張晨旭
摘要:隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,人們越來越重視天然氣蒸汽轉(zhuǎn)化制氫工藝。在該工藝之中,對于節(jié)能降耗技術的改造尤為重要。基于此,本篇文章主要對天然氣轉(zhuǎn)化制氫裝置節(jié)能降耗技術改造進行深入分析和探討。
關鍵詞:天然氣蒸汽;轉(zhuǎn)化制氫裝置;節(jié)能降耗技術
前言
在我國,對于天然氣蒸汽轉(zhuǎn)化制氫這一工藝而言,已經(jīng)非常成熟,而且大部分的國外企業(yè),在制氫的過程中,也會采用此裝置。對比煤制氫,天然氣制氫,不但具備投資少和能耗低的優(yōu)勢,還不會帶來很大的環(huán)境污染,且整體的二氧化碳排放量也非常少。為了使裝置的經(jīng)濟效益進一步提高上來,必須要改造節(jié)能降耗方面的技術,更大程度的滿足社會發(fā)展需要。本文以冷凝液利用和提高脫鹽水站收率以及PSA-H2尾氣二氧化碳提純利用這三個方面為切入點,開展節(jié)能降耗技術的深入改造,使裝置的整體經(jīng)濟效益得到了根本性的提升。
1、工藝冷凝液回收
1.1現(xiàn)狀分析
從實際的生產(chǎn)要求出發(fā),若整個裝置的負荷,達到了最大的限度,那么剩余的水蒸氣總量,大約可以達到8t/h,而且對于該部分的水蒸氣而言,可以基于轉(zhuǎn)化器的冷卻,進一步實現(xiàn)冷凝。在進行壓力調(diào)整的過程中,將大量的二氧化碳溶解了進來,與此同時,整個工藝內(nèi)部的冷凝液,表現(xiàn)出來的狀態(tài),也為酸性,進而會腐蝕到設備,因此,無法將其作為原水,進行直接的應用,也正式由于這一因素,才導致大量的冷凝水,必須要直接排入到外界,導致大量的水資源被浪費。若調(diào)整工藝的冷凝液PH值,到5左右,而且實際的電導率,達到10-20左右,那么這兩者存在的問題,就是比例嚴重超標,以這一問題為出發(fā)點,需要對PH值過高的問題進行解決,只有如此,才能滿足實際需要。
1.2改進措施
第一點,將一條管線鋪設進來,主要作用,就是引出冷凝液,通過對專用管線的鋪設,使冷凝液全部印出來;第二點,將一臺氣液分離器增設進來,通過該設備的添加,可以充分排出冷凝液氣體,以冷凝氣體的實際數(shù)量和具體特征為依據(jù),對匹配型號進行合理選擇;第三點,就是將一臺解吸塔設置進來,通過吸收塔的設置,使二氧化碳和融合二氧化碳的炮和蒸汽壓傳質(zhì)全面實現(xiàn),對酸性氣體二氧化碳進行全面脫除,最終實現(xiàn)調(diào)整電導率,提高PH值由以往的5到7,進而使冷凝液在處理之后,可以根本性的達到脫鹽水的要求和標準,最終獲取到成品。在整個過程中,還要將可燃氣體的控制工作做好,通過企業(yè)分離器的設置,分離可燃氣體,確保在反應過程中,避免進入大量的可燃氣體。在設計解吸塔的過程中,還要將除沫器兼顧好,通過除沫器的應用,可以根本性杜絕氣流外溢,使液體的處理環(huán)境得到充分凈化。將適當?shù)墓に噾眠M來。實現(xiàn)冷凝處理之后,需要針對不滿足指標的液體,開展引流措施,確保其可以進入到二級反滲透膜之中,隨后,以制氫裝置的脫鹽水系統(tǒng)為依據(jù),處理工藝冷凝液,并且對工業(yè)冷凝液進行全面回收,使生產(chǎn)效率根本性提升上來,同時,還要將其作為重要的脫鹽水,使冷凝液的回收率提升上來,這樣就可以避免浪費水資源,使改造效果大幅度提升上來。
1.3改造后節(jié)能降耗評價
在改造之前,過剩的水蒸氣量為8t/h,實際的軟化鹽脫鹽回收率達到94%,在實施改造之后,整體的回收率可以高達98%以上,而且節(jié)約的水資源和電費,合計在一起,可以達到82萬元。
2、提高脫鹽水收率
2.1現(xiàn)狀分析
對于制氫裝置而言,在處理脫鹽水的過程中,大部分情況下,都會將反滲透的技術原理應用進來,依據(jù)反滲透,對大部分的鹽分和雜質(zhì)進行脫除,與此同時,將相應的脫鹽水提供給制氫裝置。制氫裝置將軟化水應用進來的過程中,一般情況下,夏季水溫都為三十攝氏度,冬季水溫為二十攝氏度,但是后來,相關企業(yè),進行了水井調(diào)整,導致溫度明顯降低,這樣,進一步降低了脫鹽水的水量,導致稅收率也進一步減少。
