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      基夫賽特爐蒸汽干燥機(jī)改造實(shí)踐

      2021-12-22 11:47:22毛劍濤荊旭冬
      銅業(yè)工程 2021年5期
      關(guān)鍵詞:水份爐況賽特

      毛劍濤, 荊旭冬

      (江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司,江西 九江 332500)

      1 引言

      江銅鉛鋅公司采用基夫賽特直接煉鉛工藝生產(chǎn)粗鉛。此工藝可處理多種品位的鉛精礦、鉛鋅混合礦、鋅冶煉廠產(chǎn)出的浸出渣、廢鉛蓄電池糊、以及各類含鉛煙塵。由于基夫賽特?zé)掋U對(duì)原料適應(yīng)廣泛,運(yùn)行成本較低,滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,所以該冶煉工藝具有良好的發(fā)展前景[1]。

      基夫賽特直接煉鉛工藝屬于閃速熔煉,利用純氧冶煉技術(shù),強(qiáng)化熔煉過(guò)程,主要反應(yīng)過(guò)程發(fā)生在豎爐內(nèi),爐料在豎爐內(nèi)呈懸浮狀態(tài),通過(guò)熱量傳遞、質(zhì)量傳遞、流體流動(dòng)和多相多組分間的化學(xué)反應(yīng)綜合而成的復(fù)雜過(guò)程,完成硫化物離解、煙灰的熔化分解及熔煉造渣。

      基夫賽特法對(duì)處理物料的水份有明確要求:含水率<1%[2]??刂茽t料水份,防止?fàn)t料中水分蒸發(fā)在其周圍形成一層“氣膜”,造成爐料與氧氣不能有效的接觸,所以基夫賽特爐料必須進(jìn)行干燥處理。

      2 原有蒸汽干燥機(jī)簡(jiǎn)介

      2.1 物料干燥流程

      濕的礦料經(jīng)配料工序由皮帶運(yùn)輸至蒸汽干燥機(jī)入口,通過(guò)螺旋進(jìn)料機(jī)均勻連續(xù)地加入到蒸汽干燥機(jī)內(nèi),同時(shí)飽和蒸汽通入蒸汽干燥機(jī)內(nèi)部的換熱管內(nèi)[3]。物料在蒸汽干燥機(jī)的旋轉(zhuǎn)推動(dòng)下,一邊推進(jìn),一邊與蒸汽干燥機(jī)換熱管進(jìn)行換熱,蒸發(fā)物料的水分,當(dāng)物料推移至蒸汽干燥機(jī)的出口時(shí),物料的含水量降至1%以下,完成干燥作業(yè)。流程圖見(jiàn)圖1。

      圖1 物料干燥流程圖

      2.2 蒸汽干燥機(jī)設(shè)備性能及結(jié)構(gòu)特征

      表1 設(shè)備性能參數(shù)表

      蒸汽干燥機(jī)屬于間接加熱設(shè)備,換熱管是蒸汽干燥機(jī)的主要換熱面,以同心圓方式均布,貫穿筒體[4]。換熱管以特殊形式安裝在筒體內(nèi),一端采用膨脹焊接固定,另一端為保證自由膨脹而不固定。因換熱管長(zhǎng)度大,特在蒸汽干燥機(jī)的筒體內(nèi)布置支撐組件。此設(shè)備的主要特點(diǎn)是處理量大,操作彈性大,密封性能好,傳熱間接接觸,無(wú)著火危險(xiǎn),可靠性高[5]。

      3 存在的問(wèn)題

      原設(shè)計(jì)基夫賽特爐原料水份為8%~10%[6],近年來(lái)受市場(chǎng)因素影響,鉛原料由水份低的進(jìn)口礦轉(zhuǎn)換為高水份的地方礦,在處理這些高水份物料的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)蒸汽干燥機(jī)生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到最大,但是干燥產(chǎn)出的爐料水分無(wú)法達(dá)到<1%的控制指標(biāo),導(dǎo)致基夫賽特爐出現(xiàn)爐況惡化、鍋爐粘結(jié)等問(wèn)題。為保證基夫賽特爐反應(yīng)的正常進(jìn)行,有效維護(hù)基夫賽特爐爐況,有必要實(shí)施此次改造。

      4 改造措施

      此次項(xiàng)目改造內(nèi)容如下:

      (1)將蒸汽干燥機(jī)由直管固定式改為環(huán)管分體式。改造后的換熱管面積由765m2擴(kuò)大為922m2。

      (2)為滿足系統(tǒng)疏水要求,對(duì)原有的疏水罐和冷凝水管道進(jìn)行改造,采用疏水閥進(jìn)行疏水,冷凝水輸送至冷凝水管網(wǎng)。

      (3)為方便改造后設(shè)備維修,延長(zhǎng)了原有干燥機(jī)進(jìn)料平臺(tái),同時(shí)廠房?jī)?nèi)增加2臺(tái)2t電動(dòng)葫蘆,方便換熱管更換。

      原有的蒸汽進(jìn)汽管組、干燥機(jī)承托部件、擋托部件以及傳動(dòng)部件均采用原直管固定式蒸汽回轉(zhuǎn)干燥機(jī)部件,不需要改造。

      5 改造后的效果

      2018年4月實(shí)施完項(xiàng)目改造,改造后達(dá)到了預(yù)定的效果(見(jiàn)表2):

      表2 蒸汽干燥機(jī)改造前后相關(guān)參數(shù)對(duì)比

      (1)提高了蒸汽干燥機(jī)處理能力,干燥處理量由62.5t/h提升到70t/h;

      (2)爐料水份達(dá)到了控制標(biāo)準(zhǔn)(含水率<1%),改善了基夫賽特爐爐況;

      (3)提升了干燥效果,干燥物料的蒸汽消耗有所下降;

      (4)蒸汽干燥機(jī)換熱管改為環(huán)管式,檢修便捷,原先更換全部換熱管需15~20天時(shí)間,現(xiàn)在檢修僅需6d,大幅減少了檢修時(shí)間,節(jié)省了檢修費(fèi)用和基夫賽特爐停爐的相關(guān)保溫費(fèi)用。

      6 結(jié)語(yǔ)

      此次蒸汽干燥機(jī)改造,提高了江銅鉛鋅基夫賽特爐對(duì)原料的適應(yīng)能力,穩(wěn)定了基夫賽特爐爐況,也為進(jìn)一步提升基夫賽特爐投料量打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),更為公司節(jié)能減排工作做出了貢獻(xiàn)。

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