宋文超
摘要:刮板輸送機是煤礦生產過程中的常用機械設備,蝸輪蝸桿加絲杠是刮板輸送機常用的緊鏈方式,在刮板輸送機的日常檢修中,經常需要對刮板輸送機進行松鏈、緊鏈,此方式在緊鏈、松鏈過程中需要人工操作,時間長、效率低、人工消耗體力大,以SGB1800/355原煤配倉刮板輸送機為例,人工松鏈時間需要15分鐘,緊鏈時間需要30分鐘。針對刮板輸送機人工松鏈、緊鏈時間長、效率低、人工體力消耗大的問題,創(chuàng)立刮板輸送機智能自動松鏈、緊鏈項目,以優(yōu)化生產工藝、降低人工耗能、提高效率。
關鍵詞:煤礦;節(jié)能;刮板機;自動化;控制系統(tǒng)
一、實施方案
在刮板輸送機蝸輪蝸桿加絲杠人工緊鏈方式的基礎上進行改造,使用一臺隔爆型三相異步電動機,配套減速器、軸承、M24的螺栓,加工制作傳動裝置,使用M36mm的內六角套筒頭安裝在自制傳動裝置M24的螺栓上做為松鏈、緊鏈工具,M36mm內六角套筒頭的另一端安裝在刮板輸送機蝸輪蝸桿外露端頭上,使用PLC控制、行程開關、空氣開關、雙向接觸器、雙聯(lián)按鈕等實現隔爆型三相異步電動機的啟動、正反轉運轉及到位停止自動控制,通過蝸輪蝸桿運動對絲桿長度的調節(jié),從而對刮板輸送機進行自動電控松鏈和緊鏈。
二、實施過程
1、設計加工制作電控自動傳動裝置
使用一臺隔爆型三相異步電動機(技術參數:YB2-112M-4,4KW,1430r/min,380/660V,50Hz),配套減速器、軸承、M24的螺栓,加工制作傳動裝置,使用PLC控制、行程開關、空氣開關、雙向接觸器、雙聯(lián)按鈕等實現隔爆型三相異步電動機的啟動、正反轉運轉及到位停止自動控制。
2、設計加工制作電控傳動裝置平臺
以刮板輸送機蝸輪蝸桿外露端頭的高度為依據,使用5mm厚的鋼板、14#槽鋼、轉向輪加工制作可移動式電控傳動裝置平臺。
3、刮板輸送機自動智能松鏈、緊鏈
將電控自動傳動裝置安裝固定在可移動式平臺上,使用M36mm的內六角套筒頭安裝在自制傳動裝置M24的螺栓上做為松鏈、緊鏈工具,M36mm內六角套筒頭的另一端安裝在刮板輸送機蝸輪蝸桿外露端頭上,按下啟動按鈕,電動機正轉或反轉,通過蝸輪蝸桿運動對絲桿長度的調節(jié),從而對刮板輸送機進行自動電控松鏈和緊鏈。
三、自動裝置的意義分析及經濟效益
在刮板輸送機蝸輪蝸桿加絲杠人工緊鏈方式的基礎上進行改造,使用一臺隔爆型三相異步電動機,配套減速器、軸承、M24的螺栓,加工制作傳動裝置,使用M36mm的內六角套筒頭安裝在自制傳動裝置M24的螺栓上做為松鏈、緊鏈工具,M36mm內六角套筒頭的另一端安裝在刮板輸送機蝸輪蝸桿外露端頭上,使用空氣開關、雙向接觸器、雙聯(lián)按鈕等實現隔爆型三相異步電動機的啟動、正反轉運轉及停止自動控制,通過蝸輪蝸桿運動對絲桿長度的調節(jié),從而對刮板輸送機進行自動電控松鏈和緊鏈。有效解決了刮板輸送機人工松鏈、緊鏈時間長、效率低、人工體力消耗大的問題,優(yōu)化了生產工藝、降低人工耗能、節(jié)省人工、提高效率。
效果歸納:
該成果應用后主要解決了以下問題:
提高生產效率約73%。
每月可節(jié)約檢修時間330分鐘。
有效減少了人工松鏈、緊鏈體力消耗大、時間長的問題。節(jié)省人力,人工松鏈、緊鏈需要兩個人,自動智能方式只需要一個人。
經濟效益:
以SGB1800/355原煤配倉刮板輸送機為例,人工松鏈時間需要15分鐘,緊鏈時間需要30分鐘;實現自動智能方式后,松鏈時間需要5分鐘,緊鏈時間需要7分鐘,完成一次松鏈、緊鏈,節(jié)省時間33分鐘。按每月檢修10次計算,每月可節(jié)約時間330分鐘,按工作面每小時生產原煤1500噸,每月可提高原煤產量330/60*1500=8250噸,每年提高原煤產量9.9萬噸,提高經濟效益約3960萬元。
參考文獻:
【1】于忠厚.刮板輸送機鏈條自動張緊系統(tǒng)的研究與應用[J]山西焦煤科技2014.12:18-20.