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      提高機組熱控主保護可靠性的措施

      2021-11-28 13:09:08金曉東
      科技與創(chuàng)新 2021年16期
      關鍵詞:跳機預器分部

      金曉東

      (江蘇華電揚州發(fā)電有限公司,江蘇 揚州225000)

      某公司有2臺330 MW燃煤機組及2臺400 MW級燃氣機組,2×330 MW燃煤機組的汽輪機型號為N330-16.7/538/538,是哈爾濱汽輪機廠生產的亞臨界中間一次再熱凝汽式汽輪機,單軸、雙缸雙排汽,高中壓合缸。鍋爐鍋爐為東方鍋爐廠生產的DGl036/18.2—Ⅱ4型鍋爐。鍋爐為亞臨界參數(shù)、四角切圓燃燒方式、自然循環(huán)汽包爐。#6機組DCS、DEH系統(tǒng)為上海新華公司的XDPS-400e系統(tǒng),#7機組DCS、DEH系統(tǒng)為國電南自的MAX ICS系統(tǒng)。

      1 背景

      由于熱控保護的存在,電廠中的各種熱力設備在非正常運行狀態(tài)下不會出現(xiàn)過大或毀滅性的損壞,從而大大提高了電廠的安全性和可恢復性。熱工保護可分為兩級保護,即事故處理回路和事故跳閘回路的保護。事故處理的目的是維持機組繼續(xù)運行。但是,當事故處理回路或其他自動控制系統(tǒng)處理事故無效時,機組設備處于危險工況下,或者這些自動控制系統(tǒng)本身失靈而無法處理事故時,只能被迫進行跳閘處理,使整套機組停止運行。跳閘處理的目的是防止機組產生機毀人亡的惡性事故,所以跳閘處理是熱工保護最極端的保護手段,也稱主保護。從近期集團內外的安全通報可以看出,由于主保護誤動或者拒動導致的機組非停、設備和人身事故仍然很多,迫切需要從這些事故中汲取教訓,改善和提升熱控主保護的可靠性[1]。

      隨著計算機及網(wǎng)絡技術的發(fā)展,DCS技術得以飛速發(fā)展,熱控主保護控制方式也越來越成熟。現(xiàn)在的熱控主保護多采用軟件加硬接線技術,在DCS系統(tǒng)故障或失靈的時候仍然可以安全地停運機組;源頭設備大多采用三取二方法采集信號,過程傳輸采用冗余技術。但DCS的硬件或者軟件出現(xiàn)問題仍會引起主保護系統(tǒng)出現(xiàn)誤動和拒動;線路斷路或者虛接會引起系統(tǒng)保護故障;熱控設備電源故障也會引起主保護系統(tǒng)失靈;現(xiàn)場傳感設備、計算機及網(wǎng)絡系統(tǒng)的基礎元件仍然是電子產品,隨著使用年限的增加,出現(xiàn)故障的概率在不斷增大,所以迫切需要提高熱控主保護系統(tǒng)的可靠性。

      2 技術層面的幾個重要提升措施

      2.1 完善主保護邏輯,合理設置主保護的定值

      增加了主油箱油位的主保護,原來的油位是由油位變送器(差壓式)送模擬量信號至DCS系統(tǒng),增加了兩路雷達式液位計,加上原有變送器信號共三路,根據(jù)油位低低定值產生三個開關量信號,經過三取二邏輯后,輸出兩路DO點,串聯(lián)后形成跳閘信號至機組ETS系統(tǒng)。

      增加了MFT邏輯中的點火失敗邏輯,根據(jù)實際情況將點火失敗的時間定為1 h。增加了總風量低邏輯。

      原空預器全停延時時間為4 s,未考慮空預器馬達電機啟動時間,一臺空預器跳閘后,另外一臺來不及啟動,機組可能就已跳閘。將空預器全停延時時間修改為30 s?;饳z冷卻風壓低低延時時間為5 s,不合理,改為延時2 min。

      2.2 將重要的輔機信號分散到不同的DPU中布置

      重要的輔機信號在同一DPU中,可能會因該DPU故障造成重大損失。分散控制系統(tǒng)應遵循機組重要功能分開的獨立性配置原則,各控制功能應遵循任一組控制器或其他部件故障對機組影響最小。

      分部利用某次DCS系統(tǒng)改造的機會,將兩臺火檢冷卻風機、兩臺定子冷卻水泵、兩臺開式水泵、閉式水泵A/B、真空泵A/B、兩臺循環(huán)水泵、兩臺凝結水泵、兩臺項軸油泵、交流油泵和直流油泵分散到不同的DPU中,極大地提升了機組的安全性。

      2.3 將重要的信號由單信號源改成三取二邏輯判斷

      在某次檢修中,將TSI中多個單點保護進行改造。#7機組TSI至ETS保護跳機邏輯分別有#1~#6軸承振動大、TSI超速、脹差大、軸向位移大共9條,均為單點保護形式。

      改造方案:刪除TSI原組態(tài)中超速三取二判斷跳閘回路、脹差二取二判斷跳閘回路、軸向位移四取二判斷跳閘回路;在TSI系統(tǒng)組態(tài)中將#1/#3/#5軸振大跳機信號組成或邏輯、#2/#4/#6軸振大跳機信號組成或邏輯,并分別送出三路信號;三塊超速卡均根據(jù)實際轉速判斷超速信號,并分別輸出,送至ETS用作三取二跳機;在TSI組態(tài)中,對四路軸向位移信號進行比較判斷,分別送一路跳機信號至ETS用作“(1+2)*(3+4)”四取二判斷;脹差跳機信號擴展至2路,分別送一路跳機信號至ETS用作二取二判斷。

