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      銅陽極泥處理工藝和設(shè)備的技術(shù)改造實(shí)踐

      2021-12-22 09:24:48李凱軍
      湖南有色金屬 2021年6期
      關(guān)鍵詞:金錠陽極泥處理工藝

      李凱軍,王 鋒

      (江西自立環(huán)??萍加邢薰荆鲹嶂?344000)

      銅電解精煉陽極泥中含有大量的稀貴金屬,高效回收銅陽極泥中的稀貴金屬意義重大[1]。目前銅陽極泥處理技術(shù)主要包括前期預(yù)處理技術(shù)以及后期火法處理技術(shù)、濕法處理技術(shù)、選冶聯(lián)合處理技術(shù)等[2]。某企業(yè)銅陽極泥處理工藝原先使用的是硫酸化焙燒蒸硒—酸浸脫銅—堿浸除碲—氯化分金—氨水分銀—金銀精煉工藝,該工藝產(chǎn)出的分銀渣含貴金屬偏高,很長一段時間金含量達(dá)到250 g/t,導(dǎo)致貴金屬流失嚴(yán)重。為此,針對銅陽極泥處理工藝和設(shè)備采取了一系列的技術(shù)改造措施,降低了生產(chǎn)成本以及貴金屬的流失,提高了金銀的回收率,以及產(chǎn)品質(zhì)量。

      1 原銅陽極泥處理工藝過程以及工藝設(shè)備存在的問題

      1.1 原銅陽極泥處理工藝

      原銅陽極泥處理工藝流程如圖1所示,銅陽極泥首先通過硫酸漿化,然后再放入馬弗爐進(jìn)行焙燒,煙氣進(jìn)入鉛銻反應(yīng)釜吸收還原后再使用壓濾機(jī)壓濾漂洗得到粗硒,蒸硒渣加入鹽酸進(jìn)行沉銀酸浸分銅工序,分銅液打回電解銅分廠回收金屬銅,分銅渣進(jìn)入堿浸工序得到堿浸液與堿浸渣,堿浸渣加入氯酸鈉進(jìn)行氯化分金工序,分金液直接進(jìn)入鋅錠置換工序,分金渣進(jìn)入氨水分銀工序,分銀液加入水合肼進(jìn)行銀還原工序,分銀渣則作為尾渣另行處理。

      圖1 原銅陽極泥處理工藝流程圖

      1.2 工藝和設(shè)備存在的問題及對生產(chǎn)的影響

      該廠在生產(chǎn)期間發(fā)現(xiàn)初始設(shè)計不能滿足現(xiàn)階段生產(chǎn)要求,主要是原工藝設(shè)備、工藝配置問題尤為突出。比如蒸汽管道只安裝了一個主閥門,在每次技改時都要去關(guān)閉主閥門,極為不方便,同時浪費(fèi)大量蒸汽,增加生產(chǎn)成本;濕法工序反應(yīng)釜至壓濾機(jī)管路均采用底部放料,壓濾時壓力過大容易造成管道脫焊,必須停產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)修,影響正常生產(chǎn);進(jìn)入分廠的軟化水管路中含有大量的鐵銹,根本不能使用于金銀精煉工序中,會影響產(chǎn)品質(zhì)量;壓濾機(jī)跑混而造成雜質(zhì)分離不清,影響產(chǎn)品質(zhì)量以及金、銀貴金屬的回收率;堿浸工序每天消耗大量氫氧化鈉,并且產(chǎn)生大量堿性廢水,廢水渣量大。

      1.2.1 堿浸廢水多,渣含鉛、錫高

      堿浸工序液堿的加入主要是為了除去陽極泥中的金屬雜質(zhì)。原工藝流程堿浸工序,在分銅渣進(jìn)行氫氧化鈉堿浸過程中,雜質(zhì)鉛與雜質(zhì)錫生成鉛酸鈉與錫酸鈉,進(jìn)入廢水渣,導(dǎo)致消耗大量氫氧化鈉,產(chǎn)生大量堿性廢水,廢水渣的數(shù)量過大,增加了廢水工序的處理壓力與整個陽極泥處理的生產(chǎn)成本,而且廢水渣中鉛、錫含量高達(dá)18%與20%,陽極泥中錫、鉛流失嚴(yán)重,后續(xù)回收處理工藝復(fù)雜。

