牛浩 王新亭 許倩倩 國投欽州發(fā)電有限公司
傳統(tǒng)PID控制器由比例、積分、微分構成,時域表達式為:
具體推導方法請參考《一種內(nèi)反饋控制器 IFC 的研究與應用》[1]
由ICF構造新型積分器NI(即使用組合慣性濾波器ICF替換傳統(tǒng)的一階慣性濾波器FOIF)則新型積
ICF具有多種重要的用途,基于ICF的NI(積分作用)能有效的提高跟蹤值擾動的效率,基于ICF的ND(微分作用)能有效提高微分性能。基于P作用和NI 的NPI,在控制性能上包括在簡單性和工程易用性上較好的超越了PI控制?;贜PI和NPD的NCC,在控制性能上較好的超越了PID控制。
APC先控系統(tǒng)投用前的主要測試項目:
1.鍋爐主控-機組負荷/主汽壓力特性試驗
(1)控制機組負荷在預定的試驗負荷范圍(40%-50%Pe)并穩(wěn)定20min。
(2)在DCS設置機組負荷、主汽壓力、中間點溫度、燃料量、給水流量、總風量、鍋爐主控輸出、汽機主控輸出并記錄歷時曲線。
(3)鍋爐主控、汽機主控切至手動,給水主控投入自動。
(4)手動快速改變鍋爐主控5%,汽機主控保持不變。
(5)等在機組負荷、主汽壓力過渡到新的穩(wěn)定值。
(6)重復步驟4反方向改變鍋爐主控5%,汽機主控保持不變。
(7)等在機組負荷、主汽壓力過渡到新的穩(wěn)定值。
(8)提取數(shù)據(jù)并打印記錄。
2.汽機主控-流量特性試驗
(1)控制機組負荷在預定的試驗負荷范圍(40%-50%Pe)并穩(wěn)定20min。
(2)在DCS設置機組負荷、主汽壓力、中間點溫度、燃料量、給水流量、總風量、鍋爐主控輸出、汽機主控輸出并記錄歷時曲線。
(3)鍋爐主控切至手動,汽機主控、燃料、給水主控投入自動,此時,機組在汽機跟隨控制方式。
(4)保持鍋爐主控輸出不變,按照0.3MPa/min速率降低主汽壓力設定值,直到2個汽機高調(diào)閥全開。
(5)等待機組負荷、主汽壓力過渡到新的穩(wěn)定值。
(6)重復步驟4反方向按照0.3MPa/min速率增加主汽壓力設定值至原始值。
(7)提取數(shù)據(jù)并打印記錄。
3.給水流量-中間點溫度特性測試
(1)控制機組負荷在預定的試驗負荷范圍(40%-50%Pe)并穩(wěn)定20min。
(2)在DCS設置機組給水流量、燃料量、中間點溫度并記錄曲線。
(3)汽機主控、給水控制、燃料控制分別切至手動。
(4)手動快速增加給水流量60-100t/h,總風量、總燃料量保持不變。
(5)等待中間點溫度過渡到新的穩(wěn)定值。
(6)手動快速減少給水流量60-100t/h,總風量、總燃料量保持不變。
(7)等待中間點溫度過渡到新的穩(wěn)定值。
(8)提取數(shù)據(jù)并打印記錄。
過熱、再熱減溫水調(diào)門及擋板特性試驗不再詳細贅述。
APC先控系統(tǒng)包括鍋爐主控先控、給水主控先控、一、二、三級過熱氣溫先控、再熱氣溫微量噴水先控等控制回路。各回路主要采用以組合慣性濾波器ICF和常規(guī)DCS算法相結合的新型先進控制器APC-PID,其原理圖如圖1所示(以鍋爐主控為例圖1)。
圖1 鍋爐主控先控原理圖
APC先控系統(tǒng)采用 MODBUS通訊方式與DCS系統(tǒng)交換數(shù)據(jù),從而以類似擴展CPU的方式接入到DCS中,完成實際的優(yōu)化控制功能。
1. APC先控系統(tǒng)的軟、硬件平臺
