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      SBR工藝活性污泥膨脹原因分析及調(diào)控措施

      2021-12-24 02:49:08簡耀先
      中氮肥 2021年1期
      關(guān)鍵詞:碳氮比活性污泥硝化

      簡耀先

      (貴州開陽化工有限公司,貴州開陽 550399)

      0 引 言

      改良型SBR工藝是近年發(fā)展起來的一種先進(jìn)的序批式活性污泥法脫氮工藝,與傳統(tǒng)SBR工藝相比,改良型SBR工藝通過在單個池內(nèi)多次重復(fù)進(jìn)行的曝氣、攪拌、沉淀、排放(排水、排泥)操作,創(chuàng)造好氧、缺氧、厭氧環(huán)境,利用好氧、缺氧、厭氧微生物完成分解有機(jī)物(BOD)和脫除氨氮 (NH3-N)的生化處理過程。改良型SBR工藝考慮了短程硝化-反硝化、厭氧氨氧化、硝化-反硝化新生物脫氮技術(shù)應(yīng)用的可能,既能有效地保證硝化率,又能很好地促進(jìn)反硝化作用,具有占地少、運(yùn)行費(fèi)用低、設(shè)備簡單、維護(hù)方便、自動化程度高、抗負(fù)荷沖擊能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),廣泛用于污水處理系統(tǒng)中。但在改良型SBR工藝系統(tǒng)的運(yùn)行過程中,往往會出現(xiàn)污泥膨脹的現(xiàn)象,以下結(jié)合貴州開陽化工有限公司(簡稱開陽化工)改良型SBR污水處理系統(tǒng)的運(yùn)行情況,就污泥膨脹的原因進(jìn)行分析,并介紹開陽化工針對這一問題采取的調(diào)控措施。

      1 污水處理系統(tǒng)概況

      開陽化工500kt/a合成氨項(xiàng)目屬貴州省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、貴陽循環(huán)經(jīng)濟(jì)(國家)生態(tài)工業(yè)示范基地重點(diǎn)項(xiàng)目,其工藝路線為干煤粉加壓氣化、耐硫變換、低溫甲醇洗+超級克勞斯、液氮洗、氨合成。本項(xiàng)目污水處理系統(tǒng)采用改良型SBR工藝,污水以氣化污水為主,設(shè)計(jì)污水處理量210m3/h,8h為1個運(yùn)行周期。污水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)為COD≤425mg/L、BOD≤319.7mg/L、氨氮≤400mg/L、硫化物≤1.0 mg/L、總磷≤4mg/L、SS≤80.9mg/L、pH=6~9、溫度30~40℃;設(shè)計(jì)出水水質(zhì)指標(biāo)主要為COD≤60mg/L、BOD≤20mg/L、氨氮≤15mg/L、硫化物≤0.12mg/L、總磷≤0.3mg/L、氰化物≤0.5mg/L、SS≤70mg/L、pH=6~9,即要求達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)的一級標(biāo)準(zhǔn)。

      從上述設(shè)計(jì)指標(biāo)來看,污水處理系統(tǒng)來水水質(zhì)總磷偏高,在滿足系統(tǒng)自身需求之外還需添加除磷劑來保證出水指標(biāo)合格,據(jù)SBR生化系統(tǒng)C∶N ∶P=100∶5∶1的營養(yǎng)比例(N以NH3-N計(jì),P以PO4-P計(jì)),系統(tǒng)的碳氮比不足,需按污水水質(zhì)、水量投加甲醇(碳源)。

      2 活性污泥膨脹現(xiàn)象

      2020年2月初,4座SBR池在潷水時發(fā)現(xiàn)有部分絮體帶出,SV30均升至60%~70%,而且在最初沉降10min時效果不好,污泥顏色由原來的深褐色變成淺黃色,無土腥味,之后通過在第二次曝氣過程中加PAC(聚合氯化鋁)后,潷水時水體帶泥減少,水體還算清澈;但此后隨著運(yùn)行時間的推移,解絮膨脹現(xiàn)象越來越嚴(yán)重,再增加PAM (聚丙烯酰胺)的投加,可勉強(qiáng)確保潷水時水體清澈;當(dāng)SBR池內(nèi)活性污泥全部出現(xiàn)解絮膨脹的現(xiàn)象后,加再多的PAC、PAM,出水均呈渾濁狀態(tài),懸浮物超標(biāo),污泥沉降效果不好,最終SV30高達(dá)100%。