      1.2.2 分銀渣中金含量偏高

      原工藝在分金過程中是在工業(yè)鹽與硫酸的水溶液中氯化分金,由于公司銅陽極泥原料復(fù)雜,于是分金條件難以控制,導(dǎo)致分銀渣中金含量長期處于超標(biāo)狀態(tài),高達(dá)250 g/L,遠(yuǎn)高于全國分銀渣平均水平60 g/L,使得金流失嚴(yán)重,降低了金的直收率。

      1.2.3 廢水渣中金含量偏高

      原工藝中銅陽極泥金品位偏低,氯化分金后的分金液是直接打入置換槽使用鋅錠進(jìn)行置換反應(yīng),使得分金液里面的金與鋅發(fā)生置換,達(dá)到一定量時再集中處理。但是由于現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施不充足,每天都有新的分金液產(chǎn)生并打入置換槽,置換過程可能未完全結(jié)束就必須打入壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾,置換時間過短,置換效果不理想,導(dǎo)致置換后液打入廢水工序處理后廢水渣金含量偏高,長期處于30 g/t的狀態(tài),而且一旦金流失到廢水渣后重新回收,便會加重生產(chǎn)負(fù)擔(dān),增加生產(chǎn)成本,降低了金的直收率。

      1.2.4 金錠、銀錠產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定

      稀貴金屬中的金錠質(zhì)量為99.95%以上,產(chǎn)出的銀錠質(zhì)量為99.995%以上。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),國標(biāo)99.95%金錠雜質(zhì)含量中鐵不得高于0.003%,國標(biāo)99.995%銀錠雜質(zhì)含量中鐵不得高于0.001%,然而進(jìn)入分廠的軟化水管內(nèi)含有大量鐵銹,而且管路過長,使用于金、銀精煉過程中,導(dǎo)致成品金錠、銀錠質(zhì)量經(jīng)常達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn),雜質(zhì)含量超標(biāo),尤其是鐵含量,降低了產(chǎn)品的質(zhì)量。

      2 針對原先處理工藝和設(shè)備采取的技術(shù)改造方案

      針對原生產(chǎn)處理工藝和設(shè)備出現(xiàn)的問題以及對生產(chǎn)產(chǎn)生的影響,結(jié)合現(xiàn)階段生產(chǎn)實(shí)際情況,認(rèn)真分析總結(jié),提出并實(shí)施了一系列的技術(shù)改造方案。

      2.1 取消使用堿浸工序

      在原銅陽極泥處理工藝中取消使用堿浸工序有以下幾個好處。

      1.在原銅陽極泥處理工藝中每天大約有130 kg的鉛與140 kg的錫進(jìn)入到廢水渣當(dāng)中,去除堿浸工序之后,每天僅有7 kg的鉛與10 kg的錫進(jìn)入到廢水渣中,使得陽極泥中的鉛、錫大部分都進(jìn)入分銀渣中,從而使得廢水渣中鉛、錫等金屬含量大大降低,而且進(jìn)入到分銀渣中的鉛、錫后續(xù)集中回收工藝更加簡便,工藝流程大大縮減,節(jié)約回收成本,增加經(jīng)濟(jì)效益[3]。

      2.在原銅陽極泥處理工藝中每天需消耗1 t氫氧化鈉,而且隨著產(chǎn)量的不斷提高,氫氧化鈉的消耗量也不斷增加,去除堿浸工序之后,便不需要再消耗氫氧化鈉,每天可節(jié)約成本大約3 000元。

      3.在原銅陽極泥處理工藝中每天產(chǎn)生大量堿性廢水,廢水工序處理壓力大,員工勞動強(qiáng)度加大,去除堿浸工序之后可降低廢水工序處理壓力以及員工的工作強(qiáng)度,更利于穩(wěn)定員工。

      2.2 增設(shè)二次分金工序

      在原銅陽極泥處理工藝中由于原料金屬含量不穩(wěn)定,分金反應(yīng)條件難以及時調(diào)整,使得分銀渣中金含量平均處于250 g/t,于是在氨水分銀工序之后加一道二次分金工序,將金含量超標(biāo)的分銀渣集中在二次分金工序中進(jìn)行處理,二次分金渣金含量基本保持在15 g/t的水平,提高了金的回收率與直收率,貴金屬的回收率提高大約1%~1.5%。

