劉獻良,夏福慶,張國棟,夏咸喜
(1.蘇州熱工研究院有限公司,江蘇 蘇州 215004;2.華能寧夏大壩電廠四期發(fā)電有限公司,寧夏 青銅峽 751607)
Super304H和HR3C均為日本研發(fā)的用于超(超)臨界機組的奧氏體耐熱鋼,其牌號分別對應于ASME SA-213標準中的S30432和TP310HCbN。Super304H是在TP304H的基礎上,通過降低Mn含量上限,加入約3% Cu、0.45%Nb和微量的N,而得到的一種具有較高的高溫性能和抗高溫氧化性的耐熱鋼,其通過服役過程中產(chǎn)生細小彌散的富銅沉淀相,而達到強化基體的目的[1-3]。HR3C鋼是在TP310的基礎上復合添加了Nb、N合金元素而開發(fā)的一種新型的奧氏體耐熱不銹鋼,HR3C鋼通過服役過程中在晶界和晶內析出MX、CrNbN以及M23C6等多種碳氮化物使鋼基體得到強化[4-7]。兩種材料均具有較高的熱強性、抗高溫氧化性能而廣泛用于超(超)臨界機的受熱面高溫段。
某電廠鍋爐裝機容量660MW,主蒸汽管道壓力28.04MPa、溫度593℃;再熱器管道壓力5.01MPa、溫度611℃。再熱器受熱面分為兩級,即低溫再熱器和末級再熱器。末級再熱器采用順流布置,沿爐寬排列68片,橫向節(jié)距為275mm,前屏出入口管每片管組采用11根管,管排最外圈管子管徑為Φ60mm,其余管子均為Φ57mm,縱向節(jié)距均為110mm。末級再熱器主要材料為Super304H,外三圈為HR3C。鍋爐并網(wǎng)運行約2900h時,爐管泄漏報警裝置報警。停爐檢查發(fā)現(xiàn),末級再熱器管排前屏出口13排第4根管子(編號13-4;材料為Super304H)出現(xiàn)爆口。與上述爆口管13-4臨近的14排第2根管子(編號14-2;材料HR3C)與固定塊焊接的熔合線處開裂。通過對兩失效管開展宏觀檢查、化學成分分析、力學性能測試、金相檢驗等試驗,結合管段的服役工況、結構特點等,對兩管段的失效原因進行分析。
通過對兩相鄰失效管段宏觀檢查,初步確定兩管失效的先后順序及失效行為是否具有相關性,同時對失效的原因進行初步判斷。
采用OPTIMA2100DV型全譜只讀等離子發(fā)射光譜儀進行化學成分分析,查看管子材料化學成分是否合格;標準:ASME SA-213《鍋爐、過熱器和換熱器用無縫鐵素體和奧代體合金鋼管子》。
采用MTS Landmark370液壓伺服測試系統(tǒng)進行壓扁試驗、采用HBS-3000型數(shù)顯布氏硬度計進行布氏硬度測試、采用100kN AG-IC島津電子萬能材料試驗機進行拉伸性能測試,分析材料力學性能是否符合標準規(guī)定,是否出現(xiàn)了性能的顯著下降。
采用Zeiss Axiovert 200MAT倒置萬能材料顯微鏡進行管子基體金相組織分析及焊縫微觀分析,確認管子金相組織是否正常,焊接接頭是否存在微觀缺陷。
采用TESCAN VEGA TS 5136XM/ Integrated EDS & EBSD掃描電子顯微鏡及能譜一體化分析系統(tǒng)及ZEISS Sigma 300場發(fā)射掃描電子顯微鏡進行斷口分析、焊縫金屬能譜分析、基體顯微組織SEM高倍分析,以分析斷口性質、焊材是否錯用、及金屬基體中碳化物的析出情況。
爆口管13-4爆口宏觀照片如圖1所示。爆口張開較大,開口長度約200mm。爆口一側吹損減薄明顯,邊緣呈鋒利的刀刃狀,另一側則無明顯減薄,邊緣粗糙;斷口截面可以看出由減薄側向無明顯減薄側形成放射擴展線。吹損面與未吹損面之間存在一條沿管段縱向的平直分界線,表明造成其吹損的氣流源應為一條平行于上述分界線的縫隙。由此可以判斷,該管段為縱向的狹長氣流吹損減薄而導致的爆管,而并非首先失效管。固定塊焊縫開裂管14-2焊縫位置宏觀形貌如圖2所示。
