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      脫異丁烷塔進料位置的優(yōu)化節(jié)能改造

      2021-11-29 00:58:34高帥帥陳生友
      化工技術與開發(fā) 2021年11期
      關鍵詞:異丁烷異丁烯丁烷

      寧 丹,高帥帥,陳生友

      (山東京博石油化工有限公司,山東 濱州 256500)

      1 異丁烷和異丁烯

      異丁烷是一種重要的化工原料,是制備甲基丙烯腈或甲基丙烯酸的重要原料,也可作為許多化工生產(chǎn)過程的促進劑、冷凍劑等。異丁烷可以與混合C4中的烯烴發(fā)生烷基化反應,生產(chǎn)高辛烷值的汽油組分;也可用于制備環(huán)氧丙烷、異丁烯等化工原料。異丁烷經(jīng)氧化、脫水步驟,可以制備碳酸二甲酯[1-2]。

      異丁烯也是一種重要的有機化工原料,主要用于制備甲基叔丁基醚(MTBE)、丁基橡膠、聚異丁烯等。此外,異丁烯也可用于合成甲基丙烯酸甲酯(MMA)、異戊二烯、叔丁胺、ABS樹脂等有機原料和精細化學品。在傳統(tǒng)工藝中,異丁烯的主要來源為石腦油蒸汽裂解制乙烯裝置的副產(chǎn)C4餾分和煉廠催化裂化(FCC)裝置的副產(chǎn)C4餾分。以上混合C4餾分含有多種氧化物和硫化物雜質(zhì),這些雜質(zhì)會使催化劑中毒失活,腐蝕生產(chǎn)設備,影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

      利用異丁烷脫氫制異丁烯,可將廉價的烷烴轉化成高附加值的烯烴,同時為煉廠提供廉價的氫氣,減少了烯烴生產(chǎn)對裂解過程的依賴,提高了汽油資源的綜合利用水平。此工藝制得的異丁烯雜質(zhì)少、純度高,可滿足對高純異丁烯原料的需求[3-4]。

      2 裝置概況

      京博石化25萬t·a-1混合脫氫裝置,采用世界最先進的美國UOP的Oleflex混合脫氫技術,以工廠現(xiàn)有的醚后液化氣與氣分丙烷為原料,生產(chǎn)高附加值的丙烯、MTBE、異丁烯等化工產(chǎn)品。

      裝置包括丁烷精制、異構化反應、脫氫反應、產(chǎn)物分離等單元?;旌隙⊥檫M丁烷精制提純后,先去ORU進行脫氧提純,接著進CSP(全烯烴飽和),將物料中的少量烯烴完全飽和為烷烴(正丁烷和異丁烷)后,進入DIB(脫異丁烷塔)。在DIB中,將異丁烷分離后,正丁烷出來去異構化單元轉化為異丁烷,再回到DIB。DIB塔頂純度97.3%的異丁烷物料去脫氫(OLEFLEX)。

      丙烷原料經(jīng)丙烷脫氧、保護床、脫汞保護床、干燥器等工序提純除雜后,進入進料脫丙烷塔,達到要求的純度后,與DIB分離得到的異丁烷合并后送入Oleflex單元。

      丙烷物料和丁烷物料經(jīng)脫氫反應后,得到丙烯、異丁烯、未反應的丙烷、異丁烷、副反應生成的重組分(主要為兩分子聚合生成的一些苯環(huán))、裂解反應生成的C1和C2,以及催化劑帶出的氯化物和注硫分解產(chǎn)生的硫化氫。這些物料首先進入接觸冷卻器將重組分除去,然后去產(chǎn)物壓縮機壓縮后,進入脫氯罐除去氯化物,再經(jīng)過干燥器除去微量的水和硫化氫,再進冷箱將氫氣分離。液體產(chǎn)品首先進行選擇性加氫(SHP),將反應產(chǎn)生的二烯烴飽和成單烯烴,然后進入產(chǎn)物分離單元。

      在產(chǎn)物分離單元,丙烯產(chǎn)品外送,C4組分(包括異丁烷和異丁烯)送往MTBE裝置,丙烷被循環(huán)送回脫氫進料繼續(xù)反應,輕組分則被送往燃料管網(wǎng)。C4組分進入MTBE裝置,與甲醇混合反應生成MTBE,其中的異丁烯被反應掉,異丁烷則作為本裝置的醚后C4,循環(huán)送回脫氫裝置的C4進料部分去反應。

      3 脫異丁烷塔及工藝介紹

      混合丁烷先進入丁烷精制單元進行提純,將其中的微量硫和氯通過脫硫保護床脫除,再進入ORU(脫氧提純單元)進行脫氧提純,以脫除含氧化合物及水。接著進入CSP(全烯烴飽和)加氫反應器,將物料中的少量烯烴完全飽和為烷烴(正丁烷和異丁烷)。飽和后的正丁烷和異丁烷進入DIB(脫異丁烷塔)。脫異丁烷塔一方面將異丁烷源源不斷地送入脫氫反應(Oleflex)單元,經(jīng)過脫氫反應后得到異丁烯;另一方面,在塔的第112層,正丁烷餾出后通過P708送入異構化單元,在這里,正丁烷被轉化為異丁烷,而異丁烷又被送回到脫異丁烷塔進行分離。

