陳志陽
(寶武環(huán)科武漢金屬資源有限責(zé)任公司,湖北 武漢 430000)
更新生產(chǎn)技術(shù),優(yōu)化產(chǎn)能,是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要組成部分。為此我們需緊盯行業(yè)中的薄弱板塊,通過創(chuàng)新設(shè)計、技引進術(shù)、提高產(chǎn)線自動化程度,解決生產(chǎn)中的實際問題。
當(dāng)前,寶武環(huán)科武漢金屬資源有限責(zé)任公司廢油桶加工在一座半開放式廠房內(nèi)完成,由天車工操作1臺16 t天車吊裝上料,利用磁盤通過多次往返將廢油桶原料吊運到1臺1250 t打包機的壓縮倉內(nèi)。壓縮倉內(nèi)廢油桶裝滿時,進行擠壓打包,形成長方體的壓塊。再由職工操作柴油叉車將打包壓塊成品逐一轉(zhuǎn)運至成品區(qū),堆碼好。
(1)自動化程度低:整個加工過程需天車工、指吊工、打包機操作工、叉車司機、清潔工等諸多人員參與。
(2)經(jīng)濟效益差:打包機原來是用于打包廢鋼,不是用于廢油桶打包的專用設(shè)備。設(shè)備陳舊,操作復(fù)雜,功率過大,能耗高,運維成本高。
(3)環(huán)保不達標(biāo):打包過程產(chǎn)生的揚塵、刺激性氣體污染作業(yè)環(huán)境,損害職工身體健康;成品壓塊殘油溢流,污染環(huán)境。
設(shè)計一條185 L大油桶壓扁打包生產(chǎn)線,一條5~10 L小桶壓縮打包生產(chǎn)線,將大油桶及小油漆桶區(qū)分打包處理。
大油桶壓扁打包加工生產(chǎn)線采用機器人上料;廢油桶爬坡輸送、壓扁打包、出料輸送采用PLC自動控制平臺操作模式,實現(xiàn)一鍵式聯(lián)動連續(xù)運行;成品壓餅由機器人抓取,裝斗收集。
小油桶壓縮打包、出料輸送、采用PLC自動控制平臺操作模式,一鍵式聯(lián)動運行;成品壓塊由機器人抓取裝斗收集,連續(xù)性自動化作業(yè)[1]。
2.1.1 大油桶上料設(shè)計
定制1臺由PLC控制的6軸關(guān)節(jié)氣動機器人1,為廢油桶壓扁打包機爬坡皮帶上料,避免繁重的人工重復(fù)性上料作業(yè)。設(shè)備外圍安裝安全圍欄,配備安全光柵、急停按鈕等,與控制系統(tǒng)互鎖,確保補料人員安全性。
上料機器人1的自動控制流程設(shè)計:運行中的爬坡皮帶上端油桶掉落后,光電開關(guān)觸發(fā),爬坡皮帶停止運行,皮帶處靜止?fàn)顟B(tài)時,上料機器人1從三個工件定位臺上抓取物料(工件定位放置臺由人工利用手推叉車補料),放置到爬坡皮帶上的指定位置。在安全光柵被遮擋或急停按鈕被按下時,機器人暫停作 業(yè)[2]。
2.1.2 爬坡皮帶傳送、大油桶壓扁打包及水平皮帶傳送作業(yè)設(shè)計
大油桶打包采用主缸公稱推力2000 KN,液壓系統(tǒng)工作壓力25 MPa的壓扁打包機。大油桶爬坡、水平傳送皮帶均采用鏈?zhǔn)狡В榔缕挾菳=1.2 m,長度L=9 m;水平皮帶寬度B=1.0 m,長度L=3 m。
爬坡皮帶傳送、大油桶壓扁打包及水平皮帶傳送采用PLC自動控制平臺設(shè)計,實現(xiàn)一鍵式聯(lián)動運行,自動控制流程設(shè)計:按下啟動按鈕后,爬坡輸送帶、水平輸送帶電機開始工作,皮帶開始運轉(zhuǎn),當(dāng)爬坡輸送帶將油桶運送到皮帶頂端(油桶壓扁機上方),油桶從皮帶輸送機掉落,爬坡皮帶頂端的光電開關(guān)觸發(fā),給PLC一個輸入信號,PLC控制爬坡皮帶輸送機電機停止運轉(zhuǎn),爬坡皮帶處于靜止?fàn)顟B(tài),同時使大油桶壓扁打包機油泵電機在延遲5 s后采用Y-△降壓啟動方式開始工作,壓縮倉開始壓縮,對油桶進行穿刺擠壓,大油桶壓扁成餅后,壓力到達25 MPa,觸發(fā)打包機壓力繼電器,給PLC一個輸入信號,通過PLC控制壓縮倉在延遲2 s后,開始回位打開,壓餅從打包機壓縮倉底部掉落到水平輸送帶上,由連續(xù)運行的水平皮帶運送到指定位置,壓縮倉壓板回位至極限位置時,觸發(fā)接近開關(guān),再給PLC一輸入個信號,PLC程序控制爬坡皮帶輸送機開始運轉(zhuǎn),輸送下一個油桶,實現(xiàn)連續(xù)性自動輸送及打包作業(yè)[3]。