硬件方面:APC先控系統(tǒng)選用施耐德P342020系列PLC為硬件平臺,系統(tǒng)采用“CPU模塊 + modbus通訊模塊”與DCS系統(tǒng)的LC卡進行數(shù)據(jù)通訊。
軟件方面:在 Unity Pro XL編程環(huán)境中采用ST語言開發(fā)了所有的高級算法模塊,并通過面向對象的封裝技術,建立了類似一般DCS系統(tǒng)的組態(tài)函數(shù)庫(但功能更為強大),之后可通過函數(shù)調(diào)用以類似DCS組態(tài)的方式完成具體機組負荷性能優(yōu)化工程的建立。
2.采用獨立硬件平臺的優(yōu)點
APC先控系統(tǒng)采用這種獨立于DCS系統(tǒng)的硬件平臺,采用APC先控后,整個優(yōu)化控制系統(tǒng)的調(diào)試過程十分簡單,由于不需要在DCS中反復在線下載控制組態(tài),調(diào)試過程中機組的安全性大大提高,完全避免了由于下載不當而導致機組跳機事故的發(fā)生;APC先控系統(tǒng)是作為一個擴充的分散處理單元融入整個DCS系統(tǒng)中,運行人員的操作方式保持不變;采用APC先控系統(tǒng)后,無須改變原有DCS中的控制策略,運行人員可方便地在原有控制方案和新的優(yōu)化控制方案之間無擾動地切換,增加了系統(tǒng)的靈活性和安全性。
圖2為APC先控系統(tǒng)硬件安裝效果,圖3為機組在AGC模式下啟停磨過程中的變負荷的運行曲線。
圖2 APC先控系統(tǒng)硬件安裝效果
圖3 AGC模式下升負荷(含啟磨)
結合圖3可以看出APC先控制系統(tǒng)在#4機組以20MW/min 速率下變負荷(包含啟停磨)的整體性能評價:
負荷控制:實際負荷按照設定變負荷速率變化,動態(tài)過程平穩(wěn),無振蕩,超調(diào)量較小。實際速率、響應延遲時間、動態(tài)控制偏差、穩(wěn)態(tài)控制精度均滿足要求。
主汽壓力控制:與滑壓設定值基本保持相同趨勢變化,動態(tài)過程平穩(wěn),無振蕩和過調(diào),平均實際動態(tài)偏差小于0.6MPa。
主汽溫度控制:主氣溫基本平穩(wěn),變負荷過程中的平均最大動態(tài)偏差小于 6℃,采用APC-PID參與主汽溫調(diào)節(jié),極大的減少超溫現(xiàn)象。
南方區(qū)域統(tǒng)一調(diào)頻輔助服務市場技術支持系統(tǒng)查詢結果如圖4:
圖4 AGC調(diào)頻模式下機組性能指標
國投欽州發(fā)電有限公司#4機組自2021年1月開始應用APC先控系統(tǒng)對機組協(xié)調(diào)性能進行優(yōu)化,經(jīng)過7天的調(diào)試后投入使用,經(jīng)過查詢南方區(qū)域統(tǒng)一調(diào)頻輔助服務市場技術支持系統(tǒng)數(shù)據(jù)(圖4)機組綜合性能指標K值在0.8左右,在火電機組中處于領先位置。
機組的協(xié)調(diào)控制狀況對發(fā)電廠的運營與發(fā)展有著很大影響。采用APC先控系統(tǒng)對發(fā)電機組進行控制,能夠有效提高發(fā)電機組的負荷調(diào)節(jié)性能,在機組參與AGC調(diào)頻過程中提高了主控制參數(shù)的穩(wěn)定性,避免出現(xiàn)超溫、超壓現(xiàn)象。