      查閱相關(guān)文獻(xiàn)得知,如果線狀菌在整體菌落中占主導(dǎo)地位時,污泥活性不好,大量的硝化細(xì)菌和反硝化細(xì)菌會死亡,污水系統(tǒng)將陷入癱瘓狀態(tài)。為進(jìn)一步確定污泥的活性和硝化細(xì)菌的反應(yīng)情況,分析檢測了進(jìn)水氨氮、COD及出水氨氮、COD、懸浮物(SS),如表1;4座SBR池污水的混合液懸浮固體濃度(MLSS)、混合液揮發(fā)性懸浮固體濃度(MLVSS)及鏡檢結(jié)果如表2。

      表1 SBR池進(jìn)出水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)mg/L

      表2 4座SBR池污水的MLSS、MLVSS及鏡檢結(jié)果

      3 原因分析

      通過數(shù)據(jù)分析并結(jié)合現(xiàn)場情況來看,4座SBR池均已出現(xiàn)活性污泥膨脹現(xiàn)象,污泥內(nèi)硝化細(xì)菌大量死亡,氨氮降解能力大大下降,COD還能降解是因?yàn)椴捎昧诉^度曝氣的方式;出口懸浮物濃度緩慢升高,表明活性污泥膨脹越發(fā)嚴(yán)重,出現(xiàn)水渾濁現(xiàn)象。為了查清活性污泥膨脹的原因,從以下幾個方面進(jìn)行排查與分析。

      3.1 進(jìn)水來源

      開陽化工氣化原料煤之前采用貴州當(dāng)?shù)孛?,其灰分高、產(chǎn)氣量少,后經(jīng)改造,氣化系統(tǒng)摻燒石油焦(石油焦灰分少、產(chǎn)氣量大),摻燒比例為石油焦∶貴州當(dāng)?shù)孛海?∶2(質(zhì)量比)。摻燒石油焦后,氣化污水氨氮含量、COD值較之前有所降低,但同時污水來源中增加了反滲透濃水(反滲透濃水投加量占污水處理系統(tǒng)總進(jìn)水量的約50%),如此一來,綜合進(jìn)水營養(yǎng)源減少,系統(tǒng)整體上處于缺營養(yǎng)狀態(tài),久而久之可能會導(dǎo)致活性污泥膨脹。

      此外,在生物法處理高鹽含氮廢水的過程中,鹽分能夠直接影響溶解氧的濃度及氧氣轉(zhuǎn)移到液相的能力,進(jìn)而影響硝化菌的新陳代謝功能(鹽分高導(dǎo)致污泥中活性細(xì)菌反滲透壓高,生物膜破裂,易發(fā)生細(xì)菌死亡現(xiàn)象)和活性污泥的沉降性,并改變顆粒污泥以及生物膜的結(jié)構(gòu),導(dǎo)致生物絮體或胞外聚合物解體??梢姡鬯幚硐到y(tǒng)進(jìn)水中加入高鹽分的反滲透濃水會對SBR工藝的硝化效率產(chǎn)生影響。

      3.2 碳氮比

      最近一批進(jìn)水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)(見表3)表明,系統(tǒng)入口污水碳氮比約為1,比設(shè)計(jì)污水進(jìn)水碳氮比還低,且來水中氨氮含量、COD值均比設(shè)計(jì)值低很多,在負(fù)荷偏低的情況下,生化池內(nèi)的有機(jī)物濃度低,相較于膠團(tuán)菌而言,絲狀菌因其鏈狀伸展的形式,更易接觸到有機(jī)物形成優(yōu)勢生長,如果在系統(tǒng)運(yùn)行過程中不把握好碳氮比,活性污泥易長期處于饑餓狀態(tài),大量的絲狀菌繁殖,如此一來曝氣過程中就很可能出現(xiàn)污泥解絮膨脹的現(xiàn)象。

      表3 最近一批進(jìn)水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)

      3.3 運(yùn)行時序周期表

      3.3.1 設(shè)計(jì)運(yùn)行時序周期表

      開陽化工改良型SBR工藝系統(tǒng)以8h為1個運(yùn)行周期,每個周期分為如下階段自動運(yùn)行。

      進(jìn)水階段:此階段分兩步,第一步為時序開始時,第二步為第一次曝氣結(jié)束時,共用時1h。

      反應(yīng)階段:反應(yīng)階段又分為曝氣階段和攪拌階段。曝氣(硝化)階段,由曝氣系統(tǒng)向反應(yīng)池供氧,第一次曝氣時,有機(jī)污染物被微生物氧化分解,同時污水中的NH3-N通過微生物的硝化作用轉(zhuǎn)化為NO3-N,此階段用時2h;第二次曝氣除了有部分硝化作用,也將多余的甲醇(碳源)消耗掉,此階段用時2h,2次曝氣共用時4h[由于曝氣過程中溶解氧(DO)濃度一下就起來了,故設(shè)定了重復(fù)曝氣,即在設(shè)定區(qū)間內(nèi)曝氣,高于設(shè)定值曝氣風(fēng)機(jī)停運(yùn),低于設(shè)定值曝氣風(fēng)機(jī)啟動]。攪拌(反硝化)階段,停止曝氣而繼續(xù)攪拌,使泥水充分混合,微生物利用水中剩余的溶解氧進(jìn)行氧化分解,反應(yīng)池逐漸由好氧狀態(tài)向缺氧狀態(tài)轉(zhuǎn)化,開始進(jìn)行反硝化反應(yīng),此階段用時2h。

