王曉東
兗礦魯南化工有限公司 山東滕州 277527
現(xiàn)階段,蒸汽鍋爐清洗作業(yè)開展過程中,蒸汽鍋爐尾氣除塵降溫效果會受到人員操作水平、設(shè)備運(yùn)行情況等因素影響,需相關(guān)管理部門制定出專項解決方案,采用大面積現(xiàn)場試驗方式,進(jìn)一步優(yōu)化蒸汽鍋爐尾氣除塵降溫節(jié)能系統(tǒng)內(nèi)部功能,更好實現(xiàn)鍋爐尾氣降溫、除塵、預(yù)熱的節(jié)能目標(biāo),為推動工業(yè)生產(chǎn)綠色化、節(jié)能化發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
在工業(yè)生產(chǎn)期間,儲油罐的機(jī)械清洗工作,需要耗費(fèi)大量的熱量及惰性氣體,需要氮熱一體化裝置始終處于高速高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),給予氮?dú)庵迫∨c熱量供給充足的能源[1]。清罐作業(yè)開展過程中,蒸汽鍋爐內(nèi)部產(chǎn)生的惰性氣體溫度極高,如直接注入到清洗油罐內(nèi),不僅會嚴(yán)重?fù)p害到罐體的密封性,還會導(dǎo)致罐內(nèi)可燃?xì)怏w出現(xiàn)閃爆情況,因此需要借助循環(huán)冷卻裝置,將冷卻后的氣體注入到清洗油罐內(nèi)。在該清洗裝置實際運(yùn)行過程中,存在以下問題,亟待相關(guān)工作人員解決:①清洗裝置內(nèi)部的冷卻是循環(huán)通流面積較小、通流速度慢、換熱效果較差,難以從根本上保障清罐期間的整體節(jié)能效應(yīng);②裝置內(nèi)部含有大量的鍋爐冷卻水。部分清洗裝置沒有專用排污口,導(dǎo)致箱體大量廢水無法及時排出,腐蝕箱體表面,嚴(yán)重影響到清洗裝置全生命周期;③因進(jìn)入冷卻裝置內(nèi)的鍋爐尾氣溫度十分高,且具有較大的煙塵[2]。如沒有及時清潔,此些煙塵沉入箱底后,會對箱體結(jié)構(gòu)造成腐蝕,使箱體穿孔問題經(jīng)常發(fā)生;④由于忽視箱體維護(hù)工作,維護(hù)施工工期較短,箱體結(jié)構(gòu)故障問題無法被及時發(fā)現(xiàn),使蒸汽鍋爐尾氣降溫除塵節(jié)能效果始終處于有待提升階段。在沒有制定出細(xì)致的箱體維護(hù)方案時,維護(hù)所花費(fèi)的時間更多,實際生產(chǎn)成本進(jìn)一步增長,使生產(chǎn)廠家面臨著較大的經(jīng)濟(jì)損失。
為切實保障蒸汽鍋爐尾氣除塵降溫節(jié)能效果,還需要結(jié)合清罐作業(yè)期間存在的各類問題,制定出影響解決對策。
經(jīng)過現(xiàn)場大量試驗驗證發(fā)現(xiàn),蒸汽鍋爐尾氣除塵降溫節(jié)能工作需要致力于解決換熱面積小、清洗設(shè)施運(yùn)行效率差,鍋爐廢水難以及時排放的問題,確保惰性氣體能夠得到及時且快速的降溫處理,順利注入到被清洗油罐內(nèi),保障實際情況清罐效果。
為從根本上提升蒸汽鍋煤氣除塵降溫節(jié)能效果,需要采用合理手段擴(kuò)大換熱面積,進(jìn)一步完善換熱方向,增強(qiáng)實際換熱效果。由于傳統(tǒng)冷卻裝置箱體面積小,內(nèi)部設(shè)有U型盤管、管徑僅為25.4mm,實際結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜[3]。在冷卻水于盤管內(nèi)流動情況下,水流通面積過于窄小、散熱面積較小,散熱效率與預(yù)期目標(biāo)存在較大差距。因此在擴(kuò)大散熱面積過程中,可將冷卻裝置箱體替換為直徑為500mm、長度為2500mm的圓柱形箱體,箱體內(nèi)部U型盤管管徑擴(kuò)大至原有三倍,使內(nèi)部結(jié)構(gòu)更加簡單。在惰性氣體注入管內(nèi)之后,冷卻水箱內(nèi)循環(huán)流動更加暢通,確實提升了實際換熱效果,可將惰性氣體快速降溫至50~60℃。