裂紋主要沿固定塊與管段焊接熔合線位置擴展,主裂紋沿縱向呈縫隙狀,表明上述爆口管13-4應為該管段開裂后的氣流吹損導致爆管。焊縫表面焊趾處發(fā)現(xiàn)多處咬邊缺陷,部分裂紋從明顯的咬邊缺陷處開始形成并擴展。此外,固定塊的端部與母管焊接的焊趾處夾角極小,呈銳角過渡,且過渡處已形成微裂紋,焊縫外觀成形不佳。由于固定塊焊縫開裂管14-2為首先失效件,因此以下試驗分析針對該首先失效管14-2管段進行。
圖1 管13-4爆口宏觀形貌
圖2 管14-2裂紋宏觀形貌
對材質HR3C的開裂管14-2進行化學成分分析,結果如表1所示。從表1可知,母管化學成分符合ASME SA-213對HR3C(TP310HCbN)化學成分限值要求。母管與固定塊的焊縫較小,不易取樣進行化學成分分析,采用掃描電子顯微鏡及能譜一體化分析系統(tǒng)對焊縫金屬取樣進行能譜半定量分析,結果如圖3所示。
表1 管14-2化學成分分析結果(質量分數(shù)/%)
結果可見,母管與固定塊焊接所用焊材為鎳基合金焊材,也符合HR3C受熱面管的焊接選材要求。
對管14-2取全壁厚弧形進行拉伸試驗、環(huán)狀硬度試驗及環(huán)狀壓扁試驗,結果如表2及圖4所示。
表2 力學性能測試結果
圖3 焊縫金屬能譜分析結果
14-2管段硬度值、室溫拉伸和高溫(650℃)拉伸性能均滿足ASME SA-213標準要求,而壓扁性能試驗的試樣在完整性壓扁階段則出現(xiàn)開裂。
圖4 壓扁試驗照片
在掃描電鏡下對室溫和高溫拉伸斷口微觀分析可以看出,室溫和高溫拉伸斷口宏觀上均未見明顯的塑性變形,室溫拉伸斷口宏觀上呈粗糙的顆粒狀,微觀上呈冰糖狀沿晶脆斷形貌;高溫拉伸斷口宏觀上也較為粗糙,微觀上呈沿晶加晶面韌窩的斷裂形貌??梢?,該服役2900h的HR3C管段存在明顯的脆性。
圖5為焊縫附近母材管段的顯微組織形貌,從圖5可知,母材金相組織為奧氏體+孿晶,碳化物在晶內較少,主要在晶界分布,晶界出現(xiàn)粗化,掃描電鏡SEM照片中可以明顯看出碳化物在晶界的析出情況。在主斷口附近金相檢驗還發(fā)現(xiàn)較多沿晶擴展的微裂紋,如圖6所示。
圖7為母管與固定塊焊接的焊趾處咬邊缺陷形貌,沿晶裂紋在咬邊缺陷的底部形成并擴展。
圖5 焊縫附近母材管的顯微組織形貌
圖6 主斷口附近沿晶微裂紋形貌
圖7 焊趾處咬邊缺陷形貌
將裂紋管14-2沿裂紋處切開,利用掃描電鏡對斷口表面微觀觀察,如圖8所示。從圖8可以看出,斷口表面有氧化腐蝕,但仍能看出整個斷口均呈現(xiàn)出典型的沿晶斷裂特征,表明斷口位置在高溫開裂時存在較大的脆性。
圖8 斷口在掃描電鏡下的微觀形貌
通過對兩失效管段的檢驗分析得知,TP310HCbN材質的14-2管首先沿母管與固定塊焊接的熔合區(qū)開裂,管內高溫高壓蒸汽沿裂縫溢出后對臨近Super304H材質的13-4管造成了吹損,導致后者減薄嚴重,當其壁厚減薄量過大,剩余壁厚不足于承受管內介質壓力時,引起其爆管的發(fā)生。對于管14-2焊接熔合區(qū)原因,主要與材料自身的脆化和焊接缺陷及結構布置等外在因素有關。
(1)材料的脆化因素
對HR3C材質的首先失效管段14-2理化性能檢驗表明,管段化學成分、硬度值、室溫和高溫(650℃)拉伸性能均滿足相關標準要求。管段壓扁試樣試驗過程中出現(xiàn)開裂,室溫拉伸斷口為典型的冰糖狀沿晶脆性斷口,高溫拉伸斷口為沿晶+韌窩形貌,裂紋取樣的斷口SEM形貌也顯示其為典型的沿晶形貌,上述特征反映出該HR3C管段具有顯著的脆性。