      2.4 對主要輔機“運行”“停止”信號采用開關合閘、分閘、電流信號三取二進行狀態(tài)判斷

      對兩臺機組參與主保護的主要輔機,如送風機、引風機、一次風機、空預器等,在邏輯中將“運行”“停止”信號采用開關合閘、分閘、電流信號三取二進行狀態(tài)判斷項目,提升了保護系統(tǒng)的可靠性。

      2.5 原邏輯中信號源為通訊點,改為硬接線方式

      空預器全停主保護邏輯中,信號為通訊號。通訊點作為保護信號不可靠,保護誤動、拒動風險較高。

      原邏輯中空預器A、B的停運判斷邏輯分別位于DPU17、DPU18中,判斷結果以單點網(wǎng)絡通訊的方式傳輸至DPU16,用于FSSS邏輯判斷。本次改造在DPU17中新增3個空預器A停運信號DO點,DPU18中新增3個空預器B停運信號DO點。同時,在DPU16中新增3個空預器A停運信號DI點及3個空預器B停運信號DI點,DO、DI點之間通過硬接線連接的方式進行信號傳遞。

      2.6 信號在同一塊卡件未分散布置,改為分散到不同卡件布置

      每臺機組設置有5層共20條煤火檢信號,用于FSSS系統(tǒng)作保護判斷條件。由于機組投產時間較早,火檢信號以層為單位,分別布置在5塊DI卡上。DI卡故障導致煤層滅火信號存在誤發(fā)的可能。

      3 管理層面的幾項重要舉措

      3.1 建立健全完善的熱控主保護投入和切出管理制度,并嚴格遵照執(zhí)行

      近年來,部門從實際出發(fā),先后制定和修訂了《熱控控制系統(tǒng)管理規(guī)定》《熱控分部保護自動及計算機系統(tǒng)投入退出管理制度》《熱控分部保護切投操作票制度》《熱控分部保護及邏輯修改制度》等多項切實可行的制度。在此基礎上,公司下發(fā)了《公司熱控保護、熱控定值及邏輯管理辦法》,并在實際工作中,狠抓制度的落實,嚴格制度的執(zhí)行,有力地防止了主保護系統(tǒng)人為誤操作和故障的發(fā)生,從源頭上保證了主保護系統(tǒng)的安全性[2]。比如第4條規(guī)定,機組運行過程中,主保護必須全程投入;第5條規(guī)定,機組運行中主保護因故被迫退出運行時,必須由主管生產的副總經理或總工程師同意,制定落實可靠的安全運行措施,并在8 h內恢復;第12條規(guī)定,熱控主保護投退,由分部專工負責操作并設監(jiān)護人,操作前應做好危險點分析,并對操作的正確性負責。

      3.2 提升日常巡迥檢查質量,每日必查主保護設備,發(fā)現(xiàn)異常及時處理

      為了提高巡迥檢查的效果,分部制定了《巡迥檢查制度》,制度要求各班組每天對燃機、煤機相關主保護的設備進行仔細檢查。包括以下幾方面:①主保護系統(tǒng)硬件,包括就地設備(測點、探頭、變送器、壓力開關等)、TSI機柜、ETS機柜等;②主保護系統(tǒng)軟件,包括DCS系統(tǒng)、DEH系統(tǒng)、TSI系統(tǒng)、ETS系統(tǒng)的DPU、卡件、通信模件等的運行狀況;③外部環(huán)境,包括工程師站、電子設備間、就地端子箱、就地設備等的溫度、濕度檢查記錄,對空調運行情況檢查;④對相關設備的電源系統(tǒng)進行檢查,保證雙路電源全部正常,發(fā)現(xiàn)異常需及時匯報給班組、分部。

      3.3 機組檢修及調停時間超過15 d,對熱控主保護系統(tǒng)性能及參數(shù)進行全面試驗

      分部根據(jù)相關規(guī)程及規(guī)范要求,制定了《熱控分部DCS系統(tǒng)定期試驗制度》,要求機組大、小修及調停時間超過15 d,需對熱控主保護系統(tǒng)性能及參數(shù)進行全面試驗,并嚴格執(zhí)行。

      對熱控主保護系統(tǒng)性能及參數(shù)全面試驗包括以下幾方面:①必要時對相關機柜及卡件柜進行清灰工作;②對主保護系統(tǒng)相關的電源進行切換試驗;③必要時對相關的就地設備、延伸電纜、前置模塊等進行檢查、校驗;④對信號電纜的絕緣進行檢查;⑤對相關邏輯進行檢查和試驗;⑥對DPU、卡件模塊等冗余模件進行切換試驗;⑦模擬動作信號,檢查主保護動作情況;⑧檢查相關的硬接線回路、繼電器、按鈕等設備。

      4 結論

      通過提高熱控主保護可靠性,機組的安全穩(wěn)定運行得到了充分保障。在今后的工作中,將一如既往對監(jiān)測其他電廠發(fā)生的熱控主保護事故,認真排查設備隱患,把事故苗頭消滅在萌芽狀態(tài)。并不斷汲取行業(yè)內的先進經驗和做法,不斷提升熱控主保護系統(tǒng)的性能。

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