      潷水階段:攪拌停止,沉淀一段時間后,置于反應(yīng)池末端的潷水器開始工作,自上而下逐漸排出上清液,反應(yīng)池逐漸過渡到厭氧狀態(tài)繼續(xù)進(jìn)行反硝化,此階段用時1h。

      加堿階段:分別于第一次曝氣和第二次曝氣時加堿,pH控制在7~8。

      加甲醇階段:第一次曝氣結(jié)束時添加,亦即系統(tǒng)處于攪拌階段開始、厭氧反應(yīng)時添加。

      排泥階段:攪拌停止后排泥10min。

      3.3.2 摻燒石油焦后的新情況新問題

      上述運(yùn)行時序適用于生產(chǎn)系統(tǒng)“工藝”未發(fā)生改變的時候,現(xiàn)階段由于氣化系統(tǒng)摻燒石油焦和污水處理系統(tǒng)投加反滲透濃水,進(jìn)水水質(zhì)發(fā)生了很大的變化,進(jìn)水中營養(yǎng)物濃度低,原運(yùn)行時序已不適用于現(xiàn)有的工藝條件,主要體現(xiàn)在以下幾方面。

      (1)曝氣過度。由于進(jìn)水中有機(jī)物少,當(dāng)有機(jī)物消耗完之后,多余的曝氣量所產(chǎn)生的剪切力就會破壞膠團(tuán)菌之間的粘結(jié)力,使菌膠團(tuán)變得松散破碎,宏觀特征表現(xiàn)為污泥沉降性能變差,易膨脹。簡言之,重復(fù)曝氣變相地變成了過度曝氣,是導(dǎo)致活性污泥膨脹的原因之一。

      (2)甲醇投加位置不當(dāng)。當(dāng)SBR池內(nèi)微生物發(fā)生反硝化反應(yīng)時,需補(bǔ)充碳源來促進(jìn)反硝化反應(yīng),原程序中甲醇投加的位置就是為了給反硝化細(xì)菌創(chuàng)造良好的生存條件。但從實(shí)際曝氣過程來看,溶解氧濃度上升迅速,這一方面是風(fēng)機(jī)電流大的原因,更為重要的原因是進(jìn)水中有機(jī)物變少了。為防止重復(fù)曝氣且保證曝氣充足,就要在進(jìn)水時將碳氮比調(diào)整好,據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),碳氮比應(yīng)不低于3.5。簡言之,不僅要在厭氧階段投加甲醇,而且進(jìn)水時需根據(jù)來水水質(zhì)投加甲醇。

      (3)排泥時間不夠,SV30過高。由于設(shè)定排泥時間短,導(dǎo)致SV30達(dá)60% ~80%,污泥泥齡長,且過高的泥位使污泥不易形成膠團(tuán)菌,污泥老化嚴(yán)重、活性差,久而久之污泥容易發(fā)生解絮膨脹現(xiàn)象。

      4 調(diào)控措施

      4.1 調(diào)整運(yùn)行時序周期表

      (1)進(jìn)水階段(進(jìn)水第一步)添加甲醇,以調(diào)節(jié)進(jìn)水COD,甲醇不能加多也不能加少,碳氮比不宜低于(即略高于)4,以保證曝氣過程中的營養(yǎng)比例。甲醇投加調(diào)整前后進(jìn)水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)的對比見表4。

      表4 甲醇投加調(diào)整前后進(jìn)水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)對比

      (2)取消重復(fù)曝氣設(shè)置,將風(fēng)機(jī)與DO進(jìn)行聯(lián)鎖,防止過度曝氣;1個運(yùn)行周期的排泥時間由原來的固定排泥10min改為可自由設(shè)定排泥時間,排泥程序延長至潷水結(jié)束,排泥時長上限為1h。