2.2改進措施
針對原有的管線路,開展全面系統(tǒng)的技術改造,將原水預熱處理裝置增設進來,使原水的問題得以提升,并且通過此種方式,使?jié)馑呐欧帕窟M一步降低,進而提升產(chǎn)水量。
2.3應用技術特點
在進行原水預熱處理的過程中,需要對副線埋設的問題進行充分的考慮,以原水的溫度為依據(jù),將合適的預熱處理設備選取進來,并且基于預熱器故障背景,不對預熱器進行繼續(xù)應用,進而使使用便捷性得到根本性提升。首先,由于杰志不同,在換熱的過程中,會導致實際的溫差進一步擴大,因此,應對換熱器帶來的不良沖擊進行盡可能的減少,并且將減溫減壓的設備,配備到板式換熱器的入口位置;其次,就是在使用裝置的過程中,很有可能會出現(xiàn)一些副產(chǎn)物,而這些副產(chǎn)物會防空低壓蒸汽,因此,必須要第一時間進行調(diào)控;最后,就是將遠傳溫度報警裝置設置了進來,可以以具體的現(xiàn)實要求為依據(jù),進行隨時隨地的調(diào)節(jié)。
2.4效益評價
在全面改造完成之后,發(fā)現(xiàn),基于原水溫度的進一步提升,相應的滲透液流量增加態(tài)勢非常明顯,此時的產(chǎn)稅收率得到了根本性的提升,同時,也有效的控制了水資源浪費的問題。
3、PSA-H2尾氣二氧化碳提純改造
3.1現(xiàn)狀分析
對于天然氣制氫裝置而言,其尾氣含有的二氧化碳可以達到百分之三十,那么對于原設計的尾氣部分而言,將燃料氣直接進入燃燒系統(tǒng)這一處理方式采用的進來,其中,對于二氧化碳而言,其具備不可燃性,所以,若進行直接排走,會直接降低整體的內(nèi)能,導致嚴重的浪費。
3.2改進措施
以實際的生產(chǎn)需求為依據(jù),將PSA-H2尾氣處理設備添加進來,對于該設備而言,其可以使二氧化碳的轉(zhuǎn)變?nèi)鎸崿F(xiàn),并且可以根本性滿足精脫氣效果,尤其是整體的一氧化碳含量較低的背景下,也可以充分實現(xiàn)轉(zhuǎn)化,進而保證熱量避免流失。
3.3改造后效益評價
在全面改造之后,以年為計量單位,整體的二氧化碳產(chǎn)值可以達到340萬元,經(jīng)濟效益明顯大幅度增加。通過空氣降低工藝冷凝液處理技術的應用,可以使二氧化碳的分壓處理全面實現(xiàn),同時,還可以將冷凝液中的二氧化碳及時的脫除掉,為制氫裝置實現(xiàn)綜合的循環(huán)利用奠定堅實的基礎。通過對原水溫度的提升,可以使反滲透膜的綜合滲透率得到根本性的保證,這樣,就可以使?jié)馑呐欧帕窟M一步降低,不僅如此,提升回用率,也可以是水資源的浪費得以降低,提升綜合摻水收率。而將PSA-H2尾氣處理設備應用進來,可以使二氧化碳高效提純目標進一步實現(xiàn),這樣,就可以避免二氧化碳排放,導致大量的熱量被帶走,根本性提高內(nèi)部轉(zhuǎn)化率,滿足生產(chǎn)要求。根據(jù)相應的效益評價,可以發(fā)現(xiàn),對于第一項改造措施而言,可以增加82萬的經(jīng)濟效益,第二項目改造增加了24萬的經(jīng)濟效益,第三項改造措施,增加的經(jīng)濟效益最高,達到了340萬,合計為446萬元,由此可見,通過這一些列的改造措施,可以根本性提高經(jīng)濟效益,值得廣泛推廣并應用。
4、結(jié)束語
總而言之,對于天然氣制氫企業(yè)而言,通過對循環(huán)經(jīng)濟的大力發(fā)展,將清潔生產(chǎn)技術大幅度應用進來,應用節(jié)能技術改造措施,可以達到非常好的效果,根本性提升經(jīng)濟效益。從整體角度來看,我國的天然氣蒸汽裝置越來越多,種類也越來越多樣化,在現(xiàn)實中面臨的能源壓力也越來越大,為了更好的滿足社會需求,實現(xiàn)全面發(fā)展,只有改造天然氣蒸汽制氫裝置,才能根本性達成節(jié)能降耗目標,使生產(chǎn)成本大幅度降低,獲取更大的經(jīng)濟效益。
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