      脫異丁烷塔內(nèi)部有大量塔盤(超過100層),其用途是從設備進料以及穩(wěn)定反應塔產(chǎn)品中回收異丁烷產(chǎn)品。由于正丁烷和異丁烷的沸點非常相近,很多情況下,該脫異丁烷塔會配備多降液管塔盤,用于提供比傳統(tǒng)塔盤更高效的傳質(zhì)和更小的塔盤間距。新鮮丁烷進料會進入塔中部附近。穩(wěn)定塔的塔底產(chǎn)物或新鮮進料的進料點的選擇,取決于實際設計方案。脫異丁烷塔的進料流含有較多的異丁烷時,使用上進料點;含較少異丁烷時使用下進料點。進料流和回流通過噴頭進入塔內(nèi)。脫異丁烷塔的另一個非常重要的功能,是消除反應塔進料中的重餾分。塔底側餾分對于該功能也很重要,必須謹慎設置,要保證脫異丁烷塔側餾分中的正丁烷能夠滿足規(guī)范要求。

      4 裝置現(xiàn)狀分析

      脫氫裝置脫異丁烷塔的新鮮進料為MTBE醚后C4和新鮮C4。這兩股物料混合后,經(jīng)過精脫硫、脫氧、加氫飽和后,進入DIB塔的第42層塔盤。循環(huán)料由第112層塔盤抽出,異構化后返回第70層。對各路進料的組分進行對比,醚后C4中異丁烷含量為90%左右,新鮮進料C4中異丁烷含量在40%左右,循環(huán)料C4中異丁烷含量在60%左右。新鮮料中異丁烷的含量較低,根據(jù)分離原理,為得到純度較高的異丁烷,需要增加塔器的回流,進而增加了塔底的蒸汽用量,浪費了能耗。

      5 模擬分析

      通過模擬計算,探索通過調(diào)整進料方式實現(xiàn)節(jié)約能耗的可行性。改變烷烴脫氫DIB塔C703物料的進料方式,醚后C4走原流程,進DIB塔的第42塊塔盤,新鮮丁烷與穩(wěn)定塔塔底(經(jīng)異構化反應器后)的兩股物料混合后,進入DIB塔的第70層塔盤,模擬計算調(diào)整進料方式后C703的操作參數(shù)、能耗和產(chǎn)品,結果見表1、表2。

      表1 C703關鍵操作參數(shù)調(diào)整前后對比

      表2 主要物料指標對比表

      從表1和表2的對比分析結果可以看出,調(diào)整進料方式后,在模擬的操作參數(shù)下,各個關鍵物流的性質(zhì)基本保持不變。進料方式變化后,主要調(diào)整的參數(shù)是回流比,回流比可由目前的6降至3.42,塔底的熱負荷相應地由11152kW降至8954kW。同時,進料方式的變化,會導致塔內(nèi)的氣液相負荷分布發(fā)生較大的變化。對調(diào)整進料方式后的DIB塔內(nèi)的水力學表現(xiàn)進行校核,結果見圖1。水力學的校核結果顯示,調(diào)整后,塔內(nèi)各段均在合理的操作范圍內(nèi),水力學表現(xiàn)良好。

      圖1 C703調(diào)整進料后水力學的校核結果

      經(jīng)過模擬分析,得出如下結論:1)改變進料方式后,在保證產(chǎn)品質(zhì)量不變的前提下,C703的回流可以降低,對應的塔底負荷降低2198kW,換算成0.35MPa的蒸汽,可降低蒸汽用量 4t·h-1;2)調(diào)整后,C703塔內(nèi)的水力學表現(xiàn)良好,可以滿足分離需求;3)調(diào)整后,新鮮碳四與醚后碳四應分別進入CSP。優(yōu)化方案實施的前提,是增加1臺CSP反應器。

      6 改造方案

      經(jīng)模擬核算,項目的經(jīng)濟效益較好,可以節(jié)約蒸汽用量,降低裝置能耗,因此在現(xiàn)有的基礎上,將新鮮料由42層進料改為與循環(huán)料一起從70層進料。

      通過數(shù)據(jù)累積分析,新鮮進料中的含氧化合物較低,經(jīng)過前路的精制后基本能達到加氫催化劑和異構化催化劑的要求,因此無需新增脫氧單元。要加強對原料指標的監(jiān)控,當出現(xiàn)異常時,通過跨線即可改回原流程。加氫精制單元需要新增設備,以去除新鮮進料中的少量烯烴。根據(jù)現(xiàn)有的設備狀況,進料罐、加氫反應器等設備可以利舊,只需將反應器進料泵更換為高揚程泵即可。新增設備為閃蒸罐、水冷器、丙烯冷卻器、進料泵各1臺,以及若干管線 (圖 2)。

      圖2 改造后的裝置流程圖

      7 改造效果

      裝置2021年4月、5月停工,2021年7月DIB進料優(yōu)化項目投用。表3是脫異丁烷塔的蒸汽消耗表,可以看出,脫異丁烷塔的蒸汽流量由16t·h-1降低至 12t·h-1,蒸汽消耗量下降 4t·h-1。

      表3 脫異丁烷塔蒸汽消耗表

      通過模擬分析及核算,改變混合烷烴脫氫裝置脫異丁烷塔的進料方式,并對工藝流程進行改動后,脫異丁烷塔的分離負荷得以降低,實現(xiàn)了節(jié)能降耗,脫異丁烷塔的蒸汽消耗降低4t·h-1,經(jīng)濟效益顯著。

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