入電除塵器煙氣溫度有所增加,但是煙氣再熱系統(tǒng)循環(huán)水溫度和煙氣再熱器出口排煙溫度有所降低。煙氣冷卻器面積降低至50%,進(jìn)入電除塵器煙氣溫度提升約3 ℃,煙氣再熱系統(tǒng)循環(huán)水溫度降低約7 ℃。低溫省煤器出口凝結(jié)水溫度不隨煙氣冷卻器面積變化而變化,回收余熱負(fù)荷及品味保持不變,系統(tǒng)節(jié)煤率也不變化,如圖3所示。

      圖2 系統(tǒng)部分狀態(tài)點(diǎn)溫度隨煙氣冷卻器面積變化

      圖3 節(jié)煤率隨煙氣冷卻器面積變化

      2.2 煙氣再熱器面積的影響

      煙氣再熱器面積為100%為設(shè)計(jì)工況,如圖4所示,降低煙氣再熱器面積會(huì)降低煙氣再熱器出口排煙溫度,煙氣再熱系統(tǒng)循環(huán)水溫度和進(jìn)入電除塵器煙氣溫度會(huì)隨之升高,而低溫省煤器出口凝結(jié)水溫度不受影響,回收余熱負(fù)荷及品味不變,所以節(jié)煤率保持不變,如圖5所示。

      圖4 系統(tǒng)部分狀態(tài)點(diǎn)溫度隨煙氣再熱器面積變化

      圖5 節(jié)煤率隨煙氣再熱器面積變化

      2.3 低溫省煤器面積的影響

      低溫省煤器面積為100%為設(shè)計(jì)工況,如圖6所示,降低低溫省煤器面積會(huì)提升煙氣再熱器出口排煙溫度,煙氣再熱系統(tǒng)循環(huán)水溫度和進(jìn)入電除塵器煙氣溫度以及低溫省煤器出口凝結(jié)水溫度也有所增加,低溫省煤器出口凝結(jié)水溫度增加,回收余熱品味提高,但是由于低溫省煤器面積的降低,回收余熱負(fù)荷隨之大幅降低,所以系統(tǒng)節(jié)煤率隨著低溫省煤器面積降低而降低,如圖7所示。

      圖6 系統(tǒng)部分狀態(tài)點(diǎn)溫度隨低溫省煤器面積變化

      圖7 節(jié)煤率隨低溫省煤器面積變化

      2.4 低溫省煤器凝結(jié)水質(zhì)量流量的影響

      低溫省煤器凝結(jié)水質(zhì)量流量100%為設(shè)計(jì)工況,如圖8所示,隨著凝結(jié)水質(zhì)量流量的降低,低溫省煤器出口凝結(jié)水溫度、進(jìn)入電除塵器煙氣溫度、煙氣再熱系統(tǒng)循環(huán)水溫度以及煙氣再熱器出口排煙溫度均會(huì)增加,且質(zhì)量流量降低越多,各狀態(tài)點(diǎn)溫度提升越快,所以降低低溫省煤器凝結(jié)水質(zhì)量流量是提高進(jìn)入電除塵器煙氣溫度的一種辦法。

      圖8 系統(tǒng)部分狀態(tài)點(diǎn)溫度隨低溫省煤器凝結(jié)水質(zhì)量流量變化

      如圖9所示,隨著低溫省煤器凝結(jié)水質(zhì)量流量降低,雖然低溫省煤器出口凝結(jié)水溫度有所提高,但是回收余熱熱負(fù)荷降低,所以系統(tǒng)節(jié)煤率略有降低,隨著低溫省煤器凝結(jié)水質(zhì)量流量減少,節(jié)煤率減少的越來(lái)越快,當(dāng)質(zhì)量流量降低至50%時(shí),系統(tǒng)節(jié)煤率下降約20%。所以降低低溫省煤器凝結(jié)水質(zhì)量流量提升進(jìn)入電除塵器煙氣溫度的同時(shí),會(huì)降低系統(tǒng)的性能。

      圖9 節(jié)煤率隨低溫省煤器凝結(jié)水質(zhì)量流量變化

      2.5 煙氣再熱系統(tǒng)循環(huán)水質(zhì)量流量的影響

      煙氣再熱系統(tǒng)循環(huán)水質(zhì)量流量100%為設(shè)計(jì)工況,如圖10所示,隨著循環(huán)水質(zhì)量流量的增加,進(jìn)入電除塵器煙氣溫度和節(jié)煤率不變,但是煙氣再熱系統(tǒng)循環(huán)水溫度隨著質(zhì)量流量增加有所增加,循環(huán)水質(zhì)量流量增加至300%,可提高溫度約4 ℃。如果考慮循環(huán)水泵的成本,增加循環(huán)水質(zhì)量流量需要使用變速泵或者雙泵,使系統(tǒng)的投資增加。

      圖10 系統(tǒng)部分狀態(tài)點(diǎn)溫度及性能隨低煙氣再熱系統(tǒng)循環(huán)水質(zhì)量流量變化

      3 結(jié)論

      本文提出了一種煙氣余熱及水回收系統(tǒng),建立了系統(tǒng)的計(jì)算模型,并分析了系統(tǒng)運(yùn)行性能,同時(shí)分析系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)及結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)系統(tǒng)的影響,得出如下結(jié)論:

      (1)進(jìn)入除塵器的煙氣溫度由150 ℃降低至95 ℃,脫硫塔出口煙氣溫度由52.1 ℃降低至48.7 ℃,脫硫塔出口煙氣含水量由13.52%降低至11.43%,此時(shí)可以節(jié)約脫硫塔耗水6.66 kg/s。當(dāng)脫硫塔之后的煙氣進(jìn)一步被冷卻至43 ℃,系統(tǒng)可以回收水8.68 kg/s。系統(tǒng)利用17.64 MW熱量至汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng),降低機(jī)組煤耗率2.75 g/kWh。利用6.96 MW熱量將煙氣冷凝器之后的煙氣升溫15 ℃,降低對(duì)煙囪的低溫腐蝕。系統(tǒng)總投資2 892萬(wàn)元,其中煙氣冷凝器投資超過(guò)60%,靜態(tài)回收年限為8.33年。

      (2)降低煙氣冷卻器、煙氣再熱器或低溫省煤器面積均可以提高進(jìn)入電除塵器煙氣溫度;煙氣冷卻器和煙氣再熱器面積的降低對(duì)系統(tǒng)性能沒(méi)有影響,但是低溫省煤器面積的降低,會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)性能的降低,設(shè)計(jì)時(shí)可考慮減少煙氣冷卻器和煙氣再熱器面積,提高系統(tǒng)變工況運(yùn)行的安全性。

      (3)降低低溫省煤器冷凝水質(zhì)量流量可以提高電除塵器煙氣溫度;隨著低溫省煤器冷凝水質(zhì)量流量降低,系統(tǒng)性能也會(huì)降低;煙氣再熱系統(tǒng)循環(huán)水質(zhì)量流量對(duì)系統(tǒng)性能沒(méi)有影響,但是增加循環(huán)水質(zhì)量流量需要使用變速泵或者雙泵,會(huì)增加系統(tǒng)的投資。

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