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      引風機失速導(dǎo)致鍋爐MFT的控制邏輯優(yōu)化方法

      2021-11-22 05:59:38張漢柱賈繼武趙亮江萬澤劉志超張磊
      節(jié)能技術(shù) 2021年5期
      關(guān)鍵詞:動葉磨煤機爐膛

      張漢柱,賈繼武,趙亮,江萬澤,劉志超,張磊

      (1.內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司,內(nèi)蒙古 通遼 029400;2.華能嘉祥發(fā)電有限公司,山東 濟寧 272400;3.華能萊蕪發(fā)電有限公司,山東 萊蕪 271100;4.黑龍江苑博信息技術(shù)有限公司,黑龍江 哈爾濱 150001)

      0 引言

      引風機是火力發(fā)電廠中的關(guān)鍵輔機,目前廣泛采用效率高和能耗低的動葉可調(diào)式軸流風機,在實際運行中,不少電廠因引風機頻頻發(fā)生失速、搶風事故,往往運行人員發(fā)現(xiàn)及處理不及時,嚴重時將導(dǎo)致鍋爐MFT甚至造成非計劃停機,影響了機組的發(fā)電量和設(shè)備的安全運行[1-2]。當出現(xiàn)風機故障時,通常會立即出現(xiàn)報警,及時干預(yù)后一般可快速排除[3-4];然而,當出現(xiàn)大故障時,尤其引風機失速,發(fā)生快、風機負荷波動大,極易引起爐膛負壓暴增從而觸發(fā)MFT。然而導(dǎo)致引風機失速的原因較多,尤其當機組隨著負荷的不斷增加,引風機爐膛的壓力會增大,風道阻力特性曲線會沿水平方向不斷上移。當引風機需維持爐膛內(nèi)壓力不變時,就要開大引風機動葉實現(xiàn),因此會造成風機特性曲線呈不斷上移的狀態(tài),此時引風機調(diào)整出現(xiàn)滯后現(xiàn)象會造成引風機失速問題產(chǎn)生[5]。同時,當對引風機選型不合理時也將引起引風機落入不穩(wěn)定工作區(qū),從而在運行中發(fā)生的引風機失速及喘振現(xiàn)象[6],所以針對風機選型時應(yīng)注意,對于增引合一的大型引風機而言,設(shè)計選型時要充分考慮各種異常工況,以風煙系統(tǒng)極端工況下的阻力為依據(jù)進行選型,從而降低出現(xiàn)風機失速、喘振等問題的概率[7-8]?,F(xiàn)有針對引風機失速問題的分析及應(yīng)對措施多是基于失速時風機運行狀態(tài)進行,如通過對比風機性能及與系統(tǒng)匹配情況,來為分析問題及綜合治理提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ),從而找出引風機失速的原因,進而提出解決方法[9-10]。此外,隨著現(xiàn)代大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的快速發(fā)展,可按照實際風機系統(tǒng)構(gòu)造建立了一套基于數(shù)值計算和實驗測試方法的煙氣循環(huán)煙道設(shè)計體系,深入研究風機正常及多種葉片異常偏離情況下風機的運行狀態(tài)變化情況,由此獲得兩級動葉可調(diào)軸流風機的基本運行特性及葉片異常偏離故障的故障特征,從而為風機的優(yōu)化改進、運行維護及故障分析提供理論指導(dǎo)[11-12]。上述技術(shù)的實施在很大程度上提高了引風機工作的穩(wěn)定性,尤其降低了引風機出現(xiàn)失速的可能性;然而,引風機出現(xiàn)失速后,如何從邏輯改造方面進行優(yōu)化的方向來避免鍋爐MFT的研究,現(xiàn)有公開權(quán)威文獻中未有詳細介紹。

      本文以機組多次發(fā)生的引風機失速事故為研究對象,針對如何降低因引風機失速而導(dǎo)致鍋爐MFT的問題為出發(fā)點,通過對送風機、磨煤機控制邏輯進行重新設(shè)計,來避免出現(xiàn)引風機失速所引起的爐膛負壓急劇增加的狀況,進而降低出現(xiàn)MFT的概率。同時,為了驗證該方法的有效性和可實施性,以實際多臺亞臨界300 MW級別機組進行測試。

      1 機組概況

      該機組為亞臨界330 MW直接空冷機組,配備了北京巴布科克·威爾科克斯有限公司制造的自然循環(huán)、一次中間再熱、煙氣擋板調(diào)溫、平衡通風、前后墻對沖燃燒方式、緊身封閉、固態(tài)排渣的全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)汽包爐,引風機為上海鼓風機廠生產(chǎn)的SAF30.5-21.1-1型動葉可調(diào)軸流式引風機。機組自投產(chǎn)以來多次發(fā)生引風機失速事故,雖然過程中制定一些相關(guān)措施,有效避免了引風機失速事故發(fā)生,但隨著設(shè)備運行工況變化等一些因素引風機失速并未得到全面遏制,其中僅2018年內(nèi)便發(fā)生2起因引風機發(fā)生失速事件,并且全部導(dǎo)致鍋爐MFT動作,嚴重威脅機組安全運行。

      2 案例分析

      2018年06月09日0時09分27秒,機組負荷299 MW,1 A引風機失速,電流由264 A突降至178 A,0時09分43秒,爐膛壓力高2值1 750 Pa(開關(guān)量三取二),鍋爐MFT動作,期間爐膛壓力最高1 706 Pa(模擬量)。如圖1所示,在140 s處既是事故發(fā)生時的各參數(shù)曲線走勢。