HR3C材料在650℃左右服役時,細小彌散的MX碳化物在晶內不斷脫溶析出,而粗大的M23C6碳化物及少量的NbCrN等則會在晶界呈半連續(xù)的網(wǎng)狀分布。研究[8-10]表明,HR3C鋼在650℃下時效約500h后,在光學顯微鏡下就能觀察到M23C6相呈網(wǎng)狀析出,約1000h時,析出相就會在晶界呈粗大的網(wǎng)狀分布。隨著運行時間的增加,晶界網(wǎng)狀碳化物逐步由半連續(xù)狀趨向于連續(xù)狀分布,晶界加寬,界面結合強度降低。晶界連續(xù)狀的M23C6的析出,割裂了金屬基體的連續(xù)性,在晶粒變形時,由于晶界和晶內變形傳遞的不協(xié)調,使得晶界產(chǎn)生應力集中,在較大應力作用下時,裂紋源優(yōu)先在晶界萌生,導致沿晶開裂[11-14]。可見,HR3C鍋爐受熱面管在短期服役后即可發(fā)生明顯脆化。此外,在HR3C鋼中,晶界除了M23C6等碳化物析出外,大量的σ脆性相(FeCr相)的析出也進一步加劇了HR3C材料的脆性[15-16]。通多對大量HR3C鍋爐受熱面失效案例[17-19]的總結可以看出,服役過的HR3C受熱面管的失效均表現(xiàn)出沿晶脆性開裂或脆斷特征??梢姡琀R3C材料高溫服役后的脆性問題是導致HR3C材料開裂的重要內因,應當引起重視。
(2)焊接與結構因素
受熱面母管固定塊焊縫熔合區(qū)存在咬邊、未熔合等焊接缺陷,焊縫整體焊接質量不佳,裂紋優(yōu)先在焊接缺陷位置形成并擴展。咬邊減少了焊接接頭母材的有效截面積,并在咬邊的凹槽底部形成應力集中,當咬邊缺陷的底部較為尖銳時,這種應力集中的程度將更為明顯。脆性狀態(tài)下的材料,任何形式的咬邊都會增加脆斷的風險,對于一些高強度材料或厚壁焊件,咬邊缺陷的容許值極低,甚至不允許有咬邊缺陷[20]。此外,固定塊的端部與母管焊接的焊趾處夾角極小,呈銳角過渡,這種尖銳的過渡,也容易導致應力集中,誘發(fā)裂紋的萌生。HR3C鋼本身合金元素含量較高,焊接性較差,焊接工藝不當時容易產(chǎn)生氣孔、未熔合、未焊透等缺陷,同時,HR3C鋼的裂紋敏感性較高,容易產(chǎn)生熱裂紋、應力腐蝕開裂、焊接接頭的時效脆化和σ相脆化等缺陷[21-23]。
在鍋爐受熱面管屏,固定塊或滑塊與母管焊縫開裂的情況時有發(fā)生[24-26],其主要原因有焊材選用不當及固定塊(或滑塊)與母管焊接熔合區(qū)結構應力較大等。本次分析結果顯示,母管與固定塊焊材選用鎳基焊材,符合設計及使用要求[27-28],因此可排除焊材選用不當?shù)膯栴}。固定塊在爐膛中起到固定管屏,防止管屏晃動的作用,在管內蒸汽流動的沖擊、管外煙氣的吹損沖擊下引起管屏振動、管屏溫度的變化引起的熱應力等作用下,管屏與固定塊的焊接接頭處必然產(chǎn)生應力集中,尤其是焊縫外觀質量較差時,這種應力集中極易導致裂紋沿脆性較大的HR3C母管開裂。
(1)HR3C材質的管子沿母管與固定塊焊接的熔合區(qū)開裂,管內高溫高壓蒸汽沿裂縫溢出后對Super304H材質的管子形成吹損,導致后者減薄嚴重,最終引起后者爆管。
(2)導致HR3C材質的管子焊縫開裂的原因為材料在高溫服役后發(fā)生脆化,在應力作用下容易導致裂紋沿晶界形成。同時,接頭焊接質量不佳,存在多處咬邊缺陷,且焊趾處過渡不光滑,增大了焊趾處(或熔合區(qū))應力集中程度。母管與固定塊焊接結構的特殊性,進一步加劇了焊接熔合區(qū)的應力集中程度,最終導致管子沿焊接熔合區(qū)發(fā)生脆性開裂。
針對上述分析結論,應從如下方面采取措施:
(1)優(yōu)化焊接工藝規(guī)程,加強和規(guī)范焊工焊接操作管理,以提高焊接接頭的表面成型及焊縫內部質量,避免在焊接結構中出現(xiàn)未焊透、未熔合、咬邊、裂紋等外觀缺陷,導致焊縫在服役過程中沿缺陷位置形成較高的應力集中。
(2)對現(xiàn)場爆管附近的相鄰位置固定塊焊縫進行普查,對存在咬邊、未熔合、裂紋等宏觀缺陷的焊縫及早將缺陷挖除并進行補焊修復。
(3)鑒于HR3C鋼高溫運行后的時效脆化現(xiàn)象,應將該鋼種的時效脆化行為作為重點進行監(jiān)督,例如,避免運行或檢修中造成管段碰撞、盡量降低管段的焊接及結構應力等。