2.1.3 大油桶打包壓餅自動搬運設(shè)計
定制1臺由PLC控制的6軸關(guān)節(jié)氣動機器人2,將打包好的大油桶壓餅成品搬運至料斗中收集,避免人工重復(fù)拾取壓餅成品的工作。設(shè)備外圍安裝安全圍欄,配備安全光柵、急停按鈕等,與控制系統(tǒng)互鎖。
搬運機器人2的自動控制流程設(shè)計:當(dāng)大桶壓餅通過水平輸送帶運送到機器人2的定位位置時,觸發(fā)光電感應(yīng)開關(guān),搬運機器人2的磁盤從壓餅定位位置上吸取打包壓餅,搬運到料斗中,并按程序碼垛。料斗中壓餅碼滿(48個)后,由工人駕駛叉車將料斗轉(zhuǎn)運至成品區(qū)。
針對少數(shù)廢油桶打包成的壓餅不是標(biāo)準(zhǔn)件,呈現(xiàn)厚度不同、桶蓋脫落頂?shù)组_口、邊角毛刺幾種類型的不規(guī)則形狀時,在機械臂吸盤的基礎(chǔ)上加裝抓手,采用抓、吸并用的方式,保證了機器人抓手抓取壓餅的成功率。
2.2.1 小油漆桶上料設(shè)計小桶原料采用叉車及托盤上料,壓縮倉每次裝60~80個小桶。
2.2.2 小桶壓縮打包及水平皮帶傳送作業(yè)設(shè)計
小油桶打包采用主缸公稱推力1600 KN,液壓系統(tǒng)工作壓力21 MPa小桶壓縮打包機。小桶水平傳送皮帶寬度B=1.0 m,長度L=2 m。
小桶壓縮打包及水平皮帶傳送自動控制流程設(shè)計:在機旁操作臺或通過遙控器操作按下側(cè)蓋操作按鈕,側(cè)蓋向下運動,蓋好后觸發(fā)接近開關(guān)停止。向打包機壓縮倉內(nèi)裝小桶原料,當(dāng)壓縮倉裝滿后,在機旁操作臺或通過遙控器操作按下啟動按鈕,通過PLC控制開始蓋頂蓋,蓋好頂蓋后,觸發(fā)頂蓋極限開關(guān),通過PLC控制主油泵電機開始工作,壓縮倉開始壓縮,從水平方向?qū)π⊥斑M行擠壓,形成壓塊后,壓力到達21 MPa時,觸發(fā)打包機壓力繼電器,通過PLC控制壓縮倉在延遲2 s后(保持壓力21 MPa),壓縮倉水平方向壓板開始回位200 mm,側(cè)蓋向上運動打開,觸發(fā)接近開關(guān)后,再由PLC控制水平壓板將壓塊推出壓縮倉,通過水平皮帶滑行至機器人3定位軌道上,同時水平壓板回位至極限位置,實現(xiàn)小桶自動控制打包、運輸作業(yè)。
2.2.3 小桶打包壓塊自動搬運設(shè)計
定制1臺由PLC控制的6軸關(guān)節(jié)氣動機器人3,替代人工不斷將壓縮打包好的小桶打包壓塊成品搬運到料斗中。
搬運機器人3的自動控制流程設(shè)計:當(dāng)小桶壓塊成品通過水平輸送帶,到達機器人3的取料定位軌道上時,沿水平皮帶方向機械定位,觸發(fā)接近開關(guān)1,PLC控制沿垂直水平輸送帶方向的定位氣缸開始壓縮,將打包壓塊定位后復(fù)位,觸發(fā)接近開關(guān)2,PLC控制機器人3從定位軌道上抓取打包壓塊,搬運到料斗中碼垛。料斗中打包壓塊碼滿(12個)后,由工人駕駛叉車將料斗轉(zhuǎn)運至成品區(qū)(叉車作業(yè)遮擋光柵時,機器人3暫停作業(yè))[4]。
廢油桶打包自動化項目實施后,具有以下幾方面的優(yōu)勢:
采用PLC及各類傳感器,串聯(lián)油桶原料上料、傳送、打包、成品壓塊搬運等工序,優(yōu)化多名崗位操作人員。
廠房油桶打包間內(nèi)實現(xiàn)無人化連續(xù)性作業(yè),廢油液自動收集,粉塵、VOCs有害刺激性氣體通過除塵系統(tǒng)環(huán)保化處理,避免了人員在存在有害因素的空間內(nèi)作業(yè)。
改變了原生產(chǎn)線打包機設(shè)備陳舊、功率大、能耗高、維護成本高的現(xiàn)狀,同時降低了人工成本。
本項目設(shè)計,可實現(xiàn)武鋼廠區(qū)內(nèi)的廢油桶自動化無害處置,符合城市鋼廠發(fā)展需求。項目產(chǎn)能設(shè)計可回收武漢市汽車、化工等行業(yè)產(chǎn)生的廢油桶,并實現(xiàn)其環(huán)保處置、資源化利用。