      2.3 增設(shè)鐵粉置換工序

      在原銅陽極泥處理工藝流程中分金液直接打入置換槽進(jìn)行鋅錠置換,置換壓濾機(jī)時常跑混,使得廢水渣中金含量長期處于30 g/t之高,于是在鋅錠置換之前加一道鐵粉置換工序,進(jìn)行置換預(yù)處理,從調(diào)整之后的生產(chǎn)運(yùn)行情況來看,廢水渣中金含量大幅度下降,效果明顯,金含量基本能穩(wěn)定在10 g/t以內(nèi)。與此同時置換所需的鋅塊也能大幅度減少,鋅塊的消耗量從100 kg/d降低到25 kg/d,節(jié)約了生產(chǎn)成本,提高了貴金屬的回收率與直收率。

      2.4 增設(shè)金銀精煉純水設(shè)備

      在前期從進(jìn)入分廠的軟化水管道中含有大量鐵銹,對金銀精煉產(chǎn)品金錠、銀錠質(zhì)量影響很大,于是在進(jìn)入金銀精煉的軟化水前增設(shè)一套純水裝置,使得軟化水在進(jìn)入金銀精煉之前再進(jìn)行一道過濾,水的雜質(zhì)含量基本能保持在要求之內(nèi)的水準(zhǔn)。從增設(shè)一套純化水裝置后的生產(chǎn)運(yùn)行來看,金錠的產(chǎn)品質(zhì)量能控制在99.95%以上,各項(xiàng)雜質(zhì)含量均在國家標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi);銀錠的產(chǎn)品質(zhì)量能控制在99.995%以上,各項(xiàng)雜質(zhì)含量均在國家標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi),效果明顯,產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高且穩(wěn)定。

      2.5 蒸汽管道加裝分閥門

      原進(jìn)入分廠的蒸汽管道只安裝了一個主閥門,而且位置處于橋架上方,并未有其它分閥門,在每次技改時都要去關(guān)閉主閥門,主閥門為DN200的截止閥,極為不方便,同時浪費(fèi)大量蒸汽,于是在分廠8.3 m平臺上面加裝2個分閥門,一個DN80的截止閥控制金銀精煉的蒸汽,一個DN125的截止閥作為粗煉工段以及廢水工段的總閥門,然后在廢水以及粗煉使用的分管道前分別加裝一個DN80的分閥門,同為截止閥。在安裝閥門之后,每次技術(shù)改造都能在不影響其它工序的情況下進(jìn)行,操作簡單,同時也不會造成蒸汽的無故浪費(fèi),節(jié)約成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。

      3 工藝和設(shè)備技改后的效果分析

      工藝和設(shè)備技術(shù)改造方案前后的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的變化見表1。

      表1 工藝和設(shè)備技術(shù)改造方案實(shí)施前后的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的變化

      工藝和設(shè)備的技術(shù)改造方案實(shí)踐表明,廢水渣中的鉛、錫含量基本控制在1%以下,分銀渣中金含量下降明顯,從250 g/t降到了15 g/t以下,廢水渣中金含量低于10 g/t,鋅錠消耗量降低了四分之三,減少了貴金屬的流失,金銀的直收率得到了顯著提升,同時節(jié)約了大量的生產(chǎn)成本,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。金錠、銀錠品質(zhì)均能達(dá)到最新IC-Au 99.95國家標(biāo)準(zhǔn)以及IC-Ag 99.995國家標(biāo)準(zhǔn),主品位穩(wěn)定在99.95%與99.995%以上,產(chǎn)品質(zhì)量取得了顯著提高。

      4 結(jié) 語

      實(shí)踐證明,該企業(yè)銅陽極泥處理通過取消堿浸工序、增加二次分金工序等工藝和設(shè)備改造之后,尾渣主要金屬含量得到了明顯的降低,產(chǎn)品穩(wěn)定在國家標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi),生產(chǎn)成本也得到了降低,效果明顯。

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