      圖1 2018年06月09日引風機失速動作曲線

      2018年06月30日15時56分24秒,機組負荷301 MW,1 A引風機失速,電流由259 A突降至173 A,15時56分38秒,爐膛壓力高2值1 750 Pa(開關(guān)量三取二),鍋爐MFT動作,期間爐膛壓力最高1 722 Pa(模擬量)。圖2中165 s處既是事故發(fā)生時的各參數(shù)曲線走勢。

      圖2 2018年06月30日引風機失速動作曲線

      通過上述兩起引風機失速引發(fā)鍋爐MFT異常事件可以看出,引風機失速后爐膛壓力快速上升,15 s內(nèi)便可達到爐膛壓力高2值,如何快速有效降低爐膛壓力上升幅度,成為避免鍋爐MFT的關(guān)鍵因素,由于引風機失速,出力降低,減少進入爐膛的總風量是有效避免爐膛壓力快速上升的有效手段。第一,可以減少一次風,通過停磨可以減少瞬間進入爐膛的風粉混合物,另外可以減弱燃燒,同樣可以降低爐膛負壓;第二,減少二次風量,可以通過關(guān)小送風機動葉方式,減少送入爐膛的二次風量。上述措施的實施可直接降低引風機失速給爐膛壓力帶來的直接影響,從而避免因壓力高觸發(fā)鍋爐MFT。

      3 控制邏輯優(yōu)化

      通過上述案例分析,從引風機失速到鍋爐MFT只有15 s,對于運行人員來說,從發(fā)現(xiàn)再到做出反映及正確進行干預(yù)十分困難,因此可以考慮從控制邏輯角度實現(xiàn)引風機失速后進行自動操作,第一時間做出正確判斷,并執(zhí)行相關(guān)措施,這樣可以有效避免因人為發(fā)現(xiàn)及操作不及時等現(xiàn)象,從而達到快速消除爐膛壓力波動,避免鍋爐MFT事件發(fā)生。

      3.1 引風機失速判斷邏輯

      通過對以往失速參數(shù)進行分析,引風機失速后電流迅速下降,可以作為判斷失速的有效依據(jù),保守起見決定將引風機電流偏差40 A做為引風機失速條件之一。由此可見引風機電流可靠性尤為重要,為此對1 A1 B引風機電流各增加一個測點,兩測點二取一,并對每個測點進行壞質(zhì)量判斷,測點異常時發(fā)出報警并自動切除該測點,可以有效地防止設(shè)備誤動。

      為防止風機剛啟動電流偏差大造成設(shè)備誤動,采取1 A1 B引風機運行5 min后邏輯起作用。一般引風機失速均在高負荷下,因此決定采用負荷大于260 MW做為判斷引風機失速的另一個條件。

      3.2 引風機失速保護動作

      通過上述案例分析可知,快速抑制引風機失速后爐膛壓力快速上升到高2值,可以采取引風機失速后跳掉一臺磨煤機的方式,為了在事故狀態(tài)下維持主蒸汽溫度,所以選擇引風機失速跳掉一臺下層磨。通過該方式第一時間減少進入爐膛的風粉混合物,來抑制爐膛壓力上升。采取1 A1 D磨煤機同時運行,優(yōu)先跳閘1A磨煤機。

      另外在跳掉一臺磨煤機同時,為了進一步抑制爐膛壓力上升,采取送風機動葉超馳關(guān)閉至16%(根據(jù)以往事故處理時的經(jīng)驗值),維持1 min,以減少送風量,1 min后由運行人員根據(jù)實際情況進行調(diào)整。在事故狀態(tài)下,為了更好的保障機組穩(wěn)定運行,控制方式由協(xié)調(diào)方式切至機跟隨方式運行,壓力給定值13.5 MPa(延用RB機跟隨方式壓力給定)。

      4 試驗結(jié)果及分析

      2019年07月13日13時16分53秒,圖3中120 s,機組負荷293 MW,1 B引風機失速,電流由224 A突降至159 A,13時16分58秒,機組協(xié)調(diào)方式切至機跟隨方式運行,1 A磨煤機聯(lián)鎖跳閘,1 A1 B送風機動葉自動關(guān)閉至16%,期間爐膛壓力最高1 208 Pa(模擬量)。期間汽包水位、主蒸汽壓力、主蒸汽溫度等重要參數(shù)得到了很好的有效控制,有效避免了因引風機失速觸發(fā)爐膛壓力高鍋爐MFT事故的發(fā)生。

      圖3 失速判斷邏輯框圖

      圖4 跳磨選擇邏輯框圖

      表1 控制邏輯優(yōu)化前后引風機失速參數(shù)對比

      此外,另兩個火電廠的4臺實際亞臨界300 MW級別機組的測試結(jié)果也基本類似,該邏輯改造方案易于實施且效果顯著,具有很高的實際推廣價值。

      圖5 2019年07月13日引風機失速動作曲線

      5 結(jié)論

      軸流式引風機失速是火力發(fā)電廠中常見異?,F(xiàn)象,本文通過分析京科電廠引風機失速觸發(fā)鍋爐MFT因素,結(jié)合實際事故提出針對性的處理方法。

      (1)提出引風機失速后爐膛負壓快速上升是爐膛MFT的主要誘因;

      (2)通過對磨煤機的控制邏輯優(yōu)化,來減少因磨煤機三次風帶來的擾動,從而降低爐膛滅火概率;

      (3)送風機邏輯中加入動葉超馳關(guān)閉經(jīng)驗值(16%),給運行人員提供干預(yù)時間;

      (4)所提出的措施便于實施,可操作性強,且經(jīng)過實際驗證了其可靠性。

      整個優(yōu)化實現(xiàn)事故過程中自動處理,快速、準確地做出判斷及操作,有效的避免了引風機失速后引發(fā)鍋爐MFT事件發(fā)生,對提高機組安全穩(wěn)定運行具有一定的參考價值。

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