      4.2 污泥培養(yǎng)和馴化

      由于出水氨氮高、懸浮物超標(biāo),需將SBR池內(nèi)的污泥抽凈,重新進(jìn)行培養(yǎng)馴化:首先將池內(nèi)的泥水排凈,重新補(bǔ)充經(jīng)過混凝沉淀后的清澈氣化污水,按照容積5000m3計(jì)算,至少每個池子補(bǔ)兩車城市污水活性污泥,約50t;補(bǔ)完之后,曝氣4h;攪拌前補(bǔ)充甲醇400kg,攪拌4h;持續(xù)1d,不潷水;之后按設(shè)定程序運(yùn)行,每個周期進(jìn)0.1m (池高),即89m3,同時需排放0.1m(池高),進(jìn)水第一步就投加甲醇,調(diào)整碳氮比為4,同時觀察池內(nèi)氨氮含量的變化,此過程中調(diào)整風(fēng)機(jī)電流,設(shè)定曝氣溶解氧濃度為4mg/L,注意調(diào)控曝氣時間和攪拌時間,通常二者耗時相當(dāng);當(dāng)氨氮全部完成降解后,即出水氨氮小于1mg/L時,污泥培養(yǎng)馴化完成,控制SV30為40%~50%、MLSS為4000~5000mg/L,必要時還可補(bǔ)充活性污泥。

      A池污泥馴化過程(B池、C池、D池也進(jìn)行了類似的污泥馴化過程)中有關(guān)工藝數(shù)據(jù)的變化見表5??梢钥闯?,A池經(jīng)過12d的馴化(期間分別于第2天和第5天補(bǔ)充了活性污泥),出水氨氮基本上小于1mg/L。

      表5 A池污泥馴化過程中有關(guān)工藝數(shù)據(jù)的變化情況

      4.3 不再接收反滲透濃水

      反滲透系統(tǒng)產(chǎn)生的濃水營養(yǎng)非常低,其氨氮、COD均能達(dá)到排放指標(biāo)要求,只是總磷超標(biāo),污水處理系統(tǒng)接收反滲透濃水意味著將進(jìn)水營養(yǎng)稀釋?;钚晕勰喑霈F(xiàn)膨脹現(xiàn)象后,為保證污水進(jìn)水中的營養(yǎng)物質(zhì)充足,并保證進(jìn)水的鹽分不高,污水處理系統(tǒng)不再接收反滲透濃水,反滲透濃水考慮另上處理裝置。

      4.4 每天觀察污泥的性狀和微生物的狀態(tài)

      正常的活性污泥應(yīng)該是黃褐色的,污泥沉降性能好,一般10min就能沉淀下來,而且肉眼能看見污泥成團(tuán),礬花大,聞起來或者曝氣過程中有明顯的土腥味,顯微鏡觀測狀態(tài)下膠狀細(xì)菌多、無絲狀細(xì)菌。而活性污泥膨脹狀態(tài)下,無礬花狀態(tài)下的污泥SV30異常高,污泥沉淀性能差,出水渾濁,懸浮物超標(biāo),污泥呈淡黃色,無土腥味,顯微鏡觀測狀態(tài)下無團(tuán)狀細(xì)菌或絲狀細(xì)菌大量存在。

      4.5 隨時觀察進(jìn)水水質(zhì)

      隨時觀察進(jìn)水水質(zhì),如硫化物、游離氯、氰化物等。有毒有害物質(zhì)對于微生物是致命的,在處理一些含有毒有害物質(zhì)的污水時一定要做好預(yù)處理,防止其進(jìn)入生化池。

      上述措施落實(shí)后,經(jīng)過約10d時間的調(diào)整,4座SBR池均恢復(fù)正常,污泥鏡檢狀況好,沉降性能好,活性強(qiáng)。

      5 結(jié)束語

      污水處理系統(tǒng)運(yùn)行過程中,出水指標(biāo)的好壞關(guān)鍵在于生化處理環(huán)節(jié)。煤化工企業(yè)污水處理系統(tǒng)來水水質(zhì)不穩(wěn)定、污水中營養(yǎng)成分低會直接影響生化處理的效果。為此,需隨時監(jiān)控來水水質(zhì),同時注意生化池內(nèi)污泥的性狀,及時調(diào)整與優(yōu)化,可采取加強(qiáng)排泥、降低污泥濃度及縮短泥齡、調(diào)整碳氮比、嚴(yán)格控制溶解氧含量等措施;對于高濃度的氨氮、COD或者其他有毒物質(zhì)的侵入,需先將其導(dǎo)入事故應(yīng)急池進(jìn)行緩沖,再擇機(jī)少量并入污水處理系統(tǒng)予以處理,以確保生化池進(jìn)水水質(zhì)的穩(wěn)定。希望上述關(guān)于SBR工藝活性污泥膨脹原因及其調(diào)控措施的總結(jié),能為業(yè)內(nèi)提供一些參考,以便在今后污水處理系統(tǒng)的生產(chǎn)過程中找準(zhǔn)類似問題的原因,從而對癥下藥。

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