在箱體結(jié)構(gòu)外側(cè)增加以重力除塵原理為主的水幕除塵裝置,清除鍋爐尾氣內(nèi)顆粒較大的雜質(zhì),控制箱體腐蝕現(xiàn)象,延長冷卻箱設(shè)施的全壽命周期。
將水幕除塵裝置與冷卻裝置箱體進(jìn)口連接在一起,氣體注入到水幕裝置內(nèi),加設(shè)水路噴射口,對氣體進(jìn)行整體噴淋處理。借助重力除塵原理,去除氣體內(nèi)較大的顆粒雜質(zhì),使煙塵能夠隨水流從設(shè)備內(nèi)部排出,使蒸汽鍋爐尾氣除塵效果達(dá)到最佳狀態(tài)。
在蒸汽鍋爐尾氣除塵降溫節(jié)能措施中,還需要做好優(yōu)化氮熱一體化冷卻裝置工作,增設(shè)先進(jìn)的清掃除塵設(shè)施,確保蒸汽鍋爐尾氣除塵箱效果能夠得到及時掌控。
傳統(tǒng)蒸汽鍋爐尾氣冷卻裝置在箱體表面開設(shè)了兩個觀察小口。由于箱體內(nèi)多為U型管盤結(jié)構(gòu),因此實際視覺范圍較小,在清掃過程中經(jīng)常會出現(xiàn)清掃不徹底現(xiàn)象,使箱體結(jié)構(gòu)的腐蝕程度加劇[4]。由于蒸汽鍋爐現(xiàn)場施工不可動用明火,需要將整個冷卻裝置拆下,用吊車吊運(yùn)至施工現(xiàn)場外才可維修,實際維修周期較長,維修期間花費(fèi)的人力及物力多。而通過優(yōu)化大氮熱一體化冷卻裝置,將箱體結(jié)構(gòu)內(nèi)部U型管轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷鞴堋⑾潴w結(jié)構(gòu)整體為圓柱形,使內(nèi)部結(jié)構(gòu)得到根本上的變化。
在冷卻箱體出安裝盲板,可在不使用工具的情況下快速打開,使箱體運(yùn)行情況能夠得到及時監(jiān)督,更好解決冷卻箱體故障問題。同時,相關(guān)工作人員也可以使用鋼刷連接電鉆的方式,對管內(nèi)沉積物濟(jì)寧快速清掃,在清掃過程中不必動火或拆除冷卻箱,切實提升了冷卻箱維護(hù)工作的質(zhì)量與效率,使蒸汽鍋爐尾氣除塵降溫,節(jié)能效果達(dá)到最佳狀態(tài)。
在蒸汽鍋爐尾氣除塵降溫裝置改造后,需要對該裝置運(yùn)行期間的節(jié)能效果進(jìn)行綜合評估,檢測排放尾氣中的粉塵含量,判斷此些粉塵對周邊大氣、土壤等生態(tài)環(huán)境造成的破壞程度。注重檢測鍋爐排煙溫度控制效果,計算出蒸汽鍋爐熱能力利用率,確保尾氣除塵降溫節(jié)能效果的綜合評估結(jié)果能夠為進(jìn)一步優(yōu)化尾氣除塵降溫設(shè)施提供重要理論依據(jù),增強(qiáng)清罐工作的節(jié)能效果。
總而言之,蒸汽鍋爐尾氣除塵降溫節(jié)能工作任重而道遠(yuǎn),需結(jié)合當(dāng)前存在于鍋爐清罐時的各類影響因素,采取專項應(yīng)對措施,保障鍋爐實際節(jié)能效果。注重制定出的尾氣除塵降溫節(jié)能方案需要控制維修費(fèi)用與維修時間,降低工作人員勞動強(qiáng)度,保障油罐清洗作業(yè)的